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      某1000MW發(fā)電機勵端軸瓦油檔甩油原因分析與處理

      2017-12-12 00:41:42邢志剛
      中國科技縱橫 2017年21期
      關(guān)鍵詞:堵塞

      邢志剛

      摘 要:本文通過對某電廠發(fā)電機勵端軸瓦油檔甩油問題的處理,詳細介紹了引起油檔甩油的常見原因,并逐條對照,逐步的進行分析,最終發(fā)現(xiàn)在密封油防爆風(fēng)機入口管道處存在大量積油,導(dǎo)致風(fēng)機不出力,軸承箱失去負壓引起油檔甩油,為同類型機組、尤其是新建機組的管道安裝和系統(tǒng)設(shè)置提供了極強的借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:油檔;甩油;防爆風(fēng)機;積油;堵塞

      中圖分類號:TB857+.3 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)21-0121-02

      1 機組概況

      某公司#1機組為新建機組,其發(fā)電機為上海汽輪發(fā)電機有限公司引進德國西門子公司技術(shù)生產(chǎn)的QFSN-1050-2型三相同步汽輪發(fā)電機,采用水氫氫冷卻方式。設(shè)兩個徑向支持軸承。軸承為端蓋式軸承,油檔安裝在發(fā)電機外側(cè)端蓋上,油檔上設(shè)3組共計九道密封齒,密封齒采用聚四氟乙烯材料,每相鄰的兩道密封齒之間均設(shè)有φ4的回油孔。軸承的潤滑油由汽輪機潤滑油系統(tǒng)統(tǒng)一供應(yīng)。發(fā)電機汽、勵兩端各安裝一副單流環(huán)密封瓦。由密封油系統(tǒng)向密封瓦提供壓力略高于氫氣壓力的壓力油,以密封氫氣,同時向密封瓦軸向提供浮動油,使密封瓦在軸向能夠保持自由找正,防止發(fā)生偏斜。浮動油及密封油油空側(cè)的回油與軸承回油一起進入貯油箱,經(jīng)U型隔氫裝置分離后回到汽輪機潤滑油箱,而密封油氫側(cè)回油直接回到氫側(cè)油箱。

      2 異常現(xiàn)象

      該機組投運初期各軸承箱處均無滲油或甩油現(xiàn)象,潤滑油主油箱負壓為-1500Pa,密封油防爆風(fēng)機入口的負壓也是-1500Pa,均在正常范圍內(nèi),發(fā)電機兩側(cè)軸承的軸振均在75-90μm之間,略超出報警值(報警值為83μm)。機組投運一個月以后,發(fā)電機勵端軸瓦油檔處開始逐漸出現(xiàn)微量的油花,且勵端油檔處逐步出現(xiàn)積灰,應(yīng)為油跡附著灰塵后沉積形成的油泥。又經(jīng)過將近一個月的運行后,勵端油檔處甩油量明顯變大,大量油霧油檔底部的油封齒處噴至發(fā)電機端蓋上后,匯成油滴流下,用秒表計算,滴油速度約為70滴/分鐘,同時汽端油檔處也有輕微的甩油現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)此問題后,運行人員立即增啟主油箱排煙風(fēng)機和密封油防爆風(fēng)機,希望通過提高軸承室負壓來加強回油,減少甩油量。但是經(jīng)觀察發(fā)現(xiàn),增啟風(fēng)機后主油箱負壓和防爆風(fēng)機入口負壓均無明顯變化,甩油量也未減小。該公司檢修人員開始對甩油問題進行分析,查找原因。

      3 油檔甩油的常見原因及分析

      (1)油檔間隙調(diào)整不當(dāng)。根據(jù)工作經(jīng)驗,在轉(zhuǎn)速達到3000rpm時轉(zhuǎn)子會有輕微的上浮,因此在初始調(diào)整油檔間隙時,通常是將油檔下部間隙按照制造廠給定標(biāo)準(zhǔn)的中下限來執(zhí)行,這樣等機組運行以后,油檔下部的間隙就會達到給定標(biāo)準(zhǔn)的中間范圍。如果初始調(diào)整時就將油檔下部間隙調(diào)整過大,運行時下部間隙就會進一步增大而導(dǎo)致漏油。但是,如果油檔間隙調(diào)整過小會使油檔齒與轉(zhuǎn)子產(chǎn)生摩擦,造成軸承振動大,運行一段時間后軸頸與油檔之間間隙增大,使油擋在運行中實際上失去密封作用,最終導(dǎo)致軸承室潤滑油外泄。經(jīng)過對基建安裝記錄的查詢,制造廠給出的油檔下部間隙為0.1mm,實際測量數(shù)據(jù)也是0.1mm,在合格標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。而且該機組在啟動初期沒有甩油現(xiàn)象,說明油檔間隙不存在異常。

      (2)密封瓦損壞,導(dǎo)致氫側(cè)的密封油大量泄漏至軸承箱,使該處的回油量變大,回油不及導(dǎo)致從軸徑處甩出。經(jīng)過對密封油系統(tǒng)和氫氣系統(tǒng)的排查,發(fā)現(xiàn)氫壓穩(wěn)定,密封油泵出口壓力、油氫差壓、密封油流量等均處于穩(wěn)定狀態(tài),沒有明顯變化,因此可以排除此項。

      (3)軸承回油管布置不合理或管口堵塞,造成回油不順暢,使大量的油無法正?;氐接拖鋬?nèi),從軸徑處甩出。經(jīng)過觀察回油窗處油流順暢,流速正常,沒有明顯的堵塞現(xiàn)象,而且機組投運初期運行正常,可以排除回油管堵塞的問題。

      (4)油檔回油孔孔徑偏小或堵塞。油檔下班側(cè)通常開有幾個小的回油孔,但正常運行中,由于孔徑偏小或孔數(shù)量不足而來不及泄油,就很容易沿著軸頸向油檔外部甩油。而且由于軸承箱內(nèi)是負壓狀態(tài),容易進入灰塵等,若在回油孔處聚集,形成油泥堵塞回油孔,將會造成回油不暢,使大量的油積聚在油封齒上,順著軸徑甩出。通過上圖的照片可以看出,該油檔設(shè)計的回油孔較多,而且在基建期間為了防止回油不及還專門對回油孔進行了擴孔,將回油孔的直徑從4mm擴至6mm,因此回油孔徑偏小的問題可以排除。鑒于當(dāng)時發(fā)電機勵端端蓋上已有大量的油泥,重點懷疑部分回油孔被堵塞,導(dǎo)致回油不暢。由于當(dāng)時機組在運行中,這一問題無法得到驗證,只能待檢修機會進行驗證。

      (5)排油煙裝置在功率、風(fēng)量、排煙管口徑等方面的設(shè)計上存在不合理性,或出力方面存在異常,不能滿足軸承箱對微負壓的要求,使油檔間隙偏大的個別軸承箱無法維持負壓,導(dǎo)致回油不及向外甩油。由于該機組在投運初期油檔處均無甩油現(xiàn)象,且該系統(tǒng)的風(fēng)機在其他電廠機組上得到了廣泛的應(yīng)用,因此可以排除功率、排煙管口徑等方面的問題。但是,在運行人員增啟主油箱排煙風(fēng)機和密封油防爆風(fēng)機后兩處的負壓均無明顯上漲,這是不對的。經(jīng)熱工人員檢查發(fā)現(xiàn),主油箱負壓變送器的量程只有-1500Pa,因此該處無變化,而防爆風(fēng)機入口的負壓顯示是正確的,這說明防爆風(fēng)機處存在問題。進一步檢查發(fā)現(xiàn),密封油防爆風(fēng)機排煙管處無明顯的油煙排出,因此懷疑密封油防爆風(fēng)機排出口可能存在堵塞。

      4 對密封油防爆風(fēng)機的排查

      (1)對#1密封油防爆風(fēng)機出口濾網(wǎng)解體檢查,發(fā)現(xiàn)濾網(wǎng)異常干凈,檢查入口濾網(wǎng)也是如此,這說明防爆風(fēng)機進、出口處基本沒有油煙通過。

      (2)使用內(nèi)窺鏡對風(fēng)機集裝裝置的管路進行檢查,發(fā)現(xiàn)運行風(fēng)機(#2風(fēng)機)出口逆止門幾乎沒有開度,這再度證明通過風(fēng)機的風(fēng)量很小,使其難以持續(xù)的、大幅度的將逆止門頂開。

      (3)通過以上兩步的檢查,基本可以確定防爆風(fēng)機處的通流量極小,開始懷疑是風(fēng)機轉(zhuǎn)向異常,但是風(fēng)機入口處壓力顯示是-1500Pa,這證明風(fēng)機本身的出力是沒有問題的,那么應(yīng)該是在風(fēng)機入口段存在堵塞現(xiàn)象。經(jīng)檢查確認風(fēng)機入口總管法蘭處通暢無異常。

      (4)通過對異常甩油變化趨勢的分析發(fā)現(xiàn),甩油現(xiàn)象是逐步發(fā)展的、逐步變大的,且經(jīng)過的時間較長,再加上風(fēng)機出入口處檢查情況,分析是由于風(fēng)機入口管段存在U型彎,經(jīng)長期運行后大量油煙凝結(jié)聚集在入口管道底部,最終堵住了風(fēng)機的入口,使發(fā)電機汽、勵端軸承箱內(nèi)無法建立負壓。而防爆風(fēng)機入口處負壓卻顯示正常,但由于空間有限,風(fēng)量不足,排出的風(fēng)無法將出口逆止門頂開,防爆風(fēng)機相當(dāng)于處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)。為了驗證這一分析,檢修人員在風(fēng)機入口管的最低處鉆開一個小孔,發(fā)現(xiàn)有大量的積油流出。待管道內(nèi)積油放盡后觀察防爆風(fēng)機出口處明顯有油煙冒出,且勵端油檔處甩油量明顯減小。約2小時后勵端油檔處甩油現(xiàn)象完全消失。

      5 分析及結(jié)論

      根據(jù)對潤滑油系統(tǒng)和密封油系統(tǒng)的排查,發(fā)現(xiàn)由于U型隔氫裝置的存在,主油箱排煙風(fēng)機是無法對到發(fā)電機軸承室起到抽吸作用的,因此汽、勵端軸承室的負壓只能靠密封油防爆風(fēng)機來建立和維持。而該機組中防爆風(fēng)機入口負壓測點只反映出了風(fēng)機入口處的負壓值,卻無法真實反映軸承箱內(nèi)負壓情況,這給問題的分析和處理造成了一定的干擾。

      由于潤滑油溫度較高,經(jīng)長期運行后防爆風(fēng)機入口管道處油煙大量凝結(jié)聚集,會造成防爆風(fēng)機不出力,軸承箱失去負壓,引起軸承室回油不暢,進而引起甩油;有鑒于此,在基建安裝期間該風(fēng)機入口段管道就應(yīng)采取一定的坡度,使凝結(jié)產(chǎn)生的積油能匯集到最低點,同時在最低點設(shè)置排污沉積器,在運行期間定期對管道積油進行排放,從而避免入口管道發(fā)生堵塞,確保風(fēng)機的出力正常,保證油系統(tǒng)的安全運行。

      該公司油檔甩油的現(xiàn)象較為典型,由于是新投產(chǎn)機組,系統(tǒng)設(shè)置和測點布置還不夠成熟、完善,通過一系列的排查分析,最終發(fā)現(xiàn)是防爆風(fēng)機入口積油堵塞引起的問題,并成功的消除了該項重大隱患。這為同類型汽輪機組提供了很好的經(jīng)驗,尤其是新建機組,在管道安裝和系統(tǒng)設(shè)置上值得借鑒。

      參考文獻

      [1]趙博,1000MW級發(fā)電機操作和維護手冊[J].上海發(fā)電機廠,2014.12.endprint

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