林紫榮
(廣東省粵電集團(tuán)有限公司沙角C電廠,廣東 東莞 523000)
目前,國內(nèi)大多數(shù)燃煤機(jī)組長期低負(fù)荷運行。而低負(fù)荷工況下SCR脫硝系統(tǒng)入口煙溫低,成為了影響SCR脫硝系統(tǒng)投運的重要原因。因此,解決火電廠低負(fù)荷工況下脫硝系統(tǒng)入口煙度低的問題,是實現(xiàn)全負(fù)荷脫硝的關(guān)鍵。
目前,國內(nèi)外提高SCR脫硝設(shè)備入口煙溫的措施主要有投入熱水循環(huán)系統(tǒng)、省煤器分級改造、設(shè)置煙道旁路等[1]。
如圖1所示,SCR脫硝的熱水循環(huán)方案為從下降管引一水路,經(jīng)熱水循環(huán)泵系統(tǒng)至省煤器入口。引入的水路與省煤器入口的給水混合,提高了給水溫度,從而提高省煤器的排煙溫度。當(dāng)SCR入口煙溫低于300℃時,熱水循環(huán)泵自動啟動。通過再循環(huán)管道與流量調(diào)節(jié)閥的配合調(diào)節(jié),可滿足200 MW以上的脫硝投入要求。
當(dāng)省煤器入口煙溫高于320℃時,熱水循環(huán)泵自動停運。同時保持一部分熱水通過熱水循環(huán)泵至暖管管道回到下水包,防止熱水溫度與熱水循環(huán)泵殼體溫度相差過大,損壞泵體。當(dāng)SCR入口煙溫低于285℃時,停止脫硝系統(tǒng),熱水循環(huán)泵自動停運。
圖1 SCR脫硝熱水循環(huán)系統(tǒng)
該方案對水路進(jìn)行了改造,通過提高給水溫度,減少了省煤器水路與煙氣側(cè)的熱交換,達(dá)到提高排煙溫度的目的。但該方案調(diào)節(jié)速度較慢,調(diào)節(jié)溫度范圍有限,只能保證機(jī)組在230 MW以上工況達(dá)到脫硝的溫度條件。雖然該方案對原有運行模式的影響較小,但考慮到熱水循環(huán)泵的耗電量及入口煙溫帶來的鍋爐效率下降,對機(jī)組經(jīng)濟(jì)性運行造成了影響。
圖2 SCR脫硝省煤器分級及煙氣旁路改造
如圖2所示,SCR脫硝省煤器分級及煙道旁路改造方案為在省煤器分級改造的基礎(chǔ)上增加煙道旁路[2],可提高SCR脫硝系統(tǒng)的入口煙溫。將低溫過熱器后的省煤器分為兩級,其中,第二級移至SCR脫硝系統(tǒng)之后。同時,在第一級省煤器的入口處引出煙氣旁路至SCR脫硝系統(tǒng)入口。通過旁路的調(diào)節(jié)擋板,對SCR脫硝系統(tǒng)的入口煙溫進(jìn)行調(diào)節(jié)。此方案在300 MW以下負(fù)荷時,通過打開旁路調(diào)節(jié)擋板,將脫硝入口煙溫維持在300℃。當(dāng)負(fù)荷繼續(xù)下降至165 MW時,旁路擋板開度在最大開度位置,同時煙溫降低至290℃,脫硝系統(tǒng)自動退出。當(dāng)負(fù)荷在300 MW以上時,旁路擋板在全關(guān)位置。此方案在脫硝系統(tǒng)下方增加了第二級省煤器,需要重新校核計算現(xiàn)有的支架承重。兩級省煤器在保證吹灰系統(tǒng)的投入下可靠性高,而旁路煙氣側(cè)調(diào)節(jié)擋板的可靠性是整個改造的關(guān)鍵,需保證調(diào)節(jié)擋板控制系統(tǒng)及執(zhí)行機(jī)構(gòu)的可靠性。總體看來,此方案實現(xiàn)了精細(xì)化調(diào)節(jié)SCR入口煙溫的目標(biāo),可滿足機(jī)組全負(fù)荷脫硝系統(tǒng)投入的要求,同時保證了鍋爐的經(jīng)濟(jì)性。
SCR脫硝系統(tǒng)省煤器分級及煙氣旁路改造中,煙氣旁路調(diào)節(jié)擋板的可靠性是整個改造的關(guān)鍵。由于煙道溫度高、灰塵大,改造后可能會出現(xiàn)卡澀,調(diào)節(jié)不靈的情況。因此,提高液壓油系統(tǒng)的穩(wěn)定性、改進(jìn)調(diào)節(jié)擋板結(jié)構(gòu)、優(yōu)化控制邏輯十分重要。
調(diào)節(jié)擋板采用液壓油作為動力。調(diào)節(jié)擋板液壓油系統(tǒng)設(shè)置有2臺液壓油泵、2個液壓油箱,配備油濾網(wǎng)及相關(guān)管道等。采用一運一備的運行模式,故障自動切換。系統(tǒng)邏輯設(shè)置保護(hù)邏輯,包括油壓、油溫、油位及冷卻水流量等報警信號。同時,應(yīng)進(jìn)行設(shè)備定期試驗,加強(qiáng)巡檢人員的定時巡檢,確保液壓油系統(tǒng)可靠運行。
改進(jìn)調(diào)節(jié)擋板結(jié)構(gòu),需強(qiáng)化軸承密封。使用耐高溫、耐粉塵的軸承密封裝置,確保軸系轉(zhuǎn)動的平穩(wěn)。同時,確保調(diào)節(jié)擋板在同一調(diào)節(jié)開度,與主軸在同一平衡位置,所有拉攀在同一水平面??茖W(xué)設(shè)計擋板尺寸,在不影響機(jī)組經(jīng)濟(jì)運行的前提下與煙道尺寸之間保留適當(dāng)余量,防止因膨脹不均造成擋板與煙道碰撞摩擦。合理設(shè)置擋板數(shù)量,保證執(zhí)行機(jī)構(gòu)驅(qū)動力矩在合理范圍內(nèi)。
脫硝系統(tǒng)入口煙溫調(diào)節(jié)具有滯后性和慣性,需完善SCR脫硝入口煙溫的前饋,避免煙道旁路調(diào)門調(diào)節(jié)過程的滯后時間過長。另外,對執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行分組模式控制。合理分配每組數(shù)目,設(shè)置分級反饋信號,實現(xiàn)逐級反饋,保證每組擋板從接收指令到完成調(diào)節(jié)動作的同步性。
對比以上2種方案,熱水再循環(huán)系統(tǒng)調(diào)節(jié)速度較慢,而且影響鍋爐效率,可滿足230 MW以上工況的SCR脫硝系統(tǒng)投入;省煤器分級及煙氣旁路改造方案在快速提高煙氣溫度的同時,保證了鍋爐效率,可在低負(fù)荷下保證SCR系統(tǒng)運行。通過提高旁路煙道調(diào)節(jié)擋板的液壓油系統(tǒng)穩(wěn)定性、改進(jìn)調(diào)節(jié)擋板結(jié)構(gòu)、完善其熱工邏輯信號,增強(qiáng)了煙道旁路調(diào)節(jié)擋板的可靠性。因此,省煤器分級及煙道旁路結(jié)合的改造方案更適合超臨界機(jī)組全負(fù)荷脫硝的技術(shù)改造。
[1]黃文靜,戴蘇峰,艾春美,等.電站燃煤鍋爐全負(fù)荷SCR脫硝控制技術(shù)探討[J].節(jié)能技術(shù),2015,33(2):189-192.
[2]蘇暉.全負(fù)荷SCR脫硝技術(shù)分析及研究[J].科技視界,2015(2):316-317.
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