張 甜,朱傳宗,張 帆,李永杰,趙 鈺
(河北張河灣蓄能發(fā)電有限責(zé)任公司,河北 石家莊 050300)
張河灣公司調(diào)速器系統(tǒng)生產(chǎn)廠家為ALSTOM,型號(hào)為NEYRPIC 1500,分主用箱1 500 N和備用箱1 500 S。我廠機(jī)組調(diào)速器設(shè)備屬于上一代產(chǎn)品,一些重要設(shè)備開始出現(xiàn)局部器件損壞。且調(diào)速器控制器型號(hào)較老,備品采購(gòu)周期長(zhǎng),面臨設(shè)備停產(chǎn)的隱患。同時(shí),調(diào)速器外圍設(shè)備的更新?lián)Q代,如維護(hù)用計(jì)算機(jī),已不再使用MS-DOS系統(tǒng),且通信接口基本不提供RS232串行通信接口。2017年3月我廠更換3號(hào)機(jī)組轉(zhuǎn)輪,為了保證調(diào)速系統(tǒng)的可靠運(yùn)行,提高調(diào)節(jié)性能,因此需要對(duì)我廠3號(hào)機(jī)組調(diào)速器電氣柜進(jìn)行升級(jí)改造,以應(yīng)對(duì)設(shè)備的正常損耗和備件采購(gòu)困難,提高機(jī)組健康運(yùn)行水平。
新的調(diào)速器系統(tǒng)分為UPC控制模塊和SPC操作模塊,UPC負(fù)責(zé)調(diào)節(jié),SPC主要負(fù)責(zé)動(dòng)作執(zhí)行,控制接力器。冗余配置提高了系統(tǒng)的可靠性,當(dāng)主用箱發(fā)生故障,備用箱可實(shí)現(xiàn)無(wú)擾動(dòng)切換,這樣即使有一個(gè)通道有故障發(fā)生,也不會(huì)影響機(jī)組運(yùn)行,極大提高了機(jī)組可靠性。
新電調(diào)柜設(shè)計(jì)電源1路直流220 V輸入、1路交流220 V輸入,兩路電源分別取自不同的來(lái)源,互相不影響,充分保證了柜子的帶電可靠性。為了規(guī)范柜內(nèi)用電,統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成直流24 V。柜內(nèi)統(tǒng)一電源直流24 V,這種設(shè)計(jì)可以提高設(shè)備維護(hù)的可操作性,同時(shí)也規(guī)范了柜內(nèi)元件電源等級(jí)。
TSLG采用齒盤信號(hào)測(cè)速和PT測(cè)頻兩種不同方式對(duì)機(jī)組頻率進(jìn)行測(cè)量,兩種方式可以確保機(jī)組頻率的準(zhǔn)確性以及可靠性。而且采取了冗余配置,每個(gè)測(cè)速都有1路齒盤和1路PT。機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,以PT信號(hào)測(cè)頻為主,如果一旦PT故障,會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)為齒盤測(cè)速。機(jī)組處于開機(jī)開始階段時(shí),PT測(cè)頻信號(hào)幅值較低,不能達(dá)到要求,采用齒盤測(cè)速作為機(jī)組頻率數(shù)值,當(dāng)機(jī)組進(jìn)入空載后,采用PT測(cè)速作為機(jī)組頻率。
采用Windows平臺(tái),原來(lái)的MS-DOS系統(tǒng)已經(jīng)淘汰:沒(méi)有連接電腦,操作復(fù)雜,調(diào)整參數(shù)只能記住原來(lái)的編號(hào),保存數(shù)據(jù)只能通過(guò)組合鍵實(shí)現(xiàn)?,F(xiàn)在人機(jī)界面操作簡(jiǎn)單,內(nèi)容豐富。連接調(diào)試電腦可實(shí)時(shí)查看調(diào)速器的數(shù)據(jù)、曲線還有故障信息。舊系統(tǒng)需要用專用的編程器才能修改調(diào)速器參數(shù),很不方便,在TSLG,參數(shù)的整定和修改非常便捷方便,運(yùn)行狀態(tài)的實(shí)時(shí)查看和轉(zhuǎn)換也很方便。
靜態(tài)測(cè)試:柜體上電后柜內(nèi)元件工作正常,各相連的外圍設(shè)備電壓正常,盤柜與監(jiān)控系統(tǒng)及現(xiàn)地設(shè)備信號(hào)對(duì)點(diǎn)正確無(wú)誤,儀表現(xiàn)場(chǎng)整定正確。
動(dòng)態(tài)測(cè)試:外圍設(shè)備隨操作把手選擇切換,運(yùn)行正常,現(xiàn)地設(shè)備傳動(dòng)正確無(wú)誤。監(jiān)控系統(tǒng)遠(yuǎn)方設(shè)備傳動(dòng)正確無(wú)誤。
首先進(jìn)行電氣柜外觀檢查,接線檢查。符合相關(guān)規(guī)程規(guī)范要求,所有儀表、電子元件均接線正常,裝配正常,所有電纜接線及柜內(nèi)走線符合國(guó)家及國(guó)網(wǎng)公司盤柜及二次回路接線施工及驗(yàn)收規(guī)范相關(guān)要求。盤柜外觀完好,無(wú)磕碰損壞。盤柜表面各儀表設(shè)備、指示燈、操作把手外觀完好,功能正常。柜內(nèi)元件完好無(wú)損壞。
連接調(diào)試電腦,在筆記本電腦本地連接的TCP/IP協(xié)議里面設(shè)定IP地址和網(wǎng)關(guān)。IP地址設(shè)定為:10.10.10.50,網(wǎng)關(guān)設(shè)定為:255.255.255.0機(jī)組處于停機(jī)狀態(tài)下,在調(diào)試員(START UP)的等級(jí)下進(jìn)行。進(jìn)入選擇輸入/輸出界面,與監(jiān)控配合,強(qiáng)制所有的模擬量和邏輯量的輸入、輸出,確認(rèn)與監(jiān)控通信暢通,檢查信號(hào)正確。
(1)導(dǎo)葉位置傳感器的位置在合適的位置,并在TSOFT中標(biāo)定各傳感器全關(guān)全開位置。每次拆除接力器時(shí),無(wú)需用尺子標(biāo)記,只要回裝后接力器行程反饋SE-RAW數(shù)值在0~10 000之間即可。記錄接力器全開全關(guān)數(shù)據(jù),通過(guò)軟件自動(dòng)標(biāo)定。給定GAIN及OFFS值。
還有一種簡(jiǎn)單的調(diào)整行程的方法:選擇SPC calibration 自動(dòng)計(jì)算,修改參數(shù),但這種方法可能不太準(zhǔn)確,沒(méi)有自己標(biāo)定的準(zhǔn)確。
(2)調(diào)整導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律時(shí)間
3號(hào)機(jī)導(dǎo)葉關(guān)閉時(shí)間由原來(lái)的15 s改為10 s。先通過(guò)測(cè)量原來(lái)節(jié)流片孔徑、比較原來(lái)關(guān)閉時(shí)間與現(xiàn)在修改后的時(shí)間,算出需要修改的節(jié)流片孔徑大小。把接力器節(jié)流片孔徑按照計(jì)算數(shù)據(jù)進(jìn)行擴(kuò)孔粗調(diào),后將主配閥節(jié)流片孔徑擴(kuò)孔細(xì)調(diào)。期間每調(diào)整一次,管路建壓,通過(guò)電調(diào)柜控制導(dǎo)葉開關(guān)動(dòng)作,記錄動(dòng)作曲線,比較時(shí)間。根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,再進(jìn)行調(diào)整。如此反復(fù)調(diào)整了4次,再通過(guò)調(diào)整泄油閥的位置,最終順利將導(dǎo)葉關(guān)閉時(shí)間由原來(lái)的15 s改為10 s。同理,對(duì)導(dǎo)葉關(guān)閉規(guī)律電磁閥AD100的節(jié)流片進(jìn)行調(diào)整,將導(dǎo)葉延時(shí)關(guān)閉時(shí)間從10 s改為8.5 s。
(3)調(diào)整主配和接力器的位置
先令 VA_OSP=0,設(shè) OR=X(定值),尋找主配中位,調(diào)好后,修改接力器參數(shù)。修改主配時(shí)階躍一正一負(fù),幅值先小后大,修改接力器時(shí)階躍一正一負(fù),幅值先大后小。給了階躍之后,觀察曲線是否出現(xiàn)超調(diào)量以及響應(yīng)時(shí)間等確定PID的參數(shù)(同理,調(diào)整空載及并網(wǎng)狀態(tài)下的PID的參數(shù)KP、Ti、Td)。
(4)模擬開停機(jī)
外接頻率發(fā)生器,進(jìn)行機(jī)組模擬開機(jī)、并網(wǎng)、關(guān)機(jī)各種工況轉(zhuǎn)換流程測(cè)試以及故障試驗(yàn)。
主配反饋、接力器反饋、ADT都為冗余配置,1個(gè)故障,只報(bào)警不跳機(jī),備用變主用。2個(gè)都故障才跳機(jī)。主用故障跳開后,即使故障恢復(fù),主通道處于TEST模式,不能自動(dòng)復(fù)歸,只有人工手動(dòng)激活主通道才可以正常使用。水頭信號(hào)現(xiàn)在取自監(jiān)控MODBUS,一旦丟失,默認(rèn)水頭CH_REPLI=322 m。
(1)發(fā)電方向、抽水方向首次開、停機(jī)
調(diào)速器在遠(yuǎn)方手動(dòng)位置,開啟導(dǎo)葉。轉(zhuǎn)速上升過(guò)程中檢查轉(zhuǎn)速信號(hào)是否正確。收到開、停機(jī)指令時(shí)能否正常工作。調(diào)整PID參數(shù),檢查導(dǎo)葉的曲線特性。
(2)發(fā)電方向自動(dòng)開、停機(jī)
監(jiān)控發(fā)出發(fā)電工況開機(jī)及停機(jī)命令,檢查開、停機(jī)流程的正確性,以及導(dǎo)葉的動(dòng)作特性。
(3)發(fā)電工況調(diào)相及熱穩(wěn)定試驗(yàn)
監(jiān)控發(fā)出發(fā)電工況開機(jī)及調(diào)相命令,檢查工況轉(zhuǎn)換流程的正確性。熱穩(wěn)定試驗(yàn)運(yùn)行4 h,測(cè)定機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行性能。
(4)發(fā)電工況甩負(fù)荷試驗(yàn)
單機(jī)甩負(fù)荷 4次(25%、50%、75%、100%)試驗(yàn)完后隔離機(jī)組,檢查甩負(fù)荷后機(jī)組狀態(tài)。
(5)抽水工況調(diào)相、濺水功率保護(hù)試驗(yàn)、水泵工況熱穩(wěn)定試驗(yàn)
監(jiān)控發(fā)出水泵工況開機(jī)及調(diào)相命令,檢查工況轉(zhuǎn)換流程的正確性。熱穩(wěn)定試驗(yàn)運(yùn)行4 h,測(cè)定機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行性能。
(6)一次調(diào)頻試驗(yàn)
試驗(yàn)?zāi)康模簷z驗(yàn)機(jī)組A修后一次調(diào)頻設(shè)計(jì)正確和參數(shù)配置正確;通過(guò)試驗(yàn),調(diào)整相關(guān)參數(shù)使機(jī)組一次調(diào)頻性能指標(biāo)滿足各項(xiàng)規(guī)定要求;通過(guò)試驗(yàn),驗(yàn)證機(jī)組在網(wǎng)頻大幅波動(dòng)工況下,機(jī)組參與一次調(diào)頻動(dòng)作的安全性。
一次調(diào)頻試驗(yàn)主要指標(biāo)要求:
網(wǎng)頻偏差死區(qū):±0.033 Hz
永態(tài)轉(zhuǎn)差率:≤4%
一次調(diào)頻響應(yīng)時(shí)間:≤3 s
一次調(diào)頻穩(wěn)定時(shí)間:≤60 s
一次調(diào)頻90%幅值飛升時(shí)間:≤15 s
2017年7月9日凌晨3號(hào)機(jī)抽水起機(jī)過(guò)程中,SFC拖動(dòng)起機(jī)出現(xiàn)一個(gè)諧波,導(dǎo)致PT測(cè)頻測(cè)出一個(gè)非常高的轉(zhuǎn)速。電氣制動(dòng)117%動(dòng)作。PT測(cè)頻精度高,由晶振測(cè)得轉(zhuǎn)速,出現(xiàn)諧波時(shí),會(huì)無(wú)法避免的測(cè)得一個(gè)假的特別高的轉(zhuǎn)速?,F(xiàn)將PT測(cè)頻退出ADT測(cè)速。ADT測(cè)速主備用每個(gè)只剩一個(gè)傳感器,建議再增加2個(gè)齒盤測(cè)速傳感器,增加冗余配置。
2017年7月9日電調(diào)柜出現(xiàn)VA1-SAT distributing 1 valve saturation 報(bào)警,是由于主配中的圓盤不平導(dǎo)致在動(dòng)作過(guò)程中有一些行程偏移量,主配正常-1~1,現(xiàn)在超出-1的位置限定,需修改GAIN和OFFS的值,重新標(biāo)定主配位置,消除報(bào)警(報(bào)警不影響機(jī)組正常起機(jī)運(yùn)行,已消除)。
通過(guò)機(jī)組試驗(yàn)以及一段時(shí)間的運(yùn)行,確實(shí)證明改造后的調(diào)速器控制系統(tǒng)操作方便,人機(jī)界面友好,3號(hào)機(jī)轉(zhuǎn)輪更換后,開度特性發(fā)生變化,其他性能曲線試驗(yàn)也都符合標(biāo)準(zhǔn),一次調(diào)頻功能可以更好地為電網(wǎng)服務(wù),經(jīng)過(guò)升級(jí)改造的調(diào)速器系統(tǒng)運(yùn)行可靠,操作維護(hù)簡(jiǎn)單方便, 有效提高了工作效率及機(jī)組穩(wěn)定性。