王 眾
(紫金礦業(yè)建設(shè)有限公司廈門設(shè)計(jì)分公司,福建 廈門 361006)
為有效開發(fā)利用某金礦資源,選擇合理的選礦工藝流程,本文針對某金礦礦石性質(zhì)進(jìn)行選礦工藝試驗(yàn)研究。
該金礦屬于貧硫低砷低品位金礦石,含礦巖石為花崗閃長巖,風(fēng)化面呈黃褐色,新鮮面呈深灰色,中粒粒狀結(jié)構(gòu)、塊狀構(gòu)造。
礦石金屬礦物除了金外,主要有黃鐵礦、毒砂、磁黃鐵礦和黃銅礦;脈石礦物以石英和斜長石為主,其它為角閃石、黑云母、方解石、少量綠泥石和絹云母。
礦石中金主要以含銀自然金形成存在,金粒呈異形狀、片狀、薄膜狀,粒級主要分布在0.001~0.005mm,其次為0.008~0.016mm,還有少量粒級大于0.02mm。原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果見表1,金物相分析結(jié)果見表2。
根據(jù)原礦工藝礦物學(xué)研究和前期探索試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)行了全泥氰化試驗(yàn)、浮選—精礦氰化試驗(yàn)。
全泥氰化是原礦經(jīng)過破碎、磨礦分級后,直接進(jìn)行氰化浸出的一種提金工藝,流程簡單、易于管理。
試驗(yàn)條件:礦漿濃度45%,石灰用量2 000g/t,氰化鈉初始濃度300×106(ppm)、炭密度15g/L,NaCN用量150g/t。氰化時間為24h時,氰化2h后加入活性炭;氰化時間為48h時,氰化26h后加入活性炭,試驗(yàn)結(jié)果見表3。
從表3中可以看出:①在粗磨條件下,氰化時間48h和24h的浸渣金品位低,由0.17g/t降低至0.14g/t,金浸出率提高約2%;在細(xì)磨條件下,氰化時間為48h和24h時,浸渣品位由0.14g/t降低至0.12g/t,金浸出率差異較?。虎谇杌瘯r間相同時,粒度越細(xì),金浸出率越高,增幅約1%~3%;③在細(xì)度-0.074mm占65%~90%,礦漿濃度45%,氰化鈉初始濃度300×10-6,炭密度15g/L,氰化時間24~48h,金浸出率均達(dá)到86%以上,吸附率均穩(wěn)定在99%左右;④在細(xì)磨條件下、浸出時間為48h時,氰化渣金品位0.12g/t左右,繼續(xù)降低的難度較大。因此當(dāng)實(shí)際原礦品位降低(比如<1g/t)時,預(yù)計(jì)金浸出率會有所降低。
表1 原礦化學(xué)多元素分析結(jié)果 %
表2 金物相分析結(jié)果
表3 全泥氰化綜合條件試驗(yàn)結(jié)果
該礦石屬于低品位金礦石,如采用浮選使金富集,然后對浮選金精礦進(jìn)行氰化回收金,有利于降低投資和生產(chǎn)成本。
2.2.1 浮選閉路試驗(yàn)
閉路試驗(yàn)流程見圖1,試驗(yàn)結(jié)果見表4。
從表4可以看出,浮選采用一次粗選一次精選二次掃選流程可獲得產(chǎn)率3.21%、含金27.60g/t、金回收率82.84%的金精礦。
2.2.2 精礦氰化試驗(yàn)
浮選精礦氰化試驗(yàn)條件及結(jié)果見表5。從表5可以看出,浮選精礦在高氰化鈉濃度下即可獲得較高的金浸出率,預(yù)氧化和再磨對金浸出率作用不明顯。浮選精礦在液固比R=2、氰化鈉初始濃度1 000×10-6、氰化48h后金浸出率可達(dá)95%左右,氰化鈉耗量4.5kg/t左右,對原礦約為145g/t。
圖1 閉路試驗(yàn)流程圖
樣品名稱產(chǎn)率/%Au品位/(g/t)Au回收率/%精礦3.2127.6082.84尾礦96.790.1917.16合計(jì)100.001.07100.00
2.2.3 浮選—精礦氰化工藝
浮選—精礦氰化聯(lián)合工藝技術(shù)指標(biāo)見表6。
(1)全泥氰化方案在磨礦細(xì)度為-0.074mm占65%時,氰化24h金浸出率為87.26%,氰化48h為89.18%;在磨礦細(xì)度為-0.074mm占90%、氰化24h金浸出率89.93%,氰化48h為90.66%。金吸附率穩(wěn)定在99%左右,氰化鈉耗量在150g/t左右。
表5 浮選金精礦氰化試驗(yàn)條件及結(jié)果
表6 浮選—精礦氰化聯(lián)合工藝技術(shù)指標(biāo)
(2)浮選—精礦氰化方案試驗(yàn)中金綜合回收率為78.62%,其中在磨礦細(xì)度為-0.074mm占88%時,浮選采用一次粗選一次精選二次掃選可獲得產(chǎn)率3.21%、金品位為27.60g/t、金回收率為82.84%的金精礦;浮選精礦直接氰化48h 金浸出率為95%左右,氰化鈉耗量在145g/t左右(對原礦)。
對比試驗(yàn)結(jié)果表明:全泥氰化金綜合回收率最高,采用一段磨礦時(細(xì)度為-0.074mm占65%~70%)金浸出率為88%左右,采用兩段磨礦時(細(xì)度-0.074mm占85%~90%)金浸出率在90%左右。浮選—精礦氰化方案金綜合回收率僅為78.62%,主要是由于該礦石中金以自然金為主,且主要分布在微細(xì)粒級,一部分粗粒級自然金浮選工藝難以回收,易造成浮選作業(yè)指標(biāo)不穩(wěn)定。
經(jīng)方案初步對比分析,推薦全泥氰化方案,該工藝具有流程簡單、藥劑制度簡單、噸礦藥劑成本低、指標(biāo)可靠、易于在生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)等優(yōu)勢。對于含金1g/t以上的礦石,可獲得金回收率80%以上、伴生銀回收率30%左右的指標(biāo)。
根據(jù)全泥氰化試驗(yàn)結(jié)果,選擇了兩個方案(全泥氰化)進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較。方案1:磨礦細(xì)度-0.074mm占65%,氰化時間48h,氰化鈉耗量150g/t;方案2:磨礦細(xì)度-0.074mm占90%,氰化時間24h,氰化鈉耗量150g/t。對比結(jié)果見表7。
表7 選礦工藝方案對比結(jié)果
由表7可知,方案1較方案2噸礦成本低12元/t,銷售收入少1 948.8萬元/a,而可比收益較方案2高1 651.2萬元/a。因此,針對該低品位金礦石推薦全泥氰化粗磨方案。
通過對該礦石采用全泥氰化和浮選—精礦氰化試驗(yàn)研究表明:全泥氰化工藝適合該金礦礦石;通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較,選擇全泥氰化粗磨方案處理該金礦礦石。
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