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      聯(lián)堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組新技術開發(fā)與應用

      2017-12-20 01:47:29
      純堿工業(yè) 2017年6期
      關鍵詞:索爾維結疤篩板

      (成都華西化工研究所股份有限公司,四川 成都 610031)

      專論與綜述

      聯(lián)堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組新技術開發(fā)與應用

      劉應峰

      (成都華西化工研究所股份有限公司,四川 成都 610031)

      結合碳化塔結疤與清洗的影響因素,論述了鴻化聯(lián)堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組技術的可行性與實踐應用情況,實現(xiàn)了聯(lián)堿行業(yè)碳化塔五塔一組不堵塔的設想,提高了碳化塔的有效利用率,減少了設備投資費用,同時也大大節(jié)省了清洗碳化塔的能耗。

      聯(lián)堿法;碳化塔;五塔一組;開發(fā);應用

      眾所周知,聯(lián)堿法純堿生產(chǎn)過程中,碳化塔制堿到一定時間,塔壁、菌帽(篩板)、小管外壁逐漸產(chǎn)生以碳酸氫鈉、碳酸氫銨為主的結疤,影響碳化塔的正常作業(yè),必須對制堿塔進行清洗,溶解結疤恢復碳化塔的正常作業(yè)。

      1 鴻化聯(lián)堿廠碳化塔使用簡介

      鴻化聯(lián)堿廠φ3400/φ3000索爾維碳化塔四塔一組運行已經(jīng)20年,沒有出現(xiàn)堵塔、洗塔現(xiàn)象,2001年又推廣到φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔運行,也沒有出現(xiàn)堵塔、洗塔現(xiàn)象。2008年,我公司聯(lián)堿廠在四塔一組的基礎上,通過技術改造,在φ2500索爾維碳化塔上實施五塔一組運行的中間試驗,通過兩年的運行、檢查,確認無堵塔、結疤現(xiàn)象,碳化塔清洗效果好。

      隨著公司發(fā)展,聯(lián)堿廠逐步新建φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔后,開始摸索碳化塔五塔一組運行。

      2 碳化塔結疤與清洗

      2.1 碳化塔的結疤

      聯(lián)堿碳化塔純堿生產(chǎn)中,碳化塔制堿一定時間,碳酸氫鈉和碳酸氫銨等結晶(如表1)會附著在塔的內(nèi)壁、菌帽、冷卻管上而結疤,嚴重影響碳化塔的連續(xù)運行。結疤主要與制堿塔作業(yè)周期、碳化塔清洗是否徹底、原料母液雜質(zhì)含量、碳化塔操作控制這些因素有關。因此,制堿塔作業(yè)一定時間后,都必須改為清洗塔。

      表1 碳化塔結疤成分一覽表(%)

      2.2 碳化塔的清洗

      碳化塔的清洗流程有很多,最常用流程是AⅡ母液進行清洗,清洗后送到制堿塔作為制堿母液CAⅡ。影響碳化塔清洗效果的主要因素如下:

      2.2.1 清洗母液AⅡ組成的影響

      清洗母液AⅡ清洗結疤不僅是物理作用,而且伴隨有化學反應過程,2NaHCO3+2NH4OH→Na2CO3+(NH4)2CO3+2H2O。

      碳化塔結疤的溶解度和溶解速度隨清洗母液AⅡ中的固定銨、二氧化碳含量的增加而減少;隨著清洗母液AⅡ中游離氨含量的增大而增大,見表2。

      表2 清洗AⅡ組成與結疤物溶解度關系

      2.2.2 清洗AⅡ溫度的影響

      碳酸氫銨和碳酸氫鈉結疤都隨溫度的升高,溶解度和溶解速度都增大。因此提高清洗AⅡ溫度,有利于結疤的清洗。但是清洗AⅡ溫度過高,會導致清洗尾氣含氨過高,氨損耗大。因此,清洗AⅡ溫度一般控制在38~40 ℃,最高不超過42 ℃。

      2.2.3 塔內(nèi)清洗氣的影響

      清洗作業(yè)除了連續(xù)地從塔上加入清洗母液AⅡ外,還不斷地從塔底通入清洗氣攪拌,消除局部過飽和現(xiàn)象,增加結疤的溶解速度以提高清洗效率。但通入清洗氣流量、溫度、二氧化碳濃度都對清洗塔有一定的影響。一般控制清洗氣流量在1 800~2 000 m3/h,溫度大于60 ℃,二氧化碳濃度小于15%。

      2.2.4 清洗塔液位控制

      一般控制清洗塔液位大于22~25 m以上,確保碳化塔內(nèi)部構件充分的浸泡在清洗母液AⅡ中。

      2.2.5 清洗時間

      碳化塔的清洗時間,與碳化塔的組合有關。兩塔一組,制堿24 h,清洗24 h;三塔一組,制堿48 h,清洗為24 h;四塔一組,制堿時間48 h,清洗時間為16 h,也可以制堿時間為72 h,清洗時間為24 h。

      一組塔的數(shù)量越多,碳化塔的利用率越大,投資越省,但是容易清洗不干凈,造成堵塔、水洗塔,造成氨氮污水排放、物耗能耗升高,后果非常嚴重。那么,聯(lián)堿法碳化塔如何組合才是最經(jīng)濟合理的,是我們每個制堿工作者的追求目標。

      3 φ2500索爾維碳化塔五塔一組技術開發(fā)與應用

      碳化塔組塔個數(shù)的多少,關鍵在于碳化塔能否清洗干凈。我們首先選擇φ2500索爾維碳化塔進行改造運行。利用停產(chǎn)大修的機會,將1#、2#、3#、4#、6#(5#塔已經(jīng)拆除)φ2500索爾維碳化塔的倒鹵管線、AⅡ管線、CAⅡ管線進行聯(lián)通改造,實現(xiàn)五塔一組的生產(chǎn)工藝路線。

      確定工藝路線后,通過配管改造、制定詳細的試運行方案,開始進行對φ2500索爾維碳化塔五塔一組生產(chǎn)運行。嚴格控制制堿時間、清洗塔壓力、清洗氣流量,對清洗CAⅡ采集大量樣品,對其CO2含量進行分析,并與原四塔一組的進行對比,確認無異常變化后,每月定期對碳化塔水箱部分小管和菌帽進行檢查,清洗都較為干凈,并沒有發(fā)現(xiàn)由結疤和堵塞現(xiàn)象。

      通過半年時間的運行,φ2500索爾維碳化塔沒有出現(xiàn)清洗不好和堵塔現(xiàn)象,因此,確認φ2500索爾維碳化塔從四塔一組運行改變?yōu)槲逅唤M運行是成功的。

      4 φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組開發(fā)與應用

      在φ2500索爾維碳化塔五塔一組技術開發(fā)與應用的基礎上,將新8#索爾維篩板碳化塔并入到新1#、2#、3#、4#碳化塔,形成φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組。

      2009年4月份開始試運行,發(fā)現(xiàn)四個制堿塔的CAⅡ量不能滿足生產(chǎn)需要。在保障了出堿量時,碳化塔清洗液位不能保障。保障了清洗塔液位時,又不能保障出堿量。在運行一個月后,打開1#塔觀察孔,發(fā)現(xiàn)碳化塔小管有結疤,因此停止φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組的運行。

      2009年10月,公司再一次組織各級工程技術人員,對φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組的運行問題進行認真梳理,通過對碳化塔清洗理論進行認真分析,對工藝管道進行計算,確定管道大小,對工藝管道的連接方式進行現(xiàn)場確認,對輸送泵的能力進行核算。對φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組的管道、泵進行重新設計改造,于2010年4月,進入試運行階段。

      五塔一組碳化塔清洗時間確定為12 h,制堿時間為48 h,AⅡ清洗量為制堿量的1.33~1.5倍,清洗氣量≥2 000 m3/h,清洗氣CO2濃度≤15%,清洗氣溫度≥60 ℃,AⅡ母液溫度≥38 ℃,清洗效果如表3。

      表3 φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組清洗碳化塔運行指標

      從運行結果,AⅡ和CAⅡ母液CO2指標來看,碳化塔清洗末期CO2差值小于0.5 tt,從理論角度證明了φ3400/φ3000碳化塔五塔一組是能夠清洗徹底的,連續(xù)運行是可行的。

      為了進一步確認碳化塔能否清洗徹底,5月13日,打開3#塔4箱水箱觀察孔檢查,無結疤;6月23日和7月14日分別打開2#塔4箱水箱觀察孔檢查,無結疤。

      5 應用結論

      1)我公司開發(fā)的φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔“五塔一組” 新技術,能保證碳化塔清洗好,不煮塔,實現(xiàn)碳化母液封閉循環(huán),無廢液排放,其運行是可行的。

      2)五塔一組與四塔一組相比,每生產(chǎn)一噸純堿可以降低2~3 kWh,還可以減少排放含氨尾氣量35.2 m3,一年減少尾氣15 840 km3。

      3)與四塔一組相比,五塔一組提高了碳化塔的設備利用率,碳化塔容積利用率從0.028 t/h提高到0.03 t/h,增長率為7%,減少一次性投資費用。

      4)聯(lián)堿法φ3400/φ3000索爾維篩板碳化塔五塔一組新技術開發(fā)與成功應用,是國內(nèi)聯(lián)堿法索爾維碳化塔的首創(chuàng),曾獲自貢市科學技術進步二等獎,對聯(lián)堿法碳化塔工藝技術具有重大意義。

      [1] 許昌黎.聯(lián)堿四塔一組運行的可行性分析及實踐[J].純堿工業(yè),1994(2):34-37

      [2] 許昌黎.鴻化聯(lián)堿30年回顧及對未來技術發(fā)展的展望[J].純堿工業(yè),2008(2):5-9

      [3] 韓行治.聯(lián)合制堿工藝[M].沈陽:遼寧科學技術出版社,1989

      [4] 大連化工研究設計院.純堿工學[M].北京:化學工業(yè)出版社,2004

      [5] ии帕申柯,王安印譯,制堿碳化塔的清洗方案[J].化工設計,2006,16(3):21-23

      TQ114.16

      C

      1005-8370(2017)06-03-03

      2017-07-04

      劉應峰(1976—),高級工程師,四川大學工程碩士,2000年畢業(yè)于四川理工學院(原四川輕化工學院)?,F(xiàn)任成都華西化工研究所股份有限公司脫硫脫硝工程項目經(jīng)理,曾任自貢鴻鶴化工股份有限公司聯(lián)堿廠總工程師。

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