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      燒結(jié)生產(chǎn)降燃料消耗實踐

      2018-05-25 08:52:42吳從方李樹璋
      現(xiàn)代冶金 2018年2期
      關(guān)鍵詞:燒結(jié)

      劉 燊, 吳從方, 李樹璋

      (鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司, 江蘇 鹽城 224003)

      燒結(jié)生產(chǎn)降燃料消耗實踐

      劉 燊, 吳從方, 李樹璋

      (鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司, 江蘇 鹽城 224003)

      摘要:介紹了某燒結(jié)廠降低燒結(jié)礦固體燃料消耗采取的一系列攻關(guān)措施。通過各項活動的開展,燒結(jié)礦固體燃料消耗得到了有效的控制,燒結(jié)礦加工成本有所降低,獲得了較好的經(jīng)濟效益和環(huán)保效益。

      關(guān)鍵詞:燒結(jié); 燃料消耗; 工藝改造

      引 言

      近年來,中國鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩,行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,降低工序加工成本變得愈發(fā)重要。燒結(jié)工序能耗約占整個鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)過程的10%,而燒結(jié)生產(chǎn)固體燃料消耗約占燒結(jié)工序能耗的80%,所以降低燒結(jié)固體燃料消耗是燒結(jié)工序的主要節(jié)能途徑。為了有效降低燒結(jié)礦固體燃料消耗,鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司燒結(jié)廠(以下簡稱“聯(lián)鑫燒結(jié)廠”)進行了相關(guān)的工藝攻關(guān)工作。

      1 改進前水平

      2014年,聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)礦固體燃料消耗平均達到55.8 kg/t(如表1所示),遠遠超過了同行業(yè)先進水平。

      表1 2014年1~12月固體燃料消耗統(tǒng)計/(kg·t-1)

      2 高消耗的原因分析

      (1)燒結(jié)礦FeO指標控制偏高。受操作水平、原料條件、設(shè)備條件等因素的影響,燒結(jié)礦FeO指標控制偏高,達到9%以上,適當降低FeO指標可以降低部分燃料消耗。

      (2)布料厚度偏低。受臺車漏風、平料器等因素影響,聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)布料厚度不足, 只有650 mm左右。

      (3)混合料溫度偏低。一混加冷水、二混蒸汽量不足、白灰配比不足,混合料熱量帶入少,燃料需要量大。

      (4)混合料水分偏高。

      (5)燃料粒度不均勻,熱量浪費多。燒結(jié)生產(chǎn)要求燃料<3 mm粒級占到80%以上,聯(lián)鑫燒結(jié)廠只能達到50%~60%,>3 mm粒級造成熱量浪費,<0.5 mm部分過多,被風抽走,導(dǎo)致了燃料的浪費。

      (6)工藝參數(shù)控制不盡合理,不能有效利用熱量,增加了燃料浪費。

      3 工藝攻關(guān)措施

      3.1 降低燒結(jié)礦FeO指標

      FeO是燒結(jié)礦的主要成分,對燒結(jié)礦強度與冶金性能有重要影響。國內(nèi)外都推行低FeO燒結(jié),如何降低FeO含量從而提高燒結(jié)礦的冶金性能成為緊迫任務(wù)。

      聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)礦FeO指標控制偏高,2014年燒結(jié)礦FeO指標平均值達到9.6%(如表2所示),與國內(nèi)同行業(yè)相比控制較高。

      表2 2014年1~12月燒結(jié)礦FeO指標/%

      參照國內(nèi)先進行業(yè)8%左右,并結(jié)合廠內(nèi)燒結(jié)機實際工藝水平,經(jīng)過認真分析計算,將燒結(jié)礦FeO目標確定為9%以下。

      3.1.1 降低FeO的難點

      (1)混合料溫度低

      混合料溫度低,造成燒結(jié)過濕層厚,混合料透氣性差,透過料層的有效風量少,燒結(jié)料層氧化性氣氛弱,甚至炭粒燃燒周圍氧氣供應(yīng)不足,局部形成較強的還原性氣氛,造成礦粉中鐵氧化物還原成FeO,最終導(dǎo)致燒結(jié)礦FeO指標的升高,燒結(jié)礦還原性差,高爐焦比升高。

      (2)燒結(jié)抽風系統(tǒng)漏風

      燒結(jié)機頭、尾密封板漏風,臺車車體之間磨損漏風,臺車滑板與滑道之間等處漏風易導(dǎo)致燒結(jié)料層燃燒過程不均勻、風短路,燒結(jié)不均勻,甚至夾生料,極大地降低了鐵礦粉的氧化度,燒結(jié)礦FeO含量升高。

      (3)燃料粒度均勻性差

      燃料粒度大小不均勻,不能達到0.5~3 mm的要求,>3 mm粒度增加,造成燃料在混合料層偏析,大粒度燃料集中在料層下部,小粒度燃料分布在料層上部,料層下部還原性氣氛強,F(xiàn)eO含量升高,且燒結(jié)礦成分均勻性也變差。

      (4)燃料、熔劑下料精度差

      原配料秤精度較差,下料誤差不能滿足燒結(jié)燃料下料精度要求,F(xiàn)eO指標難以控制,經(jīng)過論證,將配料秤更換為精度較高的電子秤,改善了下料準確性,滿足了生產(chǎn)要求,穩(wěn)定了燒結(jié)礦各項指標。

      3.1.2 采取針對性措施

      (1)一混配加熱水,二混蒸汽預(yù)熱

      一混水箱配加熱水,同時利用蒸汽進一步將熱水加熱。把預(yù)熱蒸汽管伸入二次混合機內(nèi),通過多種方式,提高混合料溫度,通過調(diào)節(jié)蒸汽閥門可準確控制蒸汽流量,穩(wěn)定混合料溫度。

      (2)燒結(jié)機漏風治理

      更換兩臺燒結(jié)機頭、尾密封板共4塊,更換漏風嚴重的風箱膨脹節(jié),對磨損嚴重的臺車進行整修,增加耐磨板,臺車欄板變形嚴重的進行更換,對機頭電除塵星型卸灰閥更換為蘑菇頭式的雙層卸灰閥,減少漏風。

      (3)燃料粒度改善

      增加煤粉預(yù)篩分系統(tǒng),把<3 mm的煤粉直接進倉。燃料破碎粒級(<3 mm)由原來的>50%~60%提高到>70%。燃料破碎粒級提高后,燃料在混合料中分布均勻性明顯提高,使FeO指標的控制易于實現(xiàn)。

      3.1.3 實施效果

      通過所有針對性措施的實施,燒結(jié)礦FeO指標實現(xiàn)了下降,F(xiàn)eO指標情況統(tǒng)計如表3所示。

      表3 2015年1~12月燒結(jié)礦FeO指標/%

      2015年燒結(jié)礦FeO指數(shù)平均8.5%,較2014年的9.6%降低了1.1%。

      3.2 提高厚料層操作

      提高料層厚度的影響因素分析:平料器影響、臺車漏風影響。

      (1)平料器影響

      原平料器設(shè)計是刮板式,通過上、下調(diào)節(jié)刮板的高度調(diào)整料層厚度;上、下調(diào)節(jié)范圍受到限制,不能超出欄板。

      (2)平料器改造

      將原有上、下調(diào)節(jié)平料器去除,改為上、下浮動式平料器,可以隨著料層上、下自行調(diào)節(jié),確保做到滿臺車布料。

      3.3 提高混合料溫度

      混合料溫度不足,尤其是冬季生產(chǎn),外界氣溫低,混合料熱量散失大,混合料溫度往往只有30℃左右,燒結(jié)過濕層厚度增加,不僅極大地影響產(chǎn)能,還導(dǎo)致了燃耗居高不下。

      3.3.1 原因分析、制定針對性措施

      對造成上述情況的原因進行分析,并制定針對性措施,如表4所示。

      表4 原因及措施

      3.3.2 措施實施

      (1)提高水溫

      把汽輪機冷凝器的冷卻水直接引到一混水箱,對一混過程進行不間斷地補充熱水,同時,還利用外網(wǎng)蒸汽對一混水箱的水進行預(yù)熱,進一步提高水溫,如表5所示。

      表5 一混水溫變化/℃

      (2)提高石灰配比,改善白灰消化效果

      由于自產(chǎn)石灰產(chǎn)能較好,根據(jù)石灰生產(chǎn)情況,適當提高石灰配比,一混加熱水,改善石灰消化,提高消化速度,提高白灰消化放熱利用率,如表6所示。

      表6 一混料溫變化/℃

      (3)二混增加蒸汽量

      將燒結(jié)余熱回收設(shè)備低壓蒸汽和豎爐蒸汽引至二混過程,將原本直排的余熱回收蒸汽有效利用起來,增加了二混蒸汽量,改善了預(yù)熱效果,有效地提高了混合料溫度,如表7,8所示。

      表7 二混料溫變化/℃

      表8 混合料溫度變化/℃

      3.4 其他措施

      3.4.1 降低混合料水分

      由于長期以來形成的操作習慣,混合料的水分均保持在8%以上,也是導(dǎo)致固體燃料消耗高的一個原因。因此,在技術(shù)人員的指導(dǎo)下,將混合料加水量逐步下調(diào),直至水分偏干狀態(tài),測定混合料水分,然后堅持這個水分值進行操作,難點在于改變習慣性大水分布料操作。第一階段將泥輥處混合料水分穩(wěn)定控制在7.8%;這一過程用了1個月時間進行規(guī)范操作。接下來繼續(xù)將混合料水分往下限控制,以1個月為期限,分3個階段,每階段10天,最終將水分控制在7.0%~7.5%。

      3.4.2 改善燃料粒度

      白煤進廠粒度粗細不均勻,對生產(chǎn)不利;經(jīng)四輥破碎機處理后,大粒度白煤得到了破碎,但小粒級部分的粒度也變得更細,這就增加了0~0.5 mm的無實際生產(chǎn)意義部分,這部分煤粉在混合料中容易被抽走,形成了浪費。

      經(jīng)過反復(fù)測試和研究,決定對進廠白煤進行預(yù)處理:將<3 mm部分和大粒度料篩分開,<3 mm部分不經(jīng)破碎直接使用,>3 mm部分大粒度料通過四輥破碎機進行破碎,四輥間隙放大,破碎粒度適當放大,上限控制在5 mm;這樣不僅能提高四輥破碎機的利用效率,還能有效地控制住燃料粒度上限,減少在混合料中的偏析。

      3.4.3 燒結(jié)工藝參數(shù)控制

      (1)由于燒結(jié)生產(chǎn)絕大部分使用進口粉礦燒結(jié),燒結(jié)溫度較精粉燒結(jié)溫度高,終點溫度水平較高,要求在正常生產(chǎn)情況下杜絕終點提前。嚴格控制好燒結(jié)的終點,以使環(huán)冷一段、二段溫度滿足鍋爐要求,提高汽輪機有效功率,降低電耗。

      (2)料層厚度、負壓的控制。普1#機料層厚度達到滿欄板,即700 mm,負壓控制在14.5~15.5 kPa;普2#機料層厚度≥750 mm,負壓控制在15.0~16.0 kPa。當混合料透氣性差時,燒結(jié)機料層厚度控制在≥650mm,保證機尾燒好、燒透;并反饋給生產(chǎn)科,生產(chǎn)科及時調(diào)整原料結(jié)構(gòu)。

      3.5 實施效果

      通過開展一系列降燃耗的攻關(guān)項目,聯(lián)鑫燒結(jié)廠燒結(jié)礦燃料消耗降低明顯,2015年燒結(jié)礦固體燃料消耗月平均為49.5 kg/t(如表9所示), 較2014年的55.8 kg/t,降低了6.3 kg/t,年創(chuàng)造效益約2773.88萬元。

      表9 2015年1~12月固體燃料消耗統(tǒng)計/(kg·t-1)

      4 結(jié)束語

      通過開展降低燃料消耗攻關(guān)活動,降低了燒結(jié)礦的加工成本,為企業(yè)的降本增效工作做出了應(yīng)有的貢獻;同時,燃料消耗的降低減少了對能源的需求,減少了CO2對大氣的污染,向節(jié)能減排邁出了堅實的一步。

      收稿日期:2018-01-26

      作者簡介:劉 燊(1979—),男,工程師。電話:18012529222;E-mail:lius80@163.com

      中圖分類號:TF046.4

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