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      PVC生產中電石消耗的降低

      2018-03-07 11:01:00侯雄財陳樹培牛東李靜華
      聚氯乙烯 2018年11期
      關鍵詞:氣柜石渣分廠

      侯雄財,陳樹培,牛東,李靜華

      (陜西北元化工集團股份有限公司,陜西 榆林 719319)

      陜西北元化工集團股份有限公司化工分公司聚氯乙烯二分廠(以下簡稱北元集團二分廠)主要采用電石法生產PVC。影響PVC生產成本最主要的因素就是電石單耗,筆者從電石風化率、電石質量、乙炔回收裝置3方面來分析電石消耗高的原因并介紹相應的改造措施。

      1 改造前電石單耗情況

      2018年北元集團二分廠電石計劃單耗為1.34 t(生產1 t PVC消耗的電石)。根據(jù)2018年1—7月電石單耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)(見表1),實際單耗高于計劃單耗,具體見表1。

      表1 電石實際單耗情況Table 1 Practical unit consumption of calcium carbide

      2 電石風化率與電石發(fā)氣量關系[1]

      電石風化對電石單耗、粉塵治理影響均較大,風化率越高,電石單耗越高。為了進一步測定電石在不同體積下的風化率,選擇發(fā)氣量在(290±5)L/kg的電石,制作成邊長分別為5、10、15 cm的正方體電石塊組,進行風化率的測定。在試驗前,用毛刷將選好的電石塊表面粉塵清掃干凈(或用吸耳球將表面吹掃干凈),然后將電石放置在電石庫固定位置,每隔4 h清掃稱重一次并記錄數(shù)據(jù),總測量時長為24 h,結果見表2。

      表2 電石風化量試驗數(shù)據(jù)Table 2 Experimental data of weathering amount of calcium carbide

      風化率=粉塵量÷原始樣品質量,計算得到電石風化率,結果見表3。

      表3 電石風化率計算結果Table 3 Calculation results of weathering rate of calcium carbide

      由表3可見:電石顆粒越小,風化率越高;放置時間越長,風化率越高。電石風化率越高,電石單耗就越高,因此在生產實際中不僅要加強電石庫管理,合理安排電石入庫,減少電石庫存量,還應嚴格控制電石顆粒大小。

      3 電石質量

      電石的主要成分是碳化鈣,此外還含有硫、磷、矽鐵等雜質,北元集團二分廠電石用量和雜質含量情況見表4。

      表4 電石用量及雜質含量Table 4 Consumption of calcium carbide and impurity content t

      ①停車檢修。

      從PVC生產的實際情況來看,使用高品質電石更有利于降低電石單耗。一級電石的發(fā)氣量一般在280 L/kg以上,電石粒度適中,砂鐵等雜質含量較少,可減少發(fā)生器排渣次數(shù),從而能減少排渣過程中乙炔的損失,有利于降低電石消耗。因此,應建立健全相應的監(jiān)管機制,嚴格把好電石質量關,及時處理生產中發(fā)現(xiàn)的電石質量問題。

      4 乙炔回收裝置[2]

      北元集團二分廠乙炔生產采用濕法發(fā)生工藝,共有5臺發(fā)生器,發(fā)生器溢流出來的渣漿經(jīng)溢流槽流至渣漿池。電石渣漿中殘存大量的乙炔,乙炔揮發(fā)既污染了環(huán)境,造成浪費,又存在安全隱患。為了回收電石渣漿中的乙炔,降低電石消耗,節(jié)約生產成本,提高經(jīng)濟效益, 北元集團二分廠引進了10萬t/a PVC電石渣漿回收乙炔裝置,采用真空脫吸技術回收發(fā)生器溢流渣漿中的乙炔。

      (1)乙炔回收工藝。

      從乙炔發(fā)生器溢流出來的電石渣漿含固質量分數(shù)約20%,溫度在75 ℃左右,經(jīng)過密閉的管道進入渣漿緩沖罐,壓力為1~3 kPa(發(fā)生器的壓力為3~9 kPa),初步解壓脫吸后通過渣漿泵打入脫吸塔上部,在篩網(wǎng)的過濾下均勻地噴下,在真空狀態(tài)下,溶解、吸附在渣漿中的乙炔在脫吸塔內被閃蒸、提取出來。在水環(huán)真空泵的抽吸下,脫吸塔內壓力達到-60~-40 kPa,可充分脫除電石渣漿中溶解的乙炔。分離出的水進入電石渣漿中,經(jīng)脫吸后的電石渣漿通過液位調節(jié)控制連續(xù)排入渣漿池。從脫吸塔出來的乙炔與水蒸氣的混合物經(jīng)列管換熱器換熱后送至乙炔氣柜,其中從水環(huán)真空泵分出一路乙炔,經(jīng)小冷卻器冷卻后送至在線測氧儀分析,分析結果與去乙炔氣柜的總管聯(lián)鎖,當回收乙炔含氧體積分數(shù)小于2%時送入氣柜,不合格時則自動排空。

      乙炔回收工藝流程見圖1。

      圖1 電石渣漿中乙炔回收工藝流程Fig.1 Process flow of recovering acetylene from calcium carbide slurry

      (2)經(jīng)濟效益。

      電石渣漿乙炔回收裝置投用以來,每小時可回收乙炔40 m3,每年回收乙炔32萬m3,電石發(fā)氣量以290 L/kg計算,每年可節(jié)約電石320 000÷290=1 103(t);電石價格按3 000元/t計算,每年可節(jié)約成本1 103×3 000=330.9萬(元)。

      5 結語

      電石單耗對PVC生產成本有很大的影響,有效降低電石單耗是PVC生產企業(yè)降低生產成本、增強市場競爭優(yōu)勢、實現(xiàn)利潤最大化的重要途徑。在實際生產中,影響電石單耗的因素很多,可通過加強電石庫管理、電石質量管控及回收渣漿中乙炔等措施控制電石單耗,從而達到降本增效的目的。

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