曹 毅 蔣淑艷
山鋼萊蕪分公司焦化廠共有三套脫硫系統(tǒng),原設(shè)計采用HPF法脫硫工藝脫出焦?fàn)t煤氣中的硫化氫。2007年投產(chǎn)至今運行10年,主要存在脫硫效率波動較大、塔后煤氣含硫化氫達不到環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)要求,急需對脫硫系統(tǒng)進行優(yōu)化改造。
通過幾年的改進和實踐,萊鋼焦化廠基本解決了脫硫系統(tǒng)存在的各項問題,脫硫后的焦?fàn)t煤氣用于焦?fàn)t和加熱爐,燃燒完全達到新標(biāo)準(zhǔn)要求。
山鋼萊蕪分公司焦化廠在技術(shù)改造前存在的主要問題有:脫硫效率低、催化劑消耗量大、揮發(fā)氨濃度低、脫硫液溫度高,造成焦?fàn)t煙氣含硫不達標(biāo)排放,達不到環(huán)保要求。回收車間脫硫工序工藝流程圖見圖1。
圖1 萊鋼焦化廠脫硫工序工藝流程圖
HPF法焦?fàn)t煤氣脫硫是根據(jù)煤氣中同時存在的NH3、H2S、HCN的情況下,在溶液中用NH3吸收煤氣中的H2S、HCN,并在脫硫催化劑的作用下,使吸收液再生的濕式氧化脫硫法[1]。
通過研究發(fā)現(xiàn),脫硫反應(yīng)過程并沒有像傳統(tǒng)理論認為的割裂在不同的塔內(nèi),而主要的反應(yīng)集中在脫硫塔內(nèi),脫硫劑攜氧參與反應(yīng),再生塔主要作用為催化劑再生和硫磺浮選導(dǎo)出。脫硫塔內(nèi)存在H2S的持續(xù)吸收解離氧化和NH3,持續(xù)重復(fù)溶解吸收反應(yīng),這是整個技術(shù)改造的理論基礎(chǔ)。
根據(jù)阿倫尼烏斯方程,各個反應(yīng)的活化能和反應(yīng)速率有差異,NH3溶解和對H2S的吸收速率非??欤鳫S-氧化→S的速率慢,吸收后的反應(yīng)影響著再持續(xù)吸收解離氧化的效率,持續(xù)的吸收解離氧化推動了反應(yīng)正方向進行,所以持續(xù)時間影響著系統(tǒng)硫容和脫硫的效果。因此,將脫硫塔由并聯(lián)改造為串聯(lián)能有效延長H2S的吸收→解離→HS-氧化→S持續(xù)反復(fù)的時間,第二塔因副反應(yīng)少,入塔的氨硫比高,催化氧化環(huán)境好,從而可以實現(xiàn)更高的脫硫效率。另脫硫塔內(nèi)隨H2S的吸收氧化正反應(yīng)運行時,同時存在持續(xù)反復(fù)的NH3溶解→快速吸收H2S→HS-解離氧化釋放出NH3→再溶解吸收H2S的過程(既NH3→NH4+→NH3→);所以隨著H2S的吸收到氧化正反應(yīng)的持續(xù),部分NH3得到了重復(fù)利用,以此理論機理為基礎(chǔ),可以實現(xiàn)脫硫液低揮發(fā)氨的狀態(tài)下高效脫硫。
有以上兩方面的技術(shù)理論基礎(chǔ),從而提出了在低揮發(fā)氨的條件下,應(yīng)用兩級串聯(lián)HPF脫硫?qū)崿F(xiàn)技術(shù)升級的改造路線。該技術(shù)選擇打破了行業(yè)技術(shù)理論認為的需要9g/L高揮發(fā)氨工藝條件和需要三級脫硫達標(biāo)的技術(shù)路線。
3.2.1 脫硫塔塔徑計算:以回收二車間為例,脫硫煤氣量為60000m3/h,根據(jù)化工設(shè)計手冊查得氣液比值為30L/m3-35L/m3,脫硫液噴淋密度為50m3/(m2·h)-55m3/(m2·h)。
通過計算,可算出:
脫硫液段單位高度填料壓降△P1/z≈29Pa.m-1
1#脫硫塔填料層高度Z1=3×3.5+1.5=12m
2#脫硫塔填料層高度Z2=3×3.5+1.5=12m
1#、2#脫硫塔總阻力:
△P=△P1+△P2= (△P1/z) ×Z1×1.1×2=2×29×12×1.1×2=1531.2Pa
3.2.2 結(jié)論
由以上計算結(jié)果可以看出,兩脫硫塔串聯(lián)阻力為1531.2Pa,符合技術(shù)規(guī)程要求的脫硫塔串聯(lián)后氣相阻力小于4000Pa的要求。
3.2.3 再生風(fēng)量和循環(huán)量的核算[2]
(1)理論上氧化1Kg H2S需要的空氣量為2m3,當(dāng)煤氣量為60000m3/h,塔前含硫在10g/m3時,計算每小時實際消耗的空氣量:
Q=(60000×10)÷1000×2=1200m3/h
在生產(chǎn)過程中,由于浮選硫泡沫的需要,2座再生塔的鼓風(fēng)量控制在3000m3/h-3500m3/h。
由于回收二車間原設(shè)計3臺空壓機,設(shè)計能力均為40m3/min,二開一備。在正常生產(chǎn)時,只能有一臺空壓機為脫硫系統(tǒng)供風(fēng),通過理論計算發(fā)現(xiàn)脫硫的風(fēng)量明顯不足,脫硫系統(tǒng)硫泡沫導(dǎo)出不連續(xù),脫硫液中懸浮硫含量高達5g/L,影響了脫硫系統(tǒng)的高效運行,因此,在2011年又增加了1臺空壓機為脫硫系統(tǒng)供風(fēng),脫硫再生塔風(fēng)量可以達到3000m3/h以上,完全滿足了生產(chǎn)需要。
(2)脫硫液循環(huán)量的核算
目前脫硫液循環(huán)泵的最大流量3000m3/h,經(jīng)計算新設(shè)計的直徑為7m脫硫塔噴淋密度為77.9m3/(m2.h)。由于77.9m3/(m2.h)>55m3/(m2·h),因此目前脫硫循環(huán)泵提供的噴淋密度完全滿足設(shè)計要求,不再對脫硫液循環(huán)泵進行改造。
3.2.4 兩塔串聯(lián)工藝設(shè)計
通過對脫硫塔塔徑、脫硫塔氣相阻力及再生風(fēng)量和循環(huán)量的核算,要實現(xiàn)脫硫塔串聯(lián)運行,循環(huán)量能夠達到設(shè)計要求,再生風(fēng)量經(jīng)過對空壓機的升級改造也能達到設(shè)計要求,兩者都不是影響項目推進的關(guān)鍵因素,經(jīng)過核算若以直徑為5.8m的兩座脫硫塔進行串聯(lián),氣相阻力將會超過5kPa,根本不能滿足要求,因此脫硫塔直徑是影響整個脫硫系統(tǒng)串聯(lián)的關(guān)鍵因素。通過計算將脫硫塔塔徑設(shè)計為7m,并采用先進的氣液分布器,在保證氣液分布均勻、充分接觸的基礎(chǔ)上,保證了塔內(nèi)氣體的流通面積,進而降低塔內(nèi)阻力和系統(tǒng)阻力。由于場地規(guī)劃受限,實施了將原5.8m的脫硫塔拆除,在原基礎(chǔ)上新建7m的脫硫塔,并對相應(yīng)的工藝管線進行改造,為脫硫效率的提高完成了最為關(guān)鍵的一步。
3.3.1 影響因素分析
(1)氨損失的原因分析
原設(shè)計氨氣自蒸氨塔頂蒸出進入脫硫工序預(yù)冷塔,在預(yù)冷塔內(nèi)與煤氣混合,通過循環(huán)冷卻溫度降至30℃以下,在預(yù)冷塔內(nèi)大量的氨被循環(huán)液吸收,造成進入脫硫塔內(nèi)的氨降低,同時預(yù)冷塔內(nèi)多余的冷凝液被送往機械化澄清槽[3],由此導(dǎo)致以下兩個惡性循環(huán):
①蒸汽浪費,氨氣自90℃降至30℃,大量冷凝液冷凝,富含氨的冷凝液再回到循環(huán)氨水系統(tǒng),導(dǎo)致剩余氨水量增加,增加了蒸氨的負荷,造成蒸汽浪費;
(2)敏捷團隊組建。按照項目背景,選擇部署單一或多種模式,并按照任務(wù)特性選擇團隊成員。其中,須注意審慎設(shè)置團隊規(guī)模,宜小不宜大,以此保持敏捷性。對待不可忽視的人員缺口時,應(yīng)優(yōu)先考慮團隊內(nèi)部挖潛與培育。同時,亦可減少目標(biāo)產(chǎn)品初期迭代目標(biāo)。
②進入脫硫塔的氨量減少。大量的氨被帶回到循環(huán)氨水系統(tǒng),煤氣帶入脫硫塔的氨減少,影響了脫硫液中揮發(fā)氨的量,影響了脫硫效率。
(2)脫硫液溫度造成氨的損失
脫硫系統(tǒng)每年的7月-9月,由于環(huán)境溫度較高,脫硫液溫度一般都要超過40℃,脫硫液溫度的升高,使脫硫液中氨的平衡分壓大于氣相中的分壓,脫硫液中的溶解氨發(fā)生脫吸,因此降低了脫硫液中揮發(fā)氨含量。2011年為減少氨的損失,將蒸氨塔產(chǎn)生的氨氣直接進脫硫塔不再經(jīng)預(yù)冷塔冷卻,經(jīng)過對2010年和2011年的脫硫系統(tǒng)兩年的同期運行數(shù)據(jù)觀察(見表2、表3),氨氣直接進脫硫塔時,冬季脫硫液溫度一般在40℃左右,夏季脫硫液溫度則要高于45℃。改造后雖然解決了氨在預(yù)冷塔內(nèi)的損失,但是相應(yīng)的脫硫液溫度的升高,帶來了氨在大氣中的揮發(fā)損失(見表1)。
3.3.2 優(yōu)化方案
(1)按損失的優(yōu)化控制方案
減少氨的流失,氨氣就不能再進預(yù)冷塔,通過改造氨氣直接進入脫硫塔后,又會導(dǎo)致脫硫液溫度升高,直接造成氨的揮發(fā)損失,只有通過控制脫硫液的溫度,才能夠解決氨的流失與揮發(fā)造成的損失。
(2)工藝設(shè)計
目前脫硫液單塔循環(huán)量為1500m3/h左右,將脫硫液從大泵出口管道上,引出一路200m3/h的脫硫液進入換熱器冷卻為溫度較低的脫硫液后再回到原管道,與溫度較高的脫硫液混合后進入再生塔,通過DN500的閥門控制進入換熱器的脫硫液流量來實現(xiàn)脫硫液溫度的調(diào)節(jié)。
改造完成后脫硫液溫度實現(xiàn)可控。通過改造前后同期溫度數(shù)據(jù)對比可以看出,改造后溫度較改造前降低了約5℃,有效減小了液相中氨的分壓,氨濃度的升高有利于脫硫塔中硫化氫的吸收(見表2)。
表1 與同期相比溫度與揮發(fā)氨的關(guān)系
表2 脫硫液冷卻改造前后同期溫度對比表 ℃
表3 改造前脫硫效率與運行指標(biāo)(并聯(lián))
通過對煤氣脫硫技術(shù)的改進與優(yōu)化,脫硫效率得到了大幅度的提升(見表3、表4)。
通過改造前后對比可以看出,改造后脫硫液質(zhì)量得到了改善,揮發(fā)氨濃度由改造前的4g/L-5g/L升至6g/L-7g/L,氨濃度的提高和改造后副鹽含量的大幅度降低,提高了脫硫液對硫化氫的吸收推動力,有利于煤氣中硫化氫的脫出;懸浮硫由改造前的8g/L左右降至2g/L左右,避免了塔阻的升高;更為重要的是并聯(lián)時脫硫效率不超過70%,塔后含硫約在3g/m3左右,串聯(lián)后脫硫一級效率在70%左右,二級脫硫效率超過99%,塔后含硫小于0.05g/m3,脫硫效率大幅度提升。
表4 改造后脫硫效率與運行指標(biāo)(串聯(lián))
通過對HPF法煤氣串聯(lián)脫硫技術(shù)的實施,脫硫效率達到99%以上,在塔前含硫小于10g/m3時,塔后含硫小于0.1g/m3,滿足了國家環(huán)保指標(biāo)要求。實施的脫硫液冷卻改造,使脫硫液溫度由40℃-45℃降至35℃-38℃,提高了氨在液相中的溶解度,循環(huán)液揮發(fā)氨由4g/L-5g/L升至6g/L-7g/L。
通過脫硫工藝流程串聯(lián)改造,創(chuàng)造了一種在原基礎(chǔ)上優(yōu)化焦?fàn)t煤氣脫硫工藝的新流程,為同行業(yè)脫硫系統(tǒng)的改進提供了寶貴經(jīng)驗,避免了新建一套真空碳酸鹽法脫硫設(shè)備,為企業(yè)節(jié)約投資3億元,并帶來了可觀的環(huán)境和經(jīng)濟效益,年直接經(jīng)濟效益為341.7萬元。項目中應(yīng)用的多項技術(shù)及其應(yīng)用水平達到了行業(yè)領(lǐng)先水平,具有極高的推廣應(yīng)用價值。目前,串級脫硫技術(shù)已在多家焦?fàn)t煤氣脫硫企業(yè)推廣應(yīng)用。
參考文獻
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