■文/蘇永生
“作為一名普通的一線工人,能夠獲得‘北疆工匠’這一殊榮,我要感謝企業(yè)對(duì)我的培養(yǎng),榮譽(yù)不只屬于我個(gè)人,更屬于所有艱苦奮斗、無私奉獻(xiàn)的礦工兄弟們。”
在4月27日召開的自治區(qū)慶祝五一國際勞動(dòng)節(jié)暨創(chuàng)建和諧勞動(dòng)關(guān)系表彰大會(huì)上,自治區(qū)“北疆工匠”榮譽(yù)稱號(hào)獲得者、內(nèi)蒙古平莊能源股份有限公司六家煤礦職工創(chuàng)新工作室主任趙輝代表受表彰者作發(fā)言時(shí)說。
普通一線工人是趙輝的謙稱。參加工作21年來,趙輝獲得了多項(xiàng)榮譽(yù):黨的十九大代表、“全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者、全國煤礦十佳班組長、感動(dòng)中國十大杰出礦工、全國煤炭行業(yè)技能大師、中央企業(yè)五四獎(jiǎng)?wù)芦@得者,等等。
一個(gè)技校畢業(yè)的學(xué)生,何以能取得這么多的榮譽(yù)?答案就在于執(zhí)著、堅(jiān)守、創(chuàng)新。
1997年,21歲的趙輝從平莊煤業(yè)技工學(xué)校畢業(yè)后,懷著美好夢(mèng)想來到六家煤礦機(jī)電區(qū)當(dāng)了一名工人。
“我出生在礦工家庭,從小就對(duì)煤礦有著很深的感情。在煤礦,我一開始是擔(dān)任絞車司機(jī),然后又做維護(hù)學(xué)徒工,后來又擔(dān)任絞車維護(hù)班長、井下維護(hù)電氣班長,現(xiàn)在擔(dān)任電力檢測(cè)組長,21年一直沒有離開機(jī)電區(qū),干的都是同一種工作?!壁w輝說。
在六家煤礦,趙輝所在的班組主要負(fù)責(zé)主、副井提升機(jī)的運(yùn)行保障任務(wù)。趙輝說:“在礦井下開采出來的煤要通過皮帶運(yùn)送到儲(chǔ)煤倉,然后用電機(jī)車運(yùn)到離地面568米的主井口,再通過提升機(jī)用吊斗吊出地面。所以保障提升機(jī)的不中斷運(yùn)行,對(duì)于確保正常生產(chǎn)意義重大?!?/p>
運(yùn)輸煤炭的主井提升機(jī)不能出問題,運(yùn)送作業(yè)人員和物品的副井提升機(jī)更容不得半點(diǎn)馬虎。趙輝說起了一件讓他至今難以忘記的事。
“我剛接觸維護(hù)設(shè)備的工作不久,有一天跟著師傅下井。在升井時(shí),正在上升的載人罐籠因?yàn)樘嵘龣C(jī)發(fā)生故障中途停了,20多名下夜班的工人被困在籠中1個(gè)多小時(shí),工人情緒焦躁、坐立難安的情景給我留下深刻印象。從那時(shí)起,我就下定決心,一定要保證提升機(jī)順利運(yùn)行,讓工人兄弟安全升井休息。”
為了實(shí)現(xiàn)自己的目標(biāo),趙輝大量購買提升機(jī)專業(yè)書籍,利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真學(xué)習(xí)。在本子上記、在圖紙上畫、在電氣控制元件上反復(fù)實(shí)踐,經(jīng)過長期不斷學(xué)習(xí)強(qiáng)化,他幾乎把各個(gè)控制線路的線號(hào)都記了下來。
“別人看電視、嘮嗑時(shí),我大都在學(xué)習(xí)。因?yàn)榛竟Σ?,遇上不懂的問題,我就向機(jī)器元件的生產(chǎn)廠家求助,這些都為我后續(xù)的維護(hù)工作打下了基礎(chǔ)?!壁w輝說。
電氣監(jiān)測(cè)不僅要保證提升機(jī)24小時(shí)連續(xù)作業(yè),更重要的是要在出現(xiàn)故障前發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)并針對(duì)缺陷進(jìn)行修復(fù)、改革、創(chuàng)新。
為保證提升機(jī)安全運(yùn)行,趙輝經(jīng)過艱苦的實(shí)踐摸索,發(fā)明了絞車維護(hù)勤問——勤看——勤聽——勤用——勤記——勤動(dòng)——勤想這“七勤”工藝流程。通過經(jīng)??磧x表顯示、聽設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)聲音、記錄對(duì)比設(shè)備參數(shù)、檢驗(yàn)設(shè)備線路連接、思考故障原因等簡單、實(shí)用、有效的辦法,確保了主提升機(jī)安全運(yùn)行,這項(xiàng)工藝流程已經(jīng)成為六家煤礦電氣檢修人的行為準(zhǔn)則。目前,他所在的班組也創(chuàng)造了連續(xù)安全運(yùn)行7300天的好成績。
今年4月13日,趙輝的一項(xiàng)創(chuàng)新成果“煤礦井下電鉗工維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)”獲得國家實(shí)用新型專利。此外,他的另一項(xiàng)技術(shù)正在專利申請(qǐng)中。
成果的取得源于不斷的創(chuàng)新。在長期的工作實(shí)踐中,趙輝認(rèn)識(shí)到,提高主井提升機(jī)的提升效率,縮短提升時(shí)間,就能更多地把煤從井下提升出來。經(jīng)過反復(fù)琢磨試驗(yàn),他終于找出了提高主提升機(jī)的減速點(diǎn)、對(duì)裝載系統(tǒng)進(jìn)行改造的方案。主井提升機(jī)原設(shè)計(jì)每個(gè)提升循環(huán)用時(shí)270.38秒,趙輝把減速點(diǎn)上移10米后,主提升機(jī)每個(gè)提升循環(huán)用時(shí)減少為233.4秒,每個(gè)循環(huán)節(jié)省時(shí)間36.98秒。通過這項(xiàng)技術(shù)改造,1年多提升原煤近20萬噸、增加利潤2000多萬元。
此外,趙輝通過對(duì)主井裝載系統(tǒng)進(jìn)行改造,每年多提升原煤4.86萬噸,使主井絞車年提升能力穩(wěn)定在180萬噸。
在提升機(jī)提升過程中,控制電路接觸器的觸點(diǎn)經(jīng)常燒壞,1年要更換4次。1個(gè)接觸器價(jià)值1.1萬元,并且非常難更換,更換時(shí)還會(huì)給生產(chǎn)造成停工損失。
趙輝說:“針對(duì)這一難題,我們對(duì)接觸器電路進(jìn)行了改造。改造后,從2016年到現(xiàn)在接觸器再?zèng)]有發(fā)生過故障。”
為確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)提升機(jī)故障,2017年趙輝研發(fā)安裝了主提升機(jī)故障預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng),通過在線監(jiān)測(cè)能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況,對(duì)設(shè)備進(jìn)行早期預(yù)防和診斷,有效解決了主提升機(jī)真空接觸器出現(xiàn)漏氣造成高壓短路故障,導(dǎo)致提升機(jī)停運(yùn)這一難題。
2011年,六家煤礦“趙輝創(chuàng)新工作室”成立以來,工作室團(tuán)隊(duì)研發(fā)的“刀把室綜放工作面回采”新工藝,有效提高了綜放工作面的回采率,減少煤炭損失4萬多噸,增效2000多萬元。
工作室研發(fā)成功的“東一采區(qū)支護(hù)設(shè)計(jì)”項(xiàng)目不僅縮短了安裝工期,減輕了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且使每米巷道的支護(hù)費(fèi)用降低了243元,全長6500米的巷道僅材料費(fèi)就節(jié)約成本156萬多元。