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      關(guān)于多用爐清洗劑的合理使用

      2018-03-22 02:13:35陳正國(guó)郝豐林王瑞娟
      金屬加工(熱加工) 2018年3期
      關(guān)鍵詞:滲碳清洗劑化驗(yàn)

      ■ 陳正國(guó),郝豐林,王瑞娟

      某公司為一曲軸專業(yè)生產(chǎn)廠,有許多工件需要滲碳。采用鹽城豐東產(chǎn)密封箱式多用爐,由于使用不當(dāng),對(duì)多用爐造成很大損害,致使其提前大修。

      1. 多用爐出現(xiàn)滴落雜質(zhì)現(xiàn)象

      翌年2月份開始正常使用,于第三年6月份開始滴落雜質(zhì)。該公司工件基本是滲碳后緩冷再加熱淬火,主要發(fā)現(xiàn)在長(zhǎng)時(shí)間滲碳的工件上,對(duì)于滲碳時(shí)間短或淬火的工件滴落雜質(zhì)發(fā)現(xiàn)的少。滴落的雜質(zhì)為一種玻璃體。第三年1月份自己曾更換過攪拌風(fēng)扇,采用的耐火纖維質(zhì)量較差,里面含有大量玻璃絲,于是認(rèn)為是耐火纖維造成的。讓豐東公司更換了耐火纖維,可是過了一段時(shí)間雜質(zhì)又開始滴落了。

      2. 對(duì)滴落雜質(zhì)深入分析

      滴落雜質(zhì)是一個(gè)循環(huán)過程,一段時(shí)間多,一段時(shí)間少;有一個(gè)積累過程,一個(gè)滴落過程。滴落雜質(zhì)的地方滲碳層有深有淺,甚至沒有滲碳層,說明有滲碳前滴落也有滲碳過程中滴落。另外也說明滴落物與耐火纖維無關(guān)(硅酸鋁耐火纖維的主要成分為48%~56%Al2O3,40%~48%SiO2,0.18%~1.10%Fe2O3,0.18%~1.10%CaO,0.15%~1.0%K2O,0.3%~1.1%TiO2,其主要性能為耐火度1750~1790℃,正常使用溫度為1150℃),從而表明一開始沒有找出滴落物的源頭。

      再就是工件滲碳淬火后,工件接觸的地方出現(xiàn)花斑,并有淬火裂紋(裂紋深0.02~0.05mm)。這是由于工件接觸的地方,循環(huán)氣吹不到,會(huì)沾有與滴落物同成分的雜質(zhì),淬火時(shí)加速冷卻,形成微裂紋??紤]滴落物為一種低熔點(diǎn)鹽,極有可能是前面工序帶入的。在滲碳過程中,工件涂防滲劑保護(hù),也懷疑防滲劑有問題。于是對(duì)滴落物及防滲劑成分到山東大學(xué)高分辨分析中心化驗(yàn)進(jìn)行分析。

      爐渣成分不均勻,取6個(gè)位置進(jìn)行分析,爐渣化驗(yàn)結(jié)果如表1所示。防滲劑由于是混合物,成分不均勻,取6個(gè)位置進(jìn)行分析,化驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

      表1 爐渣化驗(yàn)結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)

      化驗(yàn)結(jié)果說明沉積物主要是Na、K鹽,不是設(shè)備本身的原因。且豐東售出了很多臺(tái)套多用爐,只有該爐出現(xiàn)。還有耐火纖維主要成分沒有Na,防滲磚和防滲劑也沒有Na,問題是出在NaNO2身上。

      3. 查找NaNO2

      對(duì)車間和全部工序進(jìn)行鋪面檢查,查找從倉(cāng)庫中領(lǐng)取NaNO2的源頭,最后得知只有熱處理車間在使用,別的車間及工序沒有使用。熱處理車間領(lǐng)取的NaNO2,主要用作防銹處理和作為清洗劑使用。在所有的產(chǎn)品中沾有NaNO2,并且可以帶入多用爐的只有連桿和曲柄銷這兩種工件(也只有這兩種工件進(jìn)多用爐)。

      連桿加工流程如下:下料→鍛造→噴丸→酸洗毛坯(檢查鍛造缺陷)→浸入防銹液(10%~20% NaNO2+2.5%碳酸鈉Na2CO3)→機(jī)械加工→熱處理(少量工件涂防滲劑、10%~15% NaNO2清洗)。

      曲柄銷的加工流程如下:下料→機(jī)械加工→熱處理(少量工件涂防滲劑、10%~15% NaNO2清洗)。有時(shí)生產(chǎn)周期長(zhǎng)或者量大沒有及時(shí)進(jìn)行熱處理,為了防銹工件也蘸防銹水。

      熱處理車間加入NaNO2防銹、清洗,在氣溫高時(shí)用的量更大。大家認(rèn)為這沒有問題,畢竟是應(yīng)用了多年的工藝。但是以前用的是井式滲碳爐,采用多用爐后由于專用清洗劑價(jià)格高沒有采用,酸洗毛坯后若不浸NaNO2,工件銹蝕甚至造成廢品。

      井式滲碳爐與密封箱式多用爐是有很大區(qū)別的。井式爐爐蓋頻繁開起,爐罐內(nèi)的氣氛與空氣接觸,NaNO2的熔點(diǎn)只有217℃,這樣NaNO2大部分就會(huì)揮發(fā)到空氣中,不會(huì)滯留在爐罐中。但多用爐中的氣氛不會(huì)與空氣直接接觸,爐膛也沒有完全暴露在空氣中。這樣工件(本身帶有NaNO2)滲碳前清洗(工裝、工件都有NaNO2)、淬火后回火前清洗(回火溫度低于200℃,工裝沾有NaNO2也揮發(fā)不了),工裝與工件頻繁地把NaNO2帶入爐膛中,NaNO2由于熔點(diǎn)低遇高溫汽化,進(jìn)入爐氣中,達(dá)到一定的濃度就會(huì)析出一部分,或由于溫度一高一低,溫度一高就汽化,溫度一低就會(huì)在爐膛沉積。工件清洗時(shí)水分會(huì)蒸發(fā)一部分,再加水加NaNO2,NaNO2的濃度會(huì)越來越高,于是爐膛越沉積越多。

      根據(jù)這種現(xiàn)象分析主要沉積在風(fēng)扇循環(huán)的死角(爐底、爐頂),爐膛四壁較少。停爐檢查,維修工發(fā)現(xiàn)沉積物主要集中在爐底及爐頂,爐四壁較少。輻射管、熱電偶等外皮腐蝕有坑。取下的沉積物觀察不是由防滲磚滲出來的而是由外向里滲,磚縫較多。由此看來,沉積物主要是由爐外帶進(jìn)來的,可以確定就是NaNO2惹的禍。

      4. 對(duì)多用爐維修

      為徹底杜絕NaNO2,我們對(duì)設(shè)備進(jìn)行大修,重砌防滲磚。清洗機(jī)進(jìn)行清理,添加專用清洗劑,采用專用試紙檢測(cè)亞硝酸鈉的濃度,達(dá)到4%時(shí),對(duì)清洗劑更換。對(duì)于進(jìn)多用爐滲碳的工件采用裝夾→清洗→預(yù)氧化(450~500℃)后進(jìn)爐滲碳空冷→再加熱淬火。因此,工件在滲碳前的清洗是很重要的,它是對(duì)滲碳質(zhì)量的保證,對(duì)提高設(shè)備的使用壽命是很重要的。

      經(jīng)過滲碳前工藝的更改,現(xiàn)在爐子使用正常,包括設(shè)備配件(輻射管、氧探頭、熱電偶),工件也都正常。

      由于使用原因,對(duì)設(shè)備沒有充分的了解,會(huì)對(duì)設(shè)備造成損害,造成不必要的經(jīng)濟(jì)損失。建議同行在使用新設(shè)備,或在改變工藝時(shí),應(yīng)充分論證,找出變化點(diǎn),保證正常使用。

      表2 防滲劑化驗(yàn)結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) (%)

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