趙 鑫, 高 月, 張國(guó)臣
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司, 河北 唐山 063200)
1580產(chǎn)線有三座五段式端進(jìn)端出步進(jìn)梁式加熱爐,每座加熱爐的加熱段分為預(yù)熱段、一加熱段、二加熱段和均熱段。
有效爐長(zhǎng)×有效爐寬為44.87 m×11.7 m;爐子砌體長(zhǎng)度為46.52 m;標(biāo)準(zhǔn)鋼坯為230 mm×1 250 mm×10 500 mm,質(zhì)量23.6 t;最大鋼坯為230 mm×1 650 mm×9 400 mm,質(zhì)量28 t;冷裝 20℃,占40%;熱裝>500℃,占60%;鋼坯正常出爐溫度1 250℃±20℃(標(biāo)準(zhǔn)鋼坯);燃料種類為高、焦、轉(zhuǎn)混合煤氣,熱值8 380 kJ/m3。
鋼坯在加熱爐內(nèi)加熱,生成的由氧化鐵組成的層狀物稱為氧化鐵皮[1]。
鋼的氧化鐵皮在生成過(guò)程主要表現(xiàn)爐氣中的氧化性氣體通過(guò)鋼的表面向鋼的內(nèi)部滲透。鋼坯表面的氧化鐵皮共分為三層(見圖1),表層由含氧最多的Fe2O3組成,而內(nèi)層則由含氧量最少的FeO組成,中間層為Fe3O4。
在鋼坯的加熱過(guò)程中,如果爐溫越高,那么單位時(shí)間內(nèi)表面產(chǎn)生的氧化鐵皮就越多。這是因?yàn)殡S著鋼坯溫度升高,爐氣中的氧化性氣體和鋼種的鐵元素加快了擴(kuò)散速度,爐氣中的氧元素更容易和鋼中的鐵元素發(fā)生反應(yīng),使鋼的氧化速度加快。圖2描寫了氧化損失與表面溫度二者的關(guān)系。
圖1 氧化鐵皮的組成
圖2 氧化損失與表面溫度的關(guān)系
如圖2所示,鋼坯表面溫度大于1 000℃時(shí)鋼的氧化速度加快,氧化損失快速增加。
1580產(chǎn)線加熱爐加熱段爐溫控制在1 180~1 300℃的范圍內(nèi),預(yù)熱段的溫度也在900℃以上,鋼坯在這種溫度條件下氧化速度很快,氧化鐵皮形成的速度很快。為了保證加熱爐出爐鋼坯的溫度,各段溫度也必須在適當(dāng)?shù)膮^(qū)間范圍,采用合理的加熱工藝[2]。
鋼坯在相同的爐溫情況下,隨著加熱時(shí)間的增加,氧化層厚度增加,也就增加了鋼坯的氧化燒損。
圖3 鋼坯在高溫段加熱時(shí)間與氧化鐵皮生成量的關(guān)系
根據(jù)下頁(yè)圖3所示,在鋼坯加熱過(guò)程中,要盡量提高加熱速度,縮短鋼坯的加熱時(shí)間,這也可以減少鋼坯氧化鐵皮的生成。
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,會(huì)出現(xiàn)各種事故停機(jī),此時(shí)鋼坯在爐內(nèi)處于保溫待軋狀態(tài),會(huì)加劇氧化鐵皮形成。
爐氣中的氧化性氣體有SO2、H2O、O2和CO2。除了助燃空氣中的氧氣增加氧化燒損外,燃燒產(chǎn)物中的CO2也增加氧化燒損,焦?fàn)t煤氣的可燃成分主要是是氫氣與甲烷,燃燒后會(huì)產(chǎn)生成水蒸氣,也加速了爐內(nèi)鋼坯的氧化。SO2是一種有害的成分,會(huì)在煉鐵和煉焦過(guò)程中產(chǎn)生,存在于煤氣之中,因?yàn)镾O2與鋼坯表面的氧化鐵反應(yīng)生成FeS,F(xiàn)eS在較低的爐溫下就會(huì)融化,然后掉落到爐底,造成了鋼的損失。
1580產(chǎn)線加熱爐使用的燃料為高、焦、轉(zhuǎn)混合煤氣,煤氣中有大量的焦?fàn)t煤氣,使得鋼坯在加熱過(guò)程中的燒損較為嚴(yán)重。另外,由于蓄熱式燒嘴空氣閥有的關(guān)不嚴(yán),燒嘴在沒有打開的情況下也有大量空氣進(jìn)入爐膛,加重了鋼坯表面的氧化。
鋼的化學(xué)成分在鋼水成為連鑄坯后就無(wú)法改變了,因此加熱爐操作人員在控制鋼坯的氧化燒損時(shí)只能通過(guò)調(diào)整加熱各段溫度、板坯在爐時(shí)間、爐內(nèi)保持還原性氣氛三個(gè)方面來(lái)實(shí)現(xiàn)。
為了降低加熱鋼坯在加熱爐內(nèi)產(chǎn)生的氧化鐵皮,1580熱軋產(chǎn)線相關(guān)工藝技術(shù)人員對(duì)導(dǎo)致氧化鐵皮產(chǎn)生的因素深入分析,針對(duì)產(chǎn)生鋼坯氧化的因素采取控制措施,降低了鋼坯的氧化燒損率。
助燃空氣供給量大是導(dǎo)致加熱爐氧化燒損嚴(yán)重的一個(gè)重要因素,根據(jù)加熱工藝,為了減少鋼坯氧化燒損,1580產(chǎn)線加熱爐在實(shí)際生產(chǎn)中均熱段保持還原性氣氛,加熱段空氣過(guò)剩系數(shù)則適當(dāng)大些。
這樣加熱爐的均熱段處于還原氣氛中,鋼坯在這個(gè)位置的氧化速度降低,還可使均熱段未完全燃燒的燃料在加熱段與多余的空氣發(fā)生反應(yīng),加熱段也處于弱還原氣氛中,燃料也做到了充分燃燒。此外1580產(chǎn)線加熱爐在熱回收段有殘氧儀,可以準(zhǔn)確測(cè)量爐內(nèi)殘氧量,根據(jù)殘氧量調(diào)整各段的空氣過(guò)剩系數(shù)(見表1),減少過(guò)??諝饬俊?/p>
表1 加熱爐各段手動(dòng)設(shè)定空氣過(guò)剩系數(shù)
1580產(chǎn)線加熱爐采用最優(yōu)方法得出加熱爐各段爐溫的控制范圍。在操作上,加熱爐采用緊湊式燒鋼法進(jìn)行加熱,這種方法主要是保證板坯在爐內(nèi)始終處于加熱的狀態(tài),充分發(fā)揮加熱段和均熱段的加熱能力,降低板坯在預(yù)熱段的溫度。鋼坯在熱回收段和預(yù)熱段緩慢升溫,進(jìn)入一加熱段前鋼坯表面溫度達(dá)到600~700℃,進(jìn)入加熱段后快速加熱,在均熱段鋼坯仍然保持緩慢加熱過(guò)程,直到出鋼前板坯溫度達(dá)到加熱要求。加熱爐各段爐膛溫度要求見表2。
表2 加熱爐各段爐膛溫度要求
對(duì)于加熱爐各段的溫度控制,采用這樣的加熱方法,加熱爐的高溫段集中在爐頭,根據(jù)軋制速度和軋制規(guī)格決定高溫段的長(zhǎng)度,同時(shí)降低下個(gè)軋制輥期的加熱溫度,做到換輥期間仍然對(duì)其進(jìn)行加熱,換輥完成正好達(dá)到出鋼溫度。加熱爐采用緊湊式燒鋼法后,鋼坯產(chǎn)生的氧化鐵皮明顯變薄。
加熱儀表分為控制類儀表和檢測(cè)類儀表,它們的準(zhǔn)確與否直接關(guān)系加熱爐的工作是否正常??刂菩顭崾綗斓碾姶砰y如果損壞,燒嘴則無(wú)法正常燃燒,需要檢修人員及時(shí)更換。加熱爐煤氣熱值分析儀參與空燃比的控制,需要其穩(wěn)定準(zhǔn)確。爐尾煙氣中殘氧測(cè)量?jī)x及時(shí)檢測(cè)爐氣中的氧含量,要保持加熱爐內(nèi)呈還原性氣氛,必須保持殘氧儀正常。這些儀表是保證加熱爐運(yùn)行正常的基礎(chǔ),有利于準(zhǔn)確執(zhí)行設(shè)定的加熱過(guò)程數(shù)據(jù),為操作工控制爐內(nèi)氣氛提供保證。蓄熱式燒嘴示意圖見圖4。
圖4 1580作業(yè)區(qū)加熱爐蓄熱式燒嘴示意圖
在實(shí)際生產(chǎn)中,蓄熱式燒嘴排煙溫度200~230℃為最優(yōu)。當(dāng)排煙溫度超出240℃時(shí),蓄熱式燒嘴就會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成冷卻吹掃狀態(tài),因此要及時(shí)調(diào)整煙風(fēng)比,及時(shí)處理故障換向閥,從而減少由于燒嘴工作模式的變化而向爐內(nèi)吹入的大量空氣。
1580加熱爐操作工在加熱過(guò)程中,對(duì)于影響加熱操作與檢測(cè)的儀表要經(jīng)常進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)聯(lián)系自動(dòng)化處理,保證熱值儀、加熱爐各段流量調(diào)節(jié)閥和燒嘴換向閥靈活可靠。同時(shí)自動(dòng)化定期對(duì)加熱儀表進(jìn)行檢測(cè),保證其正常運(yùn)行。
降低板坯的出鋼溫度可以顯著減少鋼坯的氧化燒損。因此在保證加熱質(zhì)量、軋機(jī)穩(wěn)定性的前提下,應(yīng)盡量降低加熱爐的出鋼溫度。通過(guò)不斷總結(jié)優(yōu)化,1580產(chǎn)線加熱爐鋼坯的平均出鋼溫度已經(jīng)從最高的1 250℃下降到1 221℃,且后續(xù)仍在不斷摸索優(yōu)化。1580產(chǎn)線出鋼溫度趨勢(shì)見圖5。
圖5 1580產(chǎn)線出鋼溫度趨勢(shì)圖
為縮短鋼坯在爐時(shí)間,1580產(chǎn)線制定了根據(jù)不同板坯寬度設(shè)定不同裝鋼間距的措施(見表3),通過(guò)這種方法,減少了等待上料時(shí)間,板坯在加熱爐內(nèi)的時(shí)間也得到減少。此外,通過(guò)相鄰軋制輥期之間拉2 m左右空步的方法,最終使鋼坯的平均在爐時(shí)間由230 min下降到210 min。
表3 裝鋼間距表
熱裝鋼坯是指將大于500℃的鋼坯入爐,在加熱工藝上可以降低加熱爐各段的溫度,也就可以減少鋼坯產(chǎn)生的氧化鐵皮。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,入爐板坯溫度如果提高100℃,鋼坯的氧化燒損比原來(lái)可降低0.05%~0.07%,這對(duì)提高成材率非常有利。1580產(chǎn)線通過(guò)與計(jì)劃及煉鋼部門協(xié)調(diào)配合,推進(jìn)一體化排程,提高鋼坯熱裝率,使加熱爐平均裝爐溫度從280℃提高到360℃,大大減少了氧化燒損。
在后道工序出現(xiàn)問(wèn)題需停軋時(shí),加熱爐應(yīng)勤與事故區(qū)域溝通,盡可能明確停軋時(shí)間,根據(jù)保溫待軋制度及時(shí)降低爐溫尤其是加熱段的溫度,在后道工序恢復(fù)前提溫,保證產(chǎn)線恢復(fù)正常時(shí)板坯溫度具備出鋼要求,達(dá)到加熱的合理化。
表4 1580加熱爐保溫期間的溫度控制要求
首鋼京唐公司1580熱軋加熱爐在實(shí)施了上述控制措施后,加熱板坯產(chǎn)生的氧化鐵皮有了明顯的減少。由統(tǒng)計(jì)氧化燒損數(shù)據(jù)得出2016年下半年氧化燒損率平均高達(dá)1.6%,2017年上半年平均氧化燒損降低到1.2%。
[1] 蔡喬方.加熱爐[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1983.
[2] 張茂杰,蔡新.加熱工[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2012.
(編輯:王瑾)