葉繼蘇+李輝
【摘 要】本文通過實例闡述了火力發(fā)電廠結(jié)焦對鍋爐的熱效率、鍋爐本體設(shè)備、經(jīng)濟、安全運行等方面產(chǎn)生一定的不利影響或危害,同時從理論和實踐經(jīng)驗出發(fā),剖析了火電廠煤粉爐在燃燒過程中出現(xiàn)結(jié)焦問題的產(chǎn)生原因。分析得出,結(jié)焦問題并非不可避免,完全可以通過設(shè)計、運行、管理等方面采取合理的措施及調(diào)整來得到解決或緩解。
【關(guān)鍵詞】煤粉爐;結(jié)焦;氮氧化物;SOFA,ROFA
0 前言
煤在燃燒過程中,通常會在燃燒器周圍、水冷壁、水冷屏等設(shè)備上產(chǎn)生結(jié)焦。目前國內(nèi)大部分的煤粉爐由于煤質(zhì)摻燒比較復(fù)雜且不穩(wěn)定,同時為了滿足煤粒的燃盡而不產(chǎn)生燃煤的浪費和過度追求生產(chǎn)指標(biāo)等方面考慮,鍋爐的運行溫度普遍都比較高,尤其是在燃燒器和火焰中心,局部燃燒溫度往往達到1400-1600℃左右,在這么高的溫度下,燃料中的灰通常大多會熔化為液態(tài)或呈軟化狀態(tài),最終形成結(jié)焦。而結(jié)焦塊的存在不僅嚴(yán)重影響到燃燒器的安全穩(wěn)定運行,同時也大大降低鍋爐水冷系統(tǒng)的換熱效果,降低鍋爐效率,提高煙氣溫度,增加設(shè)備維護及更換成本。因此對煤粉爐結(jié)焦的原因進行分析并找到預(yù)防結(jié)焦的處理措施,從而不斷提高煤粉爐燃燒的穩(wěn)定性和安全性是本文的主要目的。
1 鍋爐概況及煤灰特性
某石化熱電廠4#爐鍋爐型號為WGZ410/100-11型,系武漢鍋爐廠生產(chǎn)制造的高壓、自然循環(huán)、固態(tài)排渣、燃煤汽包鍋爐,燃燒系統(tǒng)為四角布置切圓燃燒,在主燃燒器上部設(shè)置SOFA分級燃燒系統(tǒng),配有鋼球磨中間儲倉,熱風(fēng)送粉系統(tǒng)。額定蒸發(fā)量為410 t/h,實際燃煤資料及灰熔點如下:
2 鍋爐結(jié)焦現(xiàn)狀
根據(jù)電廠反饋,目前4#爐實際運行過程中,結(jié)焦現(xiàn)象比較嚴(yán)重,尤其是摻燒煤質(zhì)較差時,爐內(nèi)燃燒器區(qū)域存在結(jié)焦掉焦?fàn)顩r比較嚴(yán)重,導(dǎo)致燃燒器不能穩(wěn)定運行,煙溫升高,鍋爐負(fù)荷無法達到設(shè)計負(fù)荷,爐內(nèi)負(fù)壓波動較大,甚至導(dǎo)致鍋爐滅火停運情況時有發(fā)生。
3 結(jié)焦危害
根據(jù)筆者多年研究經(jīng)驗和工作實踐,鍋爐結(jié)焦產(chǎn)生的危害主要體現(xiàn)如下:
1)結(jié)焦會引起過熱氣溫升高,減溫水加大,排煙損失增加,進而影響鍋爐熱效率。
2)結(jié)焦會引起煙風(fēng)阻力加大,影響引風(fēng)機出力,增加設(shè)備磨損,增加電耗,甚至不得不進行更換整套設(shè)備,增加投資成本。
3)結(jié)焦焦塊當(dāng)達到一定體積時,由于受重力影響而掉落,砸壞冷灰斗水冷壁,掉入撈渣機或低負(fù)荷的情況下會引起燃燒波動造成鍋爐滅火。
4)清焦增加了電廠運行維護人員的勞動強度,而停爐處理給電廠帶來了更大的經(jīng)濟損失。
4 結(jié)焦原因分析
根據(jù)電廠運行人員反饋,燃燒器周圍結(jié)焦比較嚴(yán)重,經(jīng)常造成爐內(nèi)負(fù)壓大幅度波動,甚至熄火,影響鍋爐安全運行。
通過現(xiàn)場收集的部分資料、信息及運行狀況,初步總結(jié)分析4#爐燃燒器附近結(jié)焦主要與煤質(zhì)的變化、燃燒器配風(fēng)狀況、主燃區(qū)氣氛、燃燒器噴射角度等有關(guān)。
首先,煤灰特性對結(jié)焦有較大的影響,特別是摻燒灰熔點較低的煤種時結(jié)焦現(xiàn)象更加嚴(yán)重。通過現(xiàn)場實際煤質(zhì)資料分析,電廠大部分摻燒煤在弱還原氣氛下其軟化溫度才1320℃,屬于易結(jié)焦煤質(zhì),而煤粉爐在燃燒區(qū)域溫度一般在1400℃以上,燃燒區(qū)的溫度高于灰熔點,勢必造成燃燒器區(qū)域結(jié)焦。而目前4#爐采用的是SOFA空氣分級燃燒系統(tǒng),將24%~28%的空氣從主燃區(qū)域抽走,造成該區(qū)域處于還原性氣氛下,進一步降低了灰熔點;同時由于該系統(tǒng)的局限性,在燃燒區(qū)域無法形成較好的空氣動力場氛圍,噴口的風(fēng)量風(fēng)速均受此影響,為結(jié)焦提供有利的環(huán)境。
其次,燃燒器一、二次風(fēng)配風(fēng)比例失衡,燃燒區(qū)域空氣動力場組織情況差,二次風(fēng)剛性減弱,形成“粉包風(fēng)”,煤粉刷墻,導(dǎo)致結(jié)焦。從現(xiàn)場了解到,4#爐的送風(fēng)系統(tǒng)是由2臺送風(fēng)機分別從鍋爐兩側(cè)送風(fēng),經(jīng)空預(yù)器加熱后,分成一、二次風(fēng)分別進一次送粉系統(tǒng)和二次風(fēng)系統(tǒng)。由于電廠實際燃煤粒徑較粗,如4#爐燃燒器的設(shè)計煤粉細(xì)度為R90=15%,而實際運行過程中煤粉細(xì)度R90在21%以上,造成煤粒越粗,所需要的一次風(fēng)量越大,一次風(fēng)率占比越大,二次風(fēng)率減少,一次風(fēng)速越大,二次風(fēng)速越??;從電廠運行畫面上也可看出,實際一次風(fēng)速最高為31m/s,平均28m/s,高于燃燒器設(shè)計一次風(fēng)速,二次風(fēng)風(fēng)速平均在20m/s左右;加上4#爐一次風(fēng)量又沒有有效的調(diào)節(jié)手段;導(dǎo)致一次風(fēng)射流剛性過強,二次風(fēng)的剛性太弱,形成“粉包風(fēng)”狀態(tài),火焰更靠近射流根部,煤粉容易在噴口處沉積燃燒,進而在燃燒器附近形成結(jié)焦。
另外,低過量空氣系數(shù)運行也是造成配風(fēng)比例失衡的一個原因。根據(jù)電廠提供的“4#爐各段煙溫情況”來看,為了控制爐膛出口NOx的排放,鍋爐處于低過量空氣系數(shù)(2.3%-2.8%氧量)下運行,送入爐膛的總風(fēng)量低于燃燒器的設(shè)計風(fēng)量。而一次風(fēng)率又取決于制粉系統(tǒng),其風(fēng)量在同等負(fù)荷運行下基本保持不變,因此,這部分減少的風(fēng)量只能從二次風(fēng)上減少,進一步導(dǎo)致二次風(fēng)率的降低,影響到二次風(fēng)射流剛性,不利于主燃區(qū)燃燒組織,這也是造成結(jié)焦的又一原因。
最后,由于燃燒器安裝時角度偏斜、切圓偏大導(dǎo)致煤粉氣流噴射時歪斜而出現(xiàn)擦墻現(xiàn)象,都會在不同程度上致使鍋爐出現(xiàn)嚴(yán)重結(jié)焦現(xiàn)象。
5 處理措施
針對上述現(xiàn)狀的分析,可以通過以下幾個措施來對結(jié)焦掉焦?fàn)顩r進行改進:
1)改進現(xiàn)有SOFA系統(tǒng)
采用目前世界上更先進的低氮分級燃燒技術(shù),如摩博泰科公司的ROFA技術(shù),既能從空氣分級燃燒的燃燒機理上降低NOx的排放,也能從鍋爐優(yōu)化燃燒方面大大改善爐內(nèi)的煙氣溫度分布、物料分布、熱量的吸收、CO的氧化和爐膛上部燃料的燃燼,從而大大降低鍋爐的結(jié)焦可能性。
2)控制鍋爐氧量
在控制NOx排放的基礎(chǔ)上,將鍋爐出口氧量控制在3.0%-3.5%左右,避免鍋爐低過量空氣系數(shù)下運行時影響到主燃區(qū)燃燒組織;endprint
3)嚴(yán)格控制入爐煤質(zhì)
摻燒的煤種盡量穩(wěn)定,尤其是低灰熔點的煤盡量少用;入爐前對收集的煤種的各項性能指標(biāo)(尤其是灰的各項指標(biāo)),混煤的不同比例等進行研究,分析結(jié)焦/結(jié)渣指數(shù),為運行提供充足的依據(jù)。嚴(yán)格配煤管理,實現(xiàn)合理的燃煤混合,避免入爐煤的突變。
4)優(yōu)化制粉系統(tǒng)運行方式
建議電廠對制粉系統(tǒng)進行性能試驗,試驗應(yīng)確定最佳風(fēng)粉比、粉管風(fēng)速、細(xì)粉分離器風(fēng)門開度、制粉系統(tǒng)最佳通風(fēng)量、磨煤機最佳轉(zhuǎn)速、鋼球磨最佳鋼球充滿度等相關(guān)運行參數(shù),優(yōu)化磨煤機運行方式并納入鍋爐操作規(guī)程。尋求最佳制粉系統(tǒng)運行方式,提高入爐煤的煤粉細(xì)度,從而降低一次風(fēng)率、三次風(fēng)率以及三次風(fēng)帶粉率,并降低制粉系統(tǒng)漏風(fēng),提高二次風(fēng)率,避免“粉包風(fēng)”現(xiàn)象,達到“風(fēng)包粉”效果,這樣就可以大大降低燃燒器周圍的結(jié)焦情況。
5)減少漏風(fēng)
減少爐膛和落灰口及制粉系統(tǒng)等部分的漏風(fēng),如制粉系統(tǒng)中應(yīng)重點檢查給煤機的捅煤孔、磨煤機鋼球加入孔蓋及木塊分離器的檢查門等是否嚴(yán)重漏風(fēng),也要防止細(xì)粉分離器下部鎖氣器不嚴(yán),避免因制粉系統(tǒng)大量漏風(fēng)而產(chǎn)生爐內(nèi)煙氣量增大和煙氣溫度超溫等問題,從而間接導(dǎo)致燃燒器區(qū)域二次風(fēng)的減少及結(jié)焦產(chǎn)生可能。
6)增強燃燒器二次風(fēng)射流剛性
對二次風(fēng)噴口進行縮口改造,減小二次風(fēng)噴口截面,提高二次風(fēng)速;優(yōu)化制粉系統(tǒng)運行方式,降低一次風(fēng)率,提高二次風(fēng)率;提高粗細(xì)粉分離器分離效率,降低三次風(fēng)率和三次風(fēng)帶粉量,提高二次風(fēng)率.
7)調(diào)整燃燒器噴射角度
8)加強燃燒工況組織的管理
在煤種沒有明顯變化的情況下,但運行時發(fā)生比較明顯的結(jié)焦現(xiàn)象,則有必要進行空氣動力場試驗,尋找可能引起變化的設(shè)備原因并消除。鍋爐如果進行過比較大的改造,例如燃燒器改造等,則需進行空氣動力場試驗,避免氣流貼墻,風(fēng)速和風(fēng)向不合適等不利因素發(fā)生,對四角燃燒的鍋爐避免燃燒切圓的異變或偏離。選擇多種典型煤種和配煤比例,分別進行燃燒調(diào)整,實現(xiàn)燃燒優(yōu)化,減少結(jié)焦的發(fā)生,并作為運行的基本依據(jù),運行中煤種變化后及時調(diào)整燃燒工況。控制適當(dāng)?shù)拿悍奂?xì)度,防止煤粉過粗,盡可能使各燃燒區(qū)的煤粉濃度均勻,
避免高溫火焰沖刷。
9)加強運行管理
加強監(jiān)視,確保定期吹灰,并根據(jù)結(jié)焦/結(jié)渣情況及時調(diào)整吹灰頻率。必要時及時人工除渣/除焦,避免管子表面結(jié)焦多而形成半流動性,或結(jié)焦表面被燒結(jié)后難以清除。利用晝夜負(fù)荷變化的機會改變?nèi)紵r,促使自動掉焦。加強燃燒調(diào)整,避免燃燒工況大起大落,嚴(yán)格控制升溫升壓速度,防止出現(xiàn)煙氣溫度大偏差。
10)特殊條件下采取化學(xué)處理劑來防止結(jié)焦,或使焦疏松易于清理或自己脫落。
6 建議
▲建議電廠對鍋爐進行整體性能測試,尤其要實測一下鍋爐正常運行時一、二、三次風(fēng)的分配比率;摸底試驗鍋爐在各負(fù)荷下安全運行的最小一次風(fēng)量,并寫進鍋爐運行規(guī)程,同時也為優(yōu)化改造提供設(shè)計依據(jù);
▲應(yīng)改善煤質(zhì)摻燒情況,摻燒高灰熔點的煤種,拒絕低灰熔點煤摻燒;
▲提高粗細(xì)粉分離器分離效率,提高煤粉細(xì)度,將R90控制在低氮燃燒器設(shè)計值范圍內(nèi);
▲增加一、二、三次風(fēng)的調(diào)節(jié)和監(jiān)控手段;
7 結(jié)語
鍋爐結(jié)焦原因盡管復(fù)雜,煤質(zhì)摻燒千變?nèi)f化,但只要深入研究其生成機理,不斷總結(jié)經(jīng)驗,采取相應(yīng)的措施和科學(xué)合理的管理,結(jié)焦問題一定能夠避免和減少。
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