郭圣恩
(中國一重鑄鍛鋼事業(yè)部水壓機(jī)鍛造廠,黑龍江161042)
近些年隨著我國石化產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,加氫設(shè)備已成為許多重型裝備企業(yè)的重要主打產(chǎn)品。加氫產(chǎn)品的調(diào)質(zhì)工序更是成為整個(gè)生產(chǎn)過程中最為關(guān)鍵的工序之一,同時(shí)也是最容易出現(xiàn)質(zhì)量問題的關(guān)鍵一步,而調(diào)質(zhì)后的性能結(jié)果直接關(guān)乎產(chǎn)品是否能最終合格出廠。
近期,我公司試制了1件環(huán)氧乙烷反應(yīng)器管板鍛件,材質(zhì)為SA-765 Gr.Ⅱ,重量125.05 t。
我廠采用940℃調(diào)質(zhì)加620℃回火的方式,目前已完成調(diào)質(zhì)任務(wù)。經(jīng)性能檢驗(yàn),該管板性能未達(dá)到技術(shù)要求,檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
通過對殘樣金相分析發(fā)現(xiàn)鐵素體含量比例較大,在40%~60%之間,并且呈針狀,還發(fā)現(xiàn)組織中存在疑似魏氏體組織,其組織如圖1所示。
因此,鍛件所得到的組織勢必對性能產(chǎn)生較大影響,尤其是沖擊值,而得到此種組織一方面是淬火冷卻速度慢,另一方面是淬火溫度選擇過高導(dǎo)致的。
表1 管板鍛件性能檢驗(yàn)結(jié)果Table 1 Properties test results of tube sheet forgings
圖1 金相組織Figure 1 Metallurgaphic structure
我們利用余料對鍛件進(jìn)行了模擬實(shí)驗(yàn),如圖2所示。通過對試塊進(jìn)行重新淬火,獲得了較好的P+B組織,其性能也可達(dá)到要求,性能主要影響因素是淬火的冷卻速度。對試塊進(jìn)行熱處理空冷實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了鍛件返修前進(jìn)行正火處理可以獲得原鍛后熱處理空冷組織,為返修淬火做組織準(zhǔn)備。
圖2 模擬熱處理方案Figure 2 Simulated heat treatment scheme
表2 模擬實(shí)驗(yàn)性能結(jié)果Table 2 Simulated experimental performance results
圖3 金相照片F(xiàn)igure 3 Metallurgraphic picture
圖4 改進(jìn)工藝方案Figure 4 Improved process scheme
模擬實(shí)驗(yàn)性能結(jié)果見表2。
我們選取了性能較好的兩組試樣,即方案二和方案四的沖擊試樣進(jìn)行金相組織分析,金相照片如圖3所示。
在此基礎(chǔ)上我們利用沖擊殘樣做了部分元素的化學(xué)成分光譜分析,分析結(jié)果如表3所示。
通過4次模擬實(shí)驗(yàn)比對可以看出,不同調(diào)質(zhì)溫度對該鍛件性能結(jié)果有一定影響,當(dāng)淬火水循環(huán)情況較好時(shí)可以得到較快的冷卻速度、理想的淬火組織以及合格的性能結(jié)果。但是成分偏析的情況依然存在,并影響性能。在實(shí)際生產(chǎn)中,如果能實(shí)現(xiàn)加快鍛件冷卻速度,那么鍛件組織也就能進(jìn)一步得到細(xì)化。
表3 拉力試樣化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)Table 3 Chemical composition analysis result of tensile specimen (mass fraction, %)
通過分析我們認(rèn)為調(diào)質(zhì)水循環(huán)不暢也是造成性能不合格的原因之一,因此我們特意設(shè)計(jì)了適合管板淬火的芯子。通過芯子兩側(cè)伸出的水管可以引導(dǎo)水流向上涌出,從而大大改善鍛件周圍區(qū)域的水流循環(huán),保證獲得較快冷速。芯子中間開方孔,向上鋼板引導(dǎo),這樣可保證管板中部獲得較好冷速。
表4 管板鍛件返修后性能結(jié)果Table 4 Performance result of tube sheet after repairing
圖5 管板鍛件返修后金相組織Figure 5 Metallugraphic structure of tube sheet forgings after repairing
工藝方面,為了消除之前的疑似魏氏組織以及少量上貝氏體,我們在調(diào)質(zhì)前加一次正火,以便避免組織遺傳并獲得熱處理空冷組織。改進(jìn)工藝如圖4所示。
經(jīng)性能檢驗(yàn),該管板性能均已達(dá)到技術(shù)要求,具體情況如表4所示。
其組織如圖5所示。
返修方案應(yīng)用到大型鍛件后,雖然組織未獲得貝氏體,但很大程度上減少了鐵素體含量,進(jìn)而提高了鍛件性能,滿足了產(chǎn)品要求。
實(shí)驗(yàn)證明,淬火溫度不同對鍛件性能影響明顯,選擇正確的調(diào)質(zhì)溫度、設(shè)備、附具才能獲得良好的鍛件質(zhì)量。本次淬火試驗(yàn)件工藝方案的成功改進(jìn),對后續(xù)公司同類產(chǎn)品的生產(chǎn)起到了指導(dǎo)作用,對于公司市場開拓及提高市場競爭力具有重要意義。