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      9FA燃機燃燒監(jiān)測系統(tǒng)介紹及案例分析

      2018-05-06 00:58:28
      今日自動化 2018年4期
      關鍵詞:跳機分散度燃機

      (杭州華電半山發(fā)電有限公司,杭州 310000)

      0 引言

      STAG 109FA單軸聯(lián)合循環(huán)機組是當前世界上最先進的燃氣—蒸汽聯(lián)合循環(huán)大型發(fā)電機組之一。它由PG9351FA型燃氣輪機(下簡稱9FA燃機)D10型三壓有再熱系統(tǒng)的雙缸雙流式汽輪機、390H型氫冷發(fā)電機和三壓有再熱但帶冷凝器除氧的自然循環(huán)余熱鍋爐組成。除余熱鍋爐由國內(nèi)成套外,其余均由美國通用電氣公司(簡稱GE公司)提供[1]。燃氣輪機、蒸汽輪機和發(fā)電機剛性的串聯(lián)在一根長軸上,軸配置形式為:GT—ST—GEN(燃機—汽機—發(fā)電機),轉速3 000 r/min,從發(fā)電機方向看軸按逆時針方向轉動。

      1 燃燒監(jiān)測系統(tǒng)的介紹及分析

      9FA燃機無法直接測量18個燃燒室的溫度,在排氣擴壓段均勻分布了31個排氣熱電偶,通過對這31個排氣溫度(高低)分散程度的實時監(jiān)測來判斷燃燒室是否工作在正常狀態(tài)。S1、S2、S3分別為分散度1、分散度2、分散度3,即31個排氣熱電偶中最高點排氣溫度與最低點、次低點、次次低點的差值,Sa為允許分散度,是一個計算值。一旦監(jiān)測到排氣分散度超過允許范圍,則控制系統(tǒng)會發(fā)出相應的報警甚至跳機信號,從而起到保護燃燒室、透平等高溫部件的作用。

      允許排氣分散度=TTXM×TTKSPL4-CTDA×TTKSPL3+TTKSPL5。

      穩(wěn)定工況下TTXSPL的上下限為170 ℉(94.4 ℃)和50 ℉(27.8 ℃),變工況過程中增加100 ℉(55.6 ℃),相當于退出燃燒檢測,以避免排氣分散度引起的報警或跳機。

      平均排氣溫度TTXM是除去比31個排氣溫度測點中第2高點低500 ℉(277.8 ℃)的所有測點后,再除去剩下測點中的最高點與最低點,余下測點的算術平均值。

      TTKSPL4=0.145。

      壓氣機排氣溫度CTDA的上下限為725 ℉(385 ℃)和300 ℉(148.9 ℃)。

      TTKSPL3=0.08。

      TTKSPL5=60 ℉。

      1.1 報警和跳機信號情況

      1.1.1 排氣分散度報警

      (1)燃燒故障報警信號(COMBUSTION TROUBLE),產(chǎn)生原因是S1或S3/Sa≥1(即:分散度1或分散度3≥允許分散度),延時1 s。(2)熱電偶故障報警信號(EXHAUST THERMOCOUPLE TROUBLE),產(chǎn)生原因是S1/Sa≥5(即:分散度1≥允許5倍的允許分散度,說明某點排氣溫度異常偏高,壞點),延時4 s。

      1.1.2 排氣分散度跳機

      排氣溫度分散度大遮斷報警信號(HIGH EXHAUST TEMPERATURE SPREAD TRIP),產(chǎn)生原因是當L4置1且L14HS置1(即機組95%額定轉速以上)時,燃燒監(jiān)測保護起作用。在燃燒監(jiān)測保護起作用的情況下,出現(xiàn)下列情況中的任意一種時,排氣溫度分散度大跳機[2]。

      (1)1≤S1/Sa<5且S2/Sa≥0.8(即分散度1<5倍的允許分散度,但≥允許分散度,且分散度2≥0.8倍的允許分散度)且S1最低排氣溫度點和S2次低排氣溫度點相鄰,延時2 s。(2)S1/Sa≥5且S2/Sa≥0.8(即分散度1≥5倍的允許分散度且分散度2≥0.8倍的允許分散度)且S2次低排氣溫度點和S3次次低排氣溫度點相鄰,延時2 s。(3)S3/Sa≥1(即分散度3≥允許分散度),延時2 s。

      2 燃燒系統(tǒng)異常

      某日中午,#1機負荷250 MW時出現(xiàn)排氣分散度增大的情況,當時平均排氣溫度TTXM為648 ℃,31個排氣溫度中最低的3個分別是第8、9、10點,允許排氣分散度Sa為80 ℃,最大分散度S1為25 ℃。至下午3點鐘,機組負荷為288 MW,排氣分散度增大的情況趨于嚴重,但未出現(xiàn)報警,當時的Sa為79 ℃, S1為55 ℃,TTXM為642 ℃,最低的3個排氣溫度分別為第6、7、8點。次日凌晨3點,機組負荷320 MW,S1接近Sa(Sa為76 ℃,S1為74 ℃),最低的3個排氣溫度分別為第5、6、7點。次日10點7分鐘,#1機負荷267 MW,Sa為88 ℃,S1、S2、S3分別為70 ℃、42 ℃、40 ℃,TTXM為647 ℃,當時最低點為8、9、7,分別為579 ℃、605 ℃、609 ℃,明顯形成低溫區(qū)。11點46分鐘因排氣分散度大機組從220 MW跳機,跳機前瞬間出現(xiàn)了#4火焰探頭無火、燃燒故障、火焰探測故障報警,之后出現(xiàn)排氣分散度大跳機、熄火、解列。當時最低的3個排氣溫度11點546 ℃,第10點573 ℃, 12點576 ℃,TTXM為648 ℃。

      對機組排氣分散度大跳機前排氣溫度低溫區(qū)隨負荷變化的移動規(guī)律列表如表1所示。

      表1 排氣溫度低溫區(qū)隨負荷變化的移動規(guī)律

      停機后對燃燒室進行孔窺檢查時發(fā)現(xiàn)第18、1、2燃燒器噴嘴的PM4通道存在管道法蘭墊片碎屑的現(xiàn)象,進行更換后解決了機組運行中排氣分散度不正常的問題。

      3 燃料通道進異物

      某日,#2機正常運行中再因#18和#1燃燒器噴嘴的PM4通道工作異常,引起機組排氣分散度大跳機。之后對#1和#18的1、2燃燒器的PM4噴嘴進行孔窺檢查,同時吸岀了#18、#1燃燒器PM4通道內(nèi)的異物。機組重新啟動后恢復正常。

      對機組排氣分散度大跳機前排氣溫度低溫區(qū)隨負荷變化的移動規(guī)律列表如表2所示。

      表2 排氣溫度低溫區(qū)隨負荷變化的移動規(guī)律

      通過兩次的排氣分散度總結可知,因為燃機的旋轉方向為順時針(從排氣擴壓段向壓氣機方向看),因此燃氣的氣流也將產(chǎn)生順時針方向的旋轉。當某一燃燒室出現(xiàn)故障無法正常燃燒時,反映到排氣溫度,低溫區(qū)將發(fā)生順時針偏移,負荷越高,偏轉角越小,負荷越低,偏轉角越大。

      發(fā)現(xiàn)排氣溫度低溫區(qū)隨負荷變化的移動規(guī)律,從實際運行參數(shù)可以看出,一旦燃燒系統(tǒng)出現(xiàn)異常,不僅排氣分散度將明顯增大,排氣溫度低溫區(qū)明顯形成,而且隨機組負荷的減小,排氣溫度低溫區(qū)將順時針方向偏移。

      4 燃燒監(jiān)測系統(tǒng)異常

      某日 7點42分#3機第二次CI后首次點火成功,8點55分投入溫度匹配,8點18分#3機排氣熱電偶第15點壞,直接開路。8點58分排氣熱電偶第24點開始大幅波動,9點20分徹底壞,當時第24點-57 ℉,第15點0 ℉,第16點613 ℉,TTXM700 ℉,滿足了S1/Sa≥5且S2/Sa≥0.8,且S2與S3低點相鄰的排氣分散度大跳機條件。停機后熱工更換了15、16、24、25、26、27、28共7個排氣溫度測溫元件。

      5 預防措施

      通過分析,我們知道了燃燒檢測系統(tǒng)對于機組安全運行,存在著重要的意義。工作在高溫區(qū)的燃機燃燒系統(tǒng)組件,出現(xiàn)各種的異常情況在所難免,為避免出現(xiàn)人為因素造成的燃燒系統(tǒng)事故擴大,我們應該注意以下幾方面。

      (1)機組點火后及運行中,需要經(jīng)常觀察排氣分散度的變化情況,一旦發(fā)現(xiàn)有增大的趨勢,需要高度關注,并且立即檢查是否出現(xiàn)了明顯的排氣低溫區(qū),且判斷低溫區(qū)是否隨負荷的變化而偏移。若僅僅是排氣熱電偶故障造成的排氣分散度增大,不會出現(xiàn)排氣低溫區(qū)隨負荷變化而偏移的情況[3]。

      (2)機組運行中出現(xiàn)了排氣分散度明顯增大,且排氣低溫區(qū)明顯隨負荷變化時,建議及時停機,對燃燒系統(tǒng)進行孔窺檢查,發(fā)現(xiàn)并解決問題后再重新啟動機組,避免設備故障的擴大。

      (3)一旦出現(xiàn)了因排氣分散度大造成的跳機,在分析清楚原因之前不能盲目重新啟動機組。因為機組的燃燒監(jiān)測保護只有在95%額定轉速以上才起作用,在點火后至全速前這段時間內(nèi),即使因燃燒系統(tǒng)故障導致排氣分散度嚴重異常,也不會造成機組跳機。在未判斷清楚燃燒系統(tǒng)故障程度之前,盲目重新啟動機組很可能造成事故的擴大。

      (4)機組啟動前若發(fā)現(xiàn)一點以上排氣溫度嚴重異常,應處理正常后再啟動機組,避免因排氣熱電偶異常導致無謂跳機。

      (5)忽視排氣分散度增大趨勢,盲目運行將導致嚴重后果。

      6 結束語

      文章對9FA燃機燃燒監(jiān)測系統(tǒng)進行了簡單的介紹、案例分析以及注意事項,在以后的工作中要不斷的總結經(jīng)驗,將燃燒系統(tǒng)故障的發(fā)生熄滅于萌芽階段,保證安全生產(chǎn)。

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