陳翠翠,付玉川,田 鋒
(蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司 陜西蒲城 715500)
蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱蒲化公司)一期1 800 kt/a甲醇項(xiàng)目采用英國(guó)莊信萬(wàn)豐(Johnson Matthey)的工藝技術(shù)和Katalco51-9型甲醇合成催化劑,于2014年11月投入運(yùn)行,2015年實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷運(yùn)行,精甲醇日產(chǎn)量逐步達(dá)到6 000 t以上,最高日產(chǎn)量達(dá)6 800 t。經(jīng)歷多次開(kāi)、停車(chē)以及超負(fù)荷運(yùn)行的考驗(yàn),Katalco51-9型甲醇合成催化劑床層的熱點(diǎn)溫度和壓差基本穩(wěn)定,性能指標(biāo)完全能夠滿足工藝條件要求。至2016年10月大修,沒(méi)有出現(xiàn)因催化劑原因而影響生產(chǎn)的情況,表明Katalco51-9型甲醇合成催化劑具有較好的強(qiáng)度、活性以及穩(wěn)定性。
Katalco51-9型甲醇合成催化劑主要由銅、鋅、鋁的氧化物所組成,其主要物化性質(zhì)和使用條件如表1所示。
在表2的活性試驗(yàn)條件下,Katalco51-9型甲醇合成催化劑能滿足如下技術(shù)控制指標(biāo):初活性(甲醇時(shí)空產(chǎn)率)≥1.30 g/(mL·h),耐熱后活性(甲醇時(shí)空產(chǎn)率)≥1.00 g/(mL·h),還原后體積收縮率<3%。
表1 Katalco51-9型甲醇合成催化劑主要物化性質(zhì)和使用條件
表2 催化劑活性試驗(yàn)條件
甲醇合成為并聯(lián)的雙系列,單系列工藝流程如圖1所示。
來(lái)自凈化單元的新鮮原料氣(7.1 MPa,30 ℃,氫碳比2.05~2.10)經(jīng)緩沖罐(D101)除去水、甲醇后與來(lái)自PSA單元的氫氣混合,混合后的原料氣(氫碳比2.20~2.30)進(jìn)入原料氣預(yù)熱器(E01),預(yù)熱至150 ℃后進(jìn)入凈化槽(R101)脫除氣體中的硫化物至體積分?jǐn)?shù)<30×10-9,然后與循環(huán)氣混合進(jìn)入預(yù)反應(yīng)器(R102);出R102的氣體從底部進(jìn)入甲醇合成塔(R103),在催化劑作用下進(jìn)行甲醇合成反應(yīng);出R103的氣體經(jīng)粗甲醇冷凝器(AE01)、甲醇水冷器(E04)冷卻至45 ℃以下進(jìn)入甲醇分離器(D102),D102頂部的氣體進(jìn)入循環(huán)氣壓縮機(jī)(C101)循環(huán)利用,底部得到的粗甲醇送精餾工段。
AE01.粗甲醇冷凝器 C101.循環(huán)氣壓縮機(jī) D101.緩沖罐 D102.甲醇分離器 D103.汽包 E01.原料氣預(yù)熱器 E02.中間換熱器 E03.鍋爐水預(yù)熱器 E04.甲醇水冷器 R101.凈化槽 R102.預(yù)反應(yīng)器 R103.甲醇合成塔
預(yù)反應(yīng)器與甲醇合成塔為串聯(lián)的2臺(tái)反應(yīng)器,Katalco51-9型甲醇合成催化劑裝填量及升溫還原出水量如表3所示。
表3 Katalco51-9型甲醇合成催化劑裝填量及升溫還原出水量
催化劑裝填完成后,采用N2對(duì)催化劑進(jìn)行升溫,配入純H2對(duì)催化劑進(jìn)行還原。在系統(tǒng)壓力為0.5 MPa的情況下,待合成塔內(nèi)催化劑床層溫度升至130~150 ℃時(shí)進(jìn)行加氫試驗(yàn),即向系統(tǒng)內(nèi)充入H2,將系統(tǒng)H2體積分?jǐn)?shù)提至1.0%。加氫試驗(yàn)的目的是分析系統(tǒng)氫含量,測(cè)試在線分析儀表的準(zhǔn)確性,對(duì)比H2流量與調(diào)節(jié)閥開(kāi)度。確定工藝條件正常后,將催化劑床層溫度升至170~175 ℃,監(jiān)測(cè)到系統(tǒng)開(kāi)始反應(yīng)后暫停提升溫度(反應(yīng)開(kāi)始溫度在165~175 ℃,反應(yīng)開(kāi)始后催化劑床層溫度會(huì)出現(xiàn)明顯上升,預(yù)反應(yīng)器出口氣體溫度上升,合成塔出口氣體氫含量降低,此時(shí)記錄反應(yīng)開(kāi)始的時(shí)間和催化劑床層溫度)。
在升溫還原過(guò)程中,保持合成塔進(jìn)口氣體含H2體積分?jǐn)?shù)在0.5%~1.0%,通過(guò)調(diào)整預(yù)反應(yīng)器進(jìn)口氣體溫度控制預(yù)反應(yīng)器催化劑床層溫度在210~230 ℃,通過(guò)調(diào)節(jié)汽包壓力及開(kāi)工蒸汽流量控制甲醇合成塔催化劑床層溫度不超過(guò)230 ℃。當(dāng)甲醇分離器出現(xiàn)液位時(shí)開(kāi)始放水,之后每隔30 min放水1次,做到均勻出水。催化劑升溫還原結(jié)束后,進(jìn)行導(dǎo)氣并逐漸提高負(fù)荷[1]。
2.3.1 原料氣組成的影響
原料氣組成對(duì)反應(yīng)的影響是一個(gè)比較復(fù)雜的問(wèn)題,總體上可以從惰性氣體含量和氫碳比2個(gè)方面進(jìn)行討論。對(duì)于甲醇合成回路,循環(huán)氣中惰性氣體的含量會(huì)不斷累積,需要排放一部分氣體來(lái)維持惰性氣體的含量,在催化劑使用初期活性較好或負(fù)荷較輕時(shí),惰性氣體含量可以維持稍高水平。如表4所示,催化劑使用初期惰性氣體體積分?jǐn)?shù)為8.62%,催化劑使用末期為5.23%。根據(jù)新鮮氣的組成,按照氫碳比的計(jì)算公式可以得出蒲化公司甲醇裝置的最佳氫碳比為2.04。
表4 原料氣及入塔氣組分 %
2.3.2 反應(yīng)溫度的影響
正常運(yùn)行時(shí),甲醇合成催化劑床層溫度應(yīng)維持在200~280 ℃,甲醇合成塔頂部溫度可能會(huì)高于該溫度,但不得超過(guò)315 ℃。該最高限制溫度又稱為絕熱溫度,絕熱溫度是結(jié)合實(shí)際操作條件并根據(jù)式(1)計(jì)算而得:
(1)
式中:Tad——甲醇合成塔的絕熱溫度;
Tin——甲醇合成塔入口的最高限制溫度;
X——根據(jù)催化劑床層平均溫度取的定值,數(shù)值取168;
pH2——合成氣中H2的分壓;
ΔT——溫差。
如果甲醇合成塔操作溫度低于200 ℃,會(huì)增加蠟的生成量;如果高于Tad,則可能會(huì)導(dǎo)致催化劑燒結(jié)。甲醇合成塔內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)生的熱量通過(guò)管程內(nèi)的鍋爐給水帶走,若催化劑溫度過(guò)高,可通過(guò)降低合成氣的流量或增大合成回路中間換熱器(E02)的旁路進(jìn)行調(diào)節(jié)。隨著催化劑使用時(shí)間的延長(zhǎng),其活性逐漸下降,如需保證甲醇產(chǎn)量,應(yīng)提高甲醇合成塔入口氣體溫度以提高催化劑的活性[2]。
2.3.3 催化劑的更換
2016年底,合成塔催化劑床層反應(yīng)溫升小,在單系列滿負(fù)荷運(yùn)行的條件下,甲醇產(chǎn)量低于設(shè)計(jì)保證值,相同新鮮氣量甲醇日產(chǎn)量減少200~300 t(圖2)。為此,將甲醇合成塔入口氣體溫度提至設(shè)計(jì)最大值(267 ℃),但情況無(wú)好轉(zhuǎn),弛放氣量超過(guò)催化劑末期的設(shè)計(jì)值,噸甲醇耗原料氣量達(dá)2 380 m3(標(biāo)態(tài))。此外,碳轉(zhuǎn)化率降低,根據(jù)手動(dòng)分析結(jié)果,預(yù)反應(yīng)器入口氣體CO體積分?jǐn)?shù)15%~20%,系統(tǒng)碳含量過(guò)高,副反應(yīng)多,發(fā)生甲烷化反應(yīng)的可能性增大。鑒于此,決定更換甲醇合成催化劑。
圖2 各季度甲醇單耗與產(chǎn)量對(duì)比
Katalco51-9型甲醇合成催化劑升溫還原出水質(zhì)量分?jǐn)?shù)約15%,正常運(yùn)行時(shí)最佳氫碳比為2.04,催化劑床層溫度在240~260 ℃時(shí)的選擇性最好。實(shí)際運(yùn)行情況表明,該甲醇合成催化劑性能穩(wěn)定、活性好,能夠滿足大型甲醇項(xiàng)目生產(chǎn)要求。