程露 裴永帥 王小碧
摘要:本文應(yīng)用CFD數(shù)值仿真分析方法,對某軍車空調(diào)除霜性能進行研究分析。針對該軍車前窗玻璃上的風(fēng)速分布不均、除霜效率差的問題,通過調(diào)整中間風(fēng)管本體結(jié)構(gòu)以及導(dǎo)流板度等多項措施,改善該軍車空調(diào)的除霜性能。最后試驗驗證除霜風(fēng)管優(yōu)化結(jié)果的有效性和可行性。
關(guān)鍵詞:汽車空調(diào);除霜;CFD優(yōu)化
1 引言
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車行駛的安全性能越來越重要。CFD仿真分析在在汽車的設(shè)計階段,運用越來越廣闊。寒冷的環(huán)境下汽車的玻璃易結(jié)霜,前風(fēng)擋除霜直接影響駕駛員獲取前方視野,影響車輛的安全性和駕駛性。
某軍車在寒區(qū)-35℃低溫下使用時,除霜面積不滿足前方視野要求。為此對此軍車進行寒區(qū)的除霜試驗。試驗結(jié)果如下表1。試驗結(jié)果表明,此軍車除霜性能差,除霜效果無法滿足寒區(qū)低溫下的除霜要求。
本文運用STAR-CCM+軟件對此軍車空調(diào)進行除霜風(fēng)道的CFD仿真分析,對除霜風(fēng)道以及出風(fēng)口導(dǎo)流板角度等進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化改進,改善出風(fēng)口的風(fēng)量分配比例以及前風(fēng)擋玻璃上的速度分布情況,并通過仿真和試驗驗證了優(yōu)化結(jié)果的有效性,滿足設(shè)計的要求。
2 數(shù)學(xué)模型
對該軍車進行除霜穩(wěn)態(tài)仿真分析。穩(wěn)態(tài)分析模擬的是一個定常、不可壓縮的三維流場,主要通過求解連續(xù)方程、動量方程和湍流模型得到結(jié)果。
式中,ui為流體速度在方向上的分量(i=1,2,3)。
動量方程:
湍流模型:本次計算選用k-ε湍流模型,k為湍流動能,ε為湍流動能消散率。
其中,Gk是由于平均速度梯度引起的湍流動能的k產(chǎn)生項;Gb是由于浮力產(chǎn)生的湍流動能;YM為可壓縮湍流引起的可變膨脹對全局耗散率的作用,由于文中為不可壓湍流模型,所以YM=0;σk、σε分別為k和ε的湍流普朗克數(shù),σk=1.0,σε=1.3; SK,Se為用戶自定義項;ρ為密度;μ為粘性系數(shù);xi,xj分別表示x的i向量和J向量;ui為i向量的氣流速度;C1ε=1.44;C2ε=1.92;C3ε=1.86;μt湍流粘性系數(shù)[1]。
3 原方案除霜仿真結(jié)果分析
該軍車空調(diào)除霜性能的仿真模型包含汽車空調(diào)系統(tǒng)的HVAC模型以及儀表板、玻璃,車門等車身內(nèi)表面的幾何模型。計算模型以及前窗玻璃分區(qū)模型如圖1所示:
根據(jù)國標(biāo),將玻璃上的區(qū)域劃分為A,A和B區(qū)三個區(qū)域,如圖2所示:
本次仿真計算人口設(shè)置為質(zhì)量流量進口。出幾設(shè)置為壓力出口,壓力為0Pa:在除霜分析中,風(fēng)道風(fēng)量分配、風(fēng)道內(nèi)氣流流動的平穩(wěn)性和氣流的沖擊點都是影響車輛除霜性能的重要參數(shù)。通過穩(wěn)態(tài)分析得到該方案前風(fēng)擋氣流速度分布情況。在Star-CCM+中對除霜風(fēng)管的四個出風(fēng)口進行出風(fēng)量的監(jiān)測,可以得到除霜風(fēng)管各個出風(fēng)口的風(fēng)量分配比,如表2所:
根據(jù)表3中除霜風(fēng)管出風(fēng)口的配氣比可以看出,前風(fēng)擋各個除霜出風(fēng)口的配氣分配不均勻,駕駛側(cè)和副駕駛側(cè)出風(fēng)口風(fēng)量相差較大,其中,駕駛側(cè)兩出風(fēng)口出風(fēng)比例少,不滿足設(shè)計要求。前風(fēng)擋玻璃上速度分布仿真結(jié)果如圖3和圖4所示。從圖3中可以清楚的看出氣流從出風(fēng)口流出后的流動方向,高速氣流主要集中在副駕駛側(cè),以及駕駛側(cè)的B區(qū),主要分布在玻璃的中間區(qū)域,而駕駛側(cè)A區(qū)處氣流較少,部分區(qū)域基本無氣流經(jīng)過。圖4為前風(fēng)擋玻璃上近壁速度分布云圖,從圖中可以看出前風(fēng)擋玻璃駕駛側(cè)和副駕駛側(cè)的速度都比較小,在玻璃A區(qū)和A區(qū)域的部分地方基本無氣流流動,同時前窗玻璃上氣流的落風(fēng)點偏低,落風(fēng)點集中在玻璃B區(qū)下方,影響玻璃上部氣流的風(fēng)速,降低風(fēng)管的除霜性能。仿真結(jié)果表明除霜風(fēng)管原方案除霜效果差,與試驗結(jié)果一致。
根據(jù)仿真結(jié)果得到前窗玻璃風(fēng)速分布不均勻的原因主要為除霜風(fēng)道本體結(jié)構(gòu)問題和出風(fēng)口導(dǎo)流板角度的問題。
其中除霜風(fēng)道本體結(jié)構(gòu)問題為:
(1)出風(fēng)口風(fēng)量分配不均,副駕駛側(cè)出風(fēng)量較大,駕駛側(cè)出風(fēng)量較小。
(2)風(fēng)道內(nèi)部存在明顯大尺寸和小尺寸渦流。
(3)風(fēng)管內(nèi)部分區(qū)域基本無氣流經(jīng)過。
(3)出風(fēng)口風(fēng)速不均、風(fēng)速最大值和最小值差異大。
導(dǎo)流板角度問題為:
(1)前窗氣流沖擊點偏低,前風(fēng)擋玻璃頂部除霜困難。
3 除霜風(fēng)管的優(yōu)化
通過對原方案仿真結(jié)果進行分析,對除霜風(fēng)管原方案進行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,以便改善除霜風(fēng)管內(nèi)的氣流狀態(tài).使前風(fēng)擋玻璃上風(fēng)速分布合理。在考慮裝配空間以及工程可實施性的基礎(chǔ)上,對除霜風(fēng)管及導(dǎo)流板作優(yōu)化改進。
其中除霜風(fēng)道本體改進措施主要有以下幾點,具體方案如圖5所示。
(1)根據(jù)出風(fēng)口處流線的方向,適當(dāng)調(diào)整各個出風(fēng)口的位置和面積,起到一定的控制風(fēng)速及風(fēng)量分配的作用。
(2)風(fēng)管中部分區(qū)域沒有流線通過,去掉此部分,節(jié)約材料成本。
(3)對風(fēng)管上的凹槽部分進行圓滑處理,避免出現(xiàn)不必要的凹槽。
(4)風(fēng)管進行圓滑過渡處理,調(diào)整風(fēng)道轉(zhuǎn)折半徑,最大限度的消除風(fēng)道內(nèi)部渦流。
(5)風(fēng)管內(nèi)部增加擾流筋條,將目標(biāo)比例的風(fēng)量從各出風(fēng)口導(dǎo)出。
導(dǎo)流板改進措施為:
(1)調(diào)整導(dǎo)流板角度,優(yōu)化導(dǎo)流板邊緣弧度,對出風(fēng)口風(fēng)量進行導(dǎo)向。
通過對除霜風(fēng)管及導(dǎo)流板進行優(yōu)化,最終的優(yōu)化方案如圖7所示。
4 優(yōu)化方案仿真結(jié)果分析
方案優(yōu)化后,通過CFD仿真分析其改善效果。在除霜穩(wěn)態(tài)仿真分析過程中,對新方案的除霜出風(fēng)口的出風(fēng)景進行監(jiān)測,各出風(fēng)口的風(fēng)最分配比例如表3所示。從表3中可以看出,出風(fēng)口的風(fēng)量分配比得到極大的改善,出風(fēng)口風(fēng)量不再集中在副駕駛側(cè),而是在駕駛側(cè)和副駕駛側(cè)這件比較均衡的分布。
優(yōu)化改進后,CFD仿真結(jié)果如圖8、圖9所示。圖8為優(yōu)化后的風(fēng)管內(nèi)速度流線圖,可以看出出風(fēng)口的氣流不再集中在副駕駛側(cè),而是相對均勻的覆蓋前風(fēng)擋玻璃的兩側(cè);同時,風(fēng)管內(nèi)渦流減少。圖9為前窗玻璃速度分布云圖,從圖中可以看出,前風(fēng)擋玻璃駕駛側(cè)和副駕駛側(cè)速度分布不存在較大差異,速度大于1.5m/s的速度區(qū)域基本覆蓋A區(qū)、A區(qū),同時前窗玻璃上氣流的落風(fēng)點得到提高,高速氣流集中在玻璃A區(qū)、A區(qū)下方,玻璃表而的氣流流動相比優(yōu)化前得到明顯改善,提高風(fēng)管的除霜性能。
優(yōu)化后方案仿真結(jié)果:
(1)到達玻璃內(nèi)表面風(fēng)速1.5m/s基本全部覆蓋A區(qū)、A區(qū)。
(2)風(fēng)量分配合理,達到目標(biāo)要求。
(3)除霜風(fēng)道內(nèi)氣流流動平穩(wěn),無明顯渦流。
(4)氣流沖擊點提高,位置合理。5試驗驗證
優(yōu)化改進后對除霜風(fēng)管進行樣件試制,并進行實車除霜試驗,試驗結(jié)果顯示優(yōu)化后風(fēng)管實車測量弱風(fēng)區(qū)域的問題得到顯著改善,除霜性能得到明顯的提高。除霜效果如表4所示,除霜性能得到明顯提高,滿足使用需求。
通過以上過程可以看出,倘若在前期進行類似的CFD仿真分析,那么在汽車研發(fā)試制階段前,本文所涉及到的問題則完全可以避免,采用仿真分析方法可以有效的減少試驗次數(shù),快速高效的解決實際中存在的問題,極大的降低了研發(fā)成本。
6 結(jié)論
本文通過STAR CCM+軟件對某軍車空調(diào)的除霜性能進行CFD仿真分析發(fā)現(xiàn)原方案除霜風(fēng)管的配氣比以及玻璃上的速度分布均不滿足設(shè)計要求。通過仿真分析明確了改進方向,在原方案的基礎(chǔ)上對除霜風(fēng)管及其格柵進行了一系列的優(yōu)化改進措施。通過仿真與試驗相結(jié)合的方法有效的解決了車輛除霜性能的問題。
參考文獻:
[1]朱娟娟,蘇秀平,陳江平汽車空調(diào)除霜風(fēng)道結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究[J]汽車工程,2004,26( 6);747-749