張雷
摘要:以具體工程實(shí)踐為背景,在分析了傳統(tǒng)瞬發(fā)爆破存在問題的基礎(chǔ)上,對毫秒爆破方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究。通過不斷試驗(yàn),確定了合理的爆破參數(shù),在實(shí)際應(yīng)用中取得了良好的效果,提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
關(guān)鍵詞:炮采;毫秒爆破;瞬發(fā)爆破
在炮采工作面采煤工藝中,最主要的工序是爆破落煤,爆破效果的好壞直接影響著工作面的產(chǎn)量、效率和安全。傳統(tǒng)的瞬發(fā)爆破存在著勞動(dòng)強(qiáng)度大、安全性差、落煤效果差、炸藥雷管消耗大等缺點(diǎn),筆者就某礦工程實(shí)際特點(diǎn)開展了毫秒爆破實(shí)驗(yàn)研究。
一、工程背景
某礦采煤工作面傾斜長在60~100m之間,走向長50~150m,煤層傾角15°~25°,煤層厚度0-3m不等,煤層自燃發(fā)火期1~3月,煤層直接頂為黑色砂質(zhì)灰?guī)r,較為堅(jiān)硬,老頂為黑色泥頁巖,呈鱗片狀,極易冒落,煤層直接底為灰白色鋁土質(zhì)泥巖,性軟,且遇水膨脹。采煤工作面都是采用爆破落煤,人工攉煤,刮板運(yùn)輸機(jī)運(yùn)輸,起初使用的是瞬發(fā)電雷管,一次起爆2—3發(fā),炮后占用整個(gè)循環(huán)相當(dāng)?shù)臅r(shí)間,而且安全性差、工效低。
二、毫秒爆破落煤原理
(一)產(chǎn)生有效的應(yīng)力迭加作用
由于爆破間隔時(shí)間短,后發(fā)藥包起爆時(shí),前發(fā)藥包爆炸在煤體中形成的應(yīng)力波尚未消失,就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)力迭加,因而產(chǎn)生良好的破碎效果。
(二)創(chuàng)造了新的自由面作用
先發(fā)藥包爆破后已形成爆破漏斗,增添了新的自由面。自由面加劇煤體破碎,這樣就可起到提高炮眼利用率和節(jié)約炸藥的作用。
(三)起到減弱地震波強(qiáng)度的作用
先后藥包爆破產(chǎn)生的地震波相互干擾,削弱地震波強(qiáng)度;同時(shí)爆破產(chǎn)生的地震波在時(shí)間上和空間上都分散了,也使地震波的強(qiáng)度大大降低。
三、毫秒爆破參數(shù)的確定
(一)爆破器材的確定
該礦屬高沼氣礦井,且有瓦斯與煤突出的可能性,為此炸藥應(yīng)選用三級煤礦許用安全炸藥。發(fā)爆器一般選用MFB一100型發(fā)爆器,最大起爆能力為100發(fā),根據(jù)該礦頂板情況已足夠起爆能力。毫秒雷管選用1—5段合格煤礦許用毫秒電雷管,其延期時(shí)間下規(guī)格限為87.5ms,上規(guī)格限為112.5ms,符合煤礦安全規(guī)程所規(guī)定的最后一段延期時(shí)間不得超過130ms的規(guī)定。
(二)爆破參數(shù)的確定
1.炮眼布置
以往炮眼布置不管是三排眼還是雙排眼,都采用對眼布置,眼位相互不錯(cuò)開,影響爆破效果,經(jīng)過較長時(shí)間實(shí)踐與試驗(yàn),總結(jié)出新的布置原則是:一般依據(jù)采高、硬度和有無夾矸來確定。當(dāng)采高小于1.5m時(shí),采用三花眼布置;當(dāng)采高超過1.5m時(shí),采用五花眼布置;當(dāng)采高在1.6~2m,煤質(zhì)較軟,f =1~1.5時(shí),可采用三花眼布置;當(dāng)采高在1.6~2m,煤質(zhì)較硬,f >2時(shí),應(yīng)采用五花眼布置。
2.炮眼間距和角度的確定
炮眼間距和角度合理與否直接關(guān)系到爆破效果的好壞,以往眼間距一般都為1m,實(shí)際上增大了打眼工作量、工作時(shí)間和材料消耗,而該礦大多數(shù)采面煤質(zhì)較軟,從實(shí)際情況看可以加大眼距。根據(jù)多次試驗(yàn),確定其炮眼間距1.2~1.4m時(shí)較為合適,煤硬取1.2m,煤松取1.4m時(shí)效果較好,爆堆集中,爆破裝煤率增加。通過對炮眼角度的試驗(yàn)觀察,得出合理的角度應(yīng)是:水平角80°~85°,底眼俯角和頂眼仰角5°~10°,當(dāng)頂板破碎時(shí)頂眼打成平眼。
3.裝藥量和起爆順序的確定
裝藥量以瞬發(fā)爆破為基礎(chǔ),通過試驗(yàn),最后確定為三、二、一,即底眼3節(jié),中眼2節(jié),頂眼1節(jié),但不是千篇一律,主要根據(jù)煤體性質(zhì)來確定。起爆順序采用斜切起爆,以毫秒雷管段數(shù)1~5段依次起爆。這種起爆順序是前段先爆產(chǎn)生了斜切面,對后段雷管起爆相當(dāng)于增加了一個(gè)應(yīng)力自由面,爆破效果好,崩老塘煤少,同時(shí)對頂板震動(dòng)也小。
4.一次起爆長度的確定
確定合理的一次起爆長度,主要應(yīng)考慮頂板狀況與運(yùn)輸機(jī)能力。經(jīng)多次試驗(yàn),確定眼距1.2~1.4 m,裝藥量采用三、二、一方法,起爆長度6~13 m效果較好。根據(jù)試驗(yàn)確定,頂板爆長一般取6.5 m,頂板較好爆長可達(dá)13m。該礦工作面配風(fēng)一般都在450m3/min左右,當(dāng)一次爆長13m時(shí),自由狀態(tài)(也稱游離狀態(tài),存在于煤層或圍巖的孔隙、裂縫或空洞中)的甲烷可較快地排出,結(jié)合狀態(tài)(也稱吸著狀態(tài),存在于煤體內(nèi)部和固體孔隙的表面上)的甲烷緩慢、持久而均勻地轉(zhuǎn)化自由狀態(tài)的甲烷放出,對甲烷排放時(shí)間和管理影響不大。
四、毫秒爆破的優(yōu)點(diǎn)
(一)落煤效果好
合理地選擇爆破參數(shù),能有效地控制爆堆。由于毫秒爆破先后爆炸炮孔互相撞擊,消耗部分能量,減少炸藥拋擲方向所做的功,起到了補(bǔ)充破碎作用,有利于支護(hù)使用,且不向采空區(qū)拋煤。經(jīng)過試驗(yàn)95%以上的煤炮后落在煤壁和溜子道??s短了攉煤時(shí)間,減輕了工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
(二)安全性好
從根本上解決了“一炮三檢制”的難度,放炮次數(shù)大大減少,有利于“一炮三檢制”的執(zhí)行和放炮前后的灑水降塵,從根本上消除了瓦斯和煤塵爆炸的隱患。另外,毫秒爆破總延期控制在130ms以內(nèi),瓦斯來不及泄出,雷管就全部起爆完畢,在安全上得到了進(jìn)一步的保證。
(三)降低了炸藥、鉆頭消耗
采用毫秒爆破后,在保證爆破效果前提下,適當(dāng)加大炮眼間距,減少了裝藥量,縮短了打眼時(shí)間,節(jié)省了鉆頭消耗,起到了降耗提效作用。
(四)縮短了放炮時(shí)間,提高了產(chǎn)量與效率。如工作面斜長lOOm,一次爆長lOm,只需放炮10次左右,每次約4分鐘,只要40分鐘。而以往的瞬發(fā)爆破放炮時(shí)間要250分鐘,毫秒爆破在放炮時(shí)間上,只要原來的六分之一,大大縮短了放炮時(shí)間。
五、結(jié)論
根據(jù)安全生產(chǎn)需要,首先在采煤工作面試行毫秒爆破,現(xiàn)場試驗(yàn)方法確定工作面爆破合理參數(shù),具有合理、方便、更適合現(xiàn)場特殊性的特點(diǎn),經(jīng)過大量試驗(yàn)分析,獲得成功,并加以推廣,為礦井安全生產(chǎn)創(chuàng)下了有利條件?,F(xiàn)場爆破實(shí)驗(yàn)證明,毫秒爆破在深部開采中是完全可以推廣使用的,并深受廣大職工的歡迎,特別是放炮員的認(rèn)可。它必將在煤礦安全生產(chǎn)中,尤其是薄煤層或邊角煤的回采工作中起到巨大的作用。endprint