楊小波
針對(duì)我廠2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)A側(cè)中壓主汽門(mén)突然關(guān)閉的一次事故,進(jìn)行了原因分析,采取了行之有效的控制措施,避免了設(shè)備損壞,確保了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)此,提出了防止中壓主汽門(mén)突然關(guān)閉運(yùn)行技術(shù)措施。
大唐寶雞熱電廠2號(hào)機(jī)汽輪機(jī)為北京北重汽輪電機(jī)有限公司制造,型號(hào)為NC330-17.75/0.4/540/540,型式為亞臨界、單軸、三缸、兩排汽、一次中間再熱、采暖抽汽凝汽式汽輪機(jī)。主蒸汽由爐側(cè)經(jīng)一根主蒸汽管進(jìn)入機(jī)前兩根蒸汽管,然后經(jīng)兩個(gè)高壓主汽門(mén)、四個(gè)高壓調(diào)速汽門(mén)進(jìn)入高壓缸。做完功的蒸汽進(jìn)入鍋爐再熱器。再熱后通過(guò)兩個(gè)中壓聯(lián)合汽門(mén)進(jìn)入中壓缸,中壓缸做功后一路進(jìn)入低壓缸,另一路從中壓缸下部排汽口排出,送往熱網(wǎng)加熱器。
調(diào)節(jié)系統(tǒng)為新華公司的DEH-V全數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)。通過(guò)EH油液壓系統(tǒng)對(duì)汽輪機(jī)高壓主汽門(mén)和高壓調(diào)門(mén),中壓主汽門(mén)和中壓調(diào)門(mén)進(jìn)行單獨(dú)控制,可實(shí)現(xiàn)機(jī)組單閥和順序閥控制,實(shí)現(xiàn)機(jī)組在多種控制方式下的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
故障現(xiàn)象
2016年11月13日,2號(hào)機(jī)組運(yùn)行工況負(fù)荷234MW,主汽溫度:539℃,再熱汽溫538℃,主汽壓力:13.7MPa,閥門(mén)控制方式為單閥控制,AGC投入。運(yùn)行人員檢查發(fā)現(xiàn)DEH畫(huà)面A側(cè)中壓主汽門(mén)反饋到零,A側(cè)中壓主汽門(mén)關(guān)閉報(bào)警字幕彈出,就地檢查A側(cè)中壓主汽門(mén)機(jī)械指示到零,確已關(guān)閉,檢查EH油壓14.2MPa穩(wěn)定,EH油泵電流23.5A,無(wú)波動(dòng)。調(diào)閱曲線(xiàn)發(fā)現(xiàn)機(jī)組振動(dòng),高、低壓缸脹差以及A側(cè)再熱汽溫度均有異常變化,表1所示。
表1中可以看出,汽輪機(jī)高壓缸前、后軸承振動(dòng)以及中壓缸前軸承振動(dòng)均不同程度的升高,其中中壓缸前瓦X方向振動(dòng)增幅最大,為20.68um。高壓缸脹差增大0.26mm,中壓缸脹差減小0.09um,這些都是由于單側(cè)進(jìn)汽引起汽輪機(jī)不平衡引起。由于閥門(mén)關(guān)閉,蒸汽不流通,A側(cè)再熱汽溫度緩慢下降37℃。
原因分析
可能造成A側(cè)中壓主汽門(mén)異常關(guān)閉的原因:
指令誤發(fā)卸荷電磁閥動(dòng)作造成閥門(mén)關(guān)閉。通過(guò)調(diào)閱DEH歷史曲線(xiàn),可以看出A側(cè)中壓主汽門(mén)第一次異常關(guān)閉時(shí),關(guān)指令未發(fā),閥門(mén)關(guān)閉時(shí)間用時(shí)4s,在隨后的試驗(yàn)中閥門(mén)試驗(yàn)中以及大修后閥門(mén)試驗(yàn)中,A側(cè)中壓主汽門(mén)的關(guān)閉時(shí)間均小于1s。查閱A側(cè)中壓主汽門(mén)調(diào)試報(bào)告,測(cè)試關(guān)閉時(shí)間為115ms;初步分析排除指令誤發(fā)卸荷電磁閥動(dòng)作造成閥門(mén)關(guān)閉的可能。
(2)卸荷電磁閥故障造成閥門(mén)關(guān)閉。卸荷電磁閥為二位二通電磁閥,電磁閥開(kāi)、關(guān)信號(hào)均為10s定長(zhǎng)脈沖,正常運(yùn)行時(shí)不帶電。開(kāi)信號(hào)發(fā)時(shí),電磁閥動(dòng)作封閉卸荷閥上部回油油路,油動(dòng)機(jī)高壓油腔建立油壓(高壓油去卸荷閥上腔節(jié)流孔0.8mm),閥門(mén)開(kāi)啟;關(guān)信號(hào)發(fā)時(shí),電磁閥動(dòng)作卸荷閥上部油腔油路與壓力回油油路相通,卸荷閥動(dòng)作,高壓油路與壓力回油油路相通,油動(dòng)機(jī)高壓油腔油壓失去,閥門(mén)關(guān)閉。
故障發(fā)生后,隔離高壓油進(jìn)油后,檢修人員拆下電磁閥檢查,未發(fā)現(xiàn)明顯卡澀,也未發(fā)現(xiàn)較大顆粒物(近期油質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告顆粒度等級(jí)合格)。
(3)試驗(yàn)電磁閥故障造成閥門(mén)關(guān)閉。試驗(yàn)電磁閥用于關(guān)閉閥門(mén)(10%)以進(jìn)行定期的閥桿活動(dòng)試驗(yàn),電磁閥動(dòng)作時(shí)常帶電,把油缸高壓腔的油通過(guò)一個(gè)節(jié)流孔(0.8mm)排向回油。改變節(jié)流孔的大小可以改變閥門(mén)活動(dòng)試驗(yàn)的速度,如果試驗(yàn)電磁閥誤動(dòng)作一直處于打開(kāi)狀態(tài),可能會(huì)造成閥門(mén)在3-5s左右關(guān)閉。
通過(guò)查閱異常發(fā)生時(shí)刻歷史趨勢(shì),未進(jìn)行閥門(mén)活動(dòng)試驗(yàn),指令未發(fā)。且在A側(cè)中主關(guān)閉且隔離高壓油進(jìn)油后對(duì)試驗(yàn)電磁閥進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)電磁閥動(dòng)作。
(4)主汽門(mén)油動(dòng)機(jī)閥門(mén)結(jié)合面產(chǎn)生間隙。2號(hào)機(jī)A側(cè)中壓主汽門(mén)開(kāi)啟緩慢,如果油路、彈簧正常的情況下,說(shuō)明開(kāi)啟閥門(mén)所需要克服的力增加,閥門(mén)殼體與活塞結(jié)合面的摩擦力增大,此種情況下,結(jié)合面產(chǎn)生間隙可能造成高壓油腔壓力下降,存在造成閥門(mén)關(guān)閉的可能。我廠2號(hào)機(jī)組剛經(jīng)過(guò)A修,主汽門(mén)均經(jīng)過(guò)大修,未發(fā)現(xiàn)結(jié)合面嚴(yán)重摩擦,故該原因造成的閥門(mén)誤關(guān)可能性較小。
(5)油路各接口密封墊泄漏或節(jié)流孔堵塞。液壓回路中的密封圈主要有,高壓油進(jìn)油隔離閥圈、試驗(yàn)電磁閥密封圈、卸荷電磁閥密封圈,節(jié)流孔密封圈、液壓塊內(nèi)部密封圈等,一般情況下只有發(fā)生大量外泄時(shí)才會(huì)造成閥門(mén)關(guān)閉,異常發(fā)生時(shí)檢查液壓塊附近未發(fā)現(xiàn)油泄漏現(xiàn)象。
當(dāng)高壓油進(jìn)油節(jié)流孔(1.2-1.5mm)發(fā)生堵塞,使高壓油進(jìn)油壓力下降而造成主汽門(mén)緩慢關(guān)閉,在詢(xún)問(wèn)廠家后告知有類(lèi)似經(jīng)驗(yàn),可能存在節(jié)流孔前端因累計(jì)絮狀物造成節(jié)流孔堵塞,閥門(mén)關(guān)閉后因?yàn)檎駝?dòng)或其它原因,往往堵塞物在解體后找不到。
綜上所述,初步懷疑高壓油進(jìn)油節(jié)流孔發(fā)生堵塞,是造成本次2號(hào)機(jī)組A側(cè)中壓主汽門(mén)異常關(guān)閉的原因。
故障處理
按如下步驟和方法處理故障:
(1)申請(qǐng)調(diào)度,退出AGC控制,減負(fù)荷至180MW,熱網(wǎng)抽汽量小于150t/h。
(2)聯(lián)系熱控將A側(cè)中壓主汽門(mén)指令置于0%。
(3)密切監(jiān)視機(jī)組振動(dòng)、軸移、脹差的變化。
(4)為了防止關(guān)閉閥門(mén)突然開(kāi)啟,造成對(duì)機(jī)組的沖擊,應(yīng)關(guān)閉油動(dòng)機(jī)EH油進(jìn)油隔離門(mén)。
(5)為了防止管道積水,定期開(kāi)啟關(guān)閉閥門(mén)門(mén)前疏水門(mén)。
(6)聯(lián)系熱控緩慢給指令將A側(cè)中壓調(diào)門(mén)關(guān)閉。
(7)檢修人員對(duì)EH油油路進(jìn)行清洗,消除故障。
(8)開(kāi)啟油動(dòng)機(jī)EH油進(jìn)油隔離門(mén)。
(9)聯(lián)系熱控開(kāi)啟A側(cè)中壓主氣門(mén)。
(10)進(jìn)行全開(kāi)、全關(guān)閥門(mén)活動(dòng)試驗(yàn)。
試驗(yàn)后,開(kāi)啟閥門(mén)。
(11)聯(lián)系熱控逐漸給指令緩慢開(kāi)啟A側(cè)中壓調(diào)門(mén),密切監(jiān)視機(jī)組振動(dòng)、軸移、脹差的變化。
(12)申請(qǐng)調(diào)度,投入AGC控制,恢復(fù)原運(yùn)行方式。
預(yù)防措施
針對(duì)以上情況,提出了防止汽輪機(jī)主汽門(mén)或調(diào)門(mén)突然關(guān)閉的運(yùn)行技術(shù)措施,具體內(nèi)容如下:
(1)運(yùn)行人員接班檢查及正常巡回檢查時(shí)檢查各高、中壓主汽門(mén)及調(diào)門(mén)開(kāi)度是否正常。(2)運(yùn)行中注意監(jiān)視調(diào)門(mén)動(dòng)作情況,注意監(jiān)視調(diào)門(mén)指令與反饋一致,就地檢查L(zhǎng)VDT接線(xiàn)良好,機(jī)械指示動(dòng)作正常。
(3)運(yùn)行中加強(qiáng)對(duì)EH油泵電流的監(jiān)視,EH油泵電流是反映其流量的重要指標(biāo),監(jiān)測(cè)它可以提前發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中是否存在壓力降低的風(fēng)險(xiǎn)。
(4)保持EH油再生裝置連續(xù)運(yùn)行,定期化驗(yàn)EH油質(zhì)合格。
(5)定期檢查EH油管路接頭、焊口及密封件,防止密封件損壞和接頭松脫等故障發(fā)生。
(6)單閥方式控制時(shí),加負(fù)荷注意及時(shí)調(diào)整主汽壓力,控制高調(diào)門(mén)開(kāi)度小于70%,必要時(shí)限制加負(fù)荷速率(若開(kāi)度大于70%閥門(mén)線(xiàn)性差,會(huì)出現(xiàn)開(kāi)度波動(dòng)過(guò)大現(xiàn)象),開(kāi)度大于70%立即提高主汽壓力或降低機(jī)組負(fù)荷,嚴(yán)禁高調(diào)門(mén)全開(kāi)。
(7)單閥方式控制時(shí),注意監(jiān)視四個(gè)高調(diào)門(mén)DEH畫(huà)面及就地開(kāi)度是否一致,發(fā)現(xiàn)某個(gè)
高調(diào)門(mén)開(kāi)度與其它偏差大時(shí)匯報(bào)主管,聯(lián)系設(shè)備部汽機(jī)和熱控共同檢查,做好記錄。
(8)當(dāng)單個(gè)調(diào)門(mén)卡澀或關(guān)閉時(shí),聯(lián)系熱控退出振動(dòng)大保護(hù),根據(jù)機(jī)組主蒸汽壓力及振動(dòng)
上升情況迅速減負(fù)荷、減燃料。汽機(jī)切至DEH閥位控制方式,將故障調(diào)門(mén)指令強(qiáng)制為0,降低主汽壓力,手動(dòng)逐漸開(kāi)大閥位,將其它三個(gè)調(diào)節(jié)閥全開(kāi)或者切換為單閥控制。
從我廠2號(hào)機(jī)組A側(cè)中壓主汽門(mén)突然關(guān)閉的事故中,認(rèn)真分析了原因,總結(jié)出了汽輪機(jī)主汽門(mén)或調(diào)門(mén)突然關(guān)閉的運(yùn)行技術(shù)措施,從運(yùn)行的日常維護(hù)以及發(fā)生此類(lèi)事故時(shí)的處置方法都提出了相應(yīng)要求,具有一定的借鑒意義。endprint