鄧昌松, 李興亭, 馮少波, 宋周成, 劉 正
(中石油塔里木油田公司)
隨著對油氣能源需求的不斷增加及可開采油氣的不斷減少,碳酸鹽巖儲層將是今后油氣勘探開發(fā)的主要戰(zhàn)場。碳酸鹽巖儲層地質(zhì)條件相對復(fù)雜,鉆探過程中極易發(fā)生漏失、卡鉆等鉆井事故[1]。由于水平井具有貫穿油氣層段長、單井產(chǎn)量高的特點,受到各油田公司的廣泛重視。碳酸鹽巖水平井鉆遇裂縫、孔洞、洞穴的幾率大,發(fā)生溢流、井漏、卡鉆等鉆井復(fù)雜的概率相應(yīng)增加[2]。對于水平井卡鉆的處理,主要依據(jù)地層特性和卡鉆類型,采取泡油、泡解卡劑、震擊、倒扣、套銑、降壓解卡等處理方法[3]。對于水平井裸眼長,卡鉆時井斜接近90°,給事故處理方法的選擇帶來很大的局限,常用的套銑、倒扣、對扣等處理手段存在極大風(fēng)險。一些井通過泡油、泡解卡劑未解卡,而采用泡酸方式就能成功解卡。通過實踐證明,對于碳酸鈣、碳酸氫鈣地層,采用泡酸方式是一種非常有效的解卡方法[4]。塔里木油田開發(fā)奧陶系碳酸鹽巖儲層采用超深水平井技術(shù),鉆井期間經(jīng)常遭遇頻繁溢流、井漏、溢漏同存、高套壓、高含硫、放空、卡鉆等事故復(fù)雜。漏失井發(fā)生卡鉆的幾率遠(yuǎn)大于正常井,從采用泡酸解卡技術(shù)處理的86口碳酸鹽巖儲層卡鉆事故統(tǒng)計,處理成功率達(dá)到100%。面對高風(fēng)險井的卡鉆處理,塔里木油田公司匯集了全國眾多鉆探公司人員的智慧,在酸液類型、注酸方式、操作要領(lǐng)等方面取得了豐碩成果,處理卡鉆事故的能力不斷增強(qiáng),為類似復(fù)雜的處理提供了技術(shù)參考和經(jīng)驗借鑒。
井漏的發(fā)生受諸多因素的影響,地質(zhì)和操作是主要因素。地質(zhì)因素是引發(fā)井漏的內(nèi)因,人員操作不當(dāng)則是外因。地質(zhì)因素與儲層特性密切相關(guān),碳酸鹽巖儲層類型分為裂縫型、孔洞型、裂縫—孔洞型、洞穴型,它們是構(gòu)造運(yùn)動和后期成巖作用的結(jié)果。構(gòu)造運(yùn)動愈劇烈,產(chǎn)生的斷裂、裂縫愈發(fā)育,后期巖溶作用的溶蝕通道就愈多,縫洞就愈發(fā)育[5]。碳酸鹽巖地層在構(gòu)造運(yùn)動作用下會發(fā)育多級斷裂,在斷裂附近往往會形成非常密集的裂縫,它們的走向與斷裂走向大致垂直。在斷裂、裂縫發(fā)育帶還常發(fā)育大量溶蝕孔洞,它們是巖石在下滲地層水與地層流體二氧化硫、二氧化碳等共同作用下巖溶的結(jié)果。裂縫為巖溶作用提供了通道,巖溶作用反過來又對裂縫進(jìn)行改造,形成了復(fù)雜的縫洞體系,控制著優(yōu)質(zhì)儲層的發(fā)育和油氣富集。洞穴是孔洞在巖溶作用達(dá)到一定程度的結(jié)果,地震剖面上孤立的“串珠”狀強(qiáng)反射多代表洞穴型儲集體。裂縫及其相連通的孔洞、洞穴,是地層油氣與井筒良好的溝通通道,給油氣開采創(chuàng)造有利條件,但也給鉆井液漏失提供流動通道和容納空間,使鉆完井過程中容易發(fā)生漏失[6]。
碳酸鹽巖儲層類型決定了在該儲層鉆進(jìn)需要時刻警惕井漏。塔里木油田碳酸鹽巖水平井卡鉆事故有超過80%是發(fā)生在水平段鉆進(jìn)出現(xiàn)井漏和鉆具托壓以后,造成卡鉆的原因主要有以下幾點:
(1)發(fā)生井漏尤其是井漏失返后,環(huán)空液面迅速下降,液柱壓力也隨之降低。當(dāng)液柱壓力低于地層坍塌壓力后井壁失穩(wěn),發(fā)生垮塌而掩埋鉆具,使鉆具被卡。為了減少鉆井液漏失量而采取必要的堵漏措施,堵漏作業(yè)時井筒置換嚴(yán)重,當(dāng)堵漏材料未有效進(jìn)入漏層就出現(xiàn)如套壓上漲等復(fù)雜情況,不能及時將鉆具起到安全井段,就采取節(jié)流循環(huán)或環(huán)空反推鉆井液的處理方法,造成堵漏材料堆積形成卡鉆。注完堵漏漿后未將鉆具提離漏層就進(jìn)行替漿作業(yè)也易引發(fā)卡鉆。堵漏作業(yè)后漏層封堵不嚴(yán)實,當(dāng)環(huán)空壓力變化,引起地層回吐,堵漏材料離開封堵層,而發(fā)生卡鉆。經(jīng)過多次堵漏,堵漏材料在漏層堆積,造成漏層井身質(zhì)量和鉆井液性能變差,易引發(fā)粘附卡鉆。
(2)裂縫持續(xù)發(fā)生漏失,環(huán)空壓力對鉆具有指向裂縫的壓持作用,摩擦阻力增大,當(dāng)井口傳來的鉆具轉(zhuǎn)動扭矩不足以克服摩擦力扭矩時發(fā)生壓差卡鉆。
(3)井漏影響了鉆井液的上返流量、上返速度和性能,嚴(yán)重影響鉆井液的攜砂能力,致使巖屑沉積,在水平段和斜井段形成巖屑床[7]。巖屑床的形成大大增加了鉆具摩擦阻力,促使或加劇卡鉆的發(fā)生。
(4)起下鉆速度過快,尤其是大尺寸鉆具經(jīng)過漏失層時,對水平井底沉積巖屑的推移,加劇堆積,遇阻后未開泵、未轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)盤,而是采取硬提硬壓的錯誤操作造成卡鉆。
(5)通井鉆具結(jié)構(gòu)較鉆進(jìn)鉆具組合發(fā)生較大改變,加之井眼不平滑、狗腿度大、通井工具外部尺寸與井眼間隙過小且剛性過大等因素,以及地面人員操作不當(dāng)而造成鉆具硬卡。
針對碳酸鹽巖儲層的裂縫、孔洞性漏失井卡鉆,采用泡酸解卡是非常有效的解卡手段,對于水平井尤顯其實用性和經(jīng)濟(jì)性。但該方法面臨如何更好地控制酸液漏失速度問題,這是影響泡酸解卡成敗的關(guān)鍵技術(shù)之一。酸液漏失速度與裂縫、孔洞的幾何尺寸與形態(tài)、酸液黏度等因素有關(guān)。裂縫、孔洞的幾何尺寸與形態(tài)由地質(zhì)環(huán)境決定,難以通過人為改變,要控制酸液漏失速度最行之有效的方法是依靠酸液黏度。這就要求酸液黏度能使漏失速度明顯減小,又不至于因黏度升高,鉆井液流動阻力增大、循環(huán)壓耗增加,作用在地層的壓力增加使裂縫擴(kuò)張并加速漏失。
利用酸液黏度控制漏失速度問題,隨著泡酸解卡技術(shù)的大量應(yīng)用,已經(jīng)取得了豐富的研究成果。李霜等[8]運(yùn)用防漏型乳化酸來解決超深水平井卡鉆問題取得非常好的效果。防漏型乳化酸在乳化劑及助乳劑作用下形成以油為連續(xù)相、酸為分散相的油包酸型乳狀液,未破乳時能阻隔H+與碳酸鹽巖反應(yīng),減少沿途損耗,可對儲層進(jìn)行深部浸泡以增強(qiáng)泡酸效果。與此同時其基液黏度高、漏失阻力大、漏失量少,還可以懸浮固相堵漏材料。此外據(jù)戴建全等研究[9],在利用酸液黏度控制漏失速度難題上,溫控變黏酸好于膠凝酸,膠凝酸好于常規(guī)酸。溫控變黏酸在高溫深井解卡作業(yè)時,降漏失效果非常明顯。它起到了暫堵降濾失作用,使堵塞物得到充分的溶解而解卡。膠凝酸容易配制且價格合理,對于一般性漏失井的運(yùn)用效果理想。常規(guī)酸主要為鹽酸和土酸。常規(guī)酸一般取自碳酸鹽巖儲層改造用酸,來源廣、便于迅速組織作業(yè)、操作技術(shù)成熟、成本低。塔里木油田水平井碳酸鹽巖地層發(fā)生卡鉆100%采用泡酸解卡技術(shù),而使用常規(guī)酸解卡作業(yè)的井達(dá)90%以上。使用常規(guī)酸作業(yè)時,必須考慮酸液的濃度。酸液的濃度對泡酸解卡的影響表現(xiàn)在反應(yīng)時間和反應(yīng)速度。酸液反應(yīng)時間長有形成大肚子、井壁失穩(wěn)、增大摩擦阻力、污染鉆井液等風(fēng)險。反應(yīng)時間短,酸液作用距離短,酸液有效成分到達(dá)卡鉆部位參與反應(yīng)的量就少,影響泡酸解卡的效果。濃度為15%的鹽酸被公認(rèn)為溶解地層、提供導(dǎo)流能力最強(qiáng)[10]。濃度在24%~28%之前,鹽酸的反應(yīng)速度隨著濃度的增加而增加,超過這一濃度范圍后反應(yīng)速度不增反降。在外部影響因素一定時,濃度28%的鹽酸反應(yīng)速度不到濃度15%鹽酸反應(yīng)速度的一半,反應(yīng)時間大于15%鹽酸反應(yīng)時間的4倍。因此常規(guī)酸濃度范圍主要集中在12%~20%,通常選用濃度15%的酸液。至于常規(guī)酸控制漏失速度問題除了在酸液中添加增黏劑外,還可以采用優(yōu)選注酸方式解決。
根據(jù)漏失速度、卡點位置、地層特性、鉆井復(fù)雜等因素,正確選擇正循環(huán)、反推或綜合注酸方式。比較常用的方式為正循環(huán)法,它主要用于解決鉆井液能建立循環(huán)、井況不太復(fù)雜、殘液返排處理得當(dāng)、漏失層在卡點以上或接近卡點的情形。該方法操作簡便,殘酸循環(huán)出井筒對井眼、鉆井液影響小,鉆井液損失量少,解卡成本低,是注酸方式的首選。
反推法是利用碳酸鹽巖儲集層裂縫發(fā)育,容易將環(huán)空流體推入地層并不會形成地層圈閉壓力和引發(fā)地層回吐的特性,在環(huán)空內(nèi)反推酸液以避開漏層的注酸方式。它主要用于循環(huán)漏失速度過大且酸液無法有效到達(dá)卡點、注酸作業(yè)有井控風(fēng)險、漏失層在卡點以下、井下復(fù)雜(如高含硫、高套壓、溢漏同存)等情形。其操作方式與井控壓井的壓回法作業(yè)類似,不僅能保證設(shè)備、井控安全,還無環(huán)保問題。反推時酸液直接與鉆具外壁接觸,必須做好鉆具、套管的防腐蝕工作。此外,還需要考慮酸液對套管鞋處水泥環(huán)的影響。油氣井專用水泥主要成分為氧化鈣和二氧化硅,其氧化鈣含量超過66%,二氧化硅含量超過22%[11]。氧化鈣能與鹽酸和氫氟酸反應(yīng)、二氧化硅能與氫氟酸反應(yīng),泡酸時要防止酸液與水泥環(huán)過多反應(yīng)危害套管安全和影響固井質(zhì)量。因此酸液中需要添加一定量的緩蝕劑和鐵離子穩(wěn)定劑,操作上要迅速將酸液推至套管鞋以下的裸眼內(nèi)。
綜合法是先正循環(huán)解決漏層以下鉆頭至漏層或部分漏層的卡鉆問題,接著環(huán)空反推,解決漏層以上及部分漏層的卡鉆問題。該方法一般是單獨(dú)使用正循環(huán)和反推無效的情況下存在多處漏失且漏失量較大時使用。酸液用量大,頂替損耗鉆井液多,成本偏高,操作較繁瑣。
不同的注酸方式對于酸液用量的附加體積也不相同。正循環(huán)注酸時,酸液用量至少按裸眼井徑擴(kuò)大率20%計算[12]。除了卡點以下鉆具被浸泡外,還要求在鉆具水眼內(nèi)預(yù)留2~3 m3的酸液,浸泡一段時間不解卡后,每隔30 min頂替0.5 m3酸液出水眼繼續(xù)參與反應(yīng)。反推注酸時要考慮酸液經(jīng)過的裸眼段長短、井徑規(guī)則程度、沿途可能與鉆具或套管反應(yīng)等不利因素,酸液用量按泡酸段環(huán)空體積的1.5~2倍附加[13]。鉆具浸泡時要不間斷上下活動和扭轉(zhuǎn)鉆具,這樣有利于酸液接觸卡鉆充填物、釋放被卡鉆具。解卡后將殘酸要么循環(huán)出井筒并進(jìn)行環(huán)保處理要么迅速推入地層,防止過多地破壞優(yōu)質(zhì)濾餅和形成“大肚子”。頂替鉆井液要求性能優(yōu)良,潤滑劑含量達(dá)15%以上,API失水量小于3 mL。
注酸和替酸排量決定了酸液的運(yùn)行速度,提高排量,酸液運(yùn)行速度也隨之加快。酸液運(yùn)行速度決定了酸液的流態(tài),盡量使酸液在非卡鉆地層保持層流,卡鉆地層達(dá)到紊流。層流時流體的運(yùn)動狀態(tài)近似直線,這樣可以減少酸液的運(yùn)行消耗,讓酸液有效成分更多地到達(dá)卡鉆地層。紊流時酸液對巖屑床、井壁及卡鉆充填物沖刷作用強(qiáng),大大增加了與酸液的接觸機(jī)會,且不易形成竄槽,反應(yīng)效果好,解卡迅速。
ZGxHy井目的層為奧陶系鷹山組層間“串珠”與“片狀”反射的碳酸鹽巖巖溶儲層。設(shè)計井深7 267 m,控壓鉆進(jìn)至水平井深6 600 m時,發(fā)現(xiàn)液面下降0.4 m3,套壓3.6↓2.6 MPa,立即停止鉆進(jìn),測量漏失速度達(dá)18 m3/h。從地震剖面圖分析,已進(jìn)入第一個“串珠”的中心附近,即已鉆遇地層大型裂縫、孔洞、洞穴而發(fā)生漏失。靜止觀察發(fā)現(xiàn),環(huán)空水眼液面距井口400 m,計算井底液柱壓力62.40 MPa,折合井底當(dāng)量鉆井液密度1.01 g/cm3,低于設(shè)計密度底限值1.08 g/cm3,綜合考慮只得提前完鉆。發(fā)生井漏后不到3 d時間漏失鉆井液達(dá)1 068 m3,鉆井成本大大增加。由于漏失速度大,在未能建立循環(huán)的情況下,下單扶正器通井至井深6 172 m遇阻17 t,間斷開泵劃眼至井深6 358 m。發(fā)現(xiàn)套壓上漲至5 MPa,達(dá)到旋轉(zhuǎn)防噴器的規(guī)定工作壓力。接著環(huán)空反推密度1.45 g/cm3鉆井液25 m3,停泵后套壓降為0 MPa。繼續(xù)下鉆通井至井深6 372 m(井斜88.3°,狗腿度6.65°/30 m)遇阻33 t,上提鉆具懸重由162.5↑210 t未提出鉆具。接著上提下放來回活動鉆具,大鉤懸重控制在175~237 t范圍,不間斷活動2 h未能解卡,鉆具卡死。
分析發(fā)生卡鉆的主要原因有以下幾點:
(1)井漏導(dǎo)致巖屑床增厚,摩擦阻力增大和井眼空間被壓縮。井漏還造成濾餅的潤滑性變差,起下鉆摩擦阻力迅速增加,不利于鉆具活動和扭矩傳導(dǎo)。下鉆致使巖屑推移、嚴(yán)重堆積和壓實,扶正器與井眼間隙小且被充填。
(2)鉆井與通井時鉆具結(jié)構(gòu)發(fā)生較大改變,通井時扶正器替代鉆進(jìn)時的螺桿,二者組合剛性發(fā)生較大改變,通井過程中在狗腿度大的井段形成硬卡。
(3)井眼軌跡不平滑,操作人員麻痹大意,造成鉆具被卡死。
由于井漏嚴(yán)重且溢漏同存,在進(jìn)行泡酸作業(yè)前需要進(jìn)行試驗論證正注酸方法的可行性。第一次正注酸試驗時,關(guān)井、水眼擠鉆井液12 m3,套壓0↑1.4 MPa,停泵2 min套壓降為0 MPa,靜止觀察環(huán)空液面迅速降至200 m。第二次正注酸試驗時,關(guān)井?dāng)D鉆井液23 m3,套壓0↑3.2 MPa,停泵8 min后套壓消失,環(huán)空液面回落至230 m。通過2次試驗說明正循環(huán)有套壓,但一旦停泵,套壓迅速消失,在沒有循環(huán)壓耗的情況下套壓值也均不高。如果采用正循環(huán)注酸,酸液進(jìn)入環(huán)空后,與下部地層劇烈反應(yīng),勢必加劇漏失,酸液極可能運(yùn)移不到上部卡鉆井段已漏入地層,不能起到泡酸解卡目的。鑒于該井卡鉆地層巖性為碳酸鹽巖,卡點在漏層以上,反推酸液必定經(jīng)過卡點位置,完全具備反推法注酸的條件。于是決定采用20%鹽酸、0.3%膠凝劑(DJ-09)、4%緩蝕劑(KMS-6)組成的15 m3膠凝酸對卡點附近的碳酸鹽巖進(jìn)行反推注酸作業(yè)。
為防止卡點上移,不間斷上下活動、扭轉(zhuǎn)鉆具,鉆具容易發(fā)生疲勞損傷,需要倒扣更換井口鉆桿。針對作業(yè)期間油氣上竄引起液面上漲和引發(fā)井控安全問題,環(huán)空及鉆具水眼分別注入密度1.45 g/cm3加重鉆井液5 m3,使液面高度下降至距井口400 m以下。更換井口鉆桿后開始進(jìn)行反推注酸施工,先后環(huán)空反推10 m3膨潤土漿作為前置液、15 m3膠凝酸作為解卡液、10 m3膨潤土漿作為后置液,替密度1.08 g/cm3鉆井液81 m3時酸液到達(dá)卡點附近。然后間斷泵入12 m3鉆井液后,上提鉆具懸重188↑235↓183 t,繼續(xù)上提鉆具后懸重不變,鉆具解卡。解卡后持續(xù)上下活動和轉(zhuǎn)動鉆具,反推密度1.45 g/cm3高密度鉆井液18 m3及密度1.08 g/cm3鉆井液15 m3,觀察2 h,環(huán)空液面高度基本維持在300 m左右,說明殘酸已推入地層且反應(yīng)產(chǎn)生的氣體暫時未迅速上移,井控相對安全。然后按起出鉆具本體2倍體積吊灌起鉆,同時密切監(jiān)測環(huán)空液面變化,當(dāng)液面高度小于200 m時改用環(huán)空吊灌密度1.45 g/cm3高密度鉆井液的方式控制好環(huán)空液面。裸眼段控制好起鉆速度,進(jìn)入套管內(nèi)后正常起鉆,并對起出鉆具全部探傷檢測。
漏失碳酸鹽巖水平井卡鉆,采用泡酸解卡關(guān)鍵技術(shù)之一是控制好酸液的漏失量,主要通過注酸類型、注酸方式等手段解決。根據(jù)地層巖性、漏失情況合理選擇酸液類型,漏失量不太大時首選鹽酸或土酸,漏失量大時選擇黏度較高的酸,以此控制漏失量達(dá)到更好的泡酸效果。常規(guī)酸酸液濃度范圍主要集中在12%~20%,最常使用的濃度為15%。對于漏失量大的井,注酸方式選擇也影響泡酸作業(yè)的成敗。井漏失返、高含硫、高套壓等復(fù)雜井,選用反推法注酸方式更安全可靠。注酸時泵排量要求在未到達(dá)卡點前為層流,能減少沿途損耗,使有效成分更多地參與解卡反應(yīng);接近或到達(dá)卡點后為紊流,沖刷作用強(qiáng),利于解卡。