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      國內某核電廠汽機超速保護動作試驗故障與解決

      2018-06-17 07:32:54付偉劉光偉
      科學與技術 2018年27期

      付偉 劉光偉

      摘要:本文通過對國內某核電廠汽機超速保護控制試驗(以下簡稱OPC試驗)過程中發(fā)生的問題進行了原因分析,通過深入了解OPC試驗的試驗機理,對主調節(jié)閥油動機各個部件進行了研究,最終找到故障根本原因并予以解決。

      關鍵詞:汽機超速;OPC;油動機;卸荷閥

      前言

      本文針對國內某核電廠汽機OPC試驗過程中產生的故障進行了根本原因分析,并敘述通過深入了解OPC試驗的試驗機理,最終找到根本原因并予以解決。

      1.汽輪機OPC轉速控制試驗介紹

      1.1 OPC試驗方法簡介

      1.1 靜態(tài)試驗

      設定一個目標轉速以及升速率,設定一個調門開度,執(zhí)行OPC試驗,試驗動作時,OPC電磁閥得電打開,同時主調節(jié)閥伺服閥(MOOG)至關閉位,主調節(jié)閥迅速關閉。5秒后,OPC電磁閥失電復位,同時伺服閥自動復位,調門恢復到關閉前的開度,并根據閥位反饋信號控制伺服閥的開度。

      1.2 動態(tài)試驗

      汽機轉子轉速為3000rpm時進行升速,至3090rpm時OPC動作,電磁閥打開,調門伺服閥關閉,調門關閉,此時轉速在3090rpm基礎上略上升,當轉速降回到3090rpm時,OPC電磁閥復位,OPC油壓建立,當轉速降至3000rpm時,伺服閥打開,并根據轉速信號自動調節(jié)調門的開度。

      1.3 汽機甩負荷時OPC的動作

      汽機帶滿功率運行時,由于某種原因突然甩負荷,轉速將會飛升,設計超速范圍不高于額定轉速的7%,即飛升后最高轉速為3210rpm。而實際運行中,轉速飛升至3090rpm時,OPC電磁閥動作,轉速繼續(xù)攀升至大約3110rpm時開始回落(某國內核電數(shù)據)。轉速落至3090rpm時OPC電磁閥復位,此后的動作與動態(tài)試驗時相同。

      2. 汽輪機OPC轉速控制試驗故障描述

      在執(zhí)行汽輪機OPC轉速控制試驗時,3090rpm時OPC動作,主控因無法切換至操縱員自動控制模式而無法輸入3000rpm的目標轉速,汽機轉速持續(xù)下降,轉速降到800rpm后打閘然后重新掛閘。期間OPC動作后調節(jié)油壓力低備用泵自啟,壓力12.5MPa,流量達到160L/min,遠遠高于安裝期間OPC、AST未建立壓力時的油動機泄漏量112L/min,主調節(jié)閥在OPC動作后關閉到接近0然后一直未開啟。分析原因,認為主調節(jié)閥油動機下油腔油壓未正常建立,壓力油通過卸荷閥泄油。

      之后進行了多次靜態(tài)試驗,都因某個調門無法開啟導致母管油壓下降而跳機。

      3.汽輪機OPC轉速控制試驗故障問題的解決

      通過試驗人員對試驗過程的反復試驗和對主調節(jié)閥門結構的驗證,導致汽輪機OPC轉速控制試驗故障的主要原因為快速卸荷閥(見圖1示)裝配尺寸不合理,上行程(A)大于下行程(B),壓力油密封面先密封,先導油密封壓力無法正常建立。

      3.1 快速卸荷閥結構說明

      快速卸荷閥有兩個密封面,如圖5所示。A面的作用是隔斷高壓油與油壓回油母管,以建立工作油壓。B面的作用是隔斷OPC油與油壓回油母管,以建立卸荷閥上腔油壓,進而關閉卸荷閥。OPC油壓與工作油壓相等,都是14MPa,但是OPC油壓作用的面——圖中活動環(huán)的上表面面積大于A面的閥芯面積,因此可以克服彈簧力將卸荷閥關閉。最重要的一點,B面的行程略小于A面的行程,行程差約0.5~1mm之間。

      正常工作時,高壓油和OPC油同時進入卸荷閥,高壓油進入A面所在的下腔室,OPC油進入活動環(huán)上表面所在的上腔室,此時,高壓油與油壓回油管導通,OPC油也通過活動環(huán)周圍的縫隙與油壓回油導通,由于縫隙較小,OPC油能夠建立一定的油壓,在此油壓的作用下,彈簧被壓縮,閥芯整體向下移動,B面首先被密封,這是OPC油與油壓回油隔斷,卸荷閥上腔油壓升高至14MPa,活動環(huán)繼續(xù)帶動閥芯向下移動,將A面密封,高壓油與油壓回油隔斷,工作油壓建立,并上升至14MPa,調門打開。

      3.2 故障原因分析

      通過現(xiàn)場拆解1號主調節(jié)閥的卸荷閥,結合圖紙測量相關尺寸發(fā)現(xiàn),快速卸荷閥裝配尺寸與設計圖紙尺寸不符,圖紙中尺寸AB,但是實際測量尺寸A>B。A、B兩個尺寸分別對應上下工作行程,上行程的密封面是先導密封面,下行程的密封面是主密封面,C尺寸是密封導向套與隔離板之間的尺寸,也是之間的O型圈的可壓縮尺寸。

      通過對四個主調節(jié)閥的快速卸荷閥的解體,發(fā)現(xiàn)只有4#主調節(jié)閥的快速卸荷閥其活動環(huán)與調整環(huán)之間有足夠的間隙,活動環(huán)可以自由的活動,而其他三個主調節(jié)閥的卸荷閥活動環(huán)與調整環(huán)之間間隙很小,甚至頂死,導致兩環(huán)之間少了應有的0.5——1mm的間隙,使得B面密封后A面無法密封,甚至B面本身都無法密封。

      隨后,通過檢查四個主調節(jié)閥的快速卸荷閥,測量計算四個主調節(jié)閥的快速卸荷閥A、B、C尺寸以及將彈簧上支撐環(huán)下調的尺寸如下表1所示?,F(xiàn)場通過向下調整彈簧支環(huán),尺寸見上表中的下調尺寸,最后現(xiàn)場試驗驗證OPC動作后,再恢復OPC油壓,油動機壓力正常,四個主調節(jié)閥動作正常。

      4.試驗驗證

      經上述檢查發(fā)現(xiàn),快速卸荷閥彈簧座沒有向下旋到底,導致調整環(huán)沒有旋到底,所以調整環(huán)頂在活動環(huán)上。將彈簧座和調整環(huán)向下旋轉到位之后,留出了活動環(huán)與調整環(huán)之間的間隙,再次進行靜態(tài)試驗,一次成功,并且連續(xù)5次OPC動作,OPC恢復時油壓都在13MPa以上,而且沒有下降,四個調門都順利開啟。

      分析認為,彈簧座與調整環(huán)在裝配到位后,應該有一個固定裝置,防止其旋轉,事實上,在閥桿上是有防轉銷孔的,只是沒有安裝防轉銷,因此,應該是在廠家試驗或者運輸過程中調整環(huán)與彈簧座發(fā)生旋轉,破壞了調整環(huán)與活動環(huán)間應有的間隙所致。如何在結構上避免此類事件的發(fā)生,制造廠還應該采取相應的措施。

      參考文獻

      [1]趙冬冬 秦山二核3#汽輪機組OPC試驗問題與解決[J] 自動化儀器儀表,2015(8)

      (作者單位:中國核電工程有限公司華東分公司)

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