陳永生
(廣州摩托集團(tuán)物業(yè)管理有限公司海珠分公司,廣東廣州510000)
包衣機(jī)是片劑生產(chǎn)中的重要設(shè)備之一,其作用是給素片表面包一層糖衣膜或薄膜。近年來,隨著人們對健康的關(guān)注度不斷提高,對藥品質(zhì)量及其生產(chǎn)工藝要求也更為嚴(yán)格,相應(yīng)地對制藥設(shè)備也提出了更高的要求。目前仍有部分較早期的包衣設(shè)備(本文以包糖衣膜的包衣機(jī)為例)的控制系統(tǒng)是采用繼電器以接線的形式進(jìn)行邏輯控制,系統(tǒng)控制不穩(wěn)定,容易出現(xiàn)設(shè)備故障,亟需對包衣機(jī)實施有效合理的整改。
首先,將素片放入包衣機(jī)轉(zhuǎn)鼓內(nèi),轉(zhuǎn)鼓做順時針旋轉(zhuǎn),然后分次對轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的素片加入糖漿,使糖衣片在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)翻滾、摩擦,使糖衣膜包裹均勻。同時,向轉(zhuǎn)鼓內(nèi)通入熱風(fēng),迅速除去素片糖衣膜表層的水分,最終獲得均勻、光滑的糖衣片。
根據(jù)工藝要求,包衣過程中需要控制以下環(huán)節(jié):(1)控制進(jìn)風(fēng)量的大??;(2)在一定范圍內(nèi)控制轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速;(3)對轉(zhuǎn)鼓和進(jìn)風(fēng)進(jìn)行加熱控制。
筆者通過分析包衣機(jī)的工作過程和控制系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)其存在以下缺點:
(1)包衣機(jī)的控制系統(tǒng)是采用繼電器以接線的形式進(jìn)行邏輯控制,控制按鈕較多,控制柜所占空間相對較大,由于生產(chǎn)環(huán)境粉塵較多,按鈕處容易積聚粉塵,導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)故障,不便于設(shè)備清理,易造成清潔盲區(qū),污染周圍環(huán)境,影響藥品質(zhì)量。
(2)包衣機(jī)轉(zhuǎn)鼓的旋轉(zhuǎn)速度通過機(jī)械調(diào)速控制,調(diào)速不穩(wěn)定,控制不便。
通過分析包衣機(jī)控制系統(tǒng)的工作情況,從方便、省時、穩(wěn)定等角度出發(fā),決定進(jìn)行以下方面的改造:
(1)采用PLC替代繼電器進(jìn)行系統(tǒng)控制。
(2)采用觸摸屏作為人機(jī)界面操作替代按鈕鍵操作。
(3)增加模擬量輸入模塊及輸出模塊各一個。
(4)采用變頻器控制調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速。變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用,將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置,可實現(xiàn)對交流異步電機(jī)的軟起動、變頻調(diào)速、提高運轉(zhuǎn)精度、改變功率因數(shù)、過流/過壓/過載保護(hù)等功能。
(1)PLC與模擬量輸出和輸入模塊分別選擇三菱FX2N-16MR、FX2N-4AD-PT模塊和FX2N-485-BD通信板。
(2)變頻器選擇三菱FR-A540-2.2K-CH。
(3)觸摸屏選擇三菱F940GOT作為操作界面,并運用SWOPC-FXDU/WIN-C軟件設(shè)置界面參數(shù)。
改造后的包衣機(jī)控制系統(tǒng)原理如圖1所示,由觸摸屏向PLC發(fā)送和接收數(shù)據(jù),通過PLC運行程序控制輸出電路各執(zhí)行元件的工作。轉(zhuǎn)鼓電機(jī)由變頻器控制調(diào)速,通過FX2N-485-BD模塊來接收和發(fā)送數(shù)據(jù)至PLC。FX2N-4AD-PT模塊將進(jìn)風(fēng)和轉(zhuǎn)鼓溫度數(shù)據(jù)通過轉(zhuǎn)換發(fā)送到PLC。
(1)使用觸摸屏,通過PLC和相關(guān)模塊,控制各執(zhí)行元件的啟動和停止;
(2)使用觸摸屏,通過PLC的FX2N-4AD-PT模塊,檢測和控制溫度;
(3)使用觸摸屏,通過PLC的RS-485總線,在運行中直接修改變頻器的運行頻率。
3.2.1 數(shù)據(jù)傳輸格式設(shè)置
系統(tǒng)數(shù)據(jù)按照通信請求→站號→指令代碼→數(shù)據(jù)內(nèi)容→校驗碼的格式進(jìn)行傳輸。其中,數(shù)據(jù)內(nèi)容可多可少,也可以沒有;校驗碼是求站號、指令代碼、數(shù)據(jù)內(nèi)容的ASCⅡ碼的總和,然后取其第2位的ASCⅡ碼。
3.2.2 變頻器數(shù)據(jù)代碼
變頻器數(shù)據(jù)代碼如表1所示。
3.2.3 通信格式設(shè)置
通信格式是通過特殊數(shù)據(jù)寄存器D8120進(jìn)行設(shè)置,根據(jù)控制要求,其通信格式設(shè)置如下:
(1)設(shè)數(shù)據(jù)長度為8位,即D8120的b0=1;
(2)奇偶性設(shè)為偶數(shù),即D8120的b1=1,b2=1;(3)停止位設(shè)為2位,即D8120的b3=1;
(4)通信速率設(shè)為19200bit/s,即D8120的b4=b7=1,b5=b6=0;
圖1 改造后的包衣機(jī)控制系統(tǒng)原理
表1 變頻器數(shù)據(jù)代碼
(5)D8120的其他各位均設(shè)為0。
因此,通信格式設(shè)置為D8120=9FH。
3.2.4 變頻器參數(shù)設(shè)置
根據(jù)上述通信格式設(shè)置,變頻器必須設(shè)置如下參數(shù):
(1)操作模式選擇(PU運行)Pr79=1。
(2)站號設(shè)定Pr117=0(設(shè)定范圍為0~31號站,共32個站)。
(3)通信速率Pr118=192(即19200bit/s,與PLC的通信速率相一致)。
(4)數(shù)據(jù)長度及停止位長Pr119=1(即數(shù)據(jù)長度為8位,停止位長為2位,與PLC的設(shè)置相一致)。
(5)奇偶性設(shè)定Pr120=2(即偶數(shù),與PLC的設(shè)置相一致)。
(6)通信再試次數(shù)Pr121=1(數(shù)據(jù)接收錯誤后允許再試的次數(shù),有兩種設(shè)置:0~10,表示如果錯誤連續(xù)發(fā)生次數(shù)超過允許值,變頻器將報警停止;9999,表示通信錯誤發(fā)生,變頻器沒有報警停止,這時變頻器可通過輸入MRS或RES信號,變頻器停止)。
(7)通信校驗時間間隔Pr122=9999(有三種設(shè)置:0,表示不通信;0.1~999.8,表示通信校驗時間(s)間隔;9999,表示如果無通信狀態(tài)持續(xù)時間超過允許時間,變頻器進(jìn)入報警停止?fàn)顟B(tài))。
(8)等待時間設(shè)定Pr123=20(有兩種設(shè)置:0~150,表示數(shù)據(jù)傳輸?shù)阶冾l器的響應(yīng)時間(ms);9999,表示用通信數(shù)據(jù)設(shè)定)。
(9)CR,LF有/無選擇,Pr124=0(有三種設(shè)置:0,表示無CR,LF;1,表示有CR;2,表示有CR,LF)。
(10)其他參數(shù)按出廠值設(shè)置。
3.2.5 觸摸屏畫面制作
(1)使用三菱觸摸屏制作軟件SWOPC-FXDU/WIN-C制作觸摸屏操作畫面,創(chuàng)建工程項目,設(shè)置觸摸屏的使用類型為F940GOT,設(shè)置連接PLC的類型為MELSEC-FX。
(2)按照圖2所示的操作畫面,制作和設(shè)置各操作鍵的動作和寫入元件方式。
3.2.6 PLC的I/O分配
PLC的I/O分配如表2所示。
3.2.7 PLC控制接線
PLC控制接線如圖3所示。
3.2.8 梯形圖程序
3.2.8.1 GXDeveloper程序設(shè)計
包衣機(jī)的電氣控制系統(tǒng)根據(jù)其使用要求,PLC的程序控制主要由主程序、控制程序和通信程序組成,其梯形圖程序分別如圖4、圖5、圖6所示。
3.2.8.2 程序說明
(1)X0為緊急停止按鈕,接通后M8034得電,PLC所有輸出禁止。X1、X2、X3、X5連接FR1~FR4,分別作為轉(zhuǎn)鼓電機(jī)、進(jìn)排風(fēng)電機(jī)和震粉電機(jī)的過載保護(hù)和觸摸屏發(fā)出報警信號的觸發(fā)條件,當(dāng)發(fā)生過載保護(hù)時,斷開相應(yīng)回路的輸出,并通過觸摸屏發(fā)出相應(yīng)的報警提示。
圖2 操作畫面的制作和設(shè)置
表2 PLC的I/O分配
圖3 PLC控制接線圖
圖4 主程序梯形圖
圖6 通信程序梯形圖
(2)M0~M5、M8~M9為觸摸屏開關(guān)位元件,通過觸摸屏連接到PLC。當(dāng)M4接通,Y1輸出,進(jìn)風(fēng)電機(jī)啟動;當(dāng)M5接通,Y2輸出,排風(fēng)電機(jī)啟動;T0、T1控制震粉電機(jī)Y5每隔30s開啟一次,時間為3s。
(3)當(dāng)M8、M9接通,PLC經(jīng)FX2N-4AD-PT模塊讀取傳感器檢測到的溫度值與設(shè)定溫度值并進(jìn)行比較,當(dāng)檢測溫度值小于設(shè)定溫度值時,M12、M32接通,Y3、Y4輸出,對轉(zhuǎn)鼓和進(jìn)風(fēng)進(jìn)行加熱。
(4)當(dāng)M1接通,PLC向變頻器發(fā)送正轉(zhuǎn)運行代碼,控制變頻器按照設(shè)定頻率運行,通過M2、M3或其他輸入方式改變變頻器輸出頻率,對轉(zhuǎn)鼓電機(jī)進(jìn)行無級調(diào)速控制,當(dāng)M0接通,PLC向變頻器發(fā)送停止運行代碼,轉(zhuǎn)鼓電機(jī)停止運行。
為保證設(shè)備在改造后能正常工作以及滿足所需要的性能,使用前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行運行調(diào)試。首先,檢查各控制線路的接線、PLC程序和各控制設(shè)備的參數(shù)設(shè)置,確保正確后,在帶電不帶負(fù)荷的情況下測試PLC與各模塊之間的通信及各元件的控制情況,利用觸摸屏改變變頻器輸出頻率,通過數(shù)字式萬能表測量頻率的變化。最后,接上負(fù)載通電運行,測試轉(zhuǎn)鼓電機(jī)的調(diào)速性能和工作電流,經(jīng)調(diào)試,設(shè)備能滿足預(yù)期的改造效果。
本文針對早期用于包糖衣膜的包衣機(jī)在生產(chǎn)過程中存在的不足,通過采用觸摸屏、PLC、變頻器等方法,對包衣機(jī)的控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,提高了設(shè)備的自動化生產(chǎn)性能,滿足生產(chǎn)工藝要求,改造后的包衣機(jī)比改造前每月節(jié)省1500元的維護(hù)保養(yǎng)等費用。
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