林宏琳
摘要:本文以某一具體車輛為例,重點對高速動車組在夏季工作期間,部分車輛的軸箱軸承部分發(fā)生溫升故障的這一情況進行討論,對軸承部分的設(shè)計制作、裝配形式、部件的潤滑等方面進行了調(diào)查,找出導(dǎo)致部分軸箱軸承發(fā)生溫升故障的最終原因,并給出了相應(yīng)的解決措施。
關(guān)鍵詞:高速動車組;軸箱軸承;溫升故障;分析
一、故障原因的調(diào)研及分析
在對出現(xiàn)溫升問題的軸承進行分析期間,主要涉及了軸承自身的設(shè)計部分、生產(chǎn)制作部分、裝配施工部分以及潤滑部分等,下面對這幾方面的問題進行具體論述:
(一)檢查設(shè)計部分
在對軸承進行裝車處理以前,已經(jīng)高效完成了1200000公里路程的臺架測試和300000公里的實際使用考核工作。同時,還對數(shù)以萬計的軸承進行了高級維修,可以確保軸承的工作狀態(tài)不存在問題。因此,初步診斷軸承部位出現(xiàn)的溫升問題與設(shè)計環(huán)節(jié)不存在聯(lián)系。
(二)調(diào)研裝配部分
經(jīng)過對軸承進行安裝以及拆卸操作的工作現(xiàn)場進行調(diào)研,不存在軸承出現(xiàn)破損問題。另外,軸箱部分的密封也未出現(xiàn)損壞現(xiàn)象,還確定對軸箱軸承的安裝以及拆卸工作與規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)一致,其中的一部分軸箱發(fā)生相對嚴重的微動腐蝕現(xiàn)象。經(jīng)過與之前出現(xiàn)的同類情況進行對比得知:這一現(xiàn)象并不是導(dǎo)致該部位出現(xiàn)溫升問題的原因。
(三)檢查潤滑環(huán)節(jié)
1.外觀部分的狀態(tài)
對軸承當(dāng)中的外觀部分進行分解檢查,其中涵蓋的內(nèi)容有,軸承內(nèi)圈部分表現(xiàn)的狀態(tài)、外圈部分表現(xiàn)的狀態(tài)以及滾珠部分表現(xiàn)的狀態(tài)。檢查后得出這部分未出現(xiàn)異常情況,油脂的具體分布情況未出現(xiàn)異常現(xiàn)象。
2.檢查軸承的實際尺寸和使用材料
在對出現(xiàn)溫升問題的軸承進行清洗處理以后,對其實際尺寸和使用材料展開了檢測和分析工作。得出的相關(guān)結(jié)果表明:首先,軸承的實際尺寸與設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)一致。其次,使用材料自身的性能和表層位置的狀態(tài)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定一致[1]。
3.對軸承部分的油脂進行分析
取樣過程中,對發(fā)生溫升問題各個線路當(dāng)中軸承部分的油脂進行了采集,同時對取樣情況展開了具體分析,下表1是對其中具備代表性的油脂展開分析之后得出的結(jié)果。
注:①根據(jù) EN12082標(biāo)準(zhǔn),軸承內(nèi)部Fe含量為0.5%、密封圈周邊部Fe含量為1%;②試驗后的油脂的水含量只做測試,不作為評判依據(jù),水含量對于油脂是否合格起參考作用。
分析得出的結(jié)論是:對于軸承部分開展的裝配操作、制作和油脂的現(xiàn)象大體和軸承開展的設(shè)計工作的標(biāo)準(zhǔn)一致,未出現(xiàn)異常問題。通過調(diào)研以及檢驗得出的結(jié)論可知,軸承所呈現(xiàn)出來的狀態(tài),可以滿足現(xiàn)在動車組實際使用期間提出的需求。
(四)油脂臺架比較測試
經(jīng)過對多類潤滑脂的實際使用情況進行分析比較,了解到出現(xiàn)溫升現(xiàn)象的軸承使用的油脂和另外軸承使用的油脂存在差異。這一軸承使用的潤滑脂具有耐低溫性能,油脂的粘性較大,軸承工作會產(chǎn)生大量的熱量,也許會造成軸承部位出現(xiàn)溫升問題。針對這一猜測,實施了油脂臺架比較測試工作。
從測試結(jié)果當(dāng)中了解到,在同等測試環(huán)境當(dāng)中,兩類油脂自身的溫度存在顯著差異。與之前的油脂進行對比,新油脂能夠讓軸承部位的溫度減小大概5℃~10℃。因此可以得出:新油脂能夠在一定條件下讓軸承部位出現(xiàn)的溫升問題得到解決??墒牵涫欠衲軌蛟趧榆嚱M實際工作期間呈現(xiàn)出預(yù)期的成果,要實施線路測試[2]。若是線路工作期間軸承部分的溫度減小了大概10℃,能夠在很大程度上減小軸承部位出現(xiàn)溫升現(xiàn)象出現(xiàn)的報警比例,還可以減小由于溫升問題警示造成的安全隱患。
(五)線路測試
為了驗證新牌號油脂對于軸承溫度減小所造成的影響,開展了實際的線路測試。測試結(jié)果為:在同等速度以及同等路線的基礎(chǔ)上,軸承部位的溫度全部沒有大于限定數(shù)值。與之前使用的油脂進行對比,新牌號油脂能夠讓軸承部位的溫度平均比之前減小了大概10℃[3]。
二、結(jié)果分析
經(jīng)過對出現(xiàn)溫升問題的軸承部位進行分解檢查以及調(diào)研分析,對于軸承部位的重點指標(biāo)分別實施了調(diào)研分析,初步給出了下述結(jié)論,具體為:
1.軸承自身的設(shè)計部分、制作生產(chǎn)部分等這些流程,全部達到了技術(shù)提出的相關(guān)要求;
2.軸承使用的潤滑油脂與現(xiàn)在的工作狀態(tài)一致;
3.經(jīng)過開展臺架測試以及線路測試這兩項工作,初步認定潤滑脂自身的性能是造成軸承部位出現(xiàn)溫升問題的主要原因。并得出,與之前使用的油脂進行對比,新牌號油脂能夠讓軸承部位的溫度平均比之前減小大概10℃。
盡管從之前開展的臺架測試以及線路測試這兩項工作當(dāng)中能夠了解到,使用新牌號油脂可以高效地減小軸承部位的溫度??墒牵@一方式是否能夠徹底解決軸承部位出現(xiàn)的溫升問題,還需要深入驗證。由于高速動車組在實際運行期間,軸承部位的溫度不僅和潤滑脂呈現(xiàn)的狀態(tài)存在聯(lián)系,同時還和線路因素、周邊的環(huán)境因素等這些外在原因存在聯(lián)系,可是,對于粘度小的這類潤滑脂進行使用,確實可以讓軸承部位的溫度得到相對顯著的降低[4]。
軸箱軸承使用的潤滑脂具備的性能,對于軸承工作期間的實際狀態(tài)存在巨大的影響,在對軸承進行設(shè)計期間,要充分對潤滑脂自身對于季節(jié)的適用情況進行考慮。
三、結(jié)束語
從上文當(dāng)中能夠了解到,軸承使用的油脂具備的性能也許是造成其出現(xiàn)溫升問題的重要原因,在使用新牌號的油脂以后,可以讓軸承部位的溫度減小大概5℃~10℃,讓軸承部位出現(xiàn)的溫升問題得到解決。因此,建議在動車組出現(xiàn)這一問題時對此進行檢查并解決此問題。
參考文獻:
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[2]湯武初,陳光東,孫玉超,etal.基于ANSYS/LS-DYNA高速列車軸箱軸承動力學(xué)分析與故障模擬[J].現(xiàn)代機械,2015(5):5-10.
[3]曹科宇,杜群威,孟慶棟.CRH3動車組軸箱軸承溫度監(jiān)控系統(tǒng)[J].工程技術(shù):全文版,2017(1):00219-00219.
[4]郭鳳媛,趙佳穎,張俊杰.140km/h市域動車組軸箱軸溫監(jiān)控技術(shù)優(yōu)化改進[J].鐵道機車與動車,2016(9):45-46.
(作者單位:中車青島四方機車車輛股份有限公司)