劉 敏康 力李 明張澤燕
(1.中國(guó)石化西南石油工程有限公司井下作業(yè)分公司,四川 德陽(yáng) 618000;2.中國(guó)石化西南石油工程有限公司鉆井工程研究院,四川 德陽(yáng) 618000)
川南威遠(yuǎn)區(qū)塊龍馬溪組頁(yè)巖氣儲(chǔ)量豐富,資源量約7 290×108m3。該區(qū)塊井型為水平井,完井方式采用套管完井,下入橋塞分段壓裂以提高儲(chǔ)層產(chǎn)量。由于威遠(yuǎn)區(qū)塊頁(yè)巖儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),傳統(tǒng)的分段加砂壓裂難以精確打開(kāi)儲(chǔ)層,采用川西砂巖水平井常用的壓裂模式效果不佳。暫堵壓裂技術(shù)可利用暫堵劑的封堵作用導(dǎo)致液體轉(zhuǎn)向,從而打通未充分可改造的射孔簇,實(shí)現(xiàn)井筒與油氣藏接觸最大化,有效提高采收率[1]。為此,通過(guò)對(duì)頁(yè)巖氣暫堵壓裂機(jī)理的研究、室內(nèi)暫堵劑的優(yōu)選和評(píng)價(jià),形成了一套適合威遠(yuǎn)區(qū)塊龍馬溪儲(chǔ)層地質(zhì)特征的暫堵壓裂工藝技術(shù),為威遠(yuǎn)頁(yè)巖氣的高效開(kāi)發(fā)提供了技術(shù)保障。
1.1.1 地質(zhì)構(gòu)造及儲(chǔ)層物性
區(qū)塊位于威遠(yuǎn)背斜和自流井背斜之間,整體為北東向展布的向斜構(gòu)造。龍馬溪組為陸棚相沉積,埋深為3 500~3 900 m,儲(chǔ)層為黑色、灰黑色含炭質(zhì)(含灰質(zhì))、硅質(zhì)頁(yè)巖及灰綠色粉砂質(zhì)泥巖,總體表現(xiàn)為硅質(zhì)含量較高、黏土礦物含量較低。龍馬溪組一段儲(chǔ)層物性測(cè)量結(jié)果(圖1)為:平均氦氣孔隙度為3.12%,平均水滲透率為0.14 mD,基質(zhì)孔隙以有機(jī)孔、黏土礦物孔為主,少量脆性礦物孔,局部見(jiàn)微裂縫。有機(jī)質(zhì)類型主要為Ⅰ型,有機(jī)碳含量(TOC)實(shí)測(cè)為1.25%~3.21%,平均值可達(dá)2.23%,低于焦石壩平均3.56%的水平。
圖1 WY1井龍一段儲(chǔ)層物性柱狀圖
1.1.2 巖石力學(xué)特性
頁(yè)巖儲(chǔ)層的天然裂縫很小,只有通過(guò)壓裂工程形成的誘導(dǎo)裂縫才能提高儲(chǔ)層的孔隙度和滲透率,從而形成工業(yè)氣流[2]。壓裂改造方式與巖石脆性有直接關(guān)系,脆性越大的巖石在外力作用下越容易形成裂縫。巖石的脆性受其脆性礦物含量的影響。
WY201井、WY202井巖性分析結(jié)果表明,巖性組分主要以石英礦物、黏土礦物及碳酸鹽巖為主,石英類礦物含量平均達(dá)45%,頁(yè)巖硅質(zhì)含量較高,有利于后期壓裂改造形成復(fù)雜縫網(wǎng)。另外,泊松比和楊氏模量也是表征頁(yè)巖脆性的兩個(gè)參數(shù),脆性礦物含量越高,楊氏模量越大,泊松比越?。?]。WY201井楊氏模量為17~39 GPa,泊松比為0.09~0.30,脆性指數(shù)為39%~70%,儲(chǔ)層脆性較強(qiáng),取心巖心表明發(fā)育以垂直裂縫為主、水平、斜縫和高角度裂縫有200多條。WY202井龍馬溪組壓裂段巖石脆性指數(shù)為50%~60%,脆性指數(shù)較高,實(shí)施壓裂工藝能夠形成復(fù)雜網(wǎng)狀裂縫。
1.2.1 壓裂施工地質(zhì)難點(diǎn)
1)儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng)。威遠(yuǎn)龍馬溪組儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng),很難設(shè)計(jì)與儲(chǔ)層精確地質(zhì)模型相匹配的壓裂裂縫模型;儲(chǔ)層低孔低滲導(dǎo)致了水力裂縫部署的不明確性,加大了裂縫控制技術(shù)實(shí)施的難度。
2)巖石脆性指數(shù)高。如表1所示,威遠(yuǎn)龍馬溪組石英含量平均為36.72%,黏土含量平均為29.5%,脆性礦物含量平均高達(dá)65.35%,利于實(shí)現(xiàn)水力裂縫,地層的可壓性優(yōu)于永川區(qū)塊,但比焦石壩差。
3)天然裂縫和層理較發(fā)育。天然裂縫較發(fā)育,利于與人造裂縫相互串通,總體較有利于形成復(fù)雜裂縫網(wǎng)絡(luò)。
1.2.2 壓裂施工工程難點(diǎn)
1)儲(chǔ)層埋深大,施工壓力高。龍馬溪組儲(chǔ)層埋深為3 500~3 900 m,破裂壓力系數(shù)為2.8~3.0,壓裂施工泵壓高,最高達(dá)到120 MPa,最大排量為20 m3/min。
2)水平段長(zhǎng),單段砂量和液量大,施工時(shí)間長(zhǎng)。單段最大砂量為110 m3,最大液量為3 400 m3。同時(shí)連續(xù)加砂時(shí)間長(zhǎng)(每段持續(xù)加砂0.8~1 h),易出現(xiàn)高壓件爆管、刺漏風(fēng)險(xiǎn),且泵配件消耗量成倍增加。
3)地層溫度高,壓裂液性能要求高。如WY1井龍馬溪組地層溫度為115℃左右,對(duì)線性膠壓裂液體系高溫下的抗剪切性能提出了更高要求。
表1 WY1井巖石可壓性綜合評(píng)價(jià)指標(biāo)
流體總是向阻力最小的方向流動(dòng)。如圖2所示,壓裂施工時(shí)投入抗壓強(qiáng)度很高的暫堵劑后,當(dāng)暫堵劑進(jìn)入射孔炮眼后,部分進(jìn)入地層中的裂縫或高滲透層在炮眼處和高滲透帶產(chǎn)生濾餅橋堵,形成高于裂縫破裂壓力的壓差,使后續(xù)壓裂液不能繼續(xù)進(jìn)入原有裂縫從而發(fā)生轉(zhuǎn)向進(jìn)入高應(yīng)力區(qū)或新裂縫層,促使新縫的產(chǎn)生和支撐劑的鋪置變化,從而建立新的流體流動(dòng)通道,溝通老裂縫未動(dòng)用的油氣層,提高油氣產(chǎn)量。另外,暫堵劑一般選用活性可溶抗壓小球,易溶于地層水或壓裂液,對(duì)地層污染很小。
圖2 暫堵壓裂地層造縫示意圖
暫堵壓裂工藝?yán)梦⒌卣鸱▽?duì)施工時(shí)裂縫延伸進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)[4]。當(dāng)主壓裂施工結(jié)束后停泵,人工加入暫堵劑,暫堵劑為直徑8~12 mm的可溶性小球,打初壓開(kāi)井用膠液以6~8 m3/min的排量泵送暫堵劑至射孔段,降排量為2~3 m3/min。觀察施工壓力變化,掌握暫堵效果,當(dāng)壓力迅速升高后表明暫堵成功,接著加大排量壓開(kāi)新的裂縫,從而達(dá)到儲(chǔ)層體積壓裂,增加儲(chǔ)層泄油面積和流動(dòng)通道[5]。
為滿足儲(chǔ)層保護(hù)要求,暫堵劑在壓裂液或地層水中溶解率越高越好。室內(nèi)實(shí)驗(yàn)表明,濃度為1%的暫堵劑溶液在50℃、100℃、150℃3種溫度條件下,溶解率均為100%,而溶解時(shí)間隨著溫度的升高變短:50℃時(shí),暫堵劑溶解時(shí)間為1 h;100℃時(shí),溶解時(shí)間為0.8 h;150℃時(shí),溶解時(shí)間縮短為0.55 h。暫堵劑在不同介質(zhì)中溶解時(shí)間也不一樣,實(shí)驗(yàn)表明:50℃溫度下,暫堵劑在水中完全溶解所需時(shí)間為1 h;在10%的KCl液中溶解時(shí)間為1.5 h;在壓裂液中溶解時(shí)間則縮短為2.5 h。
暫堵劑粒徑選擇對(duì)暫堵轉(zhuǎn)向效果起到?jīng)Q定性作用。粒徑太大時(shí)暫堵劑不易進(jìn)入裂縫中形成橋塞,粒徑太小則不易停留在裂縫孔隙內(nèi)形成橋塞。這里可以借鑒鉆井液橋漿堵漏中的理想填充模型——三分之一架橋,即選擇小于大孔道半徑1/3的顆粒,從而達(dá)到暫堵劑有效充填裂縫的目的。
經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn),威遠(yuǎn)龍馬溪組最大孔喉半徑為23.53 μm[6-7],因此室內(nèi)選擇10 μm、30 μm、50μm 3種粒徑的暫堵劑按3:1:1比例組分,對(duì)一定寬度的微細(xì)裂縫進(jìn)行封堵。封堵結(jié)果顯示(表2):暫堵劑封堵率大于98%,擊穿壓力高于70 MPa,滿足現(xiàn)場(chǎng)施工要求。
表2 暫堵劑對(duì)模擬巖心的封堵效果表
在WY23-1HF井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用縫口暫堵壓裂工藝,通過(guò)復(fù)合暫堵顆粒在縫口形成橋餅從而改變高壓流體的方向,雖然在局部改造段有一定效果,但是根據(jù)微地震監(jiān)測(cè)結(jié)果表明,由于暫堵引起的轉(zhuǎn)向壓裂不明顯。具體實(shí)施效果如表3所示。
另外,應(yīng)用該技術(shù)在WY201HF等5口井實(shí)施改造,暫堵改造井段共3 413 m,平均單井測(cè)試產(chǎn)量為18.6×104m3,其中204區(qū)塊7號(hào)平臺(tái)第3口井暫堵改造井段為1 448 m,測(cè)試產(chǎn)量為11.73×104m3/d,高于204區(qū)塊開(kāi)發(fā)方案要求的單井測(cè)試產(chǎn)量?,F(xiàn)場(chǎng)每口井使用的液量約比常規(guī)技術(shù)用液量減少3 000 m3,大幅降低了頁(yè)巖氣壓裂對(duì)水量的需求,既提高了經(jīng)濟(jì)效益又降低了對(duì)環(huán)境的污染。
表3 WY23-1HF井暫堵前后效果對(duì)比表
1)暫堵壓裂技術(shù)能有效改善低滲低孔儲(chǔ)層的物性,增多和增大頁(yè)巖儲(chǔ)層的流動(dòng)通道,提高頁(yè)巖氣井產(chǎn)量。
2)威遠(yuǎn)區(qū)塊龍馬溪組儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng)、巖石硬脆、可壓性較好,在該區(qū)塊試點(diǎn)開(kāi)展暫堵壓裂施工對(duì)頁(yè)巖氣井暫堵施工工藝實(shí)施具有先導(dǎo)性意義。
3)室內(nèi)對(duì)常用暫堵劑進(jìn)行理化性能評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明暫堵劑具有溶解性好、封堵壓力高等特點(diǎn)。
4)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用證明:大部分井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用取得一定效果,暫堵施工井較常規(guī)壓裂施工井測(cè)試產(chǎn)量更高,證明暫堵壓裂技術(shù)對(duì)頁(yè)巖氣儲(chǔ)層改造效果明顯;有些井暫堵工藝實(shí)施效果不太明顯,還需進(jìn)一步研究適用條件并進(jìn)行進(jìn)一步改造。
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