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      AGM蓄電池的常見故障分析和處理

      2018-06-08 03:04:46湖北楊天峰易琨劉勛楊春祺
      汽車維修與保養(yǎng) 2018年3期
      關(guān)鍵詞:孔洞端子蓄電池

      ◆文/湖北 楊天峰 易琨 劉勛 楊春祺

      一、AGM蓄電池概述

      隨著汽車怠速啟停功能的廣泛應(yīng)用,人們對車載啟動型蓄電池的性能提出了更高的要求。吸附式玻璃纖維棉隔板鉛酸蓄電池(AGM)的高循環(huán)壽命可以滿足汽車頻繁的怠速啟停工況,在現(xiàn)實生活中得到了廣泛應(yīng)用。汽車用AGM蓄電池按結(jié)構(gòu)類型可分為AGM平板蓄電池和AGM卷繞式蓄電池,下文提到的AGM蓄電池均為AGM平板蓄電池。本文對AGM平板蓄電池常見故障分析和處理進行了闡述,并列舉了故障分析實例。

      二、AGM蓄電池的常見故障模式及處理

      1.外殼爆裂及處理

      故障現(xiàn)象:爆裂,殼體爆裂并有酸液濺出。故障判斷:過充電、電池內(nèi)部打火或外面有明火打火??赡艿脑颍哼^充電產(chǎn)生大量H2和O2且內(nèi)部電解液缺乏、連接裸露。電池處理:電池報廢并更換電池。

      2.端柱污染及處理

      故障現(xiàn)象:電池端柱周圍塑料蓋上顏色為暗紅色,出現(xiàn)“濕濕”的現(xiàn)象;向懷疑是酸跡的地方滴幾滴水,界面不模糊用PH試紙測試酸堿性顯示“中性”或“弱酸性”;線束的端柱連接頭無腐蝕或輕微腐蝕。故障判斷:電池端柱污染。可能的原因:端柱上端柱密封劑(紅色油狀物質(zhì))或工業(yè)油脂(如凡士林)等和塑料件浸潤的物質(zhì)在受熱的情況下在塑料蓋上擴散或其他油性物質(zhì)到此處。電池處理:正常使用,如有輕微腐蝕請用溫水或堿水洗盡后涂上凡士林。

      3.電池被深放電導(dǎo)致虧電及處理

      故障現(xiàn)象:蓄電池開路電壓在10.5~12.2V時,負(fù)載放電會出現(xiàn)電流、電壓下降較快,蓄電池電壓低于10.5V時,外加負(fù)載放電為0A、0V,充電開始階段電流較大(20A左右),并能維持較長時間。如故障件解剖后,可發(fā)現(xiàn)負(fù)極發(fā)泡正極活性物質(zhì)泥化。故障判斷:蓄電池電池被深放電??赡艿脑颍很囕v漏電嚴(yán)重或操作不當(dāng);電池深度放電后未能及時補充電。電池處理:電池可通過補充電來恢復(fù)性能。

      4.電池極板硫酸鹽化及處理

      故障現(xiàn)象:充電時明顯酸霧從排氣孔中噴出,且有刺鼻的氣味產(chǎn)生;充電時蓄電池電壓和電池溫度上升快,放電測試時,蓄電池電壓快速下降。故障判斷:電池極板硫酸鹽化??赡艿脑颍弘姵靥濍妵?yán)重,電池極板活性物質(zhì)出現(xiàn)不可逆轉(zhuǎn)的化學(xué)反應(yīng),即硫酸鹽化。電池處理:電池可通過小電流補充電可恢復(fù)部分容量,但應(yīng)盡快更換。

      5.電池發(fā)生內(nèi)部短路及處理

      故障現(xiàn)象:蓄電池電壓為10.5V左右或以2.1V的倍數(shù)遞減,大電流放電時,電壓、電流均較低,但不會為0A、0V。故障判斷:電池發(fā)生內(nèi)部短路。可能的原因:隔板開裂、穿孔和錯位;金屬鉛枝晶形成,刺穿隔板;極板膨脹,活性物質(zhì)脫落。電池處理:電池報廢并更換新電池。

      6.電池發(fā)生內(nèi)部斷格及處理

      故障現(xiàn)象:電壓不穩(wěn)定,現(xiàn)象明顯時會呈現(xiàn)2.1V倍數(shù)遞減(如10.5V、8.4V等);負(fù)載測試時,趨勢為0A、0V;充電電壓高(額定電壓16V),但電流為0A。故障判斷:電池發(fā)生斷格,即電池內(nèi)部發(fā)生短路??赡艿脑颍河羞B接處發(fā)生腐蝕;單格之間、單格和極板之間虛焊;單格和端柱間虛焊。電池處理:電池報廢并更換新電池。

      7.負(fù)極柱端子爬酸及處理

      故障現(xiàn)象:靜態(tài)開路電壓:12.5V左右或者偏高,CCA也正常,負(fù)極端子有明顯孔洞,可見腐蝕痕跡。故障判斷:負(fù)端子孔洞處存在端子爬酸,酸液可經(jīng)此處滲出,從而形成端子爬酸,腐蝕端子接線座??赡艿脑颍荷a(chǎn)過程中在包裝測量電池尺寸時,卡尺同時接觸正負(fù)極,端子打火,在端子上形成凹坑,使得端子外壁變薄,端子經(jīng)過多次電流放電及酸液腐蝕,該處凹坑變成貫穿孔洞,酸液滲出;電池是在打磨后進行尺寸測量,測量完成后未進行再次檢驗就出貨,導(dǎo)致端子凹坑電池流出。電池處理:電池報廢并更換新電池。

      三、AGM蓄電池的故障分析案例

      1.負(fù)極爬酸故障分析實例

      (1)不良問題描述

      電池型號:AGM-L3;不良數(shù)量:1只;初始測試:電壓12.84V;CCA 781A電池外觀,檢查發(fā)現(xiàn)負(fù)端子有明顯孔洞,可見腐蝕痕跡。端子爬酸故障件外觀如圖1所示。

      圖1 端子爬酸故障件外觀

      (2)電池分析—氣密性檢測

      檢測方法及標(biāo)準(zhǔn):向電池單格內(nèi)加壓35~37kPa,充氣5s,保壓5s,氣壓下降不超過0.3kPa,且壓力放后殼體無變形,無漏氣。檢測結(jié)果:壓差為0.5kPa,測試NOK。結(jié)論:電池氣密性檢測NOK,說明負(fù)端子孔洞處漏氣。

      (3)電池分析—解剖分析

      根據(jù)上述分析可得出結(jié)論:負(fù)端子孔洞處存在端子腐蝕痕跡。

      (4)小結(jié)

      經(jīng)過以上測試后可知:該只電池氣密性檢測NOK;該只電池負(fù)極端子孔洞處有酸液腐蝕痕跡;因此,造成該只電池故障的原因為電池負(fù)端子有明顯孔洞,與端子內(nèi)部縫隙相連,酸液可經(jīng)此處滲出,從而形成端子爬酸,腐蝕端子接線座。

      (5)原因分析

      ①5Why分析法分析制造原因,其具體內(nèi)容列于表1。

      表1 5Why分析法分析制造原因

      ②5Why分析法分析流出原因,其具體內(nèi)容列于表2。

      表2 5Why分析法分析流出原因

      因此,流出原因為該只電池是在打磨后進行尺寸測量的,測量完成后未進行再次檢驗就出貨,導(dǎo)致端子凹坑電池流出。

      (6)改善措施

      ①在包裝段設(shè)立GP12全檢工作站,包裝生產(chǎn)合格的電池經(jīng)過該工作站進行檢查;

      ②對員工進行教育培訓(xùn),規(guī)范員工卡尺測量手法,避免正負(fù)極同時接觸。

      2.單格微短路故障分析實例

      (1)不良問題描述

      電池型號:AGM-L3;不良數(shù)量:1只;初始測試:電壓(11.41V);CCA(9A)初步判定:電池虧電或內(nèi)部故障。

      (2)電池分析—性能測試

      補電:恒壓14.4V,充電21h;靜置2h,測試電池電壓、CCA;儲備容量檢測:恒溫25℃,25A放電至10.5V。儲備容量曲線圖如圖2所示。補電后的測試數(shù)據(jù)列于表3。

      表3 補電后的測試數(shù)據(jù)

      圖2 儲備容量曲線

      結(jié)論:電池CCA不足,儲備容量不合格,電池內(nèi)部結(jié)構(gòu)故障。

      (3)電池分析—解剖分析

      ①解剖測量方法如圖3所示。

      圖3 解剖方法示意圖(紅色箭頭指向故障問題單格)

      對6個單格進行大電流(456A)放電,再靜置。測電壓電流測試結(jié)果列于表4。

      結(jié)論:負(fù)極方向第二格電壓異常。

      ②問題單格解剖分析方法如圖4所示。

      圖4 問題單格的解剖分析(紅圈內(nèi)為故障點)

      從電池殼體內(nèi)取出問題單格,查找故障點、發(fā)現(xiàn)故障點(圖4內(nèi)紅圈標(biāo)記處)。解剖故障問題單格結(jié)果:第二單格極群底部有鉛渣,硌穿隔板,正負(fù)極板接觸,形成微短路,電池故障。

      (4)小結(jié)

      經(jīng)過以上分析及測試后可知:①該只電池通過補電后電池CCA不能恢復(fù)正常;②該只電池儲備容量測試不合格;③解剖分析后,負(fù)極處第二單格極群底部有鉛渣,硌穿隔板。因此,造成該只電池故障的原因為:極群底部有鉛渣,硌穿隔板,正負(fù)極板接觸,電池微短路。

      表4 大電流放電靜置后的單格電壓測試數(shù)據(jù)(紅圈內(nèi)為故障單格數(shù)據(jù))

      (5)故障原因分析

      ①5Why分析法分析制造原因,具體內(nèi)容列于表5。制造原因:未對極群檢查方式做具體規(guī)定,員工習(xí)慣拿出檢查,極群底部接觸到有鉛渣的工作臺面,鉛渣被帶入電池中,硌穿隔板,正負(fù)極板接觸,電池微短路。②5Why分析法分析流出原因,流出內(nèi)容列于表6。

      表5 5Why分析法分析制造原因

      表6 5Why分析法分析流出原因

      (6)改善措施

      ①改變極群的檢查方式,禁止把極群拿出殼體檢查;②對員工進行教育培訓(xùn),及時做好5S清潔。

      四、總結(jié)

      以上對對AGM平板蓄電池常見故障分析和處理進行了闡述,并列舉了故障分析實例。只要按照以上介紹的分析方法和測試手段進行故障電池分析,一般能取得良好的分析效果,當(dāng)然電池故障的分析經(jīng)驗是不斷積累的,隨著故障分析經(jīng)驗的豐富和測試手段的完善,蓄電池的故障分析定能取得滿意效果。

      如果在故障分析中,發(fā)現(xiàn)了蓄電池設(shè)計及制造生產(chǎn)過程中不符合項目和影響質(zhì)量的隱患,我們必須制定有針對性的控制計劃、PFEMA、DFEMA來實施改善,這里不再冗述。

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