近日,蘭州石化公司延遲焦化裝置順利開展了高比例摻煉催化油漿工業(yè)試驗,摻煉比例由設(shè)計的7%提高到17%,標志著延遲焦化裝置高比例摻煉催化油漿工藝取得階段性突破,為公司重油平衡、優(yōu)化生產(chǎn)安排提供了第一手資料,積累了經(jīng)驗。
催化油漿是催化裂化裝置的副產(chǎn)品,由于品質(zhì)差、灰分高,且含有催化劑顆粒不能用于汽、柴油生產(chǎn),只能作為黑色產(chǎn)品銷售。而催化油漿的銷售價格非常低,甚至在市場低迷時不但賺不了錢,還要倒貼。延遲焦化裝置因其特有的工藝可少量摻煉催化油漿,催化油漿經(jīng)延遲焦化裝置摻煉加工后除了可生成干氣和焦炭外,還能增產(chǎn)部分汽柴油,經(jīng)濟效益較好。
為了考察裝置摻煉催化油漿極限,提高裝置加工催化油漿的能力,暴露高比例摻煉催化油漿條件下存在的問題,從而通過技術(shù)攻關(guān)最終達到裝置在安全平穩(wěn)生產(chǎn)的前提下,實現(xiàn)摻煉比例最大化,裝置綜合效益最優(yōu)化的目標。6月15日,延遲焦化裝置按照公司要求逐步提高催化油漿摻煉量,開展了為期4天的大比例摻煉催化油漿工業(yè)試驗。期間,延遲焦化車間遵循勻速少量逐步提高摻煉量,摻煉量由10 t/h,逐步提至25 t/h,摻煉比由10%最高提至17%,創(chuàng)歷史新高。
高比例摻煉催化油漿對延遲焦化裝置生產(chǎn)影響較大,隨著摻煉比例的逐步增加,安全風險也會越來越大。為了確保工試期間的安全生產(chǎn),延遲焦化裝置在工業(yè)試驗前召集車間技術(shù)骨干預估了可能發(fā)生的多種風險,并認真研究各類風險的處置辦法,制定了加熱爐進料泵泄漏、焦炭塔給水不暢等多套應急預案。同時,對高氣速可能對分餾塔和氣壓機產(chǎn)生的問題制定了可行性的操作對策。
高比例催化油漿工業(yè)試驗過程中,延遲焦化裝置進一步加強運行管理,嚴控每一個工藝參數(shù),技術(shù)人員跟班監(jiān)控,及時分析各工藝參數(shù)的變化。每天晚上進行切塔操作時,車間領(lǐng)導班子成員跟班盯在現(xiàn)場,密切監(jiān)控各項操作。對于加熱爐進料泵的檢查由2 h一次調(diào)整為1 h一次,同時將加熱爐進料泵檢查作為班長、分餾外操崗位特護內(nèi)容,確保加熱爐泄漏能及時發(fā)現(xiàn)、立即處理。當催化油漿摻煉量提高到20 t/h時,分餾塔的氣速明顯變化,造成各部位溫度、塔壓都發(fā)生變化。操作人員按照前期準備的預案,對應調(diào)整操作。當摻煉量提高到25 t/h時,干氣量大增,分餾塔壓力由0.098 MPa上升至0.120 MPa,氣壓機負荷由80%提高到84%,操作難度陡然增加,特別是切塔時,分餾系統(tǒng)氣相多液相少,嚴重影響熱平衡。在這種苛刻的生產(chǎn)條件下,由于前期準備充分,培訓到位,最終順利完成了高比例摻煉催化油漿工業(yè)試驗任務,為裝置安全、高比例摻煉催化油漿提供了第一手資料;為進一步優(yōu)化生產(chǎn)、挖潛增效采集了科學數(shù)據(jù);同時也鍛煉了崗位員工,提高了崗位員工在極難操作條件下掌控操作的技能。