王 新
(陜西省引漢濟(jì)渭工程建設(shè)有限公司,陜西 西安710100)
隧洞洞口段的安全施工是完成隧洞建造的重要一環(huán)[1-3]。往往不良的地址條件會造成隧洞洞口段隧洞受到滑坡[4]、落石[5]、失穩(wěn)[6]等影響施工進(jìn)度。
引漢濟(jì)渭工程穿越秦嶺段隧洞全長98 km,其中出口段6493 m,最大埋深約780 m,洞口底板高程510.00 m。本文通過工程中的大量實踐經(jīng)驗,對洞口段的施工技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)性的總結(jié)。希望對后續(xù)類似工程提供借鑒。
工程位于北秦嶺加里東褶皺帶內(nèi),秦嶺北麓區(qū)域性斷裂和岐山—馬召區(qū)域均在隧洞出口外側(cè)通過,巖體受構(gòu)造作用影響嚴(yán)重,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖體破碎,巖質(zhì)軟弱。
洞身段大多位于地下水位以下,水量較豐富,受大氣降水補(bǔ)給,設(shè)計預(yù)測最大隧洞正常涌水量12529 m3/d,可能出現(xiàn)的最大涌水量15058 m3/d。
實際施工Ⅲ類圍巖630 m,Ⅳ類圍巖5282.5 m,Ⅴ類圍巖580.5 m,Ⅳ、Ⅴ類軟弱圍巖占比90.3%。
工程的難點(diǎn)主要?dú)w納如下:
(1)隧洞為單洞鉆爆法獨(dú)頭掘進(jìn)6493 m,創(chuàng)國內(nèi)單洞單口鉆爆法施工最長記錄,隧洞斷面小,只能滿足單線通車需求,所以風(fēng)、電、高壓風(fēng)、施工用水、調(diào)頭會車洞布置、洞內(nèi)排水等輔助施工措施的選用是確保隧洞正常施工的重要先決條件。
(2)隧洞位于秦嶺北麓復(fù)雜的地質(zhì)條件中,受區(qū)域性斷層影響,全標(biāo)段Ⅳ、Ⅴ類軟弱圍巖占比90.3%,基巖裂隙水豐富,極易坍塌變形,如何降低水對圍巖的影響,減少塌方、變形,在不良地質(zhì)條件中穩(wěn)定快速施工是確保工期目標(biāo)的關(guān)鍵。
(3)隧洞口臨近黑河水庫,位于水庫下游,周邊為周至縣產(chǎn)業(yè)名片獼猴桃種植基地,如何確保施工廢水達(dá)標(biāo)排放,是確保項目外圍穩(wěn)定的關(guān)鍵。
在洞口位置設(shè)置一臺630KVA和一臺400 kVA固定式變壓器滿足洞口空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)、加工場及洞口生活區(qū)用電需求。洞口配備300 kW發(fā)電機(jī)一臺,滿足停電時洞內(nèi)抽水及未完混凝土施工需要。洞內(nèi)用電從洞口接入10 kV高壓線進(jìn)洞,每1 km設(shè)置一處變壓器洞室,安裝1臺315 kVA的變壓器,滿足洞內(nèi)該段1 km范圍的施工用電需要。在距洞口3 km位置設(shè)置1臺630 kVA固定式變壓器滿足洞內(nèi)空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)及3~4 km的施工需要。
單洞掘進(jìn)6493 m,通風(fēng)距離為目前國內(nèi)鉆爆法單洞最長,根據(jù)本隧洞特點(diǎn),確定采用兩階段壓入式通風(fēng)方案。
第一階段:在洞口設(shè)置一臺2×110 kW軸流風(fēng)機(jī),滿足洞內(nèi)前3.5 km施工通風(fēng)需求。
第二階段:在3 km位置修建一座400 m3蓄風(fēng)房,洞口設(shè)一臺2×132 kW軸流風(fēng)機(jī),滿足洞內(nèi)風(fēng)機(jī)需風(fēng)量;將原洞口2×110 kW風(fēng)機(jī)移至洞內(nèi)3 km位置接力供風(fēng),滿足后續(xù)3.5 km作業(yè)面供風(fēng)需求。
目前隧洞已施工6400 m,洞內(nèi)通風(fēng)效果良好,通過實踐證明此種通風(fēng)方案在一些輔助措施的運(yùn)用下能滿足超長距離通風(fēng)需求。
對比洞口集中供風(fēng)方案和分洞口洞內(nèi)兩階段供風(fēng)方案,分兩階段供風(fēng)方案在經(jīng)濟(jì)上優(yōu)勢明顯,據(jù)項目測算能節(jié)約資金143萬元,具體方案如下:
第一階段:在洞口處設(shè)置集中供風(fēng)站,使用DN200鋼管送風(fēng)滿足前3200 m的隧洞施工用風(fēng);供風(fēng)站選用公稱容積為22 m3/min,額定排氣壓強(qiáng)為0.7 MPa,額定功率132 kW的水冷式空壓機(jī)4臺,1臺備用。
第二階段:在距洞口3 km位置設(shè)置洞內(nèi)集中供風(fēng)站,用DN200鋼管送風(fēng)滿足后3500 m的隧洞施工用風(fēng)。洞內(nèi)供風(fēng)站受空間限制,選用公稱容積為22 m3/min,額定排氣壓強(qiáng)為0.7 MPa,額定功率132 kW的風(fēng)冷式空壓機(jī)3臺,1臺備用。
施工用水采用洞口集中供水方案,在距洞口底板高差20 m高位置設(shè)置20 m3高山水池一座,采用DN80管道送水送至掌子面,當(dāng)水壓不足時,在洞內(nèi)適當(dāng)位置增加增壓泵及止回閥,解決沿途水頭損失。
由于隧洞成型斷面小,不能滿足洞內(nèi)會車需求,故根據(jù)裝渣能力和倒車時間計算,在洞內(nèi)每500 m設(shè)一個掉頭會車洞,滿足洞內(nèi)會車和車輛調(diào)頭需求。
為保證最大涌水量段落正常施工,洞內(nèi)設(shè)置一條DN300鋼管作為排水管道,每1 km設(shè)置一處集中泵站。掌子面和仰拱之間設(shè)置臨時移動水倉,水匯集至臨時移動水倉后經(jīng)水泵抽至集中泵站后抽至洞口涌水處理站。
項目受地質(zhì)條件變化、塌方、圍巖大變形、超設(shè)計量涌水等因素的影響,前25個月僅完成948 m,在這種不利的條件下,項目積極總結(jié)經(jīng)驗,制訂了一套針對此種不良地質(zhì)條件下的快速施工技術(shù)。
Ⅲ類圍巖采用全斷面開挖方法,每循環(huán)進(jìn)尺3 m,兩循環(huán)支護(hù)一次;Ⅳ類圍巖采用全斷面開挖方法,每循環(huán)進(jìn)尺2.4 m;Ⅴ類圍巖采用弧形導(dǎo)坑預(yù)留核心土開挖工法,分上下斷面施工,上斷面每循環(huán)進(jìn)尺0.8 m,下斷面左右交錯開挖,每循環(huán)進(jìn)尺1.6 m。
3.2.1 RPD-180CPR多功能快速鉆機(jī)的運(yùn)用
隧洞圍巖為云母片巖、云母夾石英片巖為主,這類巖體成為分離片狀結(jié)構(gòu)[7]。洞身段收水影響較大。為解決水對圍巖影響造成塌方并豐富超前地質(zhì)預(yù)報手段增加超前地質(zhì)預(yù)報的準(zhǔn)確性,項目引進(jìn)了礦研RPD-180CBR型多功能快速鉆機(jī)[8],準(zhǔn)確判斷出前方圍巖的強(qiáng)度、有無涌水、空洞及斷層,為施工提供準(zhǔn)確的地質(zhì)資料。同時利用探孔提前釋放出一部分基巖層理裂隙水,使掌子面形成少水或無水狀態(tài),大大降低掌子面塌方風(fēng)險。
經(jīng)統(tǒng)計,采用該鉆機(jī)得出的超前地質(zhì)預(yù)報與開挖揭示符合程度達(dá)到90%以上。
3.2.2 增加超前小導(dǎo)管預(yù)支護(hù)
原設(shè)計Ⅳ類圍巖中不設(shè)超前小導(dǎo)管,項目Ⅳ類圍巖施做超前小導(dǎo)管試驗段取得良好效果,之后部分Ⅳ類圍巖段落增加超前支護(hù),超前小導(dǎo)管2.4 m/環(huán),長4.0 m,拱部120°范圍設(shè)置,間距30 cm,不注漿。
3.2.3 減少軟弱圍巖塌方效果
通過超前鉆機(jī)使用和部分段落增加超前小導(dǎo)管的措施下,項目塌方次數(shù)和規(guī)模明顯減少,經(jīng)統(tǒng)計項目在采取措施前948 m施工中出現(xiàn)大小塌方21次處理塌方72 d;采取措施后5545 m出現(xiàn)大小塌方14次,處理塌方36 d,大大節(jié)約了處理時間,效果明顯。
3.3.1 監(jiān)控量測預(yù)警
洞內(nèi)監(jiān)控量測工作由項目測量班負(fù)責(zé),按Ⅲ類圍巖30m一組,Ⅳ類圍巖15 m一組,Ⅴ類圍巖10 m一組埋設(shè)監(jiān)控量測斷面點(diǎn),每組3個點(diǎn),拱頂1個、邊墻2個,按照規(guī)范要求進(jìn)行拱頂下沉和水平收斂量測。
3.3.2 處理措施
當(dāng)觀測到的拱頂下沉、水平收斂速率達(dá)到5 mm/d或累計達(dá)到80 mm時,立即停止掘進(jìn),向監(jiān)理、設(shè)計和業(yè)主匯報,四方踏勘現(xiàn)場后確定處理措施。
(1)增加長大鎖腳:大變形部位每榀鋼架兩側(cè)各增加兩根φ80,長6 m鎖腳錨管,并進(jìn)行注漿加固。
(2)增加仰拱初期支護(hù):本隧洞Ⅳ類圍巖未設(shè)置仰拱初支,項目一共出現(xiàn)6段Ⅳ類圍巖地段初支變形現(xiàn)象,組織增加仰拱初期支護(hù)后有效的抑制了拱腳回收,極大地提升了初期支護(hù)的穩(wěn)定性,預(yù)防了可能出現(xiàn)的初期支護(hù)侵限等問題。
(3)增加徑向注漿:在上述兩個措施增加后,變形還不能有效抑制的情況下,根據(jù)拱頂下沉或水平收斂情況,增加拱部或全斷面徑向注漿。項目共進(jìn)行徑向注漿加固圍巖3次,效果明顯。
2017年5月19日施工至K76+131,在巖石開挖鉆孔作業(yè)時,一個鉆孔內(nèi)突然噴射出一股高壓水流,噴射距離約為13 m,泥黃色,夾雜大量泥沙,估算單孔涌水量2000 m3/d。項目利用RPD-180CBR多功能快速鉆機(jī)進(jìn)行鉆孔泄水,在掌子面后方和掌子面共鉆孔9個,使裂隙水的排放速度由原先的2000 m3/d提升至11000 m3/d,泄水2天后,涌水量明顯衰減,掌子面恢復(fù)了施工。
項目位于黑河水庫下游的黑河一級支流黃池溝內(nèi),周邊為周至縣支柱產(chǎn)業(yè)的獼猴桃種植基地,環(huán)保形式嚴(yán)峻。根據(jù)《陜西省引漢濟(jì)渭工程環(huán)境影響報告書》報告要求,污水處理后排放水質(zhì)滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB 3838-2002)中地表Ⅱ類水標(biāo)準(zhǔn)。
隧洞施工所產(chǎn)生的污水不涉及重金屬等污染物。受地質(zhì)條件影響,隧洞圍巖遇水軟化,石粉懸于水中,致使懸浮物較多,因此處理原則是利用長路徑輸移中的自然沉淀作用,使污染物沉積,達(dá)到凈水效果。
臨時污水處理系統(tǒng)處理系統(tǒng)由2組初級沉淀池、2組絮凝反應(yīng)池及4組低速攪拌系統(tǒng)、4組隔油沉淀池、1臺臥螺脫泥設(shè)備、1套自行走泥漿抽排軌道系統(tǒng)組成,系統(tǒng)中排水全程采用自然排水重力流排。
污水處理流程為污水經(jīng)洞口2組初級沉淀池初步沉淀,然后利用管溝流入2組絮凝反應(yīng)池內(nèi),在絮凝反應(yīng)池內(nèi)添加絮凝藥劑并間歇攪拌,絮凝反應(yīng)池內(nèi)的泥漿利用污泥泵抽至臥螺脫泥內(nèi),經(jīng)過脫水后將泥漿與水分離,分離之后的水繼續(xù)進(jìn)入絮凝反應(yīng)池加藥處理,之后再分水至4組隔油沉淀池內(nèi),隔油沉淀池內(nèi)沉淀物采用泥漿抽排系統(tǒng)抽至臥螺脫泥內(nèi),處理方法同上。經(jīng)隔油沉淀池沉淀完成后的達(dá)標(biāo)水排入河道。脫水后的泥漿由出渣車運(yùn)至渣場填埋。
臨時污水處理系統(tǒng)自2014年8月運(yùn)行以來,每季度委外水質(zhì)檢測一次,根據(jù)送檢結(jié)果顯示,歷次水質(zhì)檢測全部滿足地表Ⅱ類水標(biāo)準(zhǔn)。
通過各種輔助施工措施的比選運(yùn)用,在取得良好的經(jīng)濟(jì)效益的同時,確保了隧洞正常施工。通過采取不同措施應(yīng)對各種不良地質(zhì)情況,實現(xiàn)快速穩(wěn)定施工,大大扭轉(zhuǎn)了前期工期不利的局面,Ⅳ類圍巖的施工進(jìn)度由原先的月均38 m提升至月均130 m,最快達(dá)到167 m/月。污水處理系統(tǒng)確保了施工期間污水的達(dá)標(biāo)排放,在滿足業(yè)主環(huán)水保要求下確保了項目外圍穩(wěn)定。
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