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      干熄焦系統(tǒng)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的研究

      2018-04-13 05:54:34朱慶廟龐克亮王超劉冬杰武吉鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院遼寧鞍山114009
      鞍鋼技術(shù) 2018年2期
      關(guān)鍵詞:焦?fàn)t焦炭風(fēng)機(jī)

      朱慶廟,龐克亮,王超,劉冬杰,武吉(鞍鋼集團(tuán)鋼鐵研究院,遼寧 鞍山114009)

      干法熄焦能充分回收紅焦的顯熱,用以生產(chǎn)蒸汽或預(yù)熱煤、空氣、煤氣和水等,以 56 t/h生產(chǎn)能力的干熄焦計(jì),干熄1 t焦炭節(jié)約的熱能為1 185.9 MJ[1]。既減少了濕熄焦所需的熄焦水量,又改善了周圍環(huán)境、消除水汽及有害氣體對(duì)設(shè)備和建筑物的腐蝕。尤其重要的是干熄后的焦炭質(zhì)量明顯提高,焦炭機(jī)械強(qiáng)度提高、真密度增大、耐磨性改善、反應(yīng)性降低,用于大型高爐生產(chǎn)可降低高爐焦比1%~2%,高爐生產(chǎn)能力可提高1%左右[2]。研究人員在干熄焦動(dòng)態(tài)傳熱、爐內(nèi)化學(xué)反應(yīng)和爐體結(jié)構(gòu)優(yōu)化上做了大量的基礎(chǔ)研究工作,得到了比較符合實(shí)際的數(shù)學(xué)理論模型,但因干熄爐內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)及熱量傳導(dǎo)過程非常復(fù)雜,僅依靠建立數(shù)學(xué)模型模擬與實(shí)際生產(chǎn)仍存在較大差別,還需要焦化企業(yè)開展工業(yè)生產(chǎn)試驗(yàn)進(jìn)行優(yōu)化。鞍鋼股份有限公司煉焦總廠現(xiàn)有6套干熄焦裝置,其中3套處理能力為140 t/h、1套處理能力為125 t/h、2套處理能力為190 t/h。通過對(duì)鞍鋼煉焦總廠4號(hào)干熄焦裝置(處理能力為125 t/h)實(shí)際生產(chǎn)的研究與實(shí)踐,得出了6 m焦?fàn)t及配套干熄焦系統(tǒng)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的優(yōu)化措施。

      1 焦?fàn)t主要控制參數(shù)與干熄焦穩(wěn)定運(yùn)行相關(guān)性研究

      焦?fàn)t溫度控制與干熄焦系統(tǒng)生產(chǎn)密切相關(guān)。從焦炭熱平衡中可以看出,焦炭帶入干熄焦系統(tǒng)的總熱量多,則干熄焦系統(tǒng)負(fù)荷相對(duì)較大。焦餅中心溫度是最能表征每爐焦炭帶入干熄爐系統(tǒng)熱量的多少,同時(shí)也是校驗(yàn)焦?fàn)t直行溫度的依據(jù)。在焦?fàn)t系統(tǒng)穩(wěn)定的前提下,為了檢驗(yàn)全爐溫度熱量系統(tǒng)對(duì)干熄焦系統(tǒng)的影響,采用直行溫度與干熄焦系統(tǒng)參數(shù)相對(duì)應(yīng),焦餅中心溫度對(duì)直行溫度進(jìn)行校驗(yàn)。

      1.1 工業(yè)試驗(yàn)研究方案

      對(duì)鞍鋼煉焦總廠6 m焦?fàn)t進(jìn)行工業(yè)試驗(yàn)研究,將焦?fàn)t直行溫度劃分為五個(gè)階段,分別為1 221~1 230 ℃、1 231~1 240 ℃、1 241~1 250 ℃、1 251~1 255℃、1 256~1 260℃,對(duì)應(yīng)6 m焦?fàn)t焦側(cè)直行溫度控制在1 271~1 280 ℃、1 281~1 290 ℃、1 291~1 300 ℃、1 301~1 305 ℃、1 306~1 310 ℃區(qū)間時(shí),觀察對(duì)應(yīng)的干熄焦生產(chǎn)系統(tǒng)關(guān)鍵參數(shù)的變化情況。

      1.2 試驗(yàn)結(jié)果

      按照工業(yè)試驗(yàn)方案對(duì)焦?fàn)t與干熄焦生產(chǎn)關(guān)鍵參數(shù)作對(duì)比。選取干熄焦有代表性的參數(shù)進(jìn)行研究,對(duì)比試驗(yàn)按照焦?fàn)t與干熄焦熱能量平衡原理,干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速與焦?fàn)t溫度對(duì)比,干熄爐預(yù)存段溫度T5同循環(huán)氣體壓力對(duì)比,干熄焦系統(tǒng)空氣導(dǎo)入量同焦?fàn)t直行溫度對(duì)比,得到鞍鋼煉焦總廠2015年4號(hào)焦?fàn)t與干熄焦工業(yè)試驗(yàn)生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù),見表1所示。

      表1 2015年4號(hào)焦?fàn)t與干熄焦工業(yè)試驗(yàn)生產(chǎn)實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比

      1.3 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析

      1.3.1 循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)的影響因素

      在干熄焦排焦溫度保持不變的情況下 (配煤比沒有變化),數(shù)據(jù)顯示焦炭M40、M10冷態(tài)指標(biāo)相對(duì)平穩(wěn)。從表1可以看出,干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速隨焦?fàn)t直行溫度的升高呈先下降后上升趨勢(shì)。在周轉(zhuǎn)時(shí)間不變和干熄焦系統(tǒng)排焦溫度一致的情況下,焦?fàn)t機(jī)側(cè)直行溫度穩(wěn)定在1 250~1 255℃時(shí),干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)最低,干熄焦風(fēng)機(jī)耗電量最低,因此,優(yōu)化焦?fàn)t直行溫度可有效降低干熄焦生產(chǎn)成本。

      1.3.2 干熄焦鍋爐入口負(fù)壓的影響因素

      將干熄焦鍋爐入口負(fù)壓波動(dòng)情況同干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)相關(guān)聯(lián)。正常情況下干熄焦預(yù)存段溫度代表焦炭入爐的溫度負(fù)荷,而循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)同干熄爐焦?fàn)t入爐溫度負(fù)荷一致,因此,干熄焦鍋爐入口負(fù)壓隨焦?fàn)t直行溫度的增加而增大。

      1.3.3 干熄焦系統(tǒng)空氣導(dǎo)入量的影響因素

      空氣導(dǎo)入量的控制受循環(huán)氣體中CO2、CO含量及焦炭成熟度等因素影響。工業(yè)試驗(yàn)中焦?fàn)t直行溫度的降低除了使進(jìn)入干熄爐紅焦顯熱減少及焦炭揮發(fā)分相應(yīng)變化外,其它指標(biāo)均維持不變。從表1可看出,空氣導(dǎo)入量隨直行溫度變化較大,空氣導(dǎo)入量在直行溫度處于1 222~1 250℃時(shí),空氣導(dǎo)入量隨直行溫度的增加逐漸降低,當(dāng)直行溫度繼續(xù)增加時(shí),空氣導(dǎo)入量迅速增加。干熄焦空氣導(dǎo)入量拐點(diǎn)對(duì)應(yīng)焦?fàn)t直行溫度機(jī)側(cè)為1 250℃,焦側(cè)為1 300℃。

      1.3.4 直行溫度變化對(duì)排焦溫度的影響

      從表1可以看出,排焦溫度受直行溫度影響不大,主要是調(diào)節(jié)干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速匹配了適宜的風(fēng)料比,從而保證了紅焦在干熄爐內(nèi)的冷卻效果。干熄焦生產(chǎn)應(yīng)在保證排焦溫度的前提下,降低循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)。其原因有兩點(diǎn):一是循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)的降低減少了干熄焦負(fù)荷,降低了能源消耗;二是循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)受干熄焦鍋爐入口壓力限制。

      2 干熄焦燒損率與干熄焦系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的相關(guān)性研究

      2.1 干熄焦燒損率的影響因素

      2.1.1 焦?fàn)t溫度控制對(duì)焦炭燒損的影響

      干熄爐內(nèi)焦炭燒損影響因素研究目前國內(nèi)主流有兩種觀點(diǎn)。一是干熄爐內(nèi)焦炭燒損的主要影響因素是空氣導(dǎo)入量的多少;二是干熄爐循環(huán)氣體中高濃度CO2與C的還原反應(yīng)才是導(dǎo)致焦炭燒損的直接原因。工業(yè)試驗(yàn)研究表明,CO2還原反應(yīng)是焦炭燒損擴(kuò)大的根本原因,而空氣導(dǎo)入量的多少是焦炭燒損量的直接表現(xiàn)。C與CO2反應(yīng)的平衡常數(shù)及吉布斯常數(shù)見表2。CO2與C的反應(yīng)屬于典型的氣固吸熱反應(yīng),低于800 K(527℃)時(shí)吉布斯函數(shù)G變化為正,反應(yīng)平衡常數(shù)K在10-2數(shù)量級(jí),CO2與C的反應(yīng)沒有進(jìn)行。從表1可以看出,冷卻段上部溫度在200~240℃區(qū)間內(nèi),因此CO2的還原反應(yīng)在干熄爐內(nèi)冷卻段外圍不會(huì)發(fā)生。

      表2 C與CO2反應(yīng)的平衡常數(shù)及吉布斯常數(shù)

      劉華飛等人對(duì)干熄爐內(nèi)循環(huán)氣體溫度、焦炭溫度分布做了系統(tǒng)研究[3]見圖1所示。圖1中縱坐標(biāo)為距干熄爐風(fēng)帽中心高度x,橫坐標(biāo)為距干熄爐風(fēng)帽中心的半徑r。

      圖1 焦炭溫度分布

      由圖1可以看出,靠近爐墻和風(fēng)帽處的溫度梯度較大。而實(shí)際試驗(yàn)表明,從580℃開始CO2開始與C急劇反應(yīng)。由圖1(a)和圖1(b)可以看出,600℃(圖中曲線單位為℃)梯度線以上的溫度區(qū)域?qū)儆谶€原反應(yīng)的區(qū)域。由反應(yīng)動(dòng)力學(xué)理論可知,氣固反應(yīng)分為內(nèi)擴(kuò)散、外擴(kuò)散和表面反應(yīng),不考慮內(nèi)擴(kuò)散以及內(nèi)表面對(duì)還原反應(yīng)的影響,循環(huán)氣體在靠近爐墻和風(fēng)帽周邊位置反應(yīng)速度快。在干熄爐內(nèi)部分循環(huán)氣體中CO2濃度較高,可認(rèn)為反應(yīng)主要受循環(huán)氣體流速影響。隨著焦?fàn)t直行溫度的降低,焦炭顯熱逐漸減少,爐內(nèi)焦炭溫度為600℃梯度分布曲線向上移動(dòng),則CO2還原反應(yīng)區(qū)間急劇縮小,因此隨著焦?fàn)t直行溫度的降低,空氣導(dǎo)入量開始呈減少趨勢(shì)。

      2.1.2 循環(huán)氣體中CO濃度對(duì)焦炭燒損的影響

      干熄爐內(nèi)循環(huán)氣體流過焦炭縫隙時(shí)處于劇烈紊流狀態(tài),層流底層對(duì)CO2擴(kuò)散傳質(zhì)影響不考慮,因此CO2還原反應(yīng)速率主要受外表面反應(yīng)控制,由朗謬爾經(jīng)典吸附理論可知,降低CO2在循環(huán)氣體中的分壓可有效降低CO2與C反應(yīng)的速率,固體表面 CO 吸收率公式見式(1)~(2)。

      式中,θ為固體表面CO2吸附率;K為吸附平衡常數(shù);P為 CO2分壓,Pa;v為固體表面反應(yīng)速率,mol/(L·s);kr為固體表面反應(yīng)速率系數(shù),mol/(L·s)。

      由于干熄爐循環(huán)氣體密閉系統(tǒng)中CO和CO2濃度處于相互反應(yīng)轉(zhuǎn)化的狀態(tài)之中,焦?fàn)t機(jī)側(cè)直行溫度從1 250℃繼續(xù)降低時(shí),干熄爐空氣導(dǎo)入量會(huì)逐漸增加。原因是隨著直行溫度的繼續(xù)降低,焦炭出現(xiàn)不成熟的問題,焦炭揮發(fā)份含量逐漸增加,循環(huán)氣體的CO含量也增加,為保持系統(tǒng)安全,則需導(dǎo)入大量空氣將多余的CO燃燒掉,進(jìn)一步增加循環(huán)氣體中CO2的含量,導(dǎo)致焦炭燒損率的迅速增加。

      2.2 干熄焦燒損率的生產(chǎn)實(shí)際研究

      對(duì)鞍鋼煉焦總廠4號(hào)干熄焦系統(tǒng)空氣導(dǎo)入量的數(shù)據(jù)采集,計(jì)算干熄焦系統(tǒng)焦炭的燒損率。干熄焦氣體循環(huán)系統(tǒng)中CO、CO2除焦炭自帶的部分外,CO、CO2在干熄爐內(nèi)產(chǎn)生源見式(1)~(3)。

      根據(jù)蓋斯定律,一個(gè)反應(yīng)分作幾步進(jìn)行和一步到最終狀態(tài)時(shí)的熱效應(yīng)是相同的,因此化學(xué)平衡式(1)和(2)的熱反應(yīng)效果是相同的。干熄焦日常生產(chǎn)中循環(huán)氣體中CO∶CO2的體積比 (摩爾數(shù))約為2∶5,將其代入C與O2反應(yīng)的化學(xué)式中配平后得到式(4):

      4號(hào)干熄焦空氣導(dǎo)入量平均為12 844 m3/h,則干熄焦系統(tǒng)耗氧量為:

      設(shè)循環(huán)氣體中各組分不變,O2與C反應(yīng)生成CO、CO2體積比為 2∶5,設(shè)完成反應(yīng)(4)所需要 C 為Xmol,則:

      按式(4)計(jì)算干熄爐內(nèi)炭燒損摩爾量X(C),則:

      X(C)轉(zhuǎn)換成消耗炭的質(zhì)量為:

      焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間按照19 h,單爐產(chǎn)量21.5 t計(jì)算,平均排焦量113 t/h,則焦炭燒損率為:

      2.3 調(diào)整CO、H2控制上限可行性論證

      隨著干熄焦的連續(xù)生產(chǎn),干熄爐內(nèi)循環(huán)氣體中CO組成會(huì)逐漸增加。循環(huán)氣體的可燃成分累積主要有兩部分:一是在干熄爐裝紅焦的過程中,預(yù)存段負(fù)壓導(dǎo)致空氣進(jìn)入干熄爐與C發(fā)生不完全反應(yīng)生成CO;二是裝入的紅焦中揮發(fā)份含量相對(duì)較高,隨著生產(chǎn)的連續(xù)進(jìn)行,干熄焦循環(huán)氣體中CO和H2含量逐步增加。由于H2爆炸極限為4.0%~74.2%、CO爆炸極限為12.5%~74.0%,因此干熄爐混合性氣體爆炸主要起因是H2含量的超標(biāo)。而正常生產(chǎn)操作中CO含量控制在4.0%左右時(shí),上限控制在6.0%;H2含量一般在0.4%~0.7%之間,上限控制在3.0%,因此可以適當(dāng)提升CO含量,上限控制在7.0%完全是可行的。經(jīng)過半年的實(shí)踐證明,CO含量上限控制在7%能夠確保干熄焦系統(tǒng)安全運(yùn)行。

      2.4 干熄焦提高CO2效果

      生成CO2需要消耗的氧是生成CO耗氧量的2倍,因此適當(dāng)降低循環(huán)氣體中CO2含量,提高CO含量可降低C的損耗,實(shí)現(xiàn)降低焦炭燒損目的。因此把4號(hào)干熄焦循環(huán)氣體中CO控制上限調(diào)整為7.0%,則干熄爐系統(tǒng)關(guān)鍵生產(chǎn)參數(shù)變化見表3,而觀察循環(huán)氣體中CO:CO2的比例則變?yōu)?∶3,在此比例下配平化學(xué)式,見式(5):

      觀察改變CO控制上限后4號(hào)干熄焦的空氣導(dǎo)入量為11 044 m3/h,則耗氧量為:

      通過方程平衡式(5)可以計(jì)算出干熄爐內(nèi)炭燒損的摩爾量為:

      因此,調(diào)整后焦炭的燒損量為1.553 t/h,4號(hào)干熄焦的燒損率為1.37%。調(diào)整控制限后,干熄焦炭產(chǎn)量增加了0.133 t/h,降低了噸焦的生產(chǎn)成本。

      表3 鞍鋼4號(hào)干熄焦調(diào)整CO上限后系統(tǒng)工況變化統(tǒng)計(jì)

      3 干熄焦系統(tǒng)穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的優(yōu)化措施和效果

      3.1 穩(wěn)定焦?fàn)t主要參數(shù)

      因干熄焦循環(huán)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)、空氣導(dǎo)入量隨焦?fàn)t直行溫度的變化而變化,將4號(hào)干熄焦對(duì)應(yīng)的焦?fàn)t機(jī)側(cè)直行溫度標(biāo)準(zhǔn)值調(diào)整為1 250℃、焦側(cè)調(diào)整為1 300℃。機(jī)側(cè)和焦側(cè)直行溫度分別比之前的機(jī)側(cè)(1 260℃)和焦側(cè)(1 310℃)直行溫度降低了10℃,通過焦餅中心溫度驗(yàn)證焦炭成熟度較好。焦?fàn)t加熱用高爐煤氣耗量減少了6 000 m3/h,因此,溫度調(diào)節(jié)后焦?fàn)t的高爐煤氣消耗降低,同時(shí)優(yōu)化了干熄焦生產(chǎn)工況。

      3.2 適度降低空氣導(dǎo)入量

      研究提高CO濃度上限對(duì)干熄爐內(nèi)焦炭燒損的影響。在保持焦?fàn)t直行溫度、焦?fàn)t周轉(zhuǎn)時(shí)間及焦炭質(zhì)量穩(wěn)定的前提下,通過4號(hào)干熄焦的實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證,將干熄焦空氣導(dǎo)入量由原來12 844 m3/h降低到11 730 m3/h,CO濃度控制上限值由6.0%提高到7.0%,干熄爐內(nèi)焦炭燒損率降低了0.13%,因此將循環(huán)氣體中CO濃度上限調(diào)整至7.0%,降低生產(chǎn)時(shí)循環(huán)氣體中CO2含量和焦炭表面CO2的吸附率,以及降低CO2還原速率,可有效降低干熄爐內(nèi)焦炭的燒損,增加干熄焦焦炭產(chǎn)量。

      3.3 改變干熄焦調(diào)控方式

      干熄爐預(yù)存段溫度(T5)與焦?fàn)t直行溫度趨勢(shì)變化一致,干熄焦系統(tǒng)可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)T5溫度變化趨勢(shì),并反饋給調(diào)火崗位及時(shí)進(jìn)行焦?fàn)t爐溫的調(diào)整;也可依據(jù)T5溫度預(yù)先判斷干熄焦后3 h內(nèi)生產(chǎn)變化情況,對(duì)干熄焦各控制參數(shù)提前調(diào)節(jié),提升干熄焦的生產(chǎn)效率;通過監(jiān)測(cè)循環(huán)氣體中H2濃度的變化情況,可判斷存在問題的炭化室,保證焦?fàn)t及干熄焦的穩(wěn)定生產(chǎn)。

      4 結(jié)論

      (1)經(jīng)過焦?fàn)t與干熄焦系統(tǒng)實(shí)際對(duì)比研究,采取措施后焦?fàn)t直行溫度降低10℃,焦?fàn)t加熱用高爐煤氣耗量減少了6 000 m3/h,優(yōu)化了焦?fàn)t熱工調(diào)節(jié)體系。

      (2)對(duì)干熄焦?fàn)t內(nèi)二氧化碳的還原反應(yīng)進(jìn)行了系統(tǒng)分析,提出了提高干熄爐循環(huán)氣體中CO含量控制上限的控制措施,降低了干熄爐內(nèi)焦炭的燒損,提高了焦?fàn)t及干熄焦的生產(chǎn)效率。

      [1]陳志明,姚紅英.干熄焦生產(chǎn)實(shí)踐及發(fā)展方向的探討[J].鋼鐵,2001,36(5): 1-4.

      [2]趙沛,蔣漢華.鋼鐵節(jié)能技術(shù)分析 [M].冶金工業(yè)出版社,北京:1999.

      [3]劉華飛.干熄爐內(nèi)傳熱和流體流動(dòng)的數(shù)學(xué)模型[J].熱科學(xué)與技術(shù), 2003,1(2):113-116.

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