張培軍
(中車永濟電機有限公司 技術(shù)中心檢修技術(shù)部, 西安 710016)
隨著和諧型機車牽引電機運營里程和時間的增加、在線運行情況和故障的反饋,牽引電機的檢修工作重點是從檢修基礎(chǔ)技術(shù)研究、檢修工藝提升等方面展開。目前配屬HXD3/HXD3C型電力機車的YJ85A/A1牽引電機已陸續(xù)進入C6修階段,運行里程已達200萬km,HXD2/HXD2C型電力機車牽引電機、HXN3型內(nèi)燃機車牽引電機在隨后幾年將陸續(xù)進入C6修階段。中車永濟電機有限公司(簡稱:永濟電機公司)通過對各和諧型機車牽引電機2年檢、C5修的檢修數(shù)據(jù)和工藝進行匯總分析,為和諧型機車牽引電機C6修的檢修技術(shù)、檢修工藝改進提升提供理論依據(jù)。
永濟電機公司生產(chǎn)制造的幾種和諧型機車牽引電機主要性能參數(shù)如表1。
表1 和諧型機車牽引電機參數(shù)表
目前,HXD3/HXD3C型機車YJ85A/A1牽引電機已陸續(xù)進入C6修,永濟電機公司重點開展其檢修技術(shù)研究。截止2017年12月永濟電機公司檢修HXD3/HXD3C型機車YJ85A/YJ85A1牽引電機共15303臺,其中檢修YJ85A電機8 931臺, YJ85A1電機6 372臺,東芝電機810臺(見表2)。
在檢修的過程中,從數(shù)據(jù)和故障統(tǒng)計等方面分析入手,不斷對電機設計及工藝過程進行改進,實現(xiàn)對關(guān)鍵零部件的可靠性壽命預測,為牽引電機C6修程提供理論依據(jù)。2015年6月將HXD3型機車牽引電機使用SKF軸承的電機全部更換為NTN軸承;2015年11月對HXD3型機車牽引電機傳感器固定螺栓增加平墊圈,避免傳感器固定螺栓與線夾無法緊密貼合。2017年5月對HXD3型機車高級修牽引電機轉(zhuǎn)軸軸錐根部退刀槽進行加工改制,有效避免轉(zhuǎn)軸運行過程中出現(xiàn)疲勞裂紋造成斷軸故障。
表2 HXD3/HXD3C型機車牽引電機檢修級別分類統(tǒng)計
根據(jù)檢修過程統(tǒng)計分析,機車牽引電機故障多為電機接地及傳感器故障(見表3)。
2.1.1對接地故障進行分析
對檢修后出現(xiàn)絕緣故障的45臺電機進行拆解、分析,判定35臺為接地故障,具體情況見表4。
表3 牽引電機故障統(tǒng)計
表4 絕緣故障電機分析
進一步對35臺接地故障電機拆解分析并尋找接地原因,發(fā)現(xiàn)由于絕緣薄弱造成接地的有17臺,具體情況見表5~表6,圖1~圖2。
表5 YJ85A電機接地原因分析
表6 YJ85A1電機接地原因分析
圖1 YJ85A電機接地原因占比
圖2 YJ85A1電機接地原因占比
根據(jù)上述統(tǒng)計分析可知,YJ85A/A1牽引電機運行故障主要是接地問題,主要原因為電機線圈絕緣及三相線焊接薄弱,從總運行時間和在線運行電機數(shù)量看,接地故障率較低,且隨檢修級別增加故障率并未增加,絕緣性能趨于穩(wěn)定。故C6修時應對牽引電機絕緣性能進行進一步分析驗證,驗證絕緣結(jié)構(gòu)的可靠性。
2.1.2對傳感器故障的分析
據(jù)統(tǒng)計,機車運行中速度傳感器故障率為1.07%,速度傳感器故障表現(xiàn)為小齒輪遲緩、電機無速度信號等嚴重故障。鑒于YJ85A/YJ85A1牽引電機C6修時速度傳感器已使用200萬km(12年),下次C5修為300萬km(18年),C6修為400萬km(24年),為避免隨后電機運用過程中出現(xiàn)大量速度傳感器故障,建議在C6修對速度傳感器進行更新。
2.1.3對軸承故障的分析
HXD3/HXD3C型機車牽引電機為3套軸承結(jié)構(gòu),傳動端裝配NU330軸承,非傳動端裝配NU320和QJ318軸承。其中C5修(100萬km)時對NU330軸承、QJ318軸承進行更新,NU320軸承檢測合格后繼續(xù)使用。牽引電機C6修時已運行200萬km,需對NU330、NU320、QJ318 3套軸承全部進行更新。
為保證HXD3/HXD3C型機車YJ85A/YJ85A1牽引電機C6修后的質(zhì)量和性能,檢修過程中進行以下試驗項點,與C5修相同(見表7)。
表7 牽引電機C6修試驗項點
牽引電機結(jié)構(gòu)部件大多是鑄鋼材質(zhì),其中鑄造機座螺孔損傷最為常見,牽引電機多以滾抱懸掛方式安裝在轉(zhuǎn)向架上,例如YJ85A/YJ85A1牽引電機機座上8個M36吊掛螺孔為對外安裝接口,螺孔質(zhì)量直接關(guān)系到機車運行安全。由于機車在行駛過程中受到較大彎矩、沖擊,加之檢修過程中與螺孔配合的螺栓的頻繁拆卸會導致螺孔損傷,因此明確機座吊掛螺孔允許存在的缺陷范圍及螺孔修復方案尤為重要。
根據(jù)永濟電機公司經(jīng)驗和企業(yè)標準Q/YD41-035-1999規(guī)定,機座吊掛部位允許非相鄰兩個螺孔中的一個螺孔的頭2齒因螺紋中徑超差造成止規(guī)通過,但超差螺孔的個數(shù)應符合表8規(guī)定。
表8 機座吊掛部位螺孔的牙型缺陷
螺孔1.2倍孔徑深度之下允許因鑄造缺陷出現(xiàn)螺紋不完整,但其缺陷直徑(周長)不得大于螺孔直徑的1/3(或1/3倍直徑×3.14倍周長),且缺陷不得貫穿至相鄰螺孔。吊掛面每邊只允許存在兩處,且兩處必須是機座吊掛中心兩邊各一處。超出允許范圍的螺孔允許返修處理,處理方案優(yōu)先選用安裝鋼絲螺套方式修。
鋼絲螺套是一種內(nèi)螺紋緊固件,是由冷軋高精度菱形截面的不銹鋼絲精確加工而成的一種彈簧狀內(nèi)外螺紋同心體,自由狀態(tài)的鋼絲螺套比其欲裝入的內(nèi)螺孔稍大,裝配過程中施加到安裝工具的扭力使其通過引導圈直徑進行收縮,從而進入了用鋼絲螺套專用絲錐加工好的安裝內(nèi)螺紋中,安裝好以后鋼絲螺套產(chǎn)生類似彈簧作用的膨脹,使其牢固地固定于內(nèi)螺孔中,從而形成符合標準的高精度內(nèi)螺紋,見圖3,圖4。
鋼絲螺套可嵌入鋁、鎂合金、鑄鐵、玻璃鋼、塑料等低強度的工程材料的螺紋孔中,形成標準的螺紋,也可用于修復磨損或損壞的螺孔。鋼絲螺套能夠增加螺紋連接的承載力和疲勞強度,使螺栓與連接鋼絲螺套的螺紋之間形成彈性連接,因而消除了內(nèi)外螺紋之間的螺距和牙型半角誤差,可在規(guī)定的長度上使每圈螺紋上的載荷均勻分布,因而加強了內(nèi)螺紋連接強度,并能起到減振作用,因此可以提高螺紋連接的疲勞強度,見圖5。
圖3 鋼絲螺套
圖4 鋼絲螺套修復后的機座吊掛螺孔
圖5 鋼絲螺套收縮旋入底孔示意圖
鋼絲螺套由極硬的冷軋不銹鋼絲制成,似鏡面的表面減少了摩擦和磨損,可使螺栓上由于摩擦而產(chǎn)生的阻力減少90%,從而用最少的旋緊力矩得到最大預警力矩和螺栓拉力,防止螺栓松脫,使螺栓處于最佳使用狀態(tài)。
鋼絲螺套安裝操作簡單、可重復性好,既快速又經(jīng)濟,對于螺孔損壞的重要部件,只要將其重新攻絲,安裝鋼絲螺套,配件即可繼續(xù)使用(見圖6)。且鋼絲螺套安裝不僅不受安裝位置限制,也不受安裝個數(shù)限制,即配件上所有螺孔損壞均可以用安裝鋼絲螺套的方法修復,而采用傳統(tǒng)的加鋼堵(或滿焊)重新鉆孔攻絲的方式修復螺孔會受到嚴格的條件限制,如機座吊掛螺孔允許加鋼堵修復的條件應符合企業(yè)標準Q/YD41-035-1999規(guī)定(見表9)。
圖6 裝入鋼絲螺套力矩示意圖
吊掛部位的螺孔個數(shù)≤4≤6≤10≤20>20允許修復的螺孔個數(shù)12346
針對電機運行后出現(xiàn)的配件螺孔損壞故障,采取相應的措施進行修復,鋼絲螺套作為一種新興的螺孔修復方式,應用范圍會越來越廣泛,對于延長電機及部件的使用壽命具有重大意義。
針對檢修產(chǎn)品修復工藝進行研究,不斷總結(jié)檢修經(jīng)驗,借助先進的修復手段,即可保證產(chǎn)品質(zhì)量,又可節(jié)約檢修成本、創(chuàng)造經(jīng)濟效益。
和諧型機車牽引電機(HXD2、HXD2C、HXD3/HXD3C、HXN3)拆解外封環(huán)、內(nèi)封環(huán)、軸承內(nèi)圈等熱套件時原采用手動液壓泵、人工抬升及移動液壓單作用油缸的拆解的工藝方式,生產(chǎn)效率低、勞動強度大。為了提高生產(chǎn)效率、減輕勞動強度,對檢修工藝進行研究和提升,設計采用電動泵、專用升降行走平臺的工藝提升方案對拆解工藝過程進行優(yōu)化。
從原來的人工操作液壓泵、人工抬升移動單作用液壓油缸(質(zhì)量約20 kg)改變?yōu)闄C械升降移動,大大減輕了工人勞動強度。經(jīng)實際操作驗證,檢修6臺牽引電機,最高可節(jié)省110 min,明顯提升了檢修作業(yè)效率,見圖7,圖8。
圖7 改進前拆解方式
圖8 改進后拆解方式
為保證牽引電機軸承的裝配質(zhì)量和機車在線運行安全,機車牽引電機軸承裝配前均須檢測軸承徑向游隙。
改進前軸承徑向游隙檢測方法為:使用塞尺片置于軸承上端滾子和內(nèi)圈滾道圓周間,轉(zhuǎn)動內(nèi)套和滾子保持架組件一周,滾子和滾道對塞尺片的擠壓力應以抽動塞尺時略有阻力為宜,在連續(xù)3個滾子上能通過的塞尺片的最大值為軸承的徑向游隙值見圖9。
改進后軸承徑向游隙檢測方法為:設計專用游隙檢測工裝,使用能夠精確檢測軸承游隙的千分表檢測軸承徑向游隙,提高檢測精度、可靠性。將軸承水平放置在底座平臺上用定位螺栓通過壓板將軸承內(nèi)圈壓緊,安裝千分表,用手向軸承外圈施加千分表反方向的推力至推不動時,將千分表調(diào),再用手向軸承外圈施加千分表方向推力至推不動為止,讀取千分表指針的讀數(shù)。然后松開壓板螺栓,將軸承在原位置順時針依次旋轉(zhuǎn)120°分別將軸承內(nèi)圈壓緊,按上述方法檢測,讀取千分表指針的讀數(shù),3次讀數(shù)的平均值即為軸承徑向游隙。
圖9 改進前軸承徑向游隙檢測示意圖
圖10 改進后軸承徑向游隙檢測示意圖
改進前的檢測方法人為干擾因素較大,測量數(shù)據(jù)為估算值,檢測精度較低;改進后排除了操作誤差,千分表3次測量取平均值后取得的數(shù)值能夠直觀、精確的檢測軸承徑向游間隙。
機車運行過程中由于斜齒輪軸向分力、軸向沖擊的影響,會導致軸承承受軸向力,因此軸承裝配后要求的軸向竄動量至關(guān)重要。
改進前軸承軸向竄量檢測方法為:牽引電機傳動端轉(zhuǎn)軸軸頭擰一個M30吊環(huán),將磁座百分表吸在定子上,百分表側(cè)頭壓在傳動端外封環(huán)上,用撬棍將轉(zhuǎn)子推向一邊,記錄百分表讀數(shù),然后將轉(zhuǎn)子再用撬棍拉向另一邊,記錄百分表讀數(shù),2次讀數(shù)之差即為軸承軸向竄量見圖11。
改進后軸承軸向竄量檢測方法為:設計專用檢測工裝,使用電動液壓泵代替人工用撬棍推拉的方式檢測。將磁座百分表吸在傳動端軸承外蓋上,百分表側(cè)頭壓在傳動端外封環(huán)上,在非傳動端安裝專用的測軸竄工裝,利用電動液壓泵驅(qū)動將轉(zhuǎn)子裝配拉向非傳動端一側(cè),記錄百分表讀數(shù),然后調(diào)換壓板位置將轉(zhuǎn)子裝配推向另一邊,2次讀數(shù)之差即為軸承的軸向竄量,注意控制壓力不得超過70 MPa,見圖12。
圖11 改進前軸向竄動量檢測示意圖
改進后由于電動液壓泵可精確控制推拉力的大小,因此檢測精度與可靠性可有效改善。
圖12 改進后軸向竄動量檢測示意圖
2014年8月至2015年2月期間,其他廠家檢修后的HXD3/HXD3C機車牽引電機在運用過程中轉(zhuǎn)軸產(chǎn)生裂紋,甚至發(fā)生5起斷軸事故;針對轉(zhuǎn)軸裂紋故障,為了避免在線運行牽引電機出現(xiàn)疲勞裂紋進而發(fā)生斷軸的嚴重運行事故,通過充分計算和研討確認,轉(zhuǎn)軸疲勞裂紋產(chǎn)生的原因為主動齒輪與轉(zhuǎn)軸過盈量太大,使轉(zhuǎn)軸軸錐根部產(chǎn)生壓迫疲勞,在長期的交變載荷作用下,產(chǎn)生疲勞裂紋,見圖13所示。
在牽引電機高級修時采取對轉(zhuǎn)軸軸錐退刀槽進行加工改制方案,可有效避免原設計導致的轉(zhuǎn)軸運行疲勞裂紋故障。配屬HXD3/HXD3C機車的YJ85A/YJ85A1電機用的轉(zhuǎn)軸軸錐退刀槽改進方案見圖14。(改進說明:在原成品轉(zhuǎn)軸上加工掉圖15中飄黃色部分)
圖13 齒輪端面與轉(zhuǎn)軸接觸部位的裂紋
圖14 改進前轉(zhuǎn)軸軸錐退刀槽
圖15 改進后轉(zhuǎn)軸軸錐退刀槽
改制后的轉(zhuǎn)軸裝配主動齒輪后,由于轉(zhuǎn)軸退刀槽的延伸,可有效避免主動齒輪端面與轉(zhuǎn)軸的接觸,解決了牽引電機運行時產(chǎn)生的轉(zhuǎn)軸疲勞裂紋故障。
通過對和諧型機車牽引電機檢修和在線運用出現(xiàn)的問題不斷統(tǒng)計、分析、總結(jié),在C6修時采取合理的優(yōu)化改進和修復方案,在保證不失修不過修前提下,持續(xù)開展基于大數(shù)據(jù)分析和試驗驗證的檢修基礎(chǔ)技術(shù)研究,提升檢修技術(shù)和工藝水平、提高檢修效率、降低勞動強度、降低檢修成本、改善作業(yè)環(huán)境,從而保障檢修后牽引電機安全可靠運行。
[1] GB/T 24425.6-2009 鋼絲螺套技術(shù)條件[S].
[2] GB/T 24425.1-2009 普通型鋼絲螺套[S].
[3] Q/YD 41-035-1999 鑄造機座螺孔技術(shù)條件[S].