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      某污水處理廠低負荷運行問題的分析與調控措施

      2018-01-23 07:42:04方佩珍徐旭東徐正啟
      凈水技術 2018年1期
      關鍵詞:活性污泥碳源水量

      方佩珍,徐旭東,徐正啟

      (浙江建投環(huán)保工程有限公司,浙江杭州 310002)

      1 項目概況

      污水處理廠位于湖州市南部,采用傳統(tǒng)AAO工藝,建設規(guī)模為 0.5×104m3/d,實際運行水量為0.33×104m3/d,進水中工業(yè)污水和生活污水比例約1∶1。工業(yè)廢水的納管標準執(zhí)行《污水排入城市下水道水質標準》(CJ 3082—1999),污水廠出水標準執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918—2002)的一級A標準。

      1.1 工藝流程

      工藝流程如圖1所示。

      1.2 工藝特點及參數

      圖1 污水廠工藝流程圖Fig.1 Process Flow Chart of Wastewater Treatment Plant

      由于園區(qū)工業(yè)污水類型多、成分復雜、處理難度大,因此本工藝在初沉池設計了PAC投加點,降低后續(xù)處理單元負荷,但由于水質水量未達到預期,從調試初期至今進水超越初沉池進入生化系統(tǒng)。設計總停留時間為49 h,總變化系數 Kz=1.57,其中生化系統(tǒng)停留時間33.1 h。其中厭氧停留時間為 8.3 h,缺氧為 8.3 h,好氧為 16.5 h,設計污泥負荷為 0.07 kg BOD5/(kg MLSS·d)供氣設備采用羅茨風機,供氣量為3 200 m3/h,風量可調。

      1.3 設計水量、水質負荷與實際值對比

      本項目于2015年啟動調試,期間由于進水負荷偏低,給污水廠運營造成較大困難,統(tǒng)計2016年全年進水 CODCr平均值為 77.2 mg/L,BOD5平均值為32.4 mg/L。實際水質情況遠低于設計值,如表 1所示。

      表1 設計與實際水量、水質對比Tab.1 Comparison of Water Quantity and Quality between Design and Practice

      1.4 水量、水質負荷偏低的原因分析

      為了迎合地區(qū)經濟的高速發(fā)展,經濟開發(fā)區(qū)內的污水處理廠,在建設規(guī)劃階段會考慮未來幾年區(qū)域內企業(yè)及人口的增長,因此污水處理廠設計水量會較實際值相應增加,已滿足未來3~5年的水量增長,導致污水廠投運初期水量偏小。

      根據實際情況造成水質偏低的原因有:(1)管網溢流堰設計不合理,雨季時存在不同程度的河水倒灌情況;(2)南方水系發(fā)達,納管區(qū)域內有部分管路穿過河道匯總至截污主干管,該處管道接口施工難度較大,導致部分河水滲漏進入管網;(3)納管區(qū)域內排水管網多采用雨污合流制,加之南方雨水較多[1],因此平均水量中含有部分雨水,使污水處理廠的水質負荷問題進一步加劇,平均進水CODCr濃度進一步降低。

      設計日處理量為 0.5×104m3/d,實際日處理量為 0.33×104m3/d,水量和水質均低于設計負荷,導致進水中的有機物總量偏低,不利于活性污泥微生物培養(yǎng),嚴重影響污水處理廠的穩(wěn)定達標運行。

      2 低負荷運行存在的問題

      2.1 溶解氧控制問題

      好氧池滿負荷運行停留時間為18.5 h,目前處理量只能達到0.33×104m3/d,僅為設計值的66%;CODCr實際負荷遠低于設計值,導致活性污泥耗氧量偏低,因此好氧池DO濃度較高,活性污泥自身氧化速率加快,在日常運行中污泥濃度呈逐漸下降趨勢,使出水水質難以得到保障。為了盡量降低好氧池DO濃度,將風機頻率調整至最低值,但DO濃度無明顯下降。

      2.2 污泥老化問題

      污水廠污泥負荷設計值為 0.072 kg BOD5/(kg MLSS·d),按照原設計污泥濃度應控制在3 g/L。污泥濃度是指導工藝運行的關鍵參數,調整污泥濃度需要通過進水有機物濃度、進水水量、污泥耗氧速率、污泥沉降性、污泥性狀等多個工藝參數綜合考量。根據以往運行經驗,污泥濃度控制應參考污泥負荷,當BOD5濃度過高時,應提高污泥濃度,增加微生物菌群數量,將污泥負荷控制在設計范圍內;當BOD5濃度過低時,活性污泥微生物內源呼吸速率增加,污泥松散、絮體較小、污泥齡加長、污泥老化活性降低,導致出水指標波動。本項目污水廠長期處于低負荷運行狀態(tài),污泥增長速度緩慢,污泥老化嚴重。

      2.3 出水TN波動

      由于進水負荷較低,導致好氧池末端DO濃度平均值在7 mg/L左右,內回流液中的DO回流至缺氧池前端,破壞了缺氧環(huán)境,抑制反硝化細菌脫氮;回流液中含有7 mg/L左右的DO,回流至缺氧前端會消耗部分進水碳源,使反硝化碳源不足的情況加劇。綜上所述,導致出水TN波動,無法穩(wěn)定達到15 mg/L 以下。

      3 措施與方法

      3.1 采用間歇曝氣的方式運行

      在實際運行過程中,對鼓風機的控制進行了相應調整,由常開狀態(tài)調整為間歇式運行,鼓風機由溶解氧控制改為時間控制。當停止鼓風曝氣后,會產生泥水分離,污泥自由沉降,影響出水水質效果,并且易堵塞曝氣盤。因此,分別在好氧池廊道內布設推流式攪拌機,每個廊道2臺,共4臺推流攪拌機。本項目污水廠不能以常規(guī)溶解氧作為工藝調整參數,而是參照好氧末端氨氮及CODCr濃度,對曝氣時間進行調整。由于本工藝停留時間較長,因此可根據每天好氧末端出水水質進行嚴格控制。

      采用間歇運行的方式進行曝氣,在好氧池內安裝推流攪拌機防止污泥沉降,生化系統(tǒng)運行分為曝氣與靜置兩種狀態(tài):(1)當風機開啟曝氣后,將好氧池內的活性污泥充分混合,曝氣孔內的浮泥在氣流的作用下迅速擴散到四周,防止曝氣孔堵塞。曝氣時間根據好氧末端氨氮及CODCr數據靈活調整,目前啟動 0.5 h,靜置 3.5 h。(2)靜置階段,此時溶解氧會逐漸下降,最終形成缺氧環(huán)境。

      運行方式改變前后,好氧池DO濃度變化情況如圖2所示。

      圖2 好氧池DO濃度日變化曲線Fig.2 Daily Variation Curve of DO Concentration in Aerobic Tank

      3.2 降低污泥濃度

      生化池污泥濃度設計值為3 g/L,通過長期的摸索,當MLSS控制在1.5 g/L時比較適宜,污泥負荷為 0.03 kg BOD/(kg MLSS·d),并且嚴格控制排泥量,避免污泥濃度降低。調整前后,污泥活性明顯改善,活性污泥耗氧速率平均值由 0.08提升至0.097 mg O2/(g MLSS·min)?;钚晕勰嗪难跛俾实臋z測采用李冰等設計的簡易OUR測量裝置[2]。具體試驗結果如圖3所示。

      3.3 強化反硝化脫氮

      3.3.1 回流量控制

      在低負荷運行狀態(tài)下,內回流液中含有大量溶解氧,回流至缺氧池破壞缺氧環(huán)境,同時消耗碳源,嚴重影響了反硝化速率[3]。因此,采用關閉內回流,同時外回流滿負荷運行的方式保證氮的有效去除。當前水量為設計值的50%左右,當外回流滿負荷開啟時可達到200%回流。工藝調整后,缺氧池缺氧環(huán)境明顯改善,調整前后ORP與DO變化如圖4所示。

      圖3 調整前后OUR變化趨勢Fig.3 Variation Curve of OUR Before and After Adjustment

      圖4 調整前后缺氧池ORP與DO變化Fig.4 Variation Curve of ORP and DO Before and After Adjustment in Anoxic Tank

      3.3.2 增加缺氧時間

      本項目采用間歇運行的曝氣方式,好氧池內安裝推流器。因此曝氣時間與缺氧時間可靈活調整,當TN出現波動時,通過減小曝氣時間,延長缺氧時間,保證反硝化有足夠的停留時間,通過內源呼吸提供的碳源[4]和外加碳源,有效降低TN,使出水穩(wěn)定達到一級A標準。

      3.3.3 精確投加碳源

      當出水TN出現波動時,最為有效的方式是投加外部碳源,但外加碳源價格昂貴,使直接運行成本提高,對生產運行造成較大經濟壓力。通過對缺氧環(huán)境的控制,有效減少了好氧菌對碳源的消耗,增加了反硝化細菌對碳源的有效利用率。為了確定碳源投加量,達到精確投加的目的,取缺氧池污泥混合液,投加不同濃度的冰醋酸,并連續(xù)慢速攪拌2 h,檢測TN變化情況,具體試驗結果如圖5所示。

      圖5 不同濃度碳源投加量對出水TN的影響Fig.5 Effect of Carbon Source Dosage on Effluent TN

      當投加量為 0 mg/L 時,TN 從 19.2 mg/L 下降至 18.6 mg/L,僅降低了 0.6 mg/L,因此小試試驗反應時間不宜過長,應考慮在 2 h內使 TN達到15 mg/L以下,以確保出水水質穩(wěn)定達標。當投加量為 10 mg/L 時,TN 從19.2 mg/L 降低至16.4 mg/L,未能達到15 mg/L以下;當投加量為20 mg/L時,TN降低至14.6 mg/L;當投加量為30 mg/L 時,TN 降低至13.8 mg/L,因此通過小試試驗確定醋酸最優(yōu)投加量為 20 mg/L。

      碳源的投加點不宜設置在缺氧池前端,盡量減少回流消化液中好氧微生物對碳源的消耗[5],同時不宜設在缺氧池后端,避免反硝化不完全造成碳源的浪費。因此碳源投加點應設置在缺氧池中間位置,保證了反硝化細菌對碳源的有效利用,做到精確投加。在前中后三個碳源投加點,分別投加20 mg/L醋酸,出水TN變化如圖6所示。

      3.4 調控前后出水水質指標對比

      為了保證系統(tǒng)長期穩(wěn)定達標,本項目通過改變現有的曝氣方式,將原連續(xù)運行改為間歇式運行,有效降低了生化池內整體DO水平,使污泥老化問題得到明顯改善;通過降低污泥濃度,從3 g/L降低至1.5 g/L使污泥負荷相對提高,污泥系統(tǒng)實現穩(wěn)定運行;通過改變回流方式,精確投加投加碳源,增加缺氧時間使出水TN穩(wěn)定達標。本項目進水TP濃度較低,日常生產運行當二沉池TP大于0.5 mg/L時,在末端投加PAC藥劑輔助除磷,因此出水TP指標相對穩(wěn)定,調整后出水 TN、TP指標情況如圖 7所示。

      圖6 不同碳源投加點對出水TN的影響Fig.6 Effect of Different Dosing Points of Carbon Sourre on Effluent TN

      圖7 調整后出水TP、TN指標變化情況Fig.7 Changes of Effluent TP and TN after Adjusting

      4 經濟指標分析

      本項目投運初期至工藝調整前,運行成本中噸水電費0.406元/t;外加碳源采用冰醋酸,噸水藥劑成本0.09元/t。調整后增加了4臺推流器的總功率22 kW·h,關閉內回流節(jié)省5 kW·h,間歇曝氣節(jié)省了每天 21 h的曝氣時間,實際耗電量約50 kW·h,測算后噸水電耗 0.332 元/t;調整回流方式及改變碳源投加點至缺氧池中間位置后,碳源投加量由原20 mg/L降低至15 mg/L,噸水藥劑成本降低至 0.068 元/t。運行總成本降低 0.096 元/t,按照每天處理水量0.5萬t計算,每年可節(jié)約直接運行成本17.5萬元。

      5 結果與討論

      (1)本項目污水處理廠位于湖州市南部,長期處于低負荷運行的狀態(tài),其主要原因包括市政管網的滲漏;南方雨水較多;河水的倒灌;設計水量水質未達到預期導致。

      (2)長期低負荷運行給污水廠運行調控帶來較大困難,在實際運行過程中采取間歇曝氣的方式,安裝推流器使泥水在停止曝氣階段處于完全混合狀態(tài),保證生化系統(tǒng)內活性污泥微生物對污染物的去除相對穩(wěn)定。通過對工藝參數的調整實現出水水質穩(wěn)定達標,其中包括:污泥濃度由設計值3 g/L降低至1.5 g/L左右;關閉內回流,增加外回流至200%;改變碳源投加點至缺氧池中間位置。經過工藝優(yōu)化調整,生化系統(tǒng) DO平均值由 7.2 mg/L降低至1.6 mg/L,缺氧池 ORP 從 70 mV 降低至-60 mV,活性污泥好氧速率從 0.08 提高至 0.097(mg O2/g MLSS·min)污泥性狀得到改善。

      (3)噸水成本下降 0.096 元/t,估算年節(jié)約直接運行成本17.5萬元。

      [1]畢學軍,張波,高廷耀.低負荷運行對城市污水生物除磷的影響[J].上海環(huán)境科學,2002(2):93-96,125-126.

      [2]李冰,孫英蘭,李玉瑛.耗氧速率(OUR)測量方法的實驗研究[J].中國海洋大學學報 (自然科學版),2006,36(3):456-460.

      [3]李柏林.A/A/O氧化溝工藝強化脫氮調控技術研究[D].重慶:重慶大學,2012.

      [4]孫月鵬,王火青,孫廣垠,等.不同污泥齡條件下多級AO工藝強化生物脫氮性能研究[J].水處理技術,2014,40(10):47-52,57.

      [5]孫永利,李鵬峰,隋克儉,等.內回流混合液DO對缺氧池脫氮的影響及控制方法[J].中國給水排水,2015,31(21):81-84.

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