(遼寧省第四地質(zhì)大隊(duì)有限責(zé)任公司,遼寧 阜新 123000)
目前,本礦山掘進(jìn)巷道采用直眼掏槽方式,但是掏槽效果差,掘進(jìn)速度低,巖石硬度大時(shí)對(duì)巷道掘進(jìn)快慢有一定的影響。同時(shí)對(duì)巷道成型后的形狀有影響。需要找出一種掏槽方式,提高掘進(jìn)質(zhì)量、加快掘進(jìn)速度。針對(duì)上述存在的問題,積極探索,經(jīng)過多次井下實(shí)驗(yàn)摸索。通過實(shí)驗(yàn)總結(jié)出適合本礦山的掏槽方式及布孔參數(shù)。使本礦山在巷道掘進(jìn)效率和速度有了顯著的提高。
阜新新民金礦T1號(hào)礦體傾角55°~85°。礦體平均水平厚度在12.65米左右。金礦體賦存標(biāo)高在+100m~+310m之間。金礦體頂、底板巖層較穩(wěn)定。巖石堅(jiān)固性系數(shù)f一般在10~15,局部最大可達(dá)16,層理、節(jié)理均不發(fā)育,巖石較完整,屬穩(wěn)定性巖層。
(1)在巷道掘進(jìn)爆破后巖石的塊度方面,要求塊度小、均勻,爆破后的巖石成堆,便于裝巖運(yùn)輸。
(2)掘進(jìn)速度方面要快,利于生產(chǎn)。
(3)要求爆破后的巷道輪廓平整、光滑,保證巷道斷面形狀在施工誤差允許范圍內(nèi)。
(4)在炸藥使用上,要求節(jié)約成本。提高炮孔利用率。
(5)控制爆破震動(dòng)和飛散。
增加炮眼深度會(huì)改善鑿巖爆破工作的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),一般情況下,炮眼深度大了,會(huì)增加循環(huán)爆破巖石量,有助于提高裝巖機(jī)的生產(chǎn)率,同時(shí)減少打眼的持續(xù)時(shí)間,減少每米巷道的裝藥爆破和通風(fēng)時(shí)間,但是炮眼深度過長(zhǎng)爆破效果不好,過短不經(jīng)濟(jì),通過實(shí)驗(yàn)找出一個(gè)適合本礦山的掘進(jìn)深度。
在直眼掏槽中,補(bǔ)償孔直徑是43mm時(shí),爆破效果是不理想的,因?yàn)檠a(bǔ)償孔斷面面積太小,炮眼之間的爆破巖石體積增量大大受到了炮眼間距的限制。在這種情況下,炮眼之間的距離甚至有很小的偏差就會(huì)極大的影響爆破效果,炮眼之間的破碎巖石在全深度上沒有地方補(bǔ)償時(shí),破碎巖石會(huì)經(jīng)常被壓實(shí),而且也不可能從槽腔內(nèi)被清除出來,結(jié)果炮眼利用率低。因此要找出合理的孔間距和補(bǔ)償孔的數(shù)量及布置方式。本礦山主要通過實(shí)驗(yàn)分析,確定合理的孔深、孔間距及補(bǔ)償孔的孔數(shù)。從而確定掏槽眼布置形式。
3.2.1 掏槽炮孔布置參數(shù)的基本方法
爆破孔與補(bǔ)償孔的孔間距離是掘進(jìn)爆破的決定性參數(shù),是達(dá)到一定爆破效果的保證。為了確定爆破布孔的參數(shù),本礦山在井下硬巖巷道進(jìn)行的多次實(shí)驗(yàn)。目的是確定在堅(jiān)硬巖石中,用同種炸藥、爆破孔與補(bǔ)償孔孔徑相同的條件下,爆破孔與補(bǔ)償孔的合理孔間距。首先,布置A1:該距離一定保證兩炮孔之間的巖石爆破破碎,槽腔內(nèi)的巖石完全能被清除出來。其次,布置A2,A3,A4等,直到達(dá)到爆破標(biāo)準(zhǔn)條件:礦石堅(jiān)固性系數(shù)f=15,補(bǔ)償孔與爆破孔之間的巖石保證完全破碎,在槽腔內(nèi)的被壓實(shí)的巖石最少,炮眼利用系數(shù)等于0.95,槽腔尺寸最大為止。并確定有效爆破孔深。
炮眼利用系數(shù)計(jì)算:
式中ΣIC—沒有被爆破完的留在工作面上的炮孔總長(zhǎng)度(炮窩子),mm;L—鉆眼深度,mm;n—爆破炮眼數(shù)目。
補(bǔ)償系數(shù)計(jì)算:
式中V補(bǔ)——補(bǔ)償空間;V巖——被崩落巖石體積。
3.2.2 確定孔間距
根據(jù)上述基本方法及本礦山實(shí)際的情況,在巖石堅(jiān)固性系數(shù)f=14~18下進(jìn)行。本礦山使用YT27鑿巖機(jī),炮孔直徑43mm,補(bǔ)償孔直徑43mm。釬桿長(zhǎng)分別為1.5m,2.5m,3m、4m。在實(shí)驗(yàn)巷道上分別以不同的炮孔長(zhǎng)度進(jìn)行實(shí)驗(yàn),找出最優(yōu)的孔間距和孔深。本次實(shí)驗(yàn)在140中段水平巷道中進(jìn)行,炸藥為2#改性巖石炸藥,反向起爆,導(dǎo)爆管雷管微差爆破。
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表:
表1 孔間距、孔深爆破實(shí)驗(yàn)結(jié)果表
根據(jù)上述實(shí)驗(yàn)結(jié)果,綜合評(píng)價(jià)確定孔深2.5m、孔間距150mm,在本礦山的巖石條件下為最優(yōu)。
根據(jù)上述確定的布孔參數(shù),孔深2.5m,孔間距150mm,分析確定本礦山的巷道掘進(jìn)最優(yōu)掏槽方式。以100中段,140中段180中段6條獨(dú)頭巷道為實(shí)驗(yàn)巷道,本次實(shí)驗(yàn)均以直眼掏槽方式進(jìn)行。
通過上述表格實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析,六角星型掏槽方式在炮孔利用系數(shù)、破碎狀態(tài)、及炸藥消耗等方面都有一定優(yōu)勢(shì)。在本礦山的地質(zhì)條件和設(shè)備配置情況下,應(yīng)用六角星型掏槽方式掘進(jìn)巷道具有較好的優(yōu)勢(shì)。
(1)高硬度巖石巷道掘進(jìn)技術(shù)的研究和實(shí)驗(yàn),分析出六角星型掏槽方式,更適合在本礦山這類硬度高的巖石中掘進(jìn)巷道。
(2)六角星型掏槽方式的應(yīng)用,爆破后掘進(jìn)進(jìn)尺2.3m,達(dá)到了預(yù)期掘進(jìn)進(jìn)尺。拋渣效果理想,利于裝運(yùn)。掏槽效果較好,面積大,平直。巷道整體爆破后,成型較完整、光滑。大大提高了掘進(jìn)速度,節(jié)省成本,在生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)效益方面取得了良好的效果。
(3)六角星型掏槽方式在巖石堅(jiān)固性系數(shù)f=10~18范圍內(nèi)應(yīng)用較為理想,在具有這類巖石的地下礦山中具有推廣價(jià)值。