孫永彥
(中國石化勝利油田分公司濱南采油廠,山東濱州 256600)
油田井下作業(yè)機(jī)液壓系統(tǒng)主要有液壓泵及驅(qū)動(dòng)裝置、管路流程、油箱、液壓管鉗等組成,見圖1。系統(tǒng)依靠作業(yè)機(jī)的動(dòng)力實(shí)現(xiàn)上卸管桿絲扣的功能。為解決系統(tǒng)存在的無效運(yùn)轉(zhuǎn)、液壓動(dòng)力鉗傷人等問題,本文從運(yùn)用規(guī)范的調(diào)查原理與方法[1]對(duì)液壓系統(tǒng)現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查研究,對(duì)液壓系統(tǒng)實(shí)施隨機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)改造,前后效果比較等方面,進(jìn)行技改安全環(huán)保效果的闡述。
先后多次采用觀察、詢問、走訪的方法,與37個(gè)大小修作業(yè)現(xiàn)場和53位操作人員、管理干部等進(jìn)行了交流探討,并設(shè)計(jì)了《起下管桿液壓系統(tǒng)情況調(diào)查表》、《發(fā)動(dòng)機(jī)及液壓泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間調(diào)查表》,采用抽樣和典型調(diào)查的方式,對(duì)現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)查。從施工工況的代表性出發(fā),分別在兩個(gè)礦區(qū)各選一口有代表性的小修施工作業(yè)井。為既減少調(diào)查工作量又保證調(diào)查的真實(shí)性、科學(xué)性、代表性,對(duì)起下管柱的調(diào)查采用連續(xù)測量20根取其平均值,再乘以總根數(shù)的時(shí)段抽樣調(diào)查方法。對(duì)該井的其它施工工序(發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn))的調(diào)查以現(xiàn)場實(shí)際測量加經(jīng)驗(yàn)(以正常情況為參考)修正的方法進(jìn)行調(diào)查。對(duì)于小修作業(yè)施工的情況取2口井的平均值。大修作業(yè)井以實(shí)際測量加經(jīng)驗(yàn)修正后的值。
按照調(diào)查設(shè)計(jì),組織2個(gè)小修作業(yè)隊(duì)分別在2口作業(yè)井實(shí)施了現(xiàn)場調(diào)查。結(jié)果見表1、2。對(duì)作業(yè)機(jī)現(xiàn)用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)、標(biāo)定轉(zhuǎn)速、燃油消耗率,液壓泵標(biāo)定排量、壓力、轉(zhuǎn)速等功能參數(shù)進(jìn)行了調(diào)查。
由于現(xiàn)有的液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)無法實(shí)現(xiàn)液壓泵與液壓管鉗的有效聯(lián)動(dòng),造成如下問題。
a)液壓泵平均無效工作時(shí)率:小修作業(yè)為93.2%。
表1 發(fā)動(dòng)機(jī)及液壓系統(tǒng)無效功耗情況調(diào)查
表2 作業(yè)機(jī)液壓系統(tǒng)現(xiàn)場使用情況調(diào)查
b)液壓泵無效工作時(shí)系統(tǒng)平均壓力:小修作業(yè)為1.613 MPa。
c)每臺(tái)液壓泵無效工作時(shí)平均消耗功率:小修作業(yè)為4.29 kW。
從資料的搜集、現(xiàn)有技術(shù)的查找和液壓系統(tǒng)存在問題的嚴(yán)重性看,對(duì)作業(yè)機(jī)現(xiàn)液壓系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造很有必要、也具有可行性。
2.1.1使用情況
在作業(yè)機(jī)工作起下管桿的過程中需發(fā)動(dòng)機(jī)連續(xù)不斷的工作,液壓管鉗也需間歇性連續(xù)上下管桿絲扣,液壓泵一直隨發(fā)動(dòng)機(jī)帶壓運(yùn)轉(zhuǎn),也就是在起下管桿的作業(yè)過程中,不論是液壓管鉗需要?jiǎng)恿τ凸ぷ髋c否,由于液壓泵始終運(yùn)轉(zhuǎn),系統(tǒng)處于帶壓無效循環(huán)狀態(tài)。存在的問題:一是始終存在液壓管鉗因誤操作運(yùn)轉(zhuǎn)而傷人的風(fēng)險(xiǎn);二是液壓系統(tǒng)存在90%以上的時(shí)間無效帶壓運(yùn)行,造成大量的無效功耗,增加燃油消耗;三是因液壓循環(huán)消耗功率,使正常起下管桿作業(yè)動(dòng)力變差,工作效率降低,機(jī)械磨損加劇等。
2.1.2結(jié)構(gòu)情況
原作業(yè)機(jī)液壓泵驅(qū)動(dòng)方式是由變速器動(dòng)力輸出端1通過手動(dòng)齒套離合器2、驅(qū)動(dòng)液壓泵3工作,通過液壓管路至液壓油管鉗手動(dòng)換向閥6實(shí)現(xiàn)液壓油管鉗7的工作。設(shè)計(jì)中忽視了關(guān)鍵的液壓油管鉗手動(dòng)開關(guān)(換向閥6)與手動(dòng)齒套離合器2的隨機(jī)聯(lián)動(dòng),見圖1。
圖1 作業(yè)機(jī)原液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意1—變速器動(dòng)力輸出端;2—手動(dòng)齒套離合器;3—液壓泵;4—液壓油箱;5—溢流閥;6—管鉗操縱閥;7—液壓馬達(dá)(管鉗)
2.2.1系統(tǒng)特構(gòu)
改造后結(jié)構(gòu)見圖2,其驅(qū)動(dòng)方式:選用電磁離合器9取代手動(dòng)齒套離合器2,其隨動(dòng)控制開關(guān)安裝在液壓油管鉗操縱閥14適當(dāng)位置,通過電路16與電磁離合器9連接,實(shí)現(xiàn)隨機(jī)離合,從而實(shí)現(xiàn)液壓泵10與執(zhí)行元件液壓管鉗15工作時(shí)的隨機(jī)聯(lián)動(dòng)。
圖2 新作業(yè)機(jī)液壓系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意8—?jiǎng)恿敵龆耍?—電磁離合器;10—液壓泵;12—液壓油箱;13—溢流閥;14—液壓油管鉗操縱閥及隨動(dòng)控制開關(guān);15—液壓馬達(dá)(液壓管鉗);16—控制電路
2.2.2工作原理
當(dāng)需要使用液壓管鉗15時(shí),推動(dòng)液壓管鉗的
操縱閥14,同時(shí)帶動(dòng)隨動(dòng)控制開關(guān)即刻指示電磁離合器9結(jié)合,液壓泵10隨即工作向液壓油管鉗15提供液壓動(dòng)力。當(dāng)不需要使用液壓油管鉗15時(shí),推動(dòng)液壓油管鉗15的操縱閥14的同時(shí),帶動(dòng)隨動(dòng)控制開關(guān)使電磁離合器9分離,液壓泵10隨即停止工作,從而達(dá)到液壓管鉗15、電磁離合器9和液壓泵10之間隨機(jī)聯(lián)動(dòng)的目的。
2.2.3改造前后對(duì)比(表3)
按照改造設(shè)計(jì),組織了作業(yè)機(jī)液壓系統(tǒng)技術(shù)改造的工業(yè)性試驗(yàn),以及效果測試分析,證明了調(diào)查的客觀性、科學(xué)性和改造的可行性。我們?cè)趲讉€(gè)作業(yè)隊(duì)進(jìn)行了現(xiàn)場安裝使用和測試分析。
表3 作業(yè)機(jī)新、老液壓系統(tǒng)優(yōu)缺點(diǎn)
2.3.1經(jīng)濟(jì)性分析
將以往43臺(tái)通井機(jī)(小修機(jī))、8臺(tái)修井機(jī)(大修機(jī))的年合計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間和相關(guān)消耗與改造后的14臺(tái)測試情況進(jìn)行比較分析。證明了改造的可行性、經(jīng)濟(jì)性(單臺(tái)作業(yè)機(jī)年可節(jié)約費(fèi)用1.2萬元以上),見表4。
表4 液壓系統(tǒng)改造直接效益(每臺(tái)車年平均)
2.3.2工效分析
現(xiàn)場工作效率與作業(yè)機(jī)的動(dòng)力性有直接關(guān)系。由于改造后直接用于起下管桿的功率增加,直接反映在工作時(shí)間縮短。以參加測試的作業(yè)井施工時(shí)間等相關(guān)數(shù)據(jù)的平均值進(jìn)行計(jì)算。不使用原系統(tǒng)所用施工時(shí)間261 min,使用新系統(tǒng)所用施工時(shí)間240 min。使用改造后的液壓系統(tǒng)系統(tǒng)比不使用縮短工作時(shí)間21 min??紤]使用時(shí)的工況條件,再減去1 min,即:使用新系統(tǒng)縮短工作時(shí)間20 min,提高工效7.7%。
2.3.3燃油消耗分析
由于作業(yè)機(jī)工作期間發(fā)動(dòng)機(jī)用于驅(qū)動(dòng)液壓系統(tǒng)的功率普遍減少,進(jìn)而減少了燃油的消耗。對(duì)此進(jìn)行了6個(gè)月跟蹤測試統(tǒng)計(jì)。實(shí)際效果統(tǒng)計(jì)見表5。單機(jī)年減少柴油無效消耗2.01 t。
a)液壓管鉗安全性提高。通過液壓泵隨機(jī)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)改造,使作業(yè)機(jī)工作90%以上的時(shí)間,液壓系統(tǒng)處于非工作狀態(tài),無工作壓力存在,極大地提高了液壓管鉗的使用安全性,從根本上消除了現(xiàn)場液壓管鉗因誤操作而傷人的設(shè)備本質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。
b)現(xiàn)場工人行為安全性得到改善。由于作業(yè)機(jī)動(dòng)力性增強(qiáng)使工作效率提高,改善了現(xiàn)場工人的工作心理情緒,使操作更能準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn),大大提高了現(xiàn)場工作的安全性。
根據(jù)資料[3]顯示,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的燃燒廢氣主要環(huán)境污染物排放值是分別為:二氧化碳(溫室氣體)3 226 kg/t、煙塵顆粒2.1 kg/t、氮氧化物(僅以NO2計(jì))7.3 kg/t、二氧化硫11.8 kg/t。改造后作業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)單臺(tái)減少無效柴油燃燒2.01 t,按目前勝利油田區(qū)域使用作業(yè)機(jī)560余臺(tái)預(yù)測,改造后年可減少無效柴油燃燒1 125.6 t。
表5 液壓系統(tǒng)隨機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置安裝前后(柴油消耗)效果對(duì)比
年減少主要環(huán)境污染物排放:無法捕集二氧化碳:3631.2 t;煙塵顆粒:2.364 t;氮氧化物:8.217 t;二氧化硫:13.282 t。
經(jīng)過系統(tǒng)規(guī)范的調(diào)查分析,證明了現(xiàn)有液壓系統(tǒng)存在問題的客觀性;找到了作業(yè)機(jī)液壓系統(tǒng)存在問題的癥結(jié),實(shí)施了液壓泵隨機(jī)驅(qū)動(dòng)技術(shù)改造;通過現(xiàn)場試驗(yàn)和實(shí)測計(jì)算分析,驗(yàn)證了此項(xiàng)技術(shù)改造的可行性、必要性、價(jià)值性,對(duì)全油田應(yīng)用的減排環(huán)保效果進(jìn)行預(yù)測。隨著此項(xiàng)技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)一步完善,推廣于更大范圍類似礦場機(jī)械的液壓系統(tǒng),必將產(chǎn)生更大的安全環(huán)保效益。
[1] 周德民,廖益光,曾崗.社會(huì)調(diào)查原理與方法[M].湖南:中南大學(xué)出版社,2012.
[2] 聞邦椿.機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].第三版第3卷、第4卷.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.
[3] 國家環(huán)境保護(hù)總局監(jiān)督管理司.中國環(huán)境影響評(píng)價(jià)培訓(xùn)教材[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000.