單文桃 江蘇理工學(xué)院 仇建國(guó) 季新忠 南通華耐特石墨設(shè)備有限公司
新型HCl合成爐項(xiàng)目的研究及應(yīng)用
單文桃 江蘇理工學(xué)院 仇建國(guó) 季新忠 南通華耐特石墨設(shè)備有限公司
介紹了新型HCl合成爐項(xiàng)目,并進(jìn)行了技術(shù)方案的研究及效益分析。
HCl合成爐 PVC生產(chǎn)工藝 副產(chǎn)蒸汽合成爐
電石法PVC生產(chǎn)工藝流程中,均有HCI合成工序,HCI采用氯氣與氫氣燃燒的方式生成,并副產(chǎn)大量的熱量,在現(xiàn)有的絕大部分PVC生產(chǎn)企業(yè),這部分熱量均被循環(huán)冷卻水帶走,增加了大量的電能損耗,而且白白浪費(fèi)了可觀的熱能。也有少部分企業(yè)將這部分熱量收集利用,如作為熱水供熱及供應(yīng)澡堂[1];熱水用于燒堿裝置化鹽:熱水用于溴化鋰機(jī)組制冷:生產(chǎn)壓力0.3MPa以下的飽和蒸汽等[2]。這些方法雖將熱能進(jìn)行了利用,受爐子結(jié)構(gòu)型式的限制,存在熱能供應(yīng)不穩(wěn)定、不安全或熱能利用率低問題。
國(guó)外德國(guó)SGL公司開發(fā)出副產(chǎn)蒸汽的鹽酸合成爐,在產(chǎn)出高純鹽酸的同時(shí)將HCI合成工序產(chǎn)出的熱量副產(chǎn)中壓蒸汽。我國(guó)浙江善高化學(xué)有限公司、江蘇新浦化學(xué)有限公司各引進(jìn)一臺(tái),價(jià)格高昂,產(chǎn)酸能力100噸/天(HCl產(chǎn)能30噸/天)的合成爐約500多萬元人民幣。
本研究合作企業(yè)南通市華耐特石墨設(shè)備有限公司電石法PVC裝置產(chǎn)能有23萬噸/年,需HCl量為15萬噸/年,產(chǎn)出熱量約為9×1010kcal。此前,這部分熱量均以循環(huán)水冷卻的方式移走。配套設(shè)計(jì)了2500m3/h處理量的循環(huán)水裝置,每年消耗動(dòng)力電約300萬度。
在不可再生能源日益短缺,水、電,蒸汽價(jià)格不斷上漲的形勢(shì)下,利用生產(chǎn)過程的余熱,將其轉(zhuǎn)化為蒸汽用于生產(chǎn),符合國(guó)家提出的節(jié)能減排要求[3],通過上新型式的HCl合成爐將高溫?zé)崃炕厥眨葷M足HCl的生產(chǎn)供應(yīng),同時(shí)將熱量轉(zhuǎn)化為蒸汽,可取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)吸收德國(guó)SGL公司鹽酸爐思路,開發(fā)出國(guó)產(chǎn)大型副產(chǎn)蒸汽HCl爐,可為國(guó)家節(jié)約大量外匯,為企業(yè)節(jié)省巨額的設(shè)備投資費(fèi)用,項(xiàng)目的實(shí)施非常有必要。
利用HCl氣體在100℃-200℃范圍內(nèi)對(duì)鋼件的腐蝕最小的特性,將HCI合成爐設(shè)計(jì)成三段,第一段低溫部分設(shè)計(jì)成石墨換熱器,中間段設(shè)計(jì)成剛換熱器,第三段低溫部分設(shè)計(jì)成石墨換熱器,蒸汽發(fā)生系統(tǒng)在中間段完成。
爐子設(shè)計(jì)方面,參與德國(guó)SGI鹽酸爐,按照設(shè)計(jì)原理,將爐子設(shè)計(jì)成三段式,確定每一段的相關(guān)直徑、長(zhǎng)度、換熱面積等參數(shù)。工藝系統(tǒng)設(shè)計(jì)方面,將生產(chǎn)能力?。?0噸/天),設(shè)備投用率極低的6#HCl合成爐拆除,騰出的位置布置產(chǎn)能為120噸/天的副產(chǎn)蒸汽HCl合成爐,利用原有的廠房設(shè)施適當(dāng)加以加固改造,布置蒸汽包等設(shè)備。6#爐騰出的儀表檢測(cè)點(diǎn)等DCS控制系統(tǒng)給副產(chǎn)蒸汽爐使用,副產(chǎn)蒸汽爐采用自動(dòng)點(diǎn)火方案,DCS系統(tǒng)不足部分增加配置。
工藝流程:來自離子膜車間的氯氣與氫氣在合成爐燈頭上燃燒生成HCl,合成爐下部低溫段用循環(huán)水冷卻。中間高溫段為鍋爐段,用軟水冷卻,吸收燃燒生成的大量熱量,軟水吸熱汽化產(chǎn)生蒸汽,經(jīng)汽包緩沖后分配送至蒸汽用戶。合成爐上部低溫段用循環(huán)水將HCl冷卻至50℃左右,用于制鹽酸或送至PVC車間生產(chǎn)。
爐子產(chǎn)出蒸汽為飽和蒸汽,而公司蒸汽管網(wǎng)蒸汽為過熱蒸汽,壓力及溫度不匹配。措施:(1)調(diào)高蒸汽爐汽包壓力,通過調(diào)節(jié)閥減壓,將蒸汽過熱。(2)設(shè)置蒸汽預(yù)混合器,將HCl爐產(chǎn)出的蒸汽與管網(wǎng)蒸汽在混合器內(nèi)預(yù)混合,混合后的蒸汽并入管網(wǎng),減少溫差。
1)HCl爐可安全穩(wěn)定運(yùn)行。
2)可產(chǎn)出最高壓力為1.4MPa的中壓蒸汽。
3)產(chǎn)出蒸汽安全并入公司蒸汽管網(wǎng)。
1)HCl合成爐自15年4月一次點(diǎn)火成功后,至今運(yùn)行正常。
2)蒸汽壓力可在0.5-1.4MPa壓力范圍內(nèi)設(shè)定調(diào)節(jié)。
1)采用新型HCI合成爐,在產(chǎn)出合格HCI氣體產(chǎn)品的同時(shí)將反應(yīng)熱副產(chǎn)中低壓蒸汽?,F(xiàn)運(yùn)行投用的6#蒸汽爐是國(guó)內(nèi)第一臺(tái)可副產(chǎn)中壓蒸汽的HCI合成爐。
2)采用自動(dòng)點(diǎn)火系統(tǒng),點(diǎn)爐作業(yè)采用自動(dòng)點(diǎn)火系統(tǒng),摒棄不安全的人工點(diǎn)火方式,點(diǎn)爐效率及成功率高,安全性能優(yōu)越;控制系統(tǒng)采用DCS控制,設(shè)置相關(guān)安全參數(shù);是目前國(guó)內(nèi)自動(dòng)化程度最高的HCI爐。
3)采用預(yù)混合器的方式,將飽和蒸汽安全并入過熱蒸汽管網(wǎng)投入生產(chǎn)使用。
1)HCl產(chǎn)能:120噸/天(最高負(fù)荷)2)蒸汽產(chǎn)能:0.65噸/噸HCl
1)蒸汽產(chǎn)出效益
開滿負(fù)荷每天產(chǎn)出120噸HCI,蒸汽120×0.65=78噸/天,蒸汽單價(jià)按150元/噸,副產(chǎn)蒸汽產(chǎn)出效益為78×333×150=38(9萬元)。
2)節(jié)約電耗
每天產(chǎn)出120噸HCl所放出的熱量為3025543kcal/h,這部分熱量65%左右以副產(chǎn)蒸汽的形式帶走,若以循環(huán)冷卻水的方式移熱,則需消耗343t/h的冷卻水量(循環(huán)冷卻水溫升按6攝氏度計(jì)),按一般循環(huán)水裝置配置需約60kW動(dòng)力電,電價(jià)按0.5元/度計(jì),可節(jié)約動(dòng)力電消耗:60×24×333×0.5=24(萬元)。
3)節(jié)約水耗
節(jié)約循環(huán)水蒸發(fā)水量78×333=2.6(萬噸),水價(jià)按 0.75元/噸計(jì).可節(jié)約水耗:2.6×0.75~2(萬元)。以上三項(xiàng)合計(jì)效益為415萬元/年。自15年1月至17年10月,
4)投資
蒸汽爐全套設(shè)備約330萬元;儀表(包括自動(dòng)點(diǎn)火控制系統(tǒng))、工藝配管、土建等約120萬元;合計(jì)約450萬元。投資與年效益額接近,即一年左右可回收投資。實(shí)際使用中,因PVC行業(yè)不景氣,蒸汽爐負(fù)荷不高,平均負(fù)荷50%不到,最高負(fù)荷開至80%左右,
通過技術(shù)改造,采用國(guó)內(nèi)首創(chuàng)新型HCl合成爐,在既滿足產(chǎn)品生產(chǎn)的條件下,又將反應(yīng)產(chǎn)生的熱量回收副產(chǎn)出高價(jià)值的蒸汽,將電化廠HC1合成技術(shù)提高到一個(gè)嶄新的水平,為企業(yè)創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,也為國(guó)家節(jié)能減排做出了相當(dāng)?shù)呢暙I(xiàn)。
合成爐的鍋爐段與石墨段連接處需要考慮改進(jìn)墊片的材質(zhì),防止此處因受熱不均勻出現(xiàn)漏點(diǎn),導(dǎo)致設(shè)備鍋爐段點(diǎn)腐蝕。
[1]馬守君,閆瑩瑩,臧瑞,張磊.副產(chǎn)蒸汽鹽酸合成爐運(yùn)行總結(jié)[J].氯堿工業(yè),2014,50(2):39-40.
[2]楊志猛.3H-3/4500型氯氣壓縮機(jī)組運(yùn)行總結(jié)[J].氯堿工業(yè),2012,48(9):19-22.
[3]徐艷紅,代罡.四合一副產(chǎn)蒸汽鹽酸合成爐運(yùn)行總結(jié)[J].氯堿工業(yè),2010,46(7):36-37.
TQ114.15
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作者信息單文桃(1987.3—)男,漢族,江蘇鹽城人,講師,博士,江蘇理工學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院機(jī)械電子工程系,研究方向:高速電主軸技術(shù)、石墨設(shè)備研制。