岑建軍, 陳祉丞, 郭昊昊, 李霄燕
(1. 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司連城分公司, 甘肅 連城 1730335;2. 大連海事大學(xué) 輪機(jī)工程學(xué)院, 遼寧 大連 116026;3. 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 電氣工程及其自動(dòng)化學(xué)院, 哈爾濱 150001)
現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)電解鋁廠大電流整流普遍存在電解電流輸出不穩(wěn)定的問題,導(dǎo)致獲得的鋁的質(zhì)量和產(chǎn)量下降[1-3]。因此,在當(dāng)前鋁電解供電系統(tǒng)中,控制電解電流的穩(wěn)流十分重要。
目前,國(guó)內(nèi)、外電解電源主要有2種方案[4]:二極管整流和晶閘管整流。除大型鋁冶煉廠采用大功率二極管整流外,晶閘管整流在我國(guó)電解電源領(lǐng)域占主導(dǎo)地位[5]。在國(guó)內(nèi)大型電解鋁整流系統(tǒng)中,常采用移相變壓器、整流變壓器有載調(diào)壓與自飽和電抗器三者相結(jié)合的電解電流調(diào)節(jié)方式[6],即先用有載調(diào)壓變壓器(On-load Tap Changer,OLTC)對(duì)電解電流進(jìn)行粗調(diào),然后用自飽和電抗器對(duì)電解電流進(jìn)行細(xì)調(diào)。其中,自飽和電抗器為電解電流恒電流控制的主要執(zhí)行元件。
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱中鋁)連城分公司500 kA整流供電系統(tǒng)于2011年3月建成并投入使用,主要承擔(dān)著500 kA電解生產(chǎn)及其動(dòng)力系統(tǒng)的供電任務(wù)。目前,中鋁連城分公司整流所穩(wěn)流控制系統(tǒng)主要存在著輸出波動(dòng)過大、穩(wěn)流系統(tǒng)處于持續(xù)的低頻振蕩狀態(tài)、未進(jìn)入穩(wěn)定的工作區(qū)等問題。針對(duì)上述問題,本文對(duì)現(xiàn)有有載調(diào)壓變壓器、移相變壓器以及自飽和電抗器三者的協(xié)調(diào)控制策略進(jìn)行了分析與改進(jìn),并基于改進(jìn)后的策略進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際設(shè)備的調(diào)試運(yùn)行。
圖1所示為中鋁連城分公司500 kA整流系統(tǒng)控制原理圖。圖中,Ig,If,ΔI分別為給定電流、反饋電流及其差值;Ik,Id分別為控制電流和輸出電流。輸入為公網(wǎng)提供的工頻交流電,依次經(jīng)過有載調(diào)壓變壓器、移相變壓器和以自飽和電抗器為核心的同向逆并聯(lián)整流器;輸出為符合負(fù)載要求的直流電[7-8]。應(yīng)用數(shù)字式可編程邏輯控制器(Programmable Logic Controller, PLC)實(shí)現(xiàn)對(duì)穩(wěn)流系統(tǒng)的控制。穩(wěn)流大閉環(huán)PLC控制系統(tǒng)配置一套S7-300,系列電流由總測(cè)直流傳感器采集,經(jīng)隔離變送器反饋給PLC,與系列電流設(shè)定值進(jìn)行比較,通過PID運(yùn)算,將輸出結(jié)果作為單機(jī)組穩(wěn)流的分調(diào)給定,實(shí)現(xiàn)大閉環(huán)穩(wěn)流控制。單機(jī)組穩(wěn)流小閉環(huán)PLC控制系統(tǒng)配置一套S7-200,由直流傳感器采集機(jī)組的直流輸出電流;然后,經(jīng)隔離變換器后反饋給PLC,并與給定電流信號(hào)比較;由PLC中控制器進(jìn)行運(yùn)算,進(jìn)而控制電流,達(dá)到單機(jī)組輸出電流穩(wěn)定的目標(biāo),使電解系列總輸出電流達(dá)到系列設(shè)定的目標(biāo)值[9-10]。
1-有載調(diào)壓變壓器; 2-移相變壓器; 3-自飽和電抗器
中鋁連城分公司的電解鋁整流系統(tǒng)采用如圖2所示的移相變壓器。該移相變壓器由4個(gè)不同組別的三相變壓器的并聯(lián)而成。這4個(gè)三相變壓器分別采用Yy11、Yy5、Yd12、Yd6接法,在相位上產(chǎn)生了4個(gè)不同的變化,將每個(gè)周期的脈波數(shù)變?yōu)樵瓉淼?倍,即12脈波,每個(gè)脈波相差30°。
圖2 移相變壓器結(jié)構(gòu)圖
自飽和電抗器的等效電路圖如圖3所示。其中,Us為工作電壓;Uk為控制電壓;Nk為控制繞組匝數(shù);Ns為工作繞組的匝數(shù)。
圖3 自飽和電抗器等效電路
圖中,帶有二極管一側(cè)為控制回路,控制回路導(dǎo)通使鐵芯去磁;另一側(cè)為工作回路,工作回路導(dǎo)通使鐵芯增磁,兩側(cè)回路的激磁作用方向相反。當(dāng)鐵芯處于飽和狀態(tài)時(shí),磁導(dǎo)率很小,當(dāng)鐵芯處于不飽和狀態(tài)時(shí),磁導(dǎo)率取值較大。當(dāng)自飽和電抗器處于不飽和狀態(tài)時(shí),產(chǎn)生的電感值較大,可將激磁電感支路視為開路。因此,在到達(dá)自然換向點(diǎn)后,若電抗器還未達(dá)到飽和狀態(tài),則阻斷了回路的正常導(dǎo)通,發(fā)生換向延遲[11-12]。圖4所示為整流系統(tǒng)中采用的整流電路。
圖4 12脈波整流電路
自飽和電抗器的控制電路如圖5所示。電網(wǎng)提供的交流電依次經(jīng)過變壓器、整流橋、Buck電路后得到穩(wěn)定的控制電壓,通過控制Buck電路中IGBT的通斷改變控制電壓的大小。采集流經(jīng)電解槽的電流,當(dāng)電流值與標(biāo)準(zhǔn)值不相等時(shí),利用PWM技術(shù),通過控制器向晶閘管發(fā)出占空比變化的信號(hào),改變晶閘管通斷頻率,從而改變控制電壓,使電解槽電流變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)值??刂破鞒2捎肞I、PID等控制方式。
圖5 飽和電抗器控制回路
中鋁連城分公司整流所穩(wěn)流控制系統(tǒng)共有7臺(tái)整流機(jī)組,每臺(tái)機(jī)組配置1套單機(jī)組穩(wěn)流控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)單機(jī)組的小閉環(huán)穩(wěn)流控制,另配置1套總調(diào)穩(wěn)流控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)7臺(tái)機(jī)組的大閉環(huán)穩(wěn)流控制,其原理如圖6所示。
圖6 電解鋁穩(wěn)流控制原理圖
有載調(diào)壓變壓器在電解電流波動(dòng)較大、飽和電抗器不足以調(diào)節(jié)時(shí)進(jìn)行寬范圍調(diào)整。穩(wěn)流協(xié)調(diào)控制流程圖如圖7所示。
圖7 電解鋁穩(wěn)流控制流程圖
圖中,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生故障或電解槽發(fā)生陽極效應(yīng)時(shí),電解電流發(fā)生變化,計(jì)算此時(shí)電流與給定標(biāo)準(zhǔn)值的差值ΔI′。設(shè)自飽和電抗器電流的調(diào)節(jié)范圍為ΔI,若ΔI′>ΔI,即電流波動(dòng)超出自飽和電抗器的調(diào)節(jié)能力時(shí),觸發(fā)OLTC升降檔操作,延遲一段時(shí)間后,再進(jìn)行ΔI′的計(jì)算,若仍有ΔI′>ΔI,則重復(fù)調(diào)節(jié)OLTC,直到ΔI′減小至小于ΔI為止[13-16]。
中鋁連城分公司500 kA整流所按照自飽和電抗器控制電流0~30 A、控制電壓0~10 V、調(diào)壓深度70 V進(jìn)行設(shè)計(jì),系統(tǒng)參數(shù)如表1所示。
表1 設(shè)備表
分別對(duì)7臺(tái)整流機(jī)組和總控控制器進(jìn)行測(cè)試,圖8所示為1~4號(hào)機(jī)組的輸出電流與占空比波形。由圖8可見,系統(tǒng)輸出電流和占空比的波動(dòng)較大。經(jīng)分析認(rèn)定PI控制器存在問題,由于響應(yīng)無法跟隨較高的速率波動(dòng),從而使系統(tǒng)無法快速調(diào)節(jié),最終導(dǎo)致波動(dòng)疊加進(jìn)一步擴(kuò)大。影響系統(tǒng)響應(yīng)速度的因素可能有以下幾種:① 反饋濾波參數(shù)選取不合理,造成反饋存在較大滯后;② 控制程序參數(shù)選擇不合理,即PI參數(shù)不合適;③ 控制器運(yùn)算掃描速度慢。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試發(fā)現(xiàn), PLC S7-200掃描周期為5~10 ms,掃描周期滿足要求,故可以排除硬件速度慢的因素。因此,本文主要針對(duì)前2個(gè)因素對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,以提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
圖9所示為系統(tǒng)輸出總電流和控制器輸出占空比波形。由圖9可見,系統(tǒng)的輸出處于不穩(wěn)定狀態(tài),且控制器動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度慢,無法及時(shí)跟隨??偪乜刂破魇窍到y(tǒng)的控制外環(huán),理論上,與單機(jī)組內(nèi)環(huán)相比,其響應(yīng)速度應(yīng)該稍慢一些,才能保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。通過對(duì)PLCS7-300監(jiān)測(cè)后,發(fā)現(xiàn)其程序運(yùn)算時(shí)間僅為1 ms級(jí),掃描速度快;然而,PLC S7-200掃描速度為10 ms級(jí),故其不能及時(shí)地完成對(duì)總控制器輸出的運(yùn)算,從而導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定;雖然PLCS7-300控制器執(zhí)行速度快,但是若反饋信號(hào)滯后,則其計(jì)算就失去了意義。因此,必需對(duì)總控制器進(jìn)行優(yōu)化。
(1) 消除500 kA整流系列直流側(cè)輸出在固定周期(2~10 s)內(nèi)電流低頻振蕩的問題,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性,過濾系統(tǒng)中沖擊脈動(dòng)的誘發(fā)因子,消除因整流供電機(jī)組振蕩解列造成的電解系列停電的事故。
(2) 實(shí)現(xiàn)500 kA整流系統(tǒng)直流輸出電流穩(wěn)定性控制,為電解槽正常生產(chǎn)工藝過程提供保障。具體要求如下:① 單柜穩(wěn)流精度為±0.5%,即單柜輸出電流波動(dòng)幅度控制在200 A內(nèi);② 系列穩(wěn)流精度為±1%,即系列輸出電流波動(dòng)幅度控制在5 kA內(nèi)。
經(jīng)過對(duì)設(shè)備分析以及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,本文對(duì)單機(jī)組PLC S7-200和總控制器PLC流程分別進(jìn)行了改進(jìn),改進(jìn)前、后的PLC流程如圖10所示。
通過理論分析與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,調(diào)整了反饋濾波參數(shù)和控制程序參數(shù)(PI參數(shù)),以提升系統(tǒng)的響應(yīng)速度。表2所示為調(diào)整前、后單機(jī)組kP,kI參數(shù)。
(a) 1號(hào)機(jī)組電流
(b) 1號(hào)機(jī)組占空比
(c)2號(hào)機(jī)組電流
(d) 2號(hào)機(jī)組占空比
(e) 3號(hào)機(jī)組電流
(f) 3號(hào)機(jī)組占空比
(g) 4號(hào)機(jī)組電流
(h) 4號(hào)機(jī)組占空比
圖8單機(jī)組輸出電流與占空比波形
(a) 總電流
圖9系統(tǒng)輸出電流和控制器輸出波形
(a) 單機(jī)組PLC S7-200
(b) 總控制器PLC S7-300
機(jī)組編號(hào)調(diào)整前調(diào)整后kPkIkPkI1-3.600.090-5.500.1002-2.000.045-4.800.1003-2.600.060-5.000.1004-1.800.045-4.000.100
同時(shí),對(duì)總控制器kP,kI,kD參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,經(jīng)過10次測(cè)試,最終得到比較滿意的結(jié)果,表3給出了總控制器kP,kI,kD參數(shù)調(diào)整的數(shù)據(jù)。
表3 總控制器kP ,kI,kD 的調(diào)整結(jié)果
利用優(yōu)化后的參數(shù)分別于2016-12-07—2016-12-09對(duì)4臺(tái)機(jī)組進(jìn)行調(diào)試。其中,2016-12-07調(diào)試1#和3#機(jī)組,2016-12-08調(diào)試4#機(jī)組,2016-12-09調(diào)試2#機(jī)組。圖11所示為4臺(tái)機(jī)組調(diào)試當(dāng)天的直流電流輸出曲線。圖中,虛線左側(cè)為優(yōu)化前電流輸出曲線,右側(cè)為優(yōu)化后電流輸出曲線。由圖可見,在優(yōu)化前,單機(jī)組直流電流輸出波動(dòng)較大,系統(tǒng)極不穩(wěn)定,而優(yōu)化后,直流電流輸出波動(dòng)較優(yōu)化前小很多,優(yōu)化效果明顯。
(a) 1#機(jī)組
(b) 2#機(jī)組
(c) 3#機(jī)組
(d) 4#機(jī)組
圖11優(yōu)化PI參數(shù)前、后單柜直流電流曲線
圖12所示為電解計(jì)算站參數(shù)調(diào)整前、后的電流輸出曲線。圖中虛線左側(cè)為優(yōu)化前電流,右側(cè)為優(yōu)化后電流。
圖12 電解計(jì)算站調(diào)整前、后電流曲線
由圖可見,優(yōu)化后,系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)得到了改善,但是仍存在系統(tǒng)響應(yīng)慢的問題。該問題最大的原因在于飽和電抗器的響應(yīng)速率和反饋的滯后,可通過增加kP以增大反應(yīng)速度、增加kI進(jìn)行超前調(diào)節(jié)的方法進(jìn)行改進(jìn),但是,該種方案在業(yè)界還無先例應(yīng)用,存在一定風(fēng)險(xiǎn)。
本文采用載調(diào)壓變壓器、移相變壓器以及自飽和電抗器三者協(xié)調(diào)控制策略,明顯改進(jìn)了500 kA整流供電系統(tǒng)穩(wěn)流控制精度,系統(tǒng)的穩(wěn)定性得到顯著提高。系統(tǒng)改進(jìn)后,穩(wěn)流系統(tǒng)在部分工作區(qū)域或工作時(shí)段能夠達(dá)到理想狀態(tài),低頻振蕩現(xiàn)象得到抑制;10 V左右的效應(yīng)系列的電流可控制在3 kA以內(nèi)波動(dòng),30 V效應(yīng)系列的電流可控制在5 kA以內(nèi)波動(dòng),45 V效應(yīng)系列的電流可控制在7 kA以內(nèi)波動(dòng),單柜穩(wěn)流精度為±0.5%,系列穩(wěn)流精度為±1%。
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