朱永波
(大慶石化公司熱電廠,黑龍江大慶163714)
優(yōu)化與控制
脫硝控制系統(tǒng)在熱電廠的應用
朱永波
(大慶石化公司熱電廠,黑龍江大慶163714)
文中闡述了HIC-2000系統(tǒng)的基本結構、控制原理及其在脫硝控制系統(tǒng)實現(xiàn)聯(lián)鎖控制的實現(xiàn)過程。結果表明,該系統(tǒng)在某熱電廠410 t/h燃煤鍋爐運行的控制效果理想。
控制系統(tǒng);聯(lián)鎖;自動控制;脫銷系統(tǒng)
某石化公司熱電廠1#~5#號爐燃煤鍋爐采用HIC-2000分布式控制系統(tǒng),完成鍋爐運行的控制要求。HIC-2000系統(tǒng)是由哈爾濱工業(yè)大學研究開發(fā)的,結合國產(chǎn)電站鍋爐的具體特點,在借鑒國外先進技術的基礎上自行研發(fā)的具有自己特色的網(wǎng)絡化控制系統(tǒng)[1]。
應用HIC-2000系統(tǒng),用戶可以根據(jù)自己的實際應用點數(shù)或監(jiān)控級別,對現(xiàn)場控制站、操作員站進行擴展,以滿足生產(chǎn)需求。
1.1 液氨供應系統(tǒng)聯(lián)鎖
(1)1#液氨緩沖罐出液氨氣動閥
保護關閉:液氨存儲罐區(qū),或蒸發(fā)區(qū)、緩沖罐區(qū)氨濃度超過25×10-6,延時5 s;1#氨罐液位低于0.3 m,延時5 s;未選擇1#氨罐出液氨;蒸發(fā)器出口氣氨壓力大于1.0 MPa,延時5 s。
(2)2#液氨緩沖罐出液氨氣動閥
保護關閉:液氨存儲罐區(qū),或蒸發(fā)區(qū)、緩沖罐區(qū)氨濃度超過25×10-6,延時5 s;2#氨罐液位低于0.3 m,延時5 s;未選擇2#氨罐出液氨;蒸發(fā)器出口氣氨壓力大于1.0 MPa,延時5 s。
(3)液氨緩沖罐出液氨總管氣動閥
保護關閉:選擇液氨泵路運行,且液氨泵運行。
(4)液氨緩沖罐出液氨總管液氨泵A氣動閥、液氨緩沖罐出液氨總管液氨泵B氣動閥關閉許可:相應液氨泵停止(脈沖關1次);選擇總管氣動閥運行。
(5)液氨緩沖罐出液氨總管A液氨泵、液氨緩沖罐出液氨總管B液氨泵
液氨泵事故跳閘,自動切換另外1臺(開啟液氨泵進口閥門,開啟液氨泵,關閉跳閘的氣動閥)。
保護關閉:選擇A氨罐出液氨,且A液氨存儲罐出液氨氣動閥開到位無;選擇B氨罐出液氨,且B液氨存儲罐出液氨氣動閥開到位無;未選擇A氨罐出液氨,且未選擇B氨罐出液氨;相應液氨泵液氨入口氣動門開到位無;選擇總管氣動閥運行;選擇A氨罐出液氨,且A液氨緩沖罐氣相閥開到位無;選擇B氨罐出液氨,且B液氨緩沖罐氣相閥開到位無。
(6)液氨泵出口往A液氨緩沖罐氣相閥、液氨泵出口往B液氨緩沖罐氣相閥
保護開:選擇相應氨罐出液氨且液氨泵A或B運行。
(7)液氨泵出口往A液氨緩沖罐液相閥、液氨泵出口往B液氨緩沖罐液相閥
保護開:選擇相應氨罐出液氨且液氨泵A或B運行。
保護關閉:液氨泵均未運行,延時5 s。
1.2 鍋爐氨氣至NH3、空氣混合器關斷閥聯(lián)鎖
SCR反應器跳閘條件:
(1)SCR反應器入口溫度>420℃,延時30 s;(2)SCR反應器入口溫度<290℃,延時30 s;(3)鍋爐MFT動作;
(4)稀釋風流量小于1 250 m3/h,且稀釋風壓力小于3 kPa延時10 s;
(5)稀釋風機1#跳閘或出口門關閉,且2#稀釋風機跳閘或出口門關閉,延時15 s;
(6)氨氣泄漏點1>25×10-6,延時5 s;(7)氨氣泄漏點2>25×10-6,延時5 s。SCR反應器跳閘動作:(1)關閉氨氣切斷閥;
(2)關閉氨氣流量調節(jié)閥;
(3)稀釋空氣流量小于1 250 m3/h時,不允許打開氨氣切斷閥;
(4)氨氣切斷閥關閉時,關閉并閉鎖氨氣流量調節(jié)閥(不需投入聯(lián)鎖開關)。
1.3 鍋爐1#稀釋風機、2#稀釋風機聯(lián)鎖
(1)稀釋風機1#啟動,延時5 s,聯(lián)鎖打開稀釋風機1#口電動門;稀釋風機1#停止,延時5 s,聯(lián)鎖關閉稀釋風機1#出口電動門(不需投入聯(lián)鎖開關);
(2)稀釋風機2#啟動,延時5 s,聯(lián)鎖打開稀釋風機2#出口電動門;稀釋風機2#停止,延時5 s,聯(lián)鎖關閉稀釋風機2#出口電動門(不需投入聯(lián)鎖開關);
(3)聯(lián)鎖投入時,稀釋風機1#停止,聯(lián)鎖啟動稀釋風機2#;
(4)聯(lián)鎖投入時,稀釋風機2#停止,聯(lián)鎖啟動稀釋風機1#;
(5)聯(lián)鎖投入時,空氣流量小于1 400 m3/h,且稀釋空氣壓力小于3 kPa,聯(lián)鎖啟動當前備用稀釋風機。
1.4 SCR吹灰順控邏輯
啟動條件:壓縮空氣儲罐壓力大于0.4 MPa運行步驟:
(1)啟動1層聲波吹灰器,10 s后停止,間隔40 s;
(2)啟動2層聲波吹灰器,10 s后停止,間隔40 s;
(3)啟動3層聲波吹灰器,10 s后停止,間隔40 s;
(4)1個周期完后停止400 s后繼續(xù)下個周期,允許手動啟動,手動啟動后循環(huán)運行。
1.5 引風機擋板聯(lián)鎖
(1)甲引風機跳閘且乙引風機運行時,關甲引風機入口擋板;
(2)乙引風機跳閘且甲引風機運行時,關乙引風機入口擋板;
(3)甲乙引風機均跳閘時,甲、乙引風機入口擋板聯(lián)開3 s;
(4)以上各項聯(lián)鎖動作時入口擋板無法操作。
1.6 給粉機風速聯(lián)鎖
當1次總風壓大于2.3 kPa,且2臺送風機運行的情況下,若給粉機風速聯(lián)鎖開關投入,且風速低于18 m/s,停止對應給粉機。
運行步驟:
(1)判斷進料閥關到位,延時3~5 s;(2)判斷輸送氣源壓力滿足條件;(3)開出料閥;
(4)出料閥開到位,延時3 s,開補氣閥;(5)延時5 s,開進氣閥;(6)延時10 s,開助吹閥;
(7)延時30 s,判斷管道壓力:若壓力高,進入排堵步驟,若壓力低,則繼續(xù);
(8)延時10 s,關補氣閥;
(9)延時5 s,關進氣,助吹閥;
(10)關出料閥;
(11)輸送結束,等待輸送間隔時間;(12)開進料閥;
(13)等待進料時間,關進料閥;
(14)返回步驟(1)重復運行。
排堵步驟:
(1)開吹堵閥,延時20 s;
(2)判斷管道壓力:若壓力高,則關吹堵閥,延時30 s,返回步驟(1),若壓力低,則繼續(xù);
(3)關吹堵閥;
(4)延時3 s,開補氣閥,進氣閥;
(5)判斷管道壓力:若壓力高,則關補氣閥,進氣閥,返回步驟(1),若壓力低,則繼續(xù);
(6)延時10 s,關補氣閥,進氣閥;(7)延時5 s,返回運行步驟(3)。操作過程:
(1)點擊“啟動”按鈕,則對應側輸灰系統(tǒng)程控啟動,按照邏輯步驟運行;
(2)點擊“停止”按鈕,則對應側輸灰系統(tǒng)程控停止,各閥門保持當前位置;
(3)點擊“復位”按鈕,關閉對應側所有閥門;
(4)進料時間,堵管壓力,輸灰超時時間和輸灰間隔時間需參照運行情況手動設定。
報警說明:
(1)關閉進料閥,若20 s后沒有關到位,則報警,程序暫停;
(2)打開出料閥,若20 s后沒有開到位,則報警,程序暫停;
(3)若運行步驟(7)判斷壓力高,則報警,進入吹堵程序。
3.1 脫硝自動調節(jié)限制
(1)鍋爐投入噴氨自動后,其噴氨量給定值被限制在其運行上、下限之內(nèi);噴氨給定值在限制范圍內(nèi),實際噴氨流量可能超出該限制;
(2)各臺鍋爐的流量上限:當噴氨超過其上限時,流量給定不再增加;
(3)噴氨自動根據(jù)鍋爐負荷進行調整:即通過判斷甲、乙給煤機斷煤信號和甲、乙給煤機轉速信號;另外,通過接收NOX和氧量變化進行噴氨量給定和運算[2,3]。
3.2 自控制回路設置
首先點擊Point進入主菜單界面,再選擇子菜單中的“回路配置”,就將出現(xiàn)回路稱、類型表格的設定,見圖1。
圖1 HIC-2000主菜單界面
再點擊回路名稱進入回路設定界面,其中有內(nèi)環(huán)被調量、外環(huán)被調量、回路類型、名稱、過程報警值、AO輸出,在相應的位置填入正確的參數(shù),然后保存并退出,見圖2。
圖2 HIC-2000回路設定界面
點擊PID0進入外環(huán)回路設定,在此對話框內(nèi)對正反作用及P、I、D等參數(shù)進行整定,見圖3。
圖3 PID外回路設定
點擊PID1進入內(nèi)環(huán)回路設定,在次對話框內(nèi)對正反作用及P、I、D等參數(shù)進行整定[4,5],見圖4。
圖4 PID內(nèi)回路設定
從該石化公司熱電廠1#~5#鍋爐脫銷自動控制系統(tǒng)改造投運的運行情況來看,該系統(tǒng)運行穩(wěn)定,可靠性高,控制精度高,自動投入率非常高,運行平穩(wěn),系統(tǒng)維護量少,操作便利,人性化成度高,收到了很好的效果。
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Application of denitration control system in thermal power plant
Zhu Yongbo
(Thermal Power Plant of Daqing Petrochemical Company,Daqing 163714,China)
This paper expounded the basic structure,control principle of HIC-2000 system and its implementation process for realization of interlocking in denitration control system.The result showed that the control effect of this system in the 410 t/h coalfired boiler operation of a thermal power plant is ideal.
control system;interlocking;automatic control;denitration system
X773
B
1671-4962(2017)04-0057-03
2017-05-16
朱永波,男,工程師,2010年畢業(yè)于東北石油大學計算機科學與技術專業(yè),現(xiàn)從事工業(yè)生產(chǎn)自動化管理工作。