林長波,許恩永,馮高山,展 新
(東風(fēng)柳州汽車有限公司,廣西 柳州545005)
方向盤作為汽車操縱系統(tǒng)輸入端和駕駛員直接接觸端,影響著汽車舒適性和駕駛員指令傳輸準(zhǔn)確性,這種振動形式會對駕駛者的操作和健康帶來不利影響,評估振動影響需要考慮到振動強度和頻率等因素[1]。振動問題通??梢詮囊种普駝蛹?、改善振動傳遞路徑和優(yōu)化機械參數(shù)三個方面加以改進[2]。目前,諸多研究者主要集中與致力于解決方向盤怠速抖動問題。文獻(xiàn)[3]基于模態(tài)分析和振動測試等研究方向盤抖動的影響因素,通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化和輕量化設(shè)計進行振動控制。文獻(xiàn)[4-7]采用傳遞路徑分析查找方向盤抖動的原因,通過改變懸置系統(tǒng)固有頻率解決相應(yīng)問題,等等。本文針對某型商用車高速行車時出現(xiàn)方向盤抖動嚴(yán)重的問題,采用分析傳遞路徑、試驗排查和模態(tài)測試分析定位問題主要原因,提出解決方案和優(yōu)化改進措施,并通過試驗以及結(jié)合專家動態(tài)感知評價進行驗證。
用戶反映某型商用車在運營過程中行駛至70~90 km/h的速度時出現(xiàn)方向盤異常抖動現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了汽車駕駛舒適性性和行駛安全性,該問題也引起了司機的不滿及客戶的抱怨,攸關(guān)品牌競爭力。為復(fù)現(xiàn)該問題,本文對廠內(nèi)多輛同類型車輛進行路面測試,發(fā)現(xiàn)在60~95 km/h車速內(nèi)都出現(xiàn)不同程度的方向盤左右(Y向)抖動問題,難以滿足客戶對舒適性的高要求。因此,查找該問題的關(guān)鍵原因和研究解決方案迫在眉睫。
為深入分析問題,本文選擇其中一輛振動較為嚴(yán)重的問題車通過LMS Test.Lab系統(tǒng)進行道路振動測試實驗,通過三向加速度傳感器采集方向盤中心和3點方向的振動數(shù)據(jù),如圖1所示。獲得抖動車速為70~95 km/h時,Y向(左右方向)振動幅值與車速的關(guān)系,如圖2所示。
圖1 傳感器布置圖
圖2 振動加速度與車速關(guān)系
由于方向盤抖動沒有公認(rèn)的定量評價標(biāo)準(zhǔn),只能基于主觀評價判斷[8],而司機對于方向盤的振動加速度極為敏感,因此采用振動加速度幅值來評價振動強度[9]。本文通過組織多位專家進行多次動態(tài)感知評審和多次相關(guān)測試,得出該型商用車方向盤Y向振動小于0.5 m/s2時手感覺不到振動,可定為舒適狀態(tài),而大于1.5 m/s2時手感發(fā)麻,能見到方向盤左右晃動,且出現(xiàn)重影,定為不可接受狀態(tài)。由圖2測試結(jié)果可見,車速為90 km/h時達(dá)到最大值,且遠(yuǎn)超出客戶的可接受范圍。
由傳遞路徑分析可知,方向盤抖動激勵源主要來自發(fā)動機和路面,這些振動經(jīng)過發(fā)動機懸置、懸架和駕駛室懸置等隔振傳遞到方向盤,傳遞過程路徑復(fù)雜,涉及零部件較多,給故障排查帶來困難。
為查找原因,文章進行了以下試驗測試:1)原地空擋工況,發(fā)動機轉(zhuǎn)速從怠速開始,以50 r/min遞增,到3 000 r/min.通過測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),發(fā)動機空轉(zhuǎn)時方向盤抖動都在可接受范圍;2)行駛工況,無論掛擋還是空擋滑行,車速低于60 km/h或高于100 km/h,方向盤抖動減輕或者消除;3)掛擋將車速提高到100 km/h以上,進行空擋滑行,車速達(dá)到原故障車速時故障出現(xiàn);4)分別掛7檔(次高檔)和8檔(最高檔),加速到故障車速時故障出現(xiàn);5)將方向盤高度調(diào)整到最低位置時,方向盤發(fā)生抖動時車速升高。如原車故障車速為80 km/h,方向盤高度調(diào)整到最低位置后故障車速變?yōu)?0 km/h.
從上面測試可見方向盤抖動故障與車速相關(guān),與發(fā)動機轉(zhuǎn)速和傳動軸轉(zhuǎn)速無關(guān)。經(jīng)排查可知,導(dǎo)致問題出現(xiàn)的可能原因有:1)底盤傳動系統(tǒng)各零部件質(zhì)量不合格,導(dǎo)致振動激勵過大;2)懸架隔振性能不足,不能有效衰減來自路面的激振力;3)駕駛室懸置隔振性能不足,不能有效衰減來自底盤的激振力;4)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率偏低,與來自底盤的激勵頻率耦合。
對上述可能因素進行測試和分析,定位故障的主要原因。
(1)底盤傳動系統(tǒng)零部件質(zhì)量不合格,振動過大
對問題車的鋼圈、輪胎跳動量測量,發(fā)現(xiàn)右前輪胎的跳動量異常(徑向:3.64 mm、端面:3.10 mm),鋼圈失圓,更換汽車鋼圈并全部做車輪動平衡,將備胎與右前輪對調(diào)后試車,方向盤依然存在抖動異常。
(2)懸架隔振性能不足
對問題車前橋隔振率進行測試,在90 km/h的隔振率為44.8%.將汽車前鋼板彈簧抽掉第三片后再次進行試驗,汽車在90 km/h的隔振率為54.1%.隨著懸架剛度降低,隔振率提高,但故障情況仍然沒有得到解決。
(3)駕駛室懸置隔振性能不足
該測試問題車采用的是半浮駕駛室懸置,將前懸置由原來的橡膠減振更換成螺旋彈簧減振方式,即駕駛室懸置由半浮改成全浮結(jié)構(gòu),提升駕駛室懸置隔振性能。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn),方向盤抖動現(xiàn)象有所減輕,在90 km/h的振動幅值仍為1.32 m/s2,遠(yuǎn)達(dá)不到用戶能夠接受的程度。
(4)傳動系統(tǒng)固有頻率偏低,與來自底盤的激勵頻率耦合
對該問題車進行詳細(xì)道路振動試驗,獲取Y向振動頻率與車速關(guān)系的瀑布圖,如圖3所示。從圖中可見抖動車速為70~95 km/h,抖動頻率約為12.5~17 Hz,頻率階次明顯。
圖3 方向盤Y向振動瀑布圖
根據(jù)該測試車輛的相關(guān)參數(shù),計算出8檔時抖動發(fā)生車速的相關(guān)頻率如表1所示。結(jié)合振動瀑布圖和相關(guān)激勵頻率可見,90 km/h車速附近振動最大時,該頻率對應(yīng)的是車輪轉(zhuǎn)頻的2階旋轉(zhuǎn)頻率。由以上分析可知,該車型高速行車方向盤抖動的主要激勵源來自輪胎。
表1 汽車8檔相關(guān)激勵頻率
對該問題車型的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)在約束狀態(tài)下進行模態(tài)分析,得出其固有頻率及振型,并通過測試進行模態(tài)驗證。
本文根據(jù)該車型轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的參數(shù)建立其三維模型,并將模型導(dǎo)入HyperMesh軟件中進行網(wǎng)格劃分,各零部件之間均按實際情況進行連接,并設(shè)置邊界和約束條件,在OptiStruct中采用Lanczos方法進行模態(tài)分析[10]。轉(zhuǎn)向系統(tǒng)一階振型為方向盤沿Y向左右晃動,如圖4所示,從圖中可見該振型的頻率為16 Hz.結(jié)合圖4和表1可見,該頻率與900 r/min車速下的車輪轉(zhuǎn)頻的二階頻率相重合。
圖4 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)第一階模態(tài)振型(16Hz)
在有限元建模過程中,轉(zhuǎn)向系統(tǒng)模型的簡化將導(dǎo)致模型與實際結(jié)構(gòu)存在偏差。因此有必要對實車約束狀態(tài)下的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)做模態(tài)測試,驗證模型的準(zhǔn)確性。本文采用錘擊法測試轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的測點加速度響應(yīng),并提取系統(tǒng)的模態(tài)參數(shù)[11]。方向盤測點布置。
如圖5中(a)所示,力錘分別在轉(zhuǎn)向盤和轉(zhuǎn)向管柱上進行激振,測試結(jié)果如圖5中(b)中所示。從圖中可見,方向盤Y向抖動的頻率相應(yīng)為15.4 Hz,與仿真結(jié)果相吻合,與輪胎二階頻率相接近經(jīng)上述測試分析,可確定該商用車高速行車方向盤抖動是由轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率與輪胎二階旋轉(zhuǎn)激勵頻率耦合發(fā)生共振所致。
圖5 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)測點布置和測試響應(yīng)
解決共振最好的辦法就是錯開固有頻率和激勵頻率。多自由度系統(tǒng)方程一般形式如下:
式中[M]、[C]、[K]分別為系統(tǒng)的質(zhì)量矩陣、阻尼矩陣和剛度矩陣,{F}為激勵力向量。
系統(tǒng)模態(tài)是系統(tǒng)的固有特性,與外部條件無關(guān),同時考慮到阻尼對振型和固有頻率影響較小,將振動方程進行如下簡化:
設(shè)解為:{x}={φ}eiωx,從而可得到特征方程為:從特征方程可知,提升系統(tǒng)固有頻率最直接有效的方式是減小系統(tǒng)質(zhì)量或提升系統(tǒng)剛度。目前,該車型方向盤已經(jīng)做過輕量化處理,改進空間有限。下面尋求通過提升轉(zhuǎn)向系統(tǒng)剛度的途徑加以解決。
該測試樣車轉(zhuǎn)向柱為焊接件,剛度較低。為提升轉(zhuǎn)向柱剛度,將測試樣車轉(zhuǎn)向柱更換為鑄造結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)向柱,雖然這樣提升了轉(zhuǎn)向系統(tǒng)的剛度,但由于鑄件質(zhì)量有所增加,固有頻率降低,經(jīng)測試1階模態(tài)頻率由原來的15.4 Hz降到14.5 Hz,實車測試發(fā)現(xiàn)方向盤抖動現(xiàn)象加劇,且抖動車速降低了約5 km/h.因此,該方案不可行。
在轉(zhuǎn)向柱支架兩邊各增加一個支架作為加強筋,以提高其剛度,如圖6中(a)所示[12]。經(jīng)模態(tài)分析得到轉(zhuǎn)向系統(tǒng)1階模態(tài)提高到了19.2 Hz,在原來的基礎(chǔ)上提升了19.3%,如圖6中(b)所示。通過實車測試發(fā)現(xiàn)方向盤抖動現(xiàn)象消失,問題得以徹底解決。
圖6 增加加強筋后結(jié)構(gòu)示意圖及模態(tài)測試(19.2Hz)
通過增加雙支架雖解決了高速行車方向盤抖動問題,但每個支架上需多安裝四顆螺釘,影響美觀,不宜在量產(chǎn)車型上使用。
本文基于結(jié)構(gòu)分析,對支架結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化和改進,在支架中間槽中增加隔板,且加寬右側(cè)加強筋,如圖7中(a)所示。將優(yōu)化后的轉(zhuǎn)向柱支架安裝到轉(zhuǎn)向系統(tǒng),并進行模態(tài)測試,一階固有頻率提高到22.2 Hz,提升了37.9%,如圖7中(b)所示。將優(yōu)化后的支架進行試制和實車試驗,行駛至方向盤抖動車速,抖動消失,抖動問題得以解決。
圖7 優(yōu)化的結(jié)構(gòu)對比及優(yōu)化模態(tài)測試
針對汽車高速行車方向盤抖動問題,文章通過傳遞路徑分析、試驗排查結(jié)合模態(tài)測試方法定位并找到方向盤行車振動的根本原因?;谀B(tài)分析和共振理論提出增加轉(zhuǎn)向系統(tǒng)剛度的改進方案,并通過優(yōu)化支架結(jié)構(gòu)提升剛度,改變系統(tǒng)固有頻率,避開頻率共振區(qū)。最后通過仿真和試驗驗證,結(jié)果表明完全滿足改進目標(biāo),解決了方向盤行車抖動問題,提高駕駛舒適性和行車安全性,從而為此類問題提供工程參考。
參考文獻(xiàn):
[1]Goglia V,Gospodari Z,Kosuti S,et al.Hand-transmitted vibration from the steering wheel to drivers of a small fourwheel drive tractor.[J].Applied Ergonomics,2003,34(1):45-49.
[2]Shen Y,Chu B,Liu D C,et al.Optimization of Steering System of Forklift Vehicle for Idle Performance[J].Mathemati cal Problems in Engineering,2015(4):1-9.
[3]趙衛(wèi)艷,谷雪松.重型卡車怠速方向盤抖動機理研究[J].汽車實用技術(shù),2017(6):155-157.
[4]方德廣,祖慶華.輕型客方向盤怠速抖動問題的傳遞路徑分析[J].機械設(shè)計與制造,2016(3):61-64.
[5]Li S,Guo Q,Zong L,et al.Application of multiple-refer ences transfer path analysis on the vibration at steering wheel under road excitation[C]//Transportation Electrification Asia-Pacific IEEE Conference and Expo,2014:1-5.
[6]侯鎖軍,史文庫,毛 陽.應(yīng)用傳遞路徑分析方法對方向盤抖動貢獻(xiàn)量的研究[J].西安交通大學(xué)學(xué)報,2013,47(3):132-136.
[7]宋海生.基于擴展OPAX傳遞路徑分析方法的輕型客車振動控制研究[D].長春:吉林大學(xué),2012.
[8]趙紅飛,丁曉明,呂俊成.某微型車方向盤抖動控制策略[J].汽車工程師,2014(9):19-21.
[9]Ge X,Jin Y,Zhu C.Analysis and optimization of forklift truck steering wheel idle vibration[J].Journal of Advanced Mechanical Design Systems&Manufacturing,2015,9(3):23-28.
[10]Xiang TM,Zhou ST,Yi L.Free Modal Analysis for Spiral Bevel Gear Wheel Based on the Lanczos Method[J].Open Mechanical Engineering Journal,2015(9):637-645.
[11]Sun L,Chen N,Zhao Z.Experimental Modal and Dynamic Performances Analysis of Car’s Body-in-white[J].Journal of Residuals Science&Technology,2016,13(8):1-4.
[12]Do H,Park S,Kang J.Study of Parameters for Resonance Avoidance of Steering Wheel[J].Transactions of the Korean Society for Noise&Vibration Engineering,2017,27(5):573-580.