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      經(jīng)濟適燒煤種在超臨界機組的摻燒分析

      2018-06-11 01:06:48龐邦堯馮成凱
      設(shè)備管理與維修 2018年5期
      關(guān)鍵詞:燒煤給煤機制粉

      周 明,龐邦堯,馮成凱

      (浙江浙能樂清發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江樂清 325609)

      0 前言

      近年來,國內(nèi)外煤炭價格持續(xù)走高,導(dǎo)致燃煤電廠的經(jīng)濟效益不斷壓縮,為此,電廠采取了燃用經(jīng)濟適燒煤種的方式。經(jīng)濟適燒煤種是通過摻配后能夠安全、環(huán)保燃用,且綜合考慮到廠標(biāo)煤價格和機組運行成本影響等因素后的性價比較高的煤炭。經(jīng)濟適燒煤種分為高硫、低熱、非標(biāo)3大類。經(jīng)濟適燒煤種效益主要來源為經(jīng)濟煤采購價格、運輸價格、電廠增加的成本總額與同期內(nèi)貿(mào)煤成本的差額,而電廠增加的成本包括檢修成本、運行成本、人工成本等。樂清電廠于2017年共燃用約30萬t高水分、高揮發(fā)分、低熱值的經(jīng)濟適燒煤,取得了一定經(jīng)濟效益。

      1 鍋爐概況

      (1)電廠共有4臺超/超超臨界機組,帶負(fù)荷能力均為660MW。一期/二期鍋爐分別為超/超超臨界參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛、一次中間再熱、采用四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊Π形結(jié)構(gòu)、露天布置燃煤鍋爐。制粉系統(tǒng)為中速磨煤機正壓直吹式系統(tǒng),每臺鍋爐配有6臺HP1003型中速磨煤機,正常滿負(fù)荷運行時為5用1備。

      (2)制粉系統(tǒng)概況。見表1,表2。

      表1 HP1003型磨煤機

      表2 GM-BSC22-26型給煤機

      (3)煤種對比。見表3。

      2 摻燒技術(shù)措施

      由于經(jīng)濟適燒煤種具有高粘結(jié)性、制粉系統(tǒng)易自燃爆燃等特點,容易發(fā)生上倉系統(tǒng)、給煤機皮帶、磨煤機落煤管堵煤等現(xiàn)象,為了保證制粉系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟運行,電廠采用分磨摻燒的方法,即上1-2倉經(jīng)濟適燒煤種,其余各倉制粉系統(tǒng)上高熱值煤種(5500kcal/kg以上)。同時,為了預(yù)防爐膛滅火、制粉系統(tǒng)著火乃至爆炸,以及鍋爐結(jié)焦、高溫腐蝕等現(xiàn)象出現(xiàn),經(jīng)過多次摻燒試驗,采取以下措施來控制燃煤摻燒:

      (1)高揮發(fā)分煤種上煤采用低煤位多次上倉的方式,倉位控制在12m以內(nèi)。倉位應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記錄,以判定高揮發(fā)分煤種燒到的時間,便于采用相應(yīng)控制手段。

      (2)經(jīng)濟適燒煤應(yīng)上倉至中、下層煤倉,帶有等離子的制粉系統(tǒng)原則上不上經(jīng)濟適燒煤。(一期鍋爐暫定B,D制粉系統(tǒng),二期鍋爐暫定C,D制粉系統(tǒng)。)

      (3)高水、高揮發(fā)分經(jīng)濟適燒煤。煤粉細(xì)度R90μm控制在35%~40%。

      (4)原煤倉溫度>65℃,用常用煤種替換當(dāng)前煤種。

      (5)采用分磨摻燒方式,控制單臺磨煤量在(30~40)t/h,煤量控制采用手動方式。

      (6)磨煤機出口溫度應(yīng)控制在(58~65)℃,原則上≥55 ℃。經(jīng)濟適燒煤普遍水份較大,正常運行時應(yīng)根據(jù)干燥出力決定制粉出力,出口溫度不得低于露點溫度。

      表3 鍋爐設(shè)計煤種和摻燒煤種參數(shù)比較

      (7)加強對制粉系統(tǒng)的入口風(fēng)溫的監(jiān)視,控制磨煤機入口風(fēng)溫≤300℃。

      (8)為避免燃燒器燒壞,制粉系統(tǒng)運行期間應(yīng)適當(dāng)加大一次風(fēng)量,風(fēng)煤比控制在2.2~2.6,相關(guān)磨煤機一次風(fēng)量偏置>+15t/h。

      (9)控制磨煤機磨碗差壓<4kPa,防止磨煤機堵塞。

      (10)對于哈氏可磨系數(shù)較低的煤種,運行中需要注意磨煤機電流應(yīng)≤60A。

      (11)合理分配一、二次風(fēng)的配比,每2h對燃燒器本體、水冷壁、屏式過熱器結(jié)焦結(jié)渣的情況進行檢查,根據(jù)排煙溫度等參數(shù)變化,適當(dāng)調(diào)整吹灰頻率。嚴(yán)密監(jiān)視主再熱汽溫、排煙溫度、受熱面壁溫、空預(yù)器電流等參數(shù)。

      (12)磨煤機啟停過程中或煤量<25t/h,應(yīng)投入磨煤機惰化蒸汽。

      (13)加強對石子煤火星檢查和石子煤排放,防止存積自燃,發(fā)現(xiàn)石子煤發(fā)紅現(xiàn)象,應(yīng)降低磨煤機出口溫度,若無效則投入滅火蒸汽充惰運行。

      (14)加強對落煤斗、給煤機落煤情況的巡檢,必要時啟動振打、空氣炮,防止堵煤引起磨出口溫度突變。

      (15)原則上不直接啟停燃用經(jīng)濟適燒煤的制粉系統(tǒng),有計劃啟停前應(yīng)將煤種換成常用煙煤,啟停制粉系統(tǒng)時入口風(fēng)溫<200℃。如急需停運,磨煤機停運時需大風(fēng)量吹掃,必須對停運制粉系統(tǒng)加強巡檢,監(jiān)視煤倉溫度,嚴(yán)防自燃現(xiàn)象發(fā)生。

      (16)制粉系統(tǒng)啟停前,集控人員及時通知附近工作人員、石子煤排放人員、保潔人員等及時回避,禁止在燃用經(jīng)濟適燒煤制粉系統(tǒng)啟停過程中逗留和在附近工作。

      (17)燃用經(jīng)濟適燒煤的制粉系統(tǒng)滅火蒸汽投入熱備用,發(fā)生磨煤機著火時及時投入蒸汽滅火。

      (18)燃用經(jīng)濟適燒煤的制粉系統(tǒng)發(fā)生跳閘后,檢查該磨所有風(fēng)門均關(guān)閉,若磨煤機出口溫度>110℃,及時投入消防蒸汽。

      (19)注意撈渣機出渣量及驅(qū)動油壓等運行情況。

      3 問題與解決方案

      3.1 粉管漏煤粉

      為了保證機組帶負(fù)荷能力及干燥出力,將磨煤機出口折向擋板調(diào)至最大,相應(yīng)的煤粉也越粗,粉管磨損情況也越嚴(yán)重。摻燒期間,漏粉現(xiàn)象明顯增多。主要發(fā)生在給煤機下降管、磨煤機出口分配器及彎頭、煤粉管三向補償器、燃燒器入口彎頭等煤粉沖刷嚴(yán)重的部位。漏粉不僅會嚴(yán)重污染周圍環(huán)境,還容易引起煤粉自燃,存在較大的安全隱患。

      為了盡快發(fā)現(xiàn)漏粉,運行人員加強對煤粉易積聚、易漏粉部位的巡檢,發(fā)現(xiàn)有漏粉現(xiàn)象檢修人員應(yīng)立即進行封堵,并及時清理現(xiàn)場的煤粉。維護人員對漏粉較多的部位進行統(tǒng)計,在機組大小修期間安排對磨損嚴(yán)重的部件進行更換。

      3.2 粉管著火

      由于經(jīng)濟適燒煤種揮發(fā)份高易燃燒,當(dāng)煤粉在某處沉積時,極易發(fā)生自燃乃至爆燃。例如,摻燒期間共發(fā)生粉管著火3次,著火位置分別在磨煤機出口分配器、氣動門彎頭、燃燒器入口彎頭處,導(dǎo)致粉管燒損,引起制粉系統(tǒng)停運,嚴(yán)重影響機組的安全運行。

      為了盡早發(fā)現(xiàn)煤粉自燃現(xiàn)象,運行人員每2h對易積粉自燃部位進行溫度測量,并將數(shù)據(jù)記錄于巡檢本。遇各粉管相同位置溫度偏差>±5℃時,立即停磨通知維護處理;同時,為了防止煤粉堆積在保溫層內(nèi)自燃,將易磨損部位的保溫層均拆除。

      3.3 給煤機堵煤

      由于經(jīng)濟適燒煤種全水分含量高,粘結(jié)性強。濕煤容易堆積在給煤機滾筒、托輥上,引起皮帶跑偏和打滑;同時,濕煤容易在給煤機進口管、出口下降管處搭橋,引起給煤機堵煤。如摻燒期間多次發(fā)生堵煤現(xiàn)象,運行人員經(jīng)振打器振打后,堵煤現(xiàn)象多數(shù)能消除。但也出現(xiàn)了因為堵煤引起制粉系統(tǒng)跳閘的故障。

      為了降低堵煤的風(fēng)險,采取措施:①增加振打器定時開啟功能。②密切關(guān)注制粉系統(tǒng)運行狀態(tài)。每次燒完經(jīng)濟適燒煤種的制粉系統(tǒng),均要求進行磨煤機、給煤機的內(nèi)部檢查,將存煤清理干凈,防止?jié)衩憾逊e。

      3.4 給煤機部件銹蝕

      煤種含水分高,特別是處于皮帶輸送末端的4#爐,給煤機內(nèi)部均是水霧。設(shè)備長期在該環(huán)境下運行,導(dǎo)致給煤機筒體、稱重傳感器、托輥、清掃鏈等部件銹蝕嚴(yán)重,出現(xiàn)煤量稱重不準(zhǔn)、托輥卡死,清掃鏈卡死、跑偏等故障。

      處理方案是更換成耐銹蝕的部件。例如,在給煤機筒體內(nèi)表面涂上防銹蝕的涂層,將普通托輥更換成防霧型的托輥等。

      4 總結(jié)與展望

      燃煤成本約占燃煤發(fā)電企業(yè)總成本的70%,是影響企業(yè)經(jīng)濟效益的主要因素。摻燒性價比高的經(jīng)濟適燒煤種,可以顯著降低燃煤成本。但摻燒低熱值煤種會影響機組帶負(fù)荷能力、AGC(AutomaticGenerationControl,自動發(fā)電量控制)負(fù)荷響應(yīng)能力、供電煤耗、廠用電率以及制粉系統(tǒng)出力,縮短磨煤機維護周期等,因此會對機組的安全、環(huán)保、高效運行會產(chǎn)生一定影響。為保證機組安全、環(huán)保運行并降低燃料成本,需要對經(jīng)濟適燒煤種技術(shù)性能和運行成本影響進行更加深入的分析、研究,通過持續(xù)有效的開展摻燒工作,來不斷提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

      [1]梁學(xué)東,謝昆.1000MW機組鍋爐低熱值煤種摻燒的經(jīng)濟性分析[J].熱力發(fā)電,2014,43(11):1-5.

      [2]楊忠燦,姚偉.電廠鍋爐變煤種摻燒問題研究[J].中國電力,2010,43(11):42-45.

      [3]劉志東.大型鍋爐非設(shè)計煤種摻燒最佳方案[J].湖北電力,2008(4):69-71.

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