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      關寶山鐵礦石攪拌磨細磨—磁選—反浮選試驗

      2018-06-14 03:23:06張淑敏袁帥陳國巖劉杰李艷軍
      金屬礦山 2018年5期
      關鍵詞:氧化鈣磁選磨礦

      張淑敏袁 帥陳國巖劉 杰李艷軍

      (1.東北大學資源與土木工程學院,遼寧沈陽110819;2.鞍鋼集團礦業(yè)公司關寶山鐵礦,遼寧鞍山114001)

      隨著易選鐵礦石資源的不斷消耗,礦產資源普遍趨于貧細雜化,難選鐵礦石資源的開發(fā)利用比例正逐年增加,其中嵌布不均的難處理鐵礦石資源的開發(fā)利用備受重視[1-2]。鞍鋼關寶山鐵礦石屬礦物嵌布關系復雜、嵌布粒度粗細不均的鐵礦石,之前的研究表明,攪拌磨應用于關寶山鐵礦石,能夠實現鐵礦物的充分解離且能耗較低[3]。為實現已解離鐵礦物的高效回收,鑒于磁選—反浮選工藝提鐵降硅效率高、效果好[4-6],因此,采用攪拌磨磨礦—磁選—反浮選工藝對關寶山鐵礦石開展了可選性研究,以期為關寶山鐵礦石選礦工藝優(yōu)化提供依據。

      1 試驗原料

      以關寶山生產現場的二段球磨給礦為試驗原料,主要化學多元素分析結果見表1,鐵化學物相分析結果見表2,XRD圖譜見圖1。

      由表1可知,原料鐵品位為45.90%,主要雜質成分為SiO2,鈣、鎂、鋁等雜質及有害元素硫、磷含量均較低。

      由表2可知,原料中大部分的鐵以赤(褐)鐵礦或磁鐵礦的形式存在,二者占總鐵的91.95%,是試驗的主要回收對象。

      由圖1可知,原料中主要有用礦物為赤鐵礦和磁鐵礦,其次為菱鐵礦和針鐵礦,鐵礦物組成較復雜;脈石礦物主要為石英。

      2 試驗方法

      (1)磨礦細度條件試驗。磨礦采用SLJM-2L型攪拌磨機進行磨礦,并以之前試驗[3]確定的工藝參數(料球質量比0.7、介質充填率70%、介質尺寸8 mm、攪拌轉速400 r/min、磨礦濃度70%)進行磨礦細度條件試驗。

      (2)磁選試驗。磁選試驗流程見圖2,弱磁選采用RK/CRS 400×300型磁選機,磁場強度為100 kA/m;強磁選采用SLon500立環(huán)脈動高梯度磁選機,磁介質為Φ2 mm棒介質,沖程為30 mm,沖次為200次/min,背景磁感應強度為0.7 T。

      (3)反浮選。反浮選采用XFD0.75 L單槽浮選機,活化劑為CaO,捕收劑為RA715,RA715粗選與精選用量比為2.5∶1,試驗流程見圖3。

      3 試驗結果與討論

      3.1條件試驗

      3.1.1磨礦細度試驗

      根據圖2所示的流程進行磨礦細度條件試驗,結果見圖4。

      由圖4可知,隨著磨礦細度的提高,鐵礦物解離度提高,磁選過程中進入精礦的連生體減少,因而混磁精礦鐵品位提高;微細粒鐵礦物的增多,導致無法有效回收的鐵礦物也增多,因而混磁精礦鐵回收率下降。-0.043 mm占85%時,混磁精礦鐵品位較高,為50.73%,且回收率仍達96.03%,因此,確定原料的磨礦細度為-0.043 mm占85%。

      3.1.2反浮選試驗

      3.1.2.1淀粉用量試驗

      淀粉在鐵礦表面有很強的吸附能力,可在鐵礦物表面形成親水薄膜,是磁選鐵精礦反浮選除雜常用的抑制劑[7]。試驗固定氧化鈣用量(對原料計)為750 g/t(pH=11.50)、RA715總用量為420 g/t(粗精選用量比為3∶7,下同),結果見圖5。

      由圖5可知,隨著淀粉用量的增大,反浮選精礦鐵作業(yè)回收率呈先快后慢的上升趨勢,淀粉用量由500 g/t增加到700 g/t,反浮選鐵作業(yè)回收率由45.98%提高至92.34%,繼續(xù)增大淀粉用量,作業(yè)回收率變化不大;反浮選精礦鐵品位隨淀粉用量的增加整體呈降低趨勢,淀粉用量700 g/t時,精礦鐵品位為59.34%。綜合考慮,確定淀粉用量為700 g/t。

      3.1.2.2氧化鈣用量試驗

      氧化鈣是磁選鐵精礦反浮選中石英的有效活化劑。氧化鈣在浮選礦漿中形成的Ca2+能夠對石英表面產生離子活化作用,為捕收劑在石英表面的吸附創(chuàng)造條件[8-9]。氧化鈣用量試驗固定淀粉用量為700 g/t、RA715總用量為420 g/t,試驗結果見圖6。

      由圖6可知,隨著氧化鈣用量的增加,反浮選精礦鐵品位整體呈上升趨勢,鐵作業(yè)回收率整體呈下降趨勢。氧化鈣用量為1 000 g/t時,鐵品位和作業(yè)回收率均較高,綜合考慮,確定氧化鈣用量為1 000 g/t。

      3.1.2.3RA715用量試驗

      RA715用量試驗固定淀粉用量為700 g/t、氧化鈣用量為1 000 g/t,試驗結果見圖7。

      由圖7可知,隨著RA715用量的增加,反浮選精礦鐵品位呈上升趨勢,鐵作業(yè)回收率呈下降趨勢,在RA715總用量增加至455 g/t以后,鐵品位趨于平穩(wěn),綜合考慮,確定RA715總用量為455 g/t,即粗選和精選用量分別為325 g/t和130 g/t。

      3.2反浮選開路試驗

      根據反浮選條件試驗結果擬定了圖8所示反浮選開路試驗流程,試驗結果見表3。

      由表3可知,采用圖8所示的開路流程處理礦石,可取得鐵品位為66.35%、鐵回收率為75.91%的反浮選鐵精礦。

      3.3全流程試驗

      在條件試驗和浮選開路試驗基礎上進行了全流程試驗,試驗流程見圖9,結果見表4。

      由表4可知,原料采用圖9所示的全流程處理,可獲得鐵品位為66.23%、鐵回收率85.87%的鐵精礦。

      4 結論

      (1)關寶山二段球磨給礦鐵品位為45.90%,鐵主要以赤(褐)鐵或磁性鐵的形式存在,二者占總鐵的91.95%,脈石礦物主要為石英。

      (2)試樣在攪拌磨細磨至-0.043 mm占85%的情況下,采用1次弱磁選(磁場強度為100 kA/m)、1次強磁選(背景磁感應強度為0.7 T)、混磁精礦1粗1精3掃反浮選流程處理,反浮選中淀粉用量為685 g/t、氧化鈣用量為1 000 g/t、RA715總用量為455 g/t(粗選為320 g/t、精選為135 g/t),獲得了鐵品位為66.23%、鐵回收率85.87%的鐵精礦。

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