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(1.武漢科技大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北武漢430081;2.青海南川美格金屬粉末開發(fā)有限公司,青海格爾木730000)
隨著我國冶金、電子、化工、醫(yī)療等行業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)超純鐵精礦的需求也越來越大[1]。因此,以普通磁鐵精礦為原料生產(chǎn)超純鐵精礦的研究就成為業(yè)界研究的熱點(diǎn)。鄒玄等[2]采用弱磁選—懸錐面選礦機(jī)重選工藝制備了全鐵品位71.67%、硅含量0.19%的超純鐵精礦。孟令科[3]采用細(xì)磨—反浮選最終得到全鐵品位71.50%、硅含量0.50%的超純鐵精礦。
本文將介紹以青海某磁鐵精礦為原料生產(chǎn)超純鐵精礦的工藝研究情況。
試樣為青海某磁鐵精礦,主要化學(xué)成分分析結(jié)果見表1,主要礦物組成見表2,粒度篩析結(jié)果見表3。
從表1可以看出,試樣鐵品位較高,達(dá)65.46%,主要雜質(zhì)SiO2、Al2O3含量分別為5.77%和2.09%,有害元素S、P含量均很低。
從表2可以看出,試樣中的主要礦物是磁鐵礦,脈石礦物主要為石英、綠泥石、云母、長石、鈦鐵礦等。
從表3可以看出,試樣粒度較粗,+45 μm粒級(jí)占31.02%;+75 μm粒級(jí)鐵品位明顯較低,僅為45.07%,是影響試樣鐵品位的主要粒級(jí),且鐵分布率較高,達(dá)10.08%。
因此,要獲得較好的超純鐵精礦指標(biāo),必須解決粗粒級(jí)的單體解離問題。
首先進(jìn)行了弱磁選提質(zhì)降雜效果試驗(yàn),以探索不經(jīng)過磨礦直接弱磁選獲取合格超純鐵精礦粉的可能性。試驗(yàn)采用CRIMM-Ф100型電磁圓筒式弱磁選機(jī),1次弱磁選試驗(yàn)結(jié)果見表4。
從表4可看出,試樣不經(jīng)過再磨直接弱磁選,鐵精礦鐵品位最高也只有68.25%,達(dá)不到超純鐵精礦的品質(zhì)要求(鐵品位≥71.5%,SiO2含量≤0.5%)。
顯微鏡下分析表明,試樣中存在的較多磁鐵礦富連生體在弱磁選時(shí)極易進(jìn)入弱磁選精礦,從而影響弱磁選效果。因此,再選前必須對(duì)試樣進(jìn)行再磨,以提高磁鐵礦的單體解離度。
2.2.1磨礦細(xì)度試驗(yàn)
磨礦細(xì)度直接影響磁鐵礦的解離度,但磨礦細(xì)度過高會(huì)造成礦物泥化,影響后續(xù)選別作業(yè)[4]。試樣再磨采用BJM-2型立式攪拌磨,1次弱磁選試驗(yàn)磁選場(chǎng)強(qiáng)為79.55 kA/m,磨礦細(xì)度試驗(yàn)結(jié)果見圖1。
從圖1可以看出,提高磨礦細(xì)度,弱磁選精礦指標(biāo)有所改善。綜合考慮,確定再磨細(xì)度D90=21.39μm,對(duì)應(yīng)的精礦鐵品位為70.05%,鐵回收率為97.73%。
2.2.2弱磁選磁場(chǎng)強(qiáng)度試驗(yàn)
弱磁選磁場(chǎng)強(qiáng)度試驗(yàn)的磨礦細(xì)度為D90=21.39 μm,試驗(yàn)結(jié)果見圖2。
從圖2可以看出,隨著磁場(chǎng)強(qiáng)度的提高,弱磁選精礦鐵品位下降,鐵回收率上升。綜合考慮,確定弱磁選磁場(chǎng)強(qiáng)度為23.87 kA/m,對(duì)應(yīng)的精礦鐵品位為70.97%,鐵回收率為81.88%。
由于試樣采用再磨—弱磁選流程處理仍不能獲得超純鐵精礦,因此,需進(jìn)一步進(jìn)行反浮選脫雜試驗(yàn)。反浮選條件試驗(yàn)以2.2.2節(jié)確定條件下的1次弱磁選精礦為給礦,采用1次反浮選流程。
2.3.1pH試驗(yàn)
pH試驗(yàn)的調(diào)整劑為NaOH,抑制劑苛性淀粉[5]用量為1 000 g/t,捕收劑十二胺用量為50 g/t,試驗(yàn)結(jié)果見圖3。
從圖3可以看出,隨著礦漿pH增大,反浮選精礦鐵品位下降、鐵作業(yè)回收率上升。綜合考慮,確定在自然pH條件下進(jìn)行反浮選,對(duì)應(yīng)的精礦鐵品位達(dá)71.10%、鐵作業(yè)回收率為88.13%。
2.3.2苛性淀粉用量試驗(yàn)
苛性淀粉用量試驗(yàn)在自然pH、十二胺用量為50 g/t的條件下進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果見圖4。
從圖4可以看出,苛性淀粉用量增大至600 g/t,反浮選精礦鐵品位維持在高位、鐵作業(yè)回收率明顯上升;繼續(xù)增大苛性淀粉用量,鐵品位明顯下降、鐵作業(yè)回收率先上升后維持在高位。綜合考慮,確定苛性淀粉用量為500 g/t。
2.3.3十二胺用量試驗(yàn)
十二胺用量試驗(yàn)在自然pH、苛性淀粉用量為500 g/t的條件下進(jìn)行,試驗(yàn)結(jié)果見圖5。
從圖5可以看出,隨著十二胺用量的增大,反浮選精礦鐵品位先上升后維持在高位、鐵作業(yè)回收率先小幅下降后明顯下降。綜合考慮,確定十二胺粗選用量為50 g/t,對(duì)應(yīng)的精礦鐵品位為71.55%,鐵作業(yè)回收率為85.21%。
在條件試驗(yàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了全流程試驗(yàn),試驗(yàn)流程見圖6,結(jié)果見表5,最終精礦主要化學(xué)成分分析見表6。
從表5、表6可以看出,采用圖6所示的流程處理試樣,最終獲得鐵品位為71.82%、SiO2含量為0.24%的超純鐵精礦。
(1)青海某磁鐵精礦鐵品位達(dá)65.46%,主要雜質(zhì)SiO2、Al2O3含量分別為5.77%和2.09%,有害元素S、P含量均很低,主要礦物是磁鐵礦,脈石礦物主要為石英、綠泥石、云母、長石、鈦鐵礦等。該精礦粒度較粗,+45 μm粒級(jí)占31.02%,+75 μm粒級(jí)鐵品位明顯較低,僅為45.07%,是影響試樣鐵品位的主要粒級(jí)。由于該精礦中有大量的磁鐵礦富連生體,要用該精礦制備超純鐵精礦,解決粗粒級(jí)的單體解離問題是前提。
(2)以現(xiàn)場(chǎng)磁鐵精礦為試樣,在磨礦細(xì)度為D90=21.39 μm的情況下,進(jìn)行1次弱磁選(23.87 kA/m)、1次弱磁掃選(318.22 kA/m),弱磁選精礦以苛性淀粉為抑制劑、十二胺為捕收劑進(jìn)行1粗1精反浮選,反浮選尾礦與弱磁掃選精礦合并,最終獲得鐵品位為71.82%,鐵回收率為61.86%,SiO2、Al2O3含量分別為0.24%、0.18%的超純鐵精礦,以及鐵品位為68.14%、鐵回收率為36.74%的普通鐵精礦。