趙晨光
(內(nèi)蒙古煤田地質(zhì)局生產(chǎn)安全裝備處,內(nèi)蒙古呼和浩特010051)
煤炭在我國的能源結(jié)構(gòu)中占有重要地位[1],為我國的社會發(fā)展做出了不可替代的貢獻。帶式輸送機是井下重要的運輸設備,其工作狀態(tài)直接影響礦井的產(chǎn)量。某煤礦的皮帶輸送機寬度為800 mm,井下安裝長度2 050 m,部分輸送機可軟停車、軟啟動。設計煤礦帶式輸送機自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)可以明顯地提高某礦的經(jīng)濟效益。所設計的控制系統(tǒng)在某煤礦850/1#、850/2#帶式輸送機進行了試驗,效果良好,實現(xiàn)了帶式輸送機速度調(diào)節(jié),在保證運輸能力的條件下,降低了設備損耗,延長了帶式輸送機的使用壽命。
帶式輸送機又稱膠帶輸送機,具有運輸能力強、運輸距離短、結(jié)構(gòu)簡單、運行高速平穩(wěn)、噪音低等特點,被廣泛應用于井下的煤炭運輸。帶式輸送機主要包括機架、輸送帶、轉(zhuǎn)動滾筒、拉緊裝置、輸送帶、托輥機架及傳動裝置[2];皮帶繞過兩端的滾筒,利用輸送帶卡子連接兩個接頭;上、下托輥負責支撐皮帶,通過拉緊裝置,對輸送帶施加預緊力;電動機帶動主滾筒旋轉(zhuǎn),依靠主滾筒和輸送帶的摩擦力,帶動皮帶旋轉(zhuǎn),完成運輸工作。
自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由控制裝置、執(zhí)行電機、變頻器和負載電流檢測等組成??刂蒲b置包括A/D、D/A轉(zhuǎn)換器和PLC,變頻器主要包括本安控制腔、隔爆殼腔、變頻調(diào)速系統(tǒng)等,變頻器的電流經(jīng)過反饋后變成負載電流信號。
具體硬件組成:
(1)控制裝置:三菱公司制造的FX1N-60MR-001、FX1N60MR-D和FX2N-64MR-001。
(2)變頻器:4臺三菱公司制造的FR-D720S-0.4K-CHT隔爆變頻調(diào)速裝置。主要負責交流電動機的驅(qū)動控制,目的是讓電動機實現(xiàn)軟啟動和軟停車。
(3)4臺交流電機(4×250 kW)。
煤礦帶式輸送機自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng)主要由PLC通過A/D模塊搜集本級和前級帶式輸送機的電流信號[3],經(jīng)過軟件分析之后,判斷帶式輸送機的負荷情況,利用D/A模塊輸出控制信號,相應調(diào)整帶式輸送機的運轉(zhuǎn)速度,保證帶式輸送機處于最合適的工作狀態(tài)。
帶式輸送機自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)的控制裝置包括D/A、A/D轉(zhuǎn)換器和PLC,可編程PLC控制器控制整個系統(tǒng),控制系統(tǒng)軟件的主程序[4]包括負載信號搜集、控制信號運算和控制輸出等。圖1為控制系統(tǒng)軟件流程圖。
圖1 控制系統(tǒng)軟件流程圖
ZJT變頻器的控制方式包括就地控制和遠程控制,兩種模式可以相互切換,同時具備故障診斷功能。當系統(tǒng)發(fā)生故障之后,變頻器可以把信號傳給控制器,控制器輸出報警信號和停車信號。
此自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng)在某煤礦的850/1#、850/2#皮帶輸送機進行了現(xiàn)場試驗。該礦設計生產(chǎn)能力為3 Mt/a,現(xiàn)開采3#煤層,3#煤層平均厚度為6.2 m,最低厚度4.3 m,最高厚度7.5 m,采用放頂煤采煤法進行回采,采煤高度為2.8 m,放煤高度為3.4 m。
850/1#帶式輸送機型號為SJ-44SDJ-44,最大運煤量800t/h,額定電壓660 V,額定電流230 A,輸送帶長500 m,坡度為8°,電機型號為Y100L-2。
850/2#帶式輸送機型號為STJ-120*2200,最大運煤量1 200 t/h,輸送量額定電壓660 V,額定電流230 A,輸送帶長600 m,坡度為6°,電機型號為Y100L-2。
試驗內(nèi)容主要包括:
(1)電動機負載與電流的關(guān)系;
(2)電動機運轉(zhuǎn)速度與控制頻率的關(guān)系;
(3)根據(jù)前兩個試驗結(jié)果,運行輸送機自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng),實現(xiàn)輸送機的軟停車和軟啟動。
變頻調(diào)速裝置的工作頻率在0~50Hz之間,精確度為1%Hz;電機的啟動和停止時間控制在20 s之內(nèi),同時還包括過流、欠壓、漏電、過載、過壓等保護功能。
試驗內(nèi)容是搜集850/1#、850/2#帶式輸送機的電流信號,判斷輸送機的工作狀態(tài),對輸送機的速度做出相應調(diào)整。主要記錄數(shù)據(jù)包括:輸送機的電流、接收電流信號到發(fā)出控制信號所需時間,方便調(diào)節(jié)系統(tǒng)的靈敏度。
在某礦井實際應用后發(fā)現(xiàn),此系統(tǒng)可以有效優(yōu)化帶式輸送機的相關(guān)參數(shù)。如:降低帶式輸送機啟動時對其他電氣設備的影響,降低帶式輸送機的損耗,增加帶式輸送機運轉(zhuǎn)的安全性,延長輸送機的使用壽命,提高生產(chǎn)效率。
本文設計了一套帶式輸送機自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng),并在某煤礦成功應用,可以根據(jù)輸送機的工作狀態(tài),相應調(diào)整輸送機速度,使輸送機在最佳負荷狀態(tài)下運行。自動化調(diào)節(jié)系統(tǒng)提高了井下自動化水平,可以為企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟效益,具有重要的研究價值。
[1]劉璐,朱一凡.基于PLC與組態(tài)王的帶式輸送機控制系統(tǒng)設計[J].煤礦機械,2010,31(6):20-22.
[2]張旺,郭猛,周梁.管狀帶式輸送機的特點及在濟鋼的應用[J].科技信息,2012(11):131.
[3]王建華,許紀倩.帶式輸送機設計和選型專家系統(tǒng)的研究[J].起重運輸機械,2001(4):13-16.
[4]王志奎,朱清慧.可編程序控制器和交流變頻器在開環(huán)、閉環(huán)調(diào)速系統(tǒng)中的應用[J].現(xiàn)代電子技術(shù),2002(7):27-29.