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      第一套溶劑脫蠟裝置加熱爐節(jié)能優(yōu)化操作的討論

      2017-09-11 14:14:56高偉宋煜龍
      化工管理 2017年24期
      關(guān)鍵詞:預(yù)熱器爐子加熱爐

      高偉宋煜龍

      (1.中國石油蘭州石化分公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060;2.中國石油蘭州石化分公司石油化工廠,甘肅 蘭州 730060)

      第一套溶劑脫蠟裝置加熱爐節(jié)能優(yōu)化操作的討論

      高偉1宋煜龍2

      (1.中國石油蘭州石化分公司煉油廠,甘肅 蘭州 730060;2.中國石油蘭州石化分公司石油化工廠,甘肅 蘭州 730060)

      介紹了蘭州石化公司第一套溶劑脫蠟裝置加熱爐改造投用后,在開工初期的運行過程中存在的空氣預(yù)熱器無法正常投用、爐3出口溫度波動大等問題。針對提出的問題,車間從儀表監(jiān)測的準(zhǔn)確度、控制回路的合理性、設(shè)備及工藝優(yōu)化操作的摸索方面進(jìn)行了總結(jié)分析,得出了比較理想的操作方法,使得加熱爐熱效率由開工初期的89%~91%之間,提升到93%以上,最終達(dá)到了設(shè)計要求,并且降低了裝置綜合能耗,增加了近128萬元/年的經(jīng)濟效益。

      空氣預(yù)熱器;加熱爐熱效率;爐出口溫度;氧含量及排煙溫度

      1 現(xiàn)狀分析

      2013年11月改造完成后,裝置順利開工投產(chǎn),通過近半年的運行,更新的加熱爐投用情況正常,整體運行情況平穩(wěn),基本能滿足當(dāng)前原料性質(zhì)、加工負(fù)荷及工藝操作條件的需要。但是通過每月公司對加熱爐的監(jiān)測結(jié)果來看,個別指標(biāo)一直無法達(dá)到當(dāng)初的設(shè)計值或是公司對加熱爐指標(biāo)的要求。主要包括氧含量、過剩空氣系數(shù)、排煙熱損失以及加熱爐熱效率。

      2014年上半年,也是新建的加熱爐剛投用的半年,加熱爐的氧含量均值在7左右,明顯高于設(shè)計值,氧含量高又造成過??諝庀禂?shù)高,均值在1.57左右,高超出1.30的指標(biāo)要求;同時排煙熱損失達(dá)到7.52%左右;熱效率相比舊爐子雖有較大提升,均值在90%左右,但尚未達(dá)到92%的設(shè)計值。而且平時生產(chǎn)過程中還體現(xiàn)出以下幾點問題。

      問題1:爐2由于對流室偏大,取熱量過多,造成煙氣出對流室溫度比較低在110~120℃之間;因爐2排煙溫度低的影響,加熱爐聯(lián)合煙道出空氣預(yù)熱器后的排煙溫度在90~110℃之間,易造成露點腐蝕,影響了空氣預(yù)熱器的正常投用;

      問題2:因本裝置工藝特點,加熱爐進(jìn)料量為變量,為了達(dá)到加熱爐出口溫度、爐膛氧含量等工藝指標(biāo)的要求,致使瓦斯和空氣用量需時時進(jìn)行調(diào)節(jié),這就造成三臺加熱爐氧含量、爐膛負(fù)壓變化大;

      問題3:爐3因瓦斯流量控制閥閥體偏大,而瓦斯流量平時用量小,控制閥稍開或稍關(guān)都對爐出口溫度影響較大,造成溫度不是超上限就是超下限,平穩(wěn)率難以達(dá)標(biāo)。

      2 針對問題,采取措施摸索優(yōu)化操作的方法以及取得的效果

      針對上述加熱爐運行過程中出現(xiàn)的問題,車間認(rèn)真分析原因并摸索總結(jié)好的調(diào)節(jié)方法。

      問題1的分析解決:針對聯(lián)合煙道換熱后煙氣溫度低,易造成露點腐蝕的現(xiàn)狀,在目前占時無法對對流室改造的情況下,車間嘗試將空氣預(yù)熱器的空氣側(cè)線閥適度的打開,以便減少部分冷空氣的量來抬高煙氣的出口溫度。但是側(cè)線閥開度又不能過大,否則冷空氣全走側(cè)線不與煙氣換熱就失去了空氣預(yù)熱器節(jié)能的作用。通過一段時間的側(cè)線閥們開度摸索,發(fā)現(xiàn)空氣側(cè)線閥門開7%時,可以抬高聯(lián)合煙道的煙氣溫度由100℃左右抬高到120℃左右,同時空氣經(jīng)預(yù)熱器換熱后進(jìn)加熱爐的溫度為114℃左右,完全達(dá)到設(shè)計的出口溫度110℃。

      問題2的分析解決:車間認(rèn)為加熱爐爐膛負(fù)壓和氧含量變化幅度大的問題,首先從儀表監(jiān)測準(zhǔn)確性及DCS數(shù)據(jù)采集的合理性分析入手,做出如下調(diào)整措施:①調(diào)節(jié)阻尼采集時間參數(shù),改變爐膛負(fù)壓參數(shù)采集時間,采集數(shù)據(jù)時間間隔由0.6秒/次調(diào)整為3秒/次;②與公司加熱爐監(jiān)測部門聯(lián)系好,定期對三臺加熱爐的氧化鋯進(jìn)行效驗,嚴(yán)格按照規(guī)程要求采用氮氣效驗零位,采用純氧效驗量程;③同時更新三臺加熱爐風(fēng)道調(diào)節(jié)閥面板確保其靈活準(zhǔn)確,以方便準(zhǔn)確的調(diào)節(jié)加熱爐氧含量。

      問題3的分析解決:針對爐3爐出口溫度變化大平穩(wěn)率低的現(xiàn)狀,分析需要解決的問題是當(dāng)用爐出口溫度控制瓦斯流量時,因爐3負(fù)荷小而瓦斯流量控制閥管徑偏大,控制閥的一開一關(guān),增加或減少的瓦斯量變化大,使得爐膛內(nèi)釋放的熱量變化過快,造成爐出口溫度控制不住,爐出口溫度不穩(wěn)定來回波動又導(dǎo)致瓦斯流量控制時時在調(diào)節(jié)(本裝置爐出口溫度和瓦斯流量為串級控制)。因此改變原有的爐3出口溫度與瓦斯流量的串級調(diào)節(jié)控制,將爐3出口溫度控制與爐膛溫度控制進(jìn)行串級控制,并將爐子進(jìn)料流量添加到爐3瓦斯流量控制閥的輸入變量中,且乘以系數(shù)來校整(該系數(shù)設(shè)定為可以調(diào)節(jié)的,依據(jù)平時生產(chǎn)經(jīng)驗暫時定位1,效果比較理想),這樣就形成了爐膛溫度、爐出口溫度及爐子進(jìn)料量三者同時調(diào)節(jié)瓦斯流量控制。爐出口和爐膛為串級,爐子進(jìn)料量變化起前饋效應(yīng)。通過以上的改變,當(dāng)爐子進(jìn)料量和爐出口溫度變化時會及時的改變瓦斯流量的變化,來確保爐子出口溫度的提前調(diào)節(jié),大大提高了出口溫度工藝指標(biāo)的平穩(wěn)率。

      3 優(yōu)化操作取得的效益

      通過上述對本裝置加熱爐操作的優(yōu)化,加熱爐整體運行指標(biāo)相比開工初期有明顯提升。尤其是氧含量明顯降低,由7~9下降到2~5之間,完全達(dá)到考核指標(biāo)要求,由于氧含量控制較低爐子的過??諝庀禂?shù)也有明顯下降由1.57左右下降到1.2左右,達(dá)到指標(biāo)要求以內(nèi)。另外通過空氣預(yù)熱器的投用,煙氣檢測點由各臺爐子對流室出口改到空氣預(yù)熱器聯(lián)合煙道出口處,以此處參數(shù)為參考更合理的反應(yīng)出加熱爐系統(tǒng)整體運行的情況。通過對加熱爐的優(yōu)化操作,熱效率得到進(jìn)一步提升,且能夠達(dá)到原設(shè)計值。而加熱爐熱效率提高后,勢必降低瓦斯消耗,同時也降低了裝置綜合能耗,實現(xiàn)了挖潛增效的目地。加熱爐優(yōu)化操作所取得的效益計算:

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      新上加熱爐在使用過程中雖然存在的一些問題,但通過分析解決問題加熱爐的使用對裝置實現(xiàn)安穩(wěn)生產(chǎn),進(jìn)一步提高裝置的經(jīng)濟效益,必將產(chǎn)生現(xiàn)實的意義。

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