◆胡建平 鄧加華 盧殿閣/ 文
降低寬厚板循環(huán)水濾液池自吸泵故障次數(shù)
◆胡建平 鄧加華 盧殿閣/ 文
寶鋼股份能源環(huán)保部能介一分廠寬厚板點檢QC小組成立于2010年,小組成員以本班組成員為骨干,根據(jù)課題內(nèi)容另行邀請相關專業(yè)人員參與。小組成立至今已完成7項課題活動,其中兩次獲得“全國質(zhì)量管理優(yōu)秀小組”稱號,兩次獲得“上海市優(yōu)秀質(zhì)量管理小組”稱號。累計獲得專利6項,企業(yè)技術秘密3項。
寬厚板循環(huán)水處理系統(tǒng)是對寬厚板廠的工業(yè)用水進行循環(huán)處理的系統(tǒng),整個處理流程的各種設備順序相連,逐次處理。自吸泵是整個水處理設備中的一個組成部分。自吸泵是利用虹吸原理將低于地面水池中的水,通過吸水管吸入到自吸泵的腔體內(nèi),再由自吸泵電機驅動的葉輪向外排送(見圖1)。因此,自吸泵腔必須保持滿水,而虹吸管則由電控閥控制排氣。
從2013年下半年起,整個污泥處理系統(tǒng)出現(xiàn)工況運行狀態(tài)不穩(wěn)定現(xiàn)象,經(jīng)過初步調(diào)查,發(fā)現(xiàn)濾液池自吸泵的故障較為頻繁,同時造成其檢修時間較長。由于自吸泵的故障導致濾液池不能及時排液,使得壓濾機不能投入運行,進而使得壓濾機之前的設備也無法投入運行,使整個污泥系統(tǒng)的設備處于停頓狀態(tài)。經(jīng)統(tǒng)計,自吸泵的運行效率已下降到94.7%,低于正常工藝運行需要的96%,不能滿足整個工藝流程的需要。因此,我們QC小組選擇了“降低寬厚板循環(huán)水濾液池自吸泵故障次數(shù)”為活動課題。
圖1 自吸泵工作流程
通過對自吸泵故障內(nèi)容及次數(shù)的調(diào)查,QC小組發(fā)現(xiàn),在總共17次故障中,自吸泵的電控閥故障達到12次,占到整個故障次數(shù)的70.59%。因此,我們將電控閥故障定為自吸泵故障高的A類因素(見圖2)。
圖2 自吸泵故障分布
2.1.水處理工藝要求自吸泵運行效率達到96%及以上,才可保持整個工藝流程的順利進行。
2.2.污泥系統(tǒng)出現(xiàn)的工況不穩(wěn)定現(xiàn)象和自吸泵故障有著必然的聯(lián)系,但自吸泵并不是連續(xù)地處在故障狀態(tài)。2013年的8月和10月、2014年的2月和4月,自吸泵雖然也出現(xiàn)故障,但月運行效率還是達到了96%以上。
根據(jù)自吸泵及相關設備的歷史最好運行記錄,如果將自吸泵電控閥的故障次數(shù)由12次降低到6次,相應的檢修時間也由318小時降低到159小時,自吸泵的運行效率可達到96.52%。如果能攻破自吸泵電控閥故障率高這個難關,那么制定自吸泵運行率達到96%是可行的。因此,我們的目標是將自吸泵的故障次數(shù)由17次降為11次。
對于“電控閥故障高”這個癥結,小組成員羅列各種因素及相互之間的影響關系,得出癥結與因素的關聯(lián)圖(見圖3)。
圖3 電控閥故障各關聯(lián)因素
根據(jù)關聯(lián)圖得到與“電磁閥故障”相聯(lián)系的六項末端原因,我們進行逐項分析確認。有些原因可以通過常規(guī)的或稍加改進的維護方法就可以解決,而有些原因必須采取專門的措施進行解決,因而需要分析確認出要因和非要因。對六項末端原因分析后,我們確認把“閥芯潤滑不良”和“環(huán)境濕度高”兩項末端原因定為要因。在電控閥的故障中,“閥芯潤滑不良”直接造成自吸泵無法啟動,而且需要多層次地解體才能進行檢修。不僅檢修時間長且檢修質(zhì)量無法保證,常以更換備件來解決?!碍h(huán)境濕度高”本身就是一個無法克服的客觀因素,沒有任何有效的方法來降低環(huán)境的濕度,但其造成的危害卻不容小覷。
對于分析確認的結果,處理方案可以有多種。由于希望將來能讓設備在維護方法、可靠性、有效性及可實施性等方面得到提升,我們對各方案進行論證,進行優(yōu)化選擇。
對于“閥芯潤滑不良”,我們查閱了中外自吸泵廠商對自吸泵的配置方法,發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)廠商已廢除了電控閥的使用,而是采用單向閥替代電控閥。我們認為,單向閥固然能保持自吸泵腔中水的流動,但是單向閥對閥板動作位置約束的軸長期處在污水中,將來也會是一個故障點。對此,我們根據(jù)單項流通、反向密閉的要求,自行設計了能滿足功能要求的構件。由于它是靠管道內(nèi)的水壓密閉,依靠正反兩個方向的壓差打開的,故我們稱之為自力閥。因此,對于“閥芯潤滑不良”的處理我們有了兩個方案可供選擇。選擇保留電控閥需要對現(xiàn)有的管理、維護標準進行修改,但不一定能保證將來不會發(fā)生各種故障,畢竟電控閥因本身存在的缺陷已被自吸泵的廠商所廢棄,而自力閥雖然是一個新的構件,但我們經(jīng)過試驗,確定它是可行的。因此,我們選擇“采用自力閥”的改進方案。
對于“環(huán)境濕度高”這個無法改變的問題,我們可以對吸入管的材質(zhì)進行改變。一個方案是以PVC塑料管替代原來的鋼管,另一個方案是用不銹鋼管替代。雖然都能起到耐腐蝕作用,但PVC塑料管的缺陷是在冬天不耐寒,可能會出現(xiàn)凍裂現(xiàn)象。一旦需要更換,由于其是安裝于水池中的,作業(yè)的危險因素很高。而不銹鋼管對比PVC管,其價格要高一些。對比之下,我們認為不銹鋼管在長期的效能方面優(yōu)于PVC管,因此選擇用不銹鋼管替代原鋼管。
通過方案的論證,確定了實施方案后制定對策表,以此指導具體的實施,并且落實到具體的負責人和完成時間(見表1)。
表1 電控閥故障改進計劃
對實施前后的效果進行檢查,我們發(fā)現(xiàn):由自力閥替代電控閥后,消除了電控閥閥桿潤滑不良的因素,而自力閥因其結構上的優(yōu)勢,可靠性較電控閥更高;由不銹鋼管替代原鋼管后,環(huán)境濕度高已不再成為一個要因。
對比實施前后故障次數(shù),我們發(fā)現(xiàn):由于取消了電控閥,電控閥的故障已降為零;由不銹鋼管替代原鋼管后,可以在較長的時間內(nèi)避免腐蝕,也就避免了故障的發(fā)生。同樣的,故障處理的檢修時間也歸為零。
在課題項目實施后的三個多月(即95天內(nèi)),除了未列入課題活動的2#自吸泵的逆止閥出現(xiàn)異常,經(jīng)3小時的處理外,其他自吸泵運行均正常,污泥系統(tǒng)的運行效率達到了99.87%,超過了課題預定效率96%,達到了我們的預期目標(見圖4)。
圖4 活動前后對比
通過自我創(chuàng)新設計制作,并且投入實際運用的自力閥,申報企業(yè)的技術秘密已獲得通過,該技術在企業(yè)內(nèi)部得到推廣運用。
為了鞏固活動取得的成果,對電控閥原有的電氣控制回路予以拆除,具體的控制回路圖紙已被封存。我們修改了改進后的設備結構圖,制定了新的設備管理、維護標準。
在“降低寬厚板循環(huán)水濾液池自吸泵故障次數(shù)”的QC活動中,小組成員運用QC工具,通過對故障次數(shù)的統(tǒng)計、故障的分類及故障之間的相互關系,找到了問題的癥結和焦點。在選擇解決方案時,是以最理想的方案為原則,不被客觀因素所約束,以創(chuàng)新的思維力爭采用新技術,提升了設備抗故障的能力。
(作者單位:寶山鋼鐵股份有限公司)