余冬
[摘 要]在油田開發(fā)后期,油井的產量急劇下降,抽油機在工作中存在不同程度的“泵空”和“干抽”情況,工作效率低、電能損耗大、無效行程增加;電動機的平均負荷率僅為20%~30%,部分電動機負荷率更低,造成能源的極大浪費。如何降低抽油機電機電能損耗、提高系統(tǒng)運行效率,對于油田節(jié)能降耗、降低開采成本具有重要的意義。
[關鍵詞]抽油機;無功補償;節(jié)能降耗
doi:10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.22.063
[中圖分類號]F273;TM76 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-0194(2017)22-0-02
1 研究背景
目前,我國在油田開采機械中應用最廣泛的是游梁式抽油機,電氣部分主要由三相異步電動機和控制電路組成,電動機帶動抽油桿作往復運行,將原油源源不斷地從地下抽到地面。抽油機負載是以抽油機沖程為周期連續(xù)變化的周期性負載:抽油桿在下降時負載很輕,相當于空載;而在上升時由于要將原油抽出地面,故負載很重,相當于滿載。隨著油量減少,抽油機滿載的次數(shù)逐漸減少,大部分時間是輕載或空載,而輕載和空載時的功率因數(shù)只有0.2~0.3,因而電動機的負載率低,功率因數(shù)更低,電能的浪費很嚴重。
另一方面,目前部分抽油機安裝了普通變頻器,來實現(xiàn)抽油機的調速功能。普通變頻器大都采用二極管整流橋將交流電轉化成直流,然后采用IGBT逆變技術將直流轉化成電壓頻率皆可調整的交流電。這種變頻裝置針對游梁式抽油機由于運轉不平衡而造成的電動機“倒發(fā)電”,通常采用耗能電阻消耗的方法,但這種方法不僅產生大量的諧波,給電力系統(tǒng)電網(wǎng)帶來諧波污染,同時又造成大量的能源浪費。因此,如何提高抽油機電機的功率因數(shù),消除諧波污染成為油田節(jié)能的關鍵。
2 抽油機動態(tài)無功補償裝置
抽油機動態(tài)無功補償節(jié)能裝置主要包括數(shù)據(jù)采集控制單元RTU、電壓采集單元、電流采集單元、整流單元和逆變單元。
數(shù)據(jù)采集控制單元RTU中內置電壓過零信號檢測算法。電網(wǎng)電壓通過濾波電路與整流單元的輸入端連接,整流單元的輸出端與逆變單元的輸入端連接,逆變單元的輸出端與抽油機電機的電源端連接,整流單元、逆變單元的信號控制端分別與數(shù)據(jù)采集控制單元的驅動信號輸出端連接。
抽油機動態(tài)無功補償節(jié)能裝置的電壓過零信號檢測算法,在每一個電網(wǎng)過零信號到來時向數(shù)據(jù)采集控制單元和脈寬調制信號生成器,發(fā)送過零中斷信號和過零邏輯信號。當數(shù)據(jù)采集控制單元響應過零中斷請求后,數(shù)據(jù)采集控制單元進入中斷服務程序,在該中斷服務程序中數(shù)據(jù)采集控制單元首先判斷信號的正誤,然后啟動每個工頻周期的第一點采樣,每個工頻周期進行12次采樣和計算。電壓電流數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對數(shù)據(jù)進行計算處理后送至數(shù)據(jù)采集控制單元,數(shù)據(jù)采集控制單元根據(jù)采樣到的信號分析出需要補償?shù)闹C波和無功電流分量,然后數(shù)據(jù)采集控制單元對處理過后的數(shù)據(jù)進行分析處理,計算出控制IGBT的空間電壓矢量。PWM控制信號至驅動單元控制整流單元和逆變單元的運行,通過向系統(tǒng)注入與需要補償?shù)闹C波和無功電流相等的電流來實現(xiàn)補償,調節(jié)控制參數(shù)輸出所需波形,實時調節(jié)電壓波形以跟蹤電網(wǎng),進而調節(jié)電流波形和相位以實現(xiàn)所需功率因數(shù)以及穩(wěn)定直流電壓。
抽油機動態(tài)無功補償節(jié)能裝置一方面可以調整輸入的功率因數(shù),實現(xiàn)功率因數(shù)可調節(jié),通常保持在1左右。同時,當抽油機的電動機處于發(fā)電狀態(tài)時,逆變模塊和整流模塊功能互換,實現(xiàn)能量的雙向流動,完成實現(xiàn)功率因數(shù)為1的電能回饋,基本不產生諧波,消除對電網(wǎng)的諧波污染。該裝置在基本解決了抽油機的無功功率補償問題,實現(xiàn)了油田的無功就地補償,基本消除線路上的損耗,以及無功引起線路上的電壓降落,穩(wěn)定了油田電網(wǎng)的末端電壓,增大了抽油機電動機的有功功率。
3 抽油機動態(tài)無功補償裝置的應用效果
第X采油廠XX采油工區(qū)現(xiàn)有油井180余口,抽油機的供電方式主要為直接啟動模式。直接啟動的抽油機目前均沒有配置無功補償節(jié)能裝置,主要存在抽油機功率因數(shù)低下,線路電流高,線路及變壓器損耗大等問題。
為了達到節(jié)能降耗的目的,本文選取其中一條10kV支路,對該支路下的每一臺抽油機加裝無功補償裝置。經(jīng)過測試,系統(tǒng)電流減小了25.04A,線路及變壓器損耗降低了6%,現(xiàn)場的功率因數(shù)由原來的0.44提高到了0.95,如圖1所示。
4 結 語
抽油機動態(tài)無功補償裝置可補償沖擊性負載的無功功率,平衡三相有功電流,自動動態(tài)調整抽油機沖次,實現(xiàn)智能間抽和調速,提高功率因數(shù),降低電能損失。同時,該裝置消除了電網(wǎng)的諧波污染,提高了電網(wǎng)質量,減少了線路及變壓器損耗,對于油田節(jié)能降耗、降低開采成本具有重要的意義。
主要參考文獻
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