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      FK61000加彈機(jī)排煙系統(tǒng)改造

      2017-10-21 13:11:27張溢儒
      科技風(fēng) 2017年12期

      張溢儒

      摘要:通過對(duì)FK61000加彈機(jī)排煙系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與改造,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量、提高設(shè)備性能、減少機(jī)械故障、為公司增加收益。

      關(guān)鍵詞:FK61000;排煙系統(tǒng);離心風(fēng)機(jī)

      滌綸三廠后紡11臺(tái)FK61000加彈機(jī)設(shè)備2002年安裝完成,均采用德國技術(shù)設(shè)計(jì),北京巴馬公司生產(chǎn),加彈機(jī)最高機(jī)械速度為1200m/min,共240錠。主要生產(chǎn)低彈絲、網(wǎng)絡(luò)絲、細(xì)旦絲等自投產(chǎn)以來,運(yùn)行情況良好。由于近幾年來公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)型快,品種開發(fā)多,設(shè)備開、停過于頻密等。排煙系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)全壓不足,風(fēng)量不夠,還有漏油、滴油、排煙電機(jī)軸承卡死、電機(jī)損壞(嚴(yán)重時(shí),約1.5月/次),影響到正常運(yùn)轉(zhuǎn)。成品出現(xiàn)僵絲、深色絲、油污絲等現(xiàn)象,產(chǎn)品質(zhì)量下降。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)觀察及分析,排煙系統(tǒng)出現(xiàn)問題,設(shè)計(jì)不夠完善,影響排煙風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的支持下,結(jié)合我廠生產(chǎn)實(shí)際情況,決定對(duì)排煙系統(tǒng)進(jìn)行改造,完善系統(tǒng)功能,保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

      1 排煙系統(tǒng)的分析

      排煙系統(tǒng)是由一臺(tái)倒立式安裝的高壓離心風(fēng)機(jī)、四條排煙主管道(¢120mm)、排風(fēng)主管主要組成(如圖1所示)。每條排煙主管道長度約為16米,均勻分布有120個(gè)小孔,小孔與熱箱排氣口用排煙軟管連接。加彈機(jī)主要以加工POY為主,POY含油率較高,因POY絲條與熱箱是接觸式加熱,加熱溫度為150°~250°左右,會(huì)產(chǎn)生較大的油煙,排煙系統(tǒng)主要作用就是排掉絲條在熱箱加熱時(shí)所產(chǎn)生的油煙。油煙排出流程:熱箱油煙排煙軟管排煙主管道離心風(fēng)機(jī)排風(fēng)主管油煙排出。在生產(chǎn)過程中,如果油煙無法及時(shí)排出,會(huì)造成熱箱內(nèi)部污垢增多,嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量。

      由于長期運(yùn)行,累積在排煙主管道內(nèi)的油垢會(huì)逐漸增加,引起堵塞,再加上排煙主管道過長,彎頭過多,增加了排煙阻力,導(dǎo)致運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)電機(jī)電流增大,排煙風(fēng)機(jī)負(fù)荷增加,引起風(fēng)機(jī)流速慢,排風(fēng)量衰減,全壓不足,使油煙無法及時(shí)排出,造成產(chǎn)品質(zhì)量問題。由于離心風(fēng)機(jī)倒立安裝,無法排出的油煙很容易回流到電機(jī)軸承上,引起電機(jī)軸承發(fā)熱甚至消壞,再加上倒立安裝的電機(jī)轉(zhuǎn)子承受向下的力,對(duì)軸承不利,容易造成機(jī)修故障。

      2 排煙系統(tǒng)改造(如圖2所示):

      2.1 離心風(fēng)機(jī)選型

      原離心風(fēng)機(jī)電機(jī)功率為7.5KW,風(fēng)量為7200m3/h。在運(yùn)轉(zhuǎn)中,實(shí)測(cè)量到運(yùn)行電流為12A,根據(jù)三相電的功率計(jì)算公式:

      通過離心風(fēng)機(jī)的型號(hào)、尺寸、參數(shù)對(duì)比,結(jié)合本廠空間位置,決定選用兩臺(tái)926型高壓離心風(fēng)機(jī)進(jìn)行改造,分左、右旋安裝,均選風(fēng)機(jī)出口角度為00。926型參數(shù)表的數(shù)據(jù)為:電機(jī)功率5.5KW,轉(zhuǎn)速2900r/min,風(fēng)量3215 m3/h, 全壓3407Pa,適合系統(tǒng)改造使用。

      2.2 離心風(fēng)機(jī)主體安裝與設(shè)計(jì)

      兩臺(tái)離心風(fēng)機(jī)分A、B面改為臥式水平安裝,用三腳架支撐緊固風(fēng)機(jī)的主體,直接對(duì)中下排煙主管道的中心安裝,目的是保證風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口暢順,以增加排煙機(jī)的風(fēng)量。

      2.3 排煙主管道改進(jìn)

      在離心風(fēng)機(jī)進(jìn)風(fēng)口至連接三通處,增大管道的直徑,改為Φ180mm,會(huì)有效加大風(fēng)量的體積,提高風(fēng)機(jī)流速。

      2.4 排風(fēng)箱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及改進(jìn)

      (如圖3)所示,在排風(fēng)箱內(nèi)安裝導(dǎo)風(fēng)鐵板,防止左、右旋風(fēng)機(jī)排出的氣體對(duì)沖,影響風(fēng)機(jī)性能,來保證排風(fēng)暢順,以增加風(fēng)機(jī)的全壓。并在排風(fēng)箱2底面開一個(gè)Φ32mm的孔,作用是排去殘留在排風(fēng)箱中的廢油,防止排風(fēng)口堵塞。

      3 改造效果

      (1)產(chǎn)品的AA率和一等品率大大提高。改造后,每面達(dá)到2500Pa以上,系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常,排氣暢順,風(fēng)量、全壓都達(dá)到理想的效果,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量得到很好的保證。

      (2)設(shè)備故障率減少,機(jī)臺(tái)產(chǎn)量增加,為公司創(chuàng)造利益。通過預(yù)算,每改造一臺(tái)排煙系統(tǒng)估計(jì)的費(fèi)用大約15000元/臺(tái),單從排煙系統(tǒng)故障停機(jī)一次來算,機(jī)臺(tái)減少產(chǎn)量約0.3噸(生產(chǎn)100D絲),約為人民幣5000元,投資成本約半年收回。

      (3)節(jié)約成本,耗材費(fèi)用降低。改造后,不需投入軸承、風(fēng)機(jī)的風(fēng)葉、電機(jī)轉(zhuǎn)子等備件的費(fèi)用。

      4 結(jié)語

      通過對(duì)排煙系統(tǒng)的改良設(shè)計(jì),大大提高了排煙效果,本改造投入成本不大、設(shè)計(jì)合理,適合FK61000加彈機(jī)的應(yīng)用。

      參考文獻(xiàn):

      [1]譚天恩.化工原理.北京:化學(xué)工業(yè)出版社,1990.

      [2]林平勇.電工電子技術(shù).北京:高等教育出版社,2000.

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