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      鐵水脫硫改造實(shí)踐與應(yīng)用

      2018-01-17 07:00:01高建國程玉珺李勇強(qiáng)張曉磊薛啟河
      河南冶金 2017年6期
      關(guān)鍵詞:鎂粉噴槍鐵水

      高建國 孔 超 程玉珺 李勇強(qiáng) 張曉磊 薛啟河 李 鵬

      (河鋼集團(tuán)承德分公司)

      0 前言

      北方A廠為滿足高端品種生產(chǎn)開發(fā)的需要,建有2套單噴顆粒鎂脫硫設(shè)備,1座提釩轉(zhuǎn)爐,2座煉鋼轉(zhuǎn)爐,并配置LF、RH等精煉設(shè)施,單噴顆粒鎂脫硫設(shè)備投入運(yùn)行使用后,受噴吹系統(tǒng)給料速度慢、鐵水脫硫率低等因素的影響,造成鐵水脫硫周期不能與煉鋼轉(zhuǎn)爐冶煉周期有效匹配,鐵水脫硫目標(biāo)命中率、脫硫后鐵水回硫量均與設(shè)計(jì)指標(biāo)要求存在較大差距,嚴(yán)重制約了品種鋼的生產(chǎn)。通過對(duì)脫硫區(qū)域現(xiàn)有土建面積、脫硫設(shè)備布置等方面進(jìn)行論證,決定對(duì)A廠脫硫設(shè)備進(jìn)行改造,以滿足現(xiàn)有品種生產(chǎn)、開發(fā)的需要。

      1 改造方案

      1.1 改造方案的選擇

      結(jié)合當(dāng)期品種結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場(chǎng)脫硫區(qū)域相關(guān)設(shè)備的實(shí)際布置情況,提出三種改造方案:(1)方案一:在現(xiàn)有的脫硫裝置旁增加一套復(fù)合噴吹脫硫裝置;(2)方案二:在現(xiàn)有的脫硫裝置旁增加一套攪拌脫硫裝置;(3)方案三:將現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂改造為復(fù)合噴吹脫硫裝置。

      1.1.1 方案一

      保留現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂裝置不變,在現(xiàn)有的脫硫裝置南側(cè)增加一套復(fù)合噴吹脫硫裝置,新增脫硫裝置本體布置于脫硫跨,臺(tái)車軌道延伸至轉(zhuǎn)爐加料跨。由于現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)已處于滿負(fù)荷狀態(tài),還需為新增的脫硫裝置在車間外增加一套除塵系統(tǒng)。同時(shí),為滿足天車能夠起吊鐵水罐,還需對(duì)現(xiàn)有的2#倒罐坑進(jìn)行改造。新增一套復(fù)合噴吹脫硫系統(tǒng)后,三套脫硫系統(tǒng)的主要分工為:對(duì)入爐鐵水硫含量要求不高的鐵水,以單噴顆粒鎂脫硫?yàn)橹?,?duì)入爐鐵水硫含量要求嚴(yán)格的鐵水,全部采用復(fù)合噴吹脫硫。

      1.1.2 方案二

      保留現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂裝置不變,在現(xiàn)有的脫硫裝置南側(cè)增加一套攪拌脫硫裝置,新增脫硫裝置本體布置于脫硫跨,臺(tái)車軌道延伸至轉(zhuǎn)爐加料跨。由于現(xiàn)有的除塵系統(tǒng)已處于滿負(fù)荷狀態(tài),還需為新增的脫硫裝置在車間外增加一套除塵系統(tǒng)。同時(shí),為滿足天車能夠起吊鐵水罐,還需對(duì)現(xiàn)有的2#倒罐坑進(jìn)行改造。由于攪拌裝置設(shè)備最高點(diǎn)~27 m,因此還需將脫硫跨內(nèi)的單梁吊軌面標(biāo)高由25.44 m改造至28.00 m。新增一套攪拌脫硫系統(tǒng)后,三套脫硫系統(tǒng)的主要分工為:對(duì)入爐鐵水硫含量要求不高的鐵水,以單噴顆粒鎂脫硫?yàn)橹鳎瑢?duì)入爐鐵水硫含量要求嚴(yán)格的鐵水,全部采用攪拌脫硫。

      1.1.3 方案三

      將現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂脫硫裝置改造為兩套復(fù)合噴吹脫硫裝置,將現(xiàn)有的傾翻臺(tái)車、渣罐臺(tái)車及扒渣機(jī)等設(shè)備利舊,新增石灰及鎂粉料倉系統(tǒng)、新增鎂粉、石灰粉噴吹系統(tǒng)。改造后的脫硫站不僅能夠滿足鋼種的需求,同時(shí)可以滿足生產(chǎn)節(jié)奏。

      1.1.4 三種改造方案比較

      三種改造方案的對(duì)比見表1。

      表1 三種改造方案比較

      從表1可以看出,從滿足改造范圍、占地及對(duì)其它工序的影響對(duì)比,確定選擇改造方案三,即將現(xiàn)有的兩套單噴顆粒鎂裝置改造為兩套復(fù)合噴吹脫硫裝置。

      1.2 改造原則與內(nèi)容

      1.2.1 改造原則

      改造后新的脫硫系統(tǒng)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,脫硫能力能夠滿足現(xiàn)有鋼種生產(chǎn)開發(fā)的需要,同時(shí)對(duì)于原脫硫系統(tǒng)鐵水罐傾翻臺(tái)車、扒渣機(jī)設(shè)備、除塵系統(tǒng)進(jìn)行利舊,以求達(dá)到降低投資的目的。

      1.2.2 改造的內(nèi)容

      1.2.2.1 儲(chǔ)料倉及噴吹罐系統(tǒng)

      儲(chǔ)料倉及噴吹罐系統(tǒng)改造所需的設(shè)備數(shù)量及主要參數(shù)見表2。

      表2 儲(chǔ)料倉及噴吹罐系統(tǒng)改造

      1.2.2.2 噴槍存放架移位

      由于粉劑輸送管路的設(shè)計(jì)距離對(duì)噴吹系統(tǒng)的穩(wěn)定性影響較大,噴吹系統(tǒng)盡量要靠近處理工位,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,將新增的料倉及噴吹罐系統(tǒng)布置于現(xiàn)有的噴槍存放架位置,新設(shè)計(jì)的噴槍存放架整體向廠房北端平移7 m,以保證脫硫系統(tǒng)的整體布局合理。

      1.2.2.3 噴槍升降機(jī)構(gòu)改造

      脫硫工藝改為復(fù)合噴吹后,因脫硫工藝變動(dòng),還需對(duì)現(xiàn)有的噴槍升降機(jī)構(gòu)和噴槍行程進(jìn)行改造,通過對(duì)噴槍夾緊機(jī)構(gòu)、噴槍升降滑道高度進(jìn)行改造,以滿足噴槍升降速度為12 m/min,噴槍行程為9 500 mm的要求。

      1.3 改造后鐵水脫硫區(qū)域布置

      鐵水脫硫設(shè)備改造后,脫硫設(shè)備布局合理,對(duì)鐵水正常倒運(yùn)、脫硫交叉作業(yè)均不發(fā)生沖突,具體布置詳如圖1所示。

      (a) 俯視圖

      (b) 給料系統(tǒng)側(cè)視圖圖1 改造后的脫硫區(qū)域布置

      2 脫硫改造前后主要設(shè)備參數(shù)對(duì)比

      對(duì)鐵水脫硫設(shè)備進(jìn)行改造后,主要設(shè)備參數(shù)變化見表3。

      表3 脫硫改造前后主要設(shè)備參數(shù)對(duì)比

      3 脫硫改造后工藝參數(shù)制定及應(yīng)用效果

      3.1 鈣鎂噴吹速度比

      噴吹速率決定鐵水罐內(nèi)脫硫粉劑的濃度、脫硫反應(yīng)的速度及處理時(shí)間。如果噴吹速率較低,會(huì)造成噴吹時(shí)間長,處理溫降大,粉氣比較低,不利于脫硫進(jìn)行;如果噴吹速率過大,Mg氣化產(chǎn)生的氣泡體積增大,鎂蒸氣壓力增加,明顯加快鎂蒸氣的上浮速率,縮短鎂在鐵水中停留時(shí)間,未參與脫硫反應(yīng)的鎂蒸氣外溢量增大,鎂的利用率降低,如圖2所示[1]。因此,在保證快節(jié)奏生產(chǎn)的同時(shí),選擇鎂粉利用率相對(duì)較高的CaO/Mg速率比,確定了CaO/Mg噴吹速率比為38:9。

      3.2 CaO與Mg噴吹粉劑比

      隨著粉劑中CaO/Mg比例的提高,CaO作為鎂粉脫硫促進(jìn)劑和直接參與脫硫的作用更加突出,使鐵水渣的堿度和硫容得到提高。易于促進(jìn)脫硫產(chǎn)物的充分上浮和提高鎂粉利用率,但是噴吹時(shí)間較長,溫降較大,增加噴槍等耐材的消耗[1],最終確定將粉劑比為4:1。

      圖2 不同噴吹速率下的鎂粉利用率

      3.3 CaO與Mg噴吹量

      混合噴吹脫硫裝置采用PLC系統(tǒng)全自動(dòng)控制,實(shí)際脫硫過程中只需將鐵水重量、初始硫含量、目標(biāo)硫含量,即可通過模型控制功能自動(dòng)完成整個(gè)噴吹過程,自動(dòng)化程度和脫硫命中率大幅提高。

      3.4 噴槍插入深度

      噴槍插入深度對(duì)鐵水脫硫有較大的影響,金屬鎂由于其熔點(diǎn)與沸點(diǎn)都很低,進(jìn)入鐵水后很快氣化,如果噴槍插入深度過淺,鎂氣泡上浮的距離縮短,鎂氣泡來不及溶解、反應(yīng)就可能溢出鐵水液面,造成浪費(fèi)。同時(shí),噴槍插入深度過淺,溶池?cái)嚢栎^弱,使[Mg]、[S]在鐵液中的擴(kuò)散速度大大降低,從而降低鎂粉利用率,但噴槍插入深度過深,對(duì)反應(yīng)器底部的耐火材料沖擊過大,耐火材料的消耗增加[2],結(jié)合原單噴顆粒鎂噴吹插入深度經(jīng)驗(yàn),確定脫硫噴槍插入深度距鐵包包底300 mm~500 mm。

      3.5 脫硫改造后應(yīng)用效果

      通過對(duì)鐵水脫硫設(shè)備和工藝進(jìn)行改造,脫硫效果得到明顯性改善,生產(chǎn)過程控制平穩(wěn),在鐵水脫硫周期、鐵水回硫量控制等方面均取得了較好的應(yīng)用效果。改造后脫硫的主要技術(shù)指標(biāo)見表4,改造前、后的技術(shù)指標(biāo)對(duì)比情況見表5。

      表4 改造后脫硫的主要技術(shù)指標(biāo)

      表5 改造前、后的主要技術(shù)指標(biāo)對(duì)比

      從表5可以看出,鐵水脫硫改造后,鐵水扒渣量和鐵水脫硫處理溫降有所增加,但關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)改善明顯,其中鐵水脫硫率提高7.52%,鐵水回硫量降低0.002%,回硫量平均降低50%,鎂粉消耗平均降低0.16 kg/t,鐵水脫硫周期平均降低6.25 min,滿足了現(xiàn)有品種鋼生產(chǎn)、開發(fā)的需要。

      4 結(jié)論

      為滿足品種開發(fā)生產(chǎn)需要,對(duì)鐵水脫硫設(shè)備進(jìn)行了改造,由單噴顆粒鎂脫硫工藝改為鈣鎂復(fù)合噴吹脫硫工藝,改造后重新對(duì)鈣鎂噴吹速度比、粉劑比、噴槍插入深度等參數(shù)進(jìn)行了確定,取得了較好的實(shí)踐效果,通過實(shí)踐驗(yàn)證可得到如下結(jié)論:

      (1)鐵水脫硫設(shè)備由原來的單噴顆粒鎂脫硫改為鈣鎂復(fù)合噴吹脫硫是可行的,改造后的脫硫設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)穩(wěn)定運(yùn)行。

      (2)通過實(shí)踐證明,鐵水脫硫改造后,鐵水脫硫周期由原來的42.27 min降至改造后的36.02 min,鐵水脫硫率由82.22%提高至89.74%,鐵水回硫量由原來的0.004%降至改造后的0.002%,達(dá)到了改造的目的。

      [1] 牛興明,魏春新,徐國義,等. CaO-Mg復(fù)合噴吹脫硫鎂粉利用率分析[J].鞍鋼技術(shù),2013(1):52-54.

      [2] 張紅旭,申斌,劉海強(qiáng),等. CaO-Mg粉劑復(fù)合脫硫技術(shù)在安鋼的應(yīng)用[J].河南冶金,2006,14(2):39-40.

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