馬亞壇
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 安徽省合肥市 230001
隨著乘用車的日益普及,消費(fèi)者對(duì)乘用車的質(zhì)量和NVH品質(zhì)要求也在不斷提高。乘用車動(dòng)力系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)、傳遞動(dòng)力的穩(wěn)定性直接決定了整車NVH性能的優(yōu)越。雙質(zhì)量飛輪是當(dāng)前汽車上隔振減振效果最好的裝置。 雙質(zhì)量飛輪可以有效降低發(fā)動(dòng)機(jī)到變速箱的轉(zhuǎn)速波動(dòng)。雙質(zhì)量飛輪設(shè)計(jì)的優(yōu)劣將直接影響整車NVH,進(jìn)而影響使乘客主觀感受。
本文中就討論了某款車型匹配雙質(zhì)量飛輪存在的異響故障,并通過(guò)仿真分析和設(shè)計(jì)分析,找到了造成雙質(zhì)量飛輪異響的設(shè)計(jì)因素,并根據(jù)設(shè)計(jì)因素進(jìn)行了一一確認(rèn),最終指定雙質(zhì)量飛輪優(yōu)化方案,解決雙質(zhì)量飛輪異響問(wèn)題。
根據(jù)市場(chǎng)反饋,某款匹配雙質(zhì)量飛輪的車型在市場(chǎng)上存在異響故障,故障模式為車輛在空擋、怠速工況下,開(kāi)啟負(fù)載(開(kāi)燈、開(kāi)車窗加熱、開(kāi)空調(diào))時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)與變速箱結(jié)合處傳出明顯的“噠噠”異響。
雙質(zhì)量飛輪在怠速和行駛工況下第二質(zhì)量與彈簧的相對(duì)運(yùn)動(dòng)方式見(jiàn)圖1。其中怠速工況下,第二質(zhì)量在兩個(gè)彈簧間左右擺動(dòng),理論上不與彈簧接觸,實(shí)際由于制造誤差,第二質(zhì)量在擺動(dòng)中不停撞擊彈簧,從而產(chǎn)生“噠噠”撞擊音。正常情況下聲音很小,會(huì)被發(fā)動(dòng)機(jī)掩蓋。
雙質(zhì)量飛輪的關(guān)鍵性能參數(shù)中影響怠速異響的原因主要有基礎(chǔ)阻尼F1和自由角度兩個(gè)參數(shù)。F1阻尼力矩值在一定范圍內(nèi)可以使次級(jí)飛輪的轉(zhuǎn)速波動(dòng)隨著基礎(chǔ)阻尼力矩值的增大而減?。蛔杂赊D(zhuǎn)角過(guò)小,會(huì)由于發(fā)動(dòng)機(jī)的高頻振動(dòng)導(dǎo)致傳力板敲擊彈簧系統(tǒng),產(chǎn)生敲擊噪音。所以需要間隙轉(zhuǎn)角和基礎(chǔ)阻尼的綜合作用,保證在怠速不同負(fù)載的工況下滿足雙質(zhì)量飛輪沒(méi)有敲擊噪音。
通過(guò)仿真分析(圖2),1500rpm以上飛輪轉(zhuǎn)速波動(dòng)<0.1,分析結(jié)果滿足要求。但是1200rpm以下第二質(zhì)量盤轉(zhuǎn)速波動(dòng)大于第一質(zhì)量盤,結(jié)合異響故障,認(rèn)為基礎(chǔ)阻尼不當(dāng)可能造成第二質(zhì)量轉(zhuǎn)速波動(dòng)太大。
異響車型在整車測(cè)試中,通過(guò)采集的數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn)(圖3),發(fā)動(dòng)機(jī)在負(fù)載開(kāi)啟時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速波動(dòng)增大60%。分析認(rèn)為正是這個(gè)增大的轉(zhuǎn)速波動(dòng)致使雙質(zhì)量飛輪第二質(zhì)量轉(zhuǎn)速波動(dòng)增大。
根據(jù)雙質(zhì)量飛輪原理和以上分析確認(rèn)的因素,初步判斷為為雙質(zhì)量飛輪基礎(chǔ)阻尼設(shè)計(jì)不當(dāng),造成第二質(zhì)量盤在怠速開(kāi)負(fù)載工況下,轉(zhuǎn)速波動(dòng)增大,從而造成第二質(zhì)量盤對(duì)彈簧的敲擊力度增大,產(chǎn)生敲擊異響。另外自由轉(zhuǎn)角也可能是對(duì)其異響產(chǎn)生的一部分原因。因此定制不同阻尼的雙質(zhì)量飛輪和不同轉(zhuǎn)角的雙質(zhì)量飛輪進(jìn)行裝車測(cè)試(圖4 測(cè)試臺(tái)架),對(duì)基礎(chǔ)阻尼因素進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。
根據(jù)分析方案,先對(duì)F1阻尼進(jìn)行驗(yàn)證,制作了的四種不同阻尼的雙質(zhì)量飛輪進(jìn)行裝車驗(yàn)證,并進(jìn)行主觀評(píng)價(jià)(表1 不同阻尼驗(yàn)證結(jié)果)。隨著基礎(chǔ)阻尼的增大,雙質(zhì)量飛輪異響有了明顯改善。當(dāng)F1阻尼為1.3Nm時(shí),只要開(kāi)燈增加少量負(fù)載,異響就會(huì)出現(xiàn);當(dāng)F1阻尼增大到3Nm時(shí),開(kāi)燈已不再出現(xiàn)異響;當(dāng)F1阻尼增加到7Nm時(shí),即使所有負(fù)載打開(kāi),異響也不會(huì)再出現(xiàn)。
雙質(zhì)量飛輪通過(guò)提升基礎(chǔ)阻尼,在怠速工況下,開(kāi)啟負(fù)載時(shí)異響有了明顯的改善,但是雙質(zhì)量飛輪阻尼又能無(wú)限制增大,阻尼太大又會(huì)造成其他方面的異響(由于篇幅限制,本文不作詳細(xì)介紹),而雙質(zhì)量飛輪制造工藝的限制,又無(wú)法很好的將基礎(chǔ)阻尼控制在很小的范圍內(nèi),因此只是改進(jìn)阻尼無(wú)法滿足產(chǎn)品需求。
表1 不同阻尼驗(yàn)證結(jié)果
表2 不同轉(zhuǎn)角驗(yàn)證結(jié)果
在上面試驗(yàn)結(jié)果基礎(chǔ)上,又制作了4種不同自由轉(zhuǎn)角的雙質(zhì)量飛輪進(jìn)行裝車驗(yàn)證。通過(guò)下表2驗(yàn)證結(jié)果和表1驗(yàn)證結(jié)果對(duì)比,隨著轉(zhuǎn)角增大,異響程度也有了進(jìn)一步的改善。
經(jīng)過(guò)多項(xiàng)試驗(yàn),根據(jù)不同試驗(yàn)數(shù)據(jù)的測(cè)試結(jié)果,結(jié)合雙質(zhì)量飛輪制造質(zhì)量現(xiàn)狀,在雙質(zhì)量飛輪原設(shè)計(jì)方案的基礎(chǔ)上,調(diào)整雙質(zhì)量飛輪阻尼參數(shù)由0-10Nm提升為5Nm-10Nm;調(diào)整雙質(zhì)量飛輪自由轉(zhuǎn)角由6°提升為10°。
按新方案修改圖紙,并小批量試制后,挑選出自由轉(zhuǎn)角和F1阻尼偏下限的零件進(jìn)行再次裝車驗(yàn)證,通過(guò)采集到的音頻數(shù)據(jù)(圖5)可以看出,量產(chǎn)狀態(tài)飛輪異響完全消除,雙質(zhì)量飛輪新的參數(shù)設(shè)計(jì)滿足生產(chǎn)要求和車輛NVH要求。
為解決車輛在怠速開(kāi)空調(diào)等負(fù)載情況下的雙質(zhì)量飛輪異響問(wèn)題,本文利用CAE仿真分析和NVH測(cè)試設(shè)備,對(duì)多種方案進(jìn)行驗(yàn)證,找到可產(chǎn)生怠速異響的根本因素:阻尼的增大,可以有效抑制轉(zhuǎn)速波動(dòng),在此基礎(chǔ)上增大轉(zhuǎn)角進(jìn)一步消弱了第二質(zhì)量對(duì)彈簧的撞擊,從而有效的降低了撞擊產(chǎn)生的“噠噠”異響。