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      尾管頂部封隔器密封膠筒設計與試驗

      2018-05-28 08:00:36張奎林谷磊
      斷塊油氣田 2018年3期
      關鍵詞:膠筒尾管環(huán)空

      張奎林,谷磊

      (1.中國石化股份有限公司科技管理部,北京 100101;2.中國石化石油工程技術研究院,北京 100101)

      0 引言

      深井、超深井等復雜井尾管固井過程中,受地層壓力、溫度等因素影響,容易發(fā)生頂部重疊段封固失效問題,形成油、氣、水竄流通道,導致井口帶壓,影響鉆井進度和油氣井投產,后續(xù)采取擠水泥處理措施,費用高且成功率低[1-2]。通過封隔尾管懸掛器對重疊段密封,能夠較好地解決上述問題。該懸掛器在常規(guī)懸掛器上端增加了密封單元,即頂部封隔器,集成了坐掛和封隔功能。尾管固井作業(yè)結束后,利用鉆具加載坐封封隔器,實現(xiàn)重疊段環(huán)空封隔[3]。本文對適用φ244.5 mm套管內的頂部封隔器進行了研究,采用了組合膠筒結構、膠筒防突和防退機構設計等技術提高密封可靠性,解決了膠筒坐封后應力松弛和回退問題,密封壓力達到70 MPa,現(xiàn)場應用解決了尾管重疊段環(huán)空密封問題[4]。

      1 頂部封隔器總體結構

      頂部封隔器隨懸掛器入井后通常要進行大排量循環(huán)洗井,并完成注水泥、替漿等作業(yè)。部分井況下,尾管下入速度較快,增大了封隔器提前坐封的風險,為此須將封隔器坐封力設定在一個合理的范圍內[5]。由于淺井鉆具重量輕,若坐封力較大,難以提供所需的動力;若坐封力設置相對較小,入井過程中,封隔器容易提前坐封。綜合多方面的因素,將坐封力范圍設定為200~300 kN。高環(huán)空壓力對封隔器膠筒坐封后的穩(wěn)定性提出了較高要求,為此設計了膠筒鎖緊機構,防止膠筒坐封后移動。

      頂部封隔器包括本體、膠筒、鎖緊套、鎖緊環(huán)、剪釘?shù)炔考?,結構如圖1所示。本體上端螺紋連接懸掛器密封外殼,下端連接懸掛器錐套,實現(xiàn)頂部封隔器與懸掛器的連接。鎖緊套外表面螺紋與懸掛器回接筒連接,鎖緊套內表面與本體間的凹槽內裝有鎖緊環(huán),本體對應位置上設計相配合的鋸齒形外螺紋,使鎖緊套只能沿本體下行而不能上行,保證坐封后膠筒鎖緊,使其不能回退。坐封時,利用鉆具重量對鎖緊套施加壓力,剪斷剪釘,鎖緊套與封隔器本體發(fā)生相對運動,繼續(xù)下壓使鎖緊套壓縮膠筒,膠筒軸向縮短,徑向脹大,當其外徑接觸到上層套管內壁時實現(xiàn)坐封。

      圖1 井頂部封隔器結構

      2 頂部封隔器膠筒設計

      2.1 膠筒坐封原理

      膠筒承受載荷變形時要求應力分布均勻,減少或避免應力集中,采用組合膠筒結構提高密封效果。封隔器由3個膠筒組成,兩端為支撐膠筒,中間為工作膠筒,采用氫化丁腈材料。因實現(xiàn)不同功能的工作膠筒和支撐膠筒硬度不一樣,要求彈性好,硬度為HS75;支撐膠筒起到保護作用,主要用于防止工作膠筒松弛,硬度要高,達到HS85。

      膠筒變形表現(xiàn)為軸向壓縮和徑向膨脹。軸向壓縮量δ和徑向膨脹量η隨下壓力的增大而增加。相同壓力下由于工作膠筒硬度低、彈性模量小,變形比支撐膠筒大,因此工作膠筒起到主要密封作用。單個膠筒軸向、徑向變形情況如圖2所示。應力F較小時,膠筒為自由變形階段,內表面和外表面向外鼓起,膠筒內表面與本體形成弓形空間;F增大后進入約束變形階段,弓形空間逐漸縮小,膠筒內表面和本體完全接觸達到壓實狀態(tài);F繼續(xù)增大,膠筒變形較小,進入穩(wěn)定狀態(tài)[6-7]。

      圖2 膠筒變形過程

      考慮到膠筒容易發(fā)生應力松弛現(xiàn)象[8],上下兩端分別裝配防突環(huán),同時起到避免膠筒邊緣擠入環(huán)空間隙,提高和保持接觸應力的作用。防突環(huán)設計厚度為2 mm,采用黃銅材料。根據(jù)固井作業(yè)條件要求,φ244.5 mm套管內頂部封隔器結構參數(shù)如下:

      1)本體內徑不小于155 mm,保證封隔器本體強度的前提下膠筒內徑為177 mm;

      2)為確保封隔器在φ244.5 mm套管內順利下入,并保證膠筒與套管間有足夠過流面積,膠筒外徑不大于208 mm。

      2.2 膠筒有限元計算

      封隔器及膠筒結構確定后,為準確得到膠筒膨脹變形所產生的應力及其分布情況,并確定密封壓力是否滿足要求,需要對坐封過程進行計算。由于膠筒橡膠是高度非線性復合材料,膠筒受力過程中產生較大彈性變形[9],常規(guī)方法難以計算膠筒變形過程,為此采用ANSYS 有限元方法進行分析[10-11]。

      頂部封隔器計算模型和計算參數(shù)設置:膠筒采用氫化丁腈,為超彈性材料,選擇實體單元類型8node185,該單元為8節(jié)點四面體單元,具有較高計算精度;本體、套管采用合金鋼(材料A),彈性模量為214 GPa,泊松比為 0.3;鎖緊套(材料 B),彈性模量為206 GPa,泊松比為0.3;A,B均為高硬度材料,采用20node186單元計算。計算過程中組合膠筒一端施加約束固定,另一端軸向加載,膠筒受力云圖如圖3所示。計算結果表明,載荷施加到210 kN時組合膠筒坐封,坐封后膠筒與套管間的最大接觸應力達到73.19 MPa,即超過70 MPa的設計指標。

      圖3 組合膠筒受力云圖

      3 頂部封隔器試驗研究

      3.1 坐封性能測試

      組合膠筒放入外層套管進行頂部封隔器密封性能測試,坐封過程使用拉伸試驗機完成,拉伸試驗機下壓鎖緊套使組合膠筒坐封。鎖緊套受壓100 kN,時封隔器坐封剪釘剪斷,膠筒受到壓縮開始膨脹,加壓至230 kN時,停止加載完成脹封,測量軸向行程為65 mm。隨后進行密封壓力測試,從膠筒下端方向打壓,依次升壓至35,50,70 MPa,分別保持壓力15 min,未發(fā)生壓降。坐封壓力曲線如圖4所示,試驗完成后封隔器未發(fā)生破壞。

      圖4 坐封壓力試驗曲線

      為驗證膠筒坐封后是否發(fā)生松弛現(xiàn)象以及鎖緊機構性能,封隔器坐封120 h后再進行密封測試。對外層套管與封隔器間的環(huán)空,從下端方向加壓至70 MPa,穩(wěn)壓15 min后無滲漏且鎖緊座未發(fā)生軸向位移,鎖緊力達到1 500 kN。試驗后,將膠筒坐封位置處的外層套管銑開,觀察膠筒膨脹后狀態(tài),膠筒膨脹均勻,未發(fā)生撕裂、斷裂現(xiàn)象。

      3.2 高溫性能測試

      頂部封隔器需要滿足深井、超深井需求,對膠筒耐溫性能提出了較高要求,因此進行了耐溫試驗。將頂部封隔器及外層套管放入油浴加熱裝置內加熱至150℃,并保持24 h后取出。隨即完成封隔器坐封試驗,下壓至290 kN,封隔器坐封;將坐封后的封隔器及套管放回油浴加熱裝置內,進行高溫條件下的密封性能測試,加熱至150℃后,憋壓到70 MPa并保持60 min,未發(fā)現(xiàn)壓力下降;150℃保持48 h后,再次進行高溫密封測試,壓力達到70 MPa后,穩(wěn)壓60 min,壓力不下降。試驗數(shù)據(jù)表明,封隔器能夠在150℃高溫條件下密封,壓力可達到70 MPa,能夠滿足現(xiàn)場深井、超深井技術要求。

      4 現(xiàn)場試驗

      在完成地面試驗的基礎上,為測試與懸掛器的操作配合和現(xiàn)場性能指標,開展了現(xiàn)場應用研究,分別在千16-16井、HWYH-560井進行了入井試驗。頂部封隔器在完成懸掛器坐掛和注水泥作業(yè)后,通過鉆具下放載荷,實現(xiàn)坐封且坐封現(xiàn)象明顯,坐封后環(huán)空試壓20 MPa未發(fā)生漏失現(xiàn)象,滿足應用需求。

      4.1 千16-16井

      千16-16井為重點生產井,設計井深5 084.0 m,最大井斜83.7°。該井尾管裸眼段有嚴重漏失層,固井前進行堵漏作業(yè)后仍有少量漏失,為此采用封隔式尾管懸掛器對環(huán)空進行封隔。封隔器坐封套管規(guī)格為φ244.5 mm,鋼級為P110,壁厚 11.99 mm,封隔器坐封位置深度為3 371.0 m,尾管下深5 082.0 m。井身結構如圖5所示。

      圖5 千16-16井身結構

      具體施工過程:1)按設計將管串下入井內,尾管重量390 kN,送入鉆具重量760 kN;2)循環(huán)鉆井液清洗井底泥砂,循環(huán)排量1.0 m3/min,循環(huán)泵壓2.4 MPa,循環(huán)時間210 min;3)懸掛器坐后正轉鉆具30圈進行倒扣丟手作業(yè),丟手后上提0.8 m,懸重890 kN,丟手判斷成功;4)固井作業(yè)后進行封隔器坐封,下放鉆具懸重量264 kN坐封。

      坐封后井口試壓20 MPa,未發(fā)生漏失。頂部封隔器與常規(guī)懸掛器配合,能夠有效替代環(huán)空水泥環(huán),解決了裸眼段漏失嚴重問題,實現(xiàn)了對漏失層、高壓氣藏的有效封隔,避免了后續(xù)環(huán)空擠水泥進行密封作業(yè),顯著降低了成本。

      4.2 HWYH-560井

      HWYH-560井為沙特阿美公司一口高壓氣井,并且高含H2S和CO2,需要采用封隔尾管懸掛器對環(huán)空高壓氣體進行密封。該井井深為2 037.9 m,鉆井液密度為1.25 g/cm3,封隔器坐封位置為635.2 m,套管壁厚10.03 mm,尾管下深2 037.9 m。井身結構如圖6所示。

      圖6 HWYH-560井身結構

      具體施工過程:1)按設計下入管串,尾管重量440 kN,鉆具重量230 kN;2)循環(huán)排量為1.2 m3/min,泵壓6 MPa,循環(huán)時間為120 min;3)懸掛器下壓后正轉倒扣28圈,無回轉,上提鉆具1.0m,懸重50 kN,正常丟手;4)固井作業(yè)后進行封隔器坐封,下壓鉆具225 kN,坐封封隔器。關閉井口封隔器進行環(huán)空試壓,壓力升至20 MPa,穩(wěn)壓15 min,封隔器完全密封,實現(xiàn)了對高壓油氣藏的密封。

      千16-16井與HWYH-560井封隔器脹封所需要的坐封力與有限元計算及地面試驗數(shù)據(jù)較為接近,進一步驗證了計算的準確性。千16-16井由于鉆具長、摩阻大,使坐封力增加,而HWYH-560井受鉆具重量限制,坐封力僅加載到225 kN,超過計算坐封力201 kN,膠筒順利坐封。因此,正常情況下施加300 kN內的坐封力,能夠使封隔器膠筒進行坐封。

      5 結論

      1)現(xiàn)場施工數(shù)據(jù)表明,頂部封隔器能夠與常規(guī)懸掛器實現(xiàn)較好的配合,且坐封可靠,通過鉆具加載,完成膠筒脹封,實現(xiàn)了對漏失層、高壓氣藏的有效封隔,避免了后續(xù)環(huán)空擠水泥作業(yè),顯著降低成本。

      2)頂部封隔器在150℃條件下,密封壓力達到70 MPa,所采用的鎖緊防退機構鎖緊力超過1 500 kN,防退效果明顯,“防突環(huán)”機構能夠防止膠筒坐封后發(fā)生應力松弛現(xiàn)象發(fā)生。

      3)采用有限元方法對頂部封隔器坐封過程進行了較為精確的計算,結果與試驗數(shù)據(jù)較為接近,計算結果為封隔器設計提供了參考依據(jù)。

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