何旭東,薛衛(wèi)東,席引尚,喬媛媛
(陜西金泰氯堿化工有限公司,陜西 榆林 718100)
陜西金泰氯堿化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱金泰氯堿)5 ℃水系統(tǒng)配置3臺(tái)溴化鋰機(jī)組,自2005年投入運(yùn)行至今已運(yùn)行10多年,自2014年之后陸續(xù)出現(xiàn)各類異常狀況,導(dǎo)致制冷能力明顯下降,影響生產(chǎn)的滿負(fù)荷運(yùn)行。為此,金泰氯堿結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況,對(duì)發(fā)生的各類異?,F(xiàn)象進(jìn)行分析研究,并采取有效措施解決問(wèn)題,保證了生產(chǎn)的正常運(yùn)行。
金泰氯堿一線裝置配置3臺(tái)溴化鋰機(jī)組,配套PVC裝置需冷量為2 508~4 180 萬(wàn)kJ/h (600~1 000萬(wàn)kcal/h),設(shè)計(jì)使用方式為2開(kāi)1備,單臺(tái)機(jī)組額定制冷能力為1 609萬(wàn)kJ/h(385萬(wàn)kcal/h),蒸汽流量為5.6 t/h,5 ℃水量為770 m3/h,機(jī)組使用蒸汽壓力為0.8 MPa,溫度為280 ℃。 2011年8月,金泰氯堿進(jìn)行了PVC裝置的擴(kuò)能改造,單體系統(tǒng)需冷量增加了約836 萬(wàn)kJ/h(200萬(wàn)kcal/h)。擴(kuò)能改造前,2臺(tái)機(jī)組運(yùn)行均可滿足生產(chǎn)需求,改造后當(dāng)年8月中旬,在(32±5) ℃溫度環(huán)境下,2臺(tái)溴化鋰制冷機(jī)組運(yùn)行一直維持滿負(fù)荷狀態(tài),高溫再生器溫度最高至153 ℃,已至歷年來(lái)最高值;總蒸汽流量最大已至15.9 t/h,超過(guò)設(shè)計(jì)量42%;機(jī)組溶液泵變頻器已至最大值60 Hz運(yùn)行,2臺(tái)機(jī)組供5 ℃水流量已至1 800~2 100 m3/h,約為設(shè)計(jì)流量的123%。為保證生產(chǎn)所需及設(shè)備運(yùn)行周期,機(jī)組改為3臺(tái)運(yùn)行。表1為溴化鋰機(jī)組歷年運(yùn)行數(shù)據(jù)。
表1 溴化鋰機(jī)組歷年運(yùn)行數(shù)據(jù)Table 1 Operation data of lithium bromide unit over the years
從表1可看出:自2014年之后,溴化鋰機(jī)組投用臺(tái)數(shù)增加,但機(jī)組能耗明顯增大,制冷能力明顯下降。
引起溴化鋰機(jī)組制冷能力下降的原因有:冷卻水量過(guò)少;冷卻水溫過(guò)高;溶液的濃度控制不當(dāng);溶液的循環(huán)量過(guò)少;冷劑水被污染;蒸汽壓力過(guò)低;機(jī)組密封性差,滲入空氣或內(nèi)有不凝性氣體;真空泵抽空性能差;吸收器、冷凝器傳熱管水垢太厚或者有污物阻塞。對(duì)于上述因素,金泰氯堿逐項(xiàng)進(jìn)行了排查。
(1)冷卻水量過(guò)少、冷卻水溫過(guò)高。
該機(jī)型溴化鋰機(jī)組的設(shè)計(jì)冷卻水量為1 292 m3/h,溫差為5.5 ℃。通過(guò)對(duì)冷卻水流量測(cè)算,單臺(tái)溴化鋰機(jī)組的冷卻水流量在1 000 m3/h以上,冷卻水上水溫度為21.5 ℃,回水溫度為25 ℃,均滿足生產(chǎn)需要,故可排除因冷卻水量少、冷卻水溫高引起的制冷能力下降。
(2)溴化鋰溶液濃度控制不當(dāng)。
溴化鋰溶液由質(zhì)量分?jǐn)?shù)50%溴化鋰溶液和氫氧化鋰、鉬酸鋰、辛醇配制而成的。加入鉬酸鋰起到緩釋阻垢作用,加入氫氧化鋰可將pH值調(diào)整到9~11,加入辛醇可提高溴化鋰溶液表面擴(kuò)張力。對(duì)溴化鋰溶液進(jìn)行了分析,分析結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 溴化鋰溶液分析數(shù)據(jù)Table 2 Analysis data of lithium bromide solution
從分析結(jié)果可以看出:溴化鋰溶液各項(xiàng)分析值均在控制范圍內(nèi),排除了溶液濃度對(duì)制冷性能的影響。
(3)冷劑水被污染。
正常運(yùn)行時(shí),冷劑水密度應(yīng)小于1.02 kg/m3。抽取冷劑水測(cè)量其密度平均為1.05 kg/m3,最高1臺(tái)達(dá)到1.1 kg/m3,隨即安排對(duì)冷劑水進(jìn)行凈化操作,凈化后冷劑水密度均在1.02 kg/m3以下。機(jī)組投運(yùn)后,制冷能力并未出現(xiàn)明顯提高。
(4)機(jī)組真空度下降問(wèn)題排查。
機(jī)組真空度不足會(huì)嚴(yán)重影響機(jī)組的制冷能力甚至不制冷[1]。而引起機(jī)組真空度不足的原因是機(jī)組運(yùn)行多年后,各個(gè)閥門、泵、視鏡、焊縫處等密封點(diǎn)會(huì)有微量滲漏,機(jī)組的密封不好會(huì)使氧氣進(jìn)入機(jī)組內(nèi)部,鐵與銅在堿性的溴化鋰溶液中與氧反應(yīng)生成氫氧化物,鐵和銅被氧化失去電子與氫反應(yīng)生成不凝性氣體氫氣,從而影響溴化鋰機(jī)組的真空度。經(jīng)更換3#機(jī)組各個(gè)閥門、泵、視鏡墊片,并給墊片處涂膠,對(duì)機(jī)組整體進(jìn)行刷漆,再進(jìn)行充氮查漏,多次試漏均未找到漏點(diǎn)。經(jīng)保壓試驗(yàn),48 h壓力下降0.01 MPa。因泄漏量太小,目前靠正壓檢漏無(wú)法查到漏點(diǎn)。將機(jī)組投入運(yùn)行后,抽真空時(shí)間從每班1次延長(zhǎng)至每天1次,制冷能力未見(jiàn)明顯提高。這說(shuō)明該機(jī)組雖然真空度下降較快,但通過(guò)加大抽氣頻率,機(jī)組仍可維持制冷,說(shuō)明該問(wèn)題不是引起機(jī)組制冷能力下降的主要因素。
(5)機(jī)組換熱能力下降。
隨著機(jī)組運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),冷卻水、冷劑水的污染會(huì)嚴(yán)重影響蒸發(fā)器內(nèi)冷劑水與冷水之間的換熱,造成制冷能力下降。機(jī)組內(nèi)換熱銅管結(jié)垢、污堵嚴(yán)重影響機(jī)組的制冷性能,1 mm的污垢可使導(dǎo)熱系數(shù)下降27%~32%。機(jī)組內(nèi)沉淀物的附著也會(huì)使熱交換器性能下降,并引起噴淋系統(tǒng)噴嘴的堵塞,導(dǎo)致溴化鋰制冷能力下降。
2014年,因2#機(jī)組溴化鋰?yán)淠靼l(fā)生多次泄漏,故對(duì)冷凝器銅管進(jìn)行了更換。更換前后溴化鋰機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 溴化鋰機(jī)組運(yùn)行數(shù)據(jù)Table 3 Operation data of lithium bromide unit
從表3可以看出:更換溴化鋰銅管后,機(jī)組的制冷能力明顯提高,說(shuō)明冷凝器傳熱管傳熱性能下降是引起機(jī)組制冷能力下降的主要原因。
對(duì)各種原因進(jìn)行逐項(xiàng)排查后,發(fā)現(xiàn)冷凝器傳熱管傳熱性能下降是引起溴化鋰機(jī)組制冷能力下降的主要原因,所以更換了機(jī)組冷凝器。從經(jīng)濟(jì)效益看,按節(jié)約蒸汽2.13 t/h、蒸汽價(jià)格60元/t、1年運(yùn)行時(shí)間8 000 h計(jì)算,去除機(jī)組更換冷凝器銅管費(fèi)用約20萬(wàn)元,每年可節(jié)約費(fèi)用102.24萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。
金泰氯堿的溴化鋰機(jī)組設(shè)計(jì)使用壽命為60 000 h,超過(guò)此運(yùn)行時(shí)間后,機(jī)組出現(xiàn)異常狀況的概率大增,嚴(yán)重時(shí)影響到整體生產(chǎn)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。在機(jī)組日常運(yùn)行管理到位后,機(jī)組結(jié)垢問(wèn)題是影響機(jī)組制冷能力下降的主要因素,所以在溴化鋰機(jī)組運(yùn)行后期,要加強(qiáng)機(jī)組的日常運(yùn)行管理和計(jì)劃性維護(hù)檢修,加強(qiáng)冷卻水水質(zhì)管理,定期對(duì)機(jī)組換熱器進(jìn)行清洗,通過(guò)解決機(jī)組傳熱問(wèn)題,可極大地提高機(jī)組制冷能力,延長(zhǎng)機(jī)組的使用壽命。