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      YD30100大模數(shù)滾齒機(jī)維修改造

      2018-01-17 07:52:23袁建峰
      設(shè)備管理與維修 2017年6期
      關(guān)鍵詞:滾齒機(jī)滾刀工作臺

      袁建峰

      (杭州前進(jìn)齒輪箱集團(tuán)股份有限公司,浙江杭州 321003)

      0 前言

      YD30100型滾齒機(jī)(圖1)可加工最大模數(shù)M20,最大直徑1000 mm的各種直齒和斜齒圓柱齒輪,加工精度7~6級。齒輪加工誤差由機(jī)床-刀具-工件系統(tǒng)中存在的誤差引起,機(jī)床在齒輪加工過程中起著重要作用,直接影響工件的加工精度。提高齒輪的加工精度,必須分析引起誤差的各種因素,采取有效措施減少加工誤差。

      圖1 YD30100型滾齒機(jī)

      1 問題

      YD30100大模數(shù)滾齒機(jī)在加工Gamesa風(fēng)機(jī)零件太陽輪軸齒輪和WD2000F風(fēng)機(jī)太陽輪軸齒輪時出現(xiàn)齒形不正常(齒形周期性誤差)、齒面振紋、齒距累積誤差超差等多種加工缺陷。

      2 原因分析

      齒形不正常(齒形周期性誤差)和齒距累積誤差超差,主要影響因素有工作臺分度蝸輪副傳動精度、工作臺的回轉(zhuǎn)精度、滾刀的安裝精度、跨輪及分齒交換齒輪的安裝及運(yùn)轉(zhuǎn)狀況等。齒向超差主要有工作臺的回轉(zhuǎn)精度、工作臺分度蝸輪副的嚙合間隙和垂直進(jìn)給絲杠因使用磨損而精度達(dá)不到時等原因。齒面振紋是由于振動造成,造成振動的原因有機(jī)床內(nèi)部某傳動環(huán)節(jié)的間隙大、工件與滾刀的裝夾剛性不夠和刀桿后托架安裝間隙大等。

      (1)工作臺。檢查機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)情況,確定振動源后再檢查機(jī)床運(yùn)轉(zhuǎn)精度,檢查工作臺和垂直進(jìn)給絲杠精度。最后確定振動是由刀架螺旋傘齒輪間隙過大引起,更換螺旋傘齒輪及支承軸承后修復(fù),垂直進(jìn)給絲杠磨損嚴(yán)重,傳動間隙過大,更換后修復(fù)。工作臺分度蝸輪副的嚙合間隙過大及工作臺臺面出現(xiàn)周期性擺動。

      (2)滾刀架。根據(jù)滾刀架傳動原理分析,滾齒機(jī)經(jīng) 長期使用后,滾刀架部件容易出現(xiàn)主軸徑向圓跳動和軸向竄動超差、后支架與主軸同軸度誤差增大等故障。主要原因是主軸與滾刀刀桿磨損,前滑動軸承、后支架滑動軸承及銅套磨損所致。

      3 維修改造措施

      (1)工作臺。首先拆除后立柱,拆除蝸桿傳動花鍵軸,再拆除工作臺滑座,然后拆除工作臺臺面,最后拆除工作臺分度蝸輪副。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)工作臺圓形導(dǎo)軌磨損嚴(yán)重,導(dǎo)軌油路不到位,經(jīng)過對工作臺圓形導(dǎo)軌和工作臺臺面與圓形導(dǎo)軌接觸面進(jìn)行修磨刮研,對工作臺分度蝸輪副傳動間隙進(jìn)行調(diào)整,配做調(diào)整墊片,增加工作臺導(dǎo)軌油路,同時安裝工作臺導(dǎo)軌油路監(jiān)控裝置,確保工作臺油路暢通。檢查工作臺蝸輪副間隙,配磨調(diào)整墊片,調(diào)整工作臺蝸輪副間隙,同時對蝸輪副潤滑油油路增加油量監(jiān)控裝置,確保蝸輪副潤滑良好。

      (2)滾刀架。滾刀主軸易磨損部位:主軸與前滑動軸承和銅套的配合表面;主軸錐孔(莫氏5號)與滾刀刀桿錐柄的配合表面。滾刀主軸的修復(fù)或更換應(yīng)根據(jù)其磨損程度來確定。當(dāng)主軸磨損較小時,可采用研磨法或磨削法予以修復(fù);若主軸磨損、拉毛嚴(yán)重時,應(yīng)予以更換。滾刀刀桿很容易出現(xiàn)磨損、彎曲、拉毛現(xiàn)象,在使用中應(yīng)經(jīng)常檢查,及時更換磨損、變形嚴(yán)重的刀桿。

      主軸軸承產(chǎn)生磨損后,將導(dǎo)致軸承間隙增大,使主軸的回轉(zhuǎn)精度下降,直接影響齒輪加工質(zhì)量。若軸承磨損較小而均勻,可通過配磨墊片厚度以調(diào)整軸承間隙。如主軸的前端滑動軸承磨損,造成主軸徑向圓跳動超過允許值時,可拆下調(diào)整墊片配磨,應(yīng)使兩墊片的修磨量相同,直至符合要求。推力球軸承磨損后,會引起主軸的軸向竄動增大,只需拆下調(diào)整墊片,用修磨的方法減小墊片厚度,即可消除軸向間隙。當(dāng)支承套筒的圓錐滾子軸承磨損時,由于支承套筒與銅套、齒輪緊密配合在一起,經(jīng)銅套引起主軸后支承精度下降,使主軸后端的斜齒輪副在工作時出現(xiàn)沖擊、振動、發(fā)熱和噪聲,應(yīng)對調(diào)整墊片進(jìn)行厚度調(diào)整以消除圓錐滾子軸承的間隙。

      若前滑動軸承和支架滑動軸承(圖2)磨損較大且不均勻,應(yīng)對該軸承的錐孔進(jìn)行修刮,或采用主軸與軸承錐孔對研法予以修整。但這種修理方法難以保證滑動軸承內(nèi)外圓的同軸度,在主軸回轉(zhuǎn)精度要求較高時,應(yīng)更換前滑動軸承。更換前軸承之前,應(yīng)先將主軸前軸頸的支承表面用磨削法恢復(fù)精度后,以修磨后的滾刀主軸為基準(zhǔn),重新配作前滑動軸承和支架滑動軸承。新配作的滑動軸承內(nèi)外圓同軸度應(yīng)達(dá)到0.005 mm,表面粗糙度達(dá)到 Ra=0.4 μm。

      圖2 支架滑動軸承

      (3)法蘭連接。對刀桿傳動主軸(圖3)傳動鍵進(jìn)行修磨,將工作面磨損量修平后,對連接法蘭進(jìn)行改造,加工配合鍵塊(圖4),通過配磨鍵塊高度來調(diào)整刀桿傳動主軸的傳動間隙,避免更換傳動主軸和連接法蘭,降低維修成本和減少維修強(qiáng)度。改造前后連接法蘭如圖5、圖6所示。

      4 維修改造效果

      滾齒機(jī)維修改造后試運(yùn)轉(zhuǎn)情況良好,沒有異常的振動和噪聲,加工精度滿足工藝要求。跟蹤檢測批量產(chǎn)品,各項指標(biāo)均達(dá)到技術(shù)要求。維修改造達(dá)到了以下效果:①滾齒機(jī)工作臺的潤滑狀態(tài)得到改善,提高了工作臺傳動系統(tǒng)的穩(wěn)定性;②設(shè)備故障率降低,提高了機(jī)床的工作效率;③維修保養(yǎng)方便,減少停工臺時④1臺該型號滾齒機(jī)可節(jié)省維修費用5萬元,3臺同型號滾齒機(jī)同類型故障維修可節(jié)省維修費用30萬元。

      圖3 刀桿傳動主軸

      圖4 配合鍵塊

      圖5 改造前連接法蘭

      圖6 改造后連接法蘭

      [1]YD30100型滾齒機(jī)使用說明書[Z].

      [2]徐灝.機(jī)械設(shè)計手冊第2版第4卷[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1991.

      [3]機(jī)修手冊第3版編委會.機(jī)修手冊第3版[M],北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1993.

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