馬云鵬,王立芳
(浙江華科同安監(jiān)控技術(shù)有限公司,浙江桐鄉(xiāng) 314500)
某大型抽水蓄能機(jī)組在一次轉(zhuǎn)子一點(diǎn)接地動(dòng)作后上導(dǎo)擺度突然變大,之后一直維持在較大的水平,上導(dǎo)擺度變大的原因可能是由于該次故障導(dǎo)致了上導(dǎo)軸瓦間隙變大或者不均衡,或者轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量平衡。該機(jī)組安裝有TN8000水電機(jī)組狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)分析故障診斷系統(tǒng),通過(guò)TN8000記錄保存的數(shù)據(jù),對(duì)該機(jī)組一個(gè)季度內(nèi)的運(yùn)行情況進(jìn)行分析研究,主要從質(zhì)量不平衡、上導(dǎo)擺度趨勢(shì)、頻譜圖、軸心軌跡、瓦溫和軸線靜態(tài)彎曲等方面對(duì)抽水和發(fā)電兩種運(yùn)行工況分析研究上導(dǎo)擺度異常問(wèn)題,并給出檢修建議。
圖1 TN8000系統(tǒng)圖
TN8000水電機(jī)組狀態(tài)在線監(jiān)測(cè)分析故障診斷系統(tǒng)是針對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組的特點(diǎn)和水電站生產(chǎn)實(shí)際需要,設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的新一代集成化和網(wǎng)絡(luò)化水電機(jī)組在線狀態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)對(duì)水輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行全方位的在線監(jiān)測(cè)、分析和診斷,及時(shí)掌握機(jī)組的健康狀況,優(yōu)化機(jī)組運(yùn)行,指導(dǎo)機(jī)組檢修,為實(shí)現(xiàn)狀態(tài)檢修提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ),TN8000系統(tǒng)圖如圖1所示,TN8000系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)布置及動(dòng)態(tài)顯示如圖2所示。
圖2 TN8000系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)布置及動(dòng)態(tài)顯示圖
抽水穩(wěn)定工況各擺度變化趨勢(shì)如圖3(a)所示,發(fā)電穩(wěn)定工況各擺度變化趨勢(shì)如圖4(a)所示,機(jī)組接地保護(hù)動(dòng)作后,機(jī)組在抽蓄和發(fā)電工況下均表現(xiàn)為上導(dǎo)擺度突然增大,下導(dǎo)擺度略有增大,水導(dǎo)擺度基本沒(méi)有變化。
上導(dǎo)擺度值一直比較大并呈現(xiàn)逐漸緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì),主要增大成分為上導(dǎo)擺度轉(zhuǎn)頻幅值,上導(dǎo)擺度轉(zhuǎn)頻相位略有變化;抽水工況和發(fā)電工況上導(dǎo)擺度通頻/轉(zhuǎn)頻/相位變化分別如圖3(b)和圖4(b)所示。
圖3 抽水穩(wěn)定工況
圖4 發(fā)電穩(wěn)定工況
3.1 質(zhì)量不平衡分析
機(jī)組在變轉(zhuǎn)速過(guò)程中,其振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分主要是由于質(zhì)量不平衡和大軸靜態(tài)彎曲綜合引起。在整個(gè)變轉(zhuǎn)速過(guò)程中,大軸靜態(tài)彎曲引起的振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分基本不變,質(zhì)量不平衡引起的振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分則與轉(zhuǎn)速平方成正比;在機(jī)組低速運(yùn)行時(shí),質(zhì)量不平衡不會(huì)引起振動(dòng)擺度,此時(shí)振動(dòng)擺度只是由大軸靜態(tài)彎曲引起。因此將機(jī)組停機(jī)過(guò)程中額定轉(zhuǎn)速下的振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分矢量數(shù)據(jù)減去低速運(yùn)行時(shí)的振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分矢量數(shù)據(jù),即可得到額定轉(zhuǎn)速下質(zhì)量不平衡對(duì)機(jī)組振動(dòng)擺度的影響,指導(dǎo)機(jī)組動(dòng)平衡。
表1和表2為利用發(fā)電和抽水開(kāi)機(jī)過(guò)程振擺監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)獲取的質(zhì)量不平衡量化數(shù)據(jù),由表可知抽水工況上導(dǎo)擺度明顯大于發(fā)電工況上導(dǎo)擺度。圖5上導(dǎo)擺度、下導(dǎo)擺度和上機(jī)架水平振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速變化趨勢(shì)。從表1和表2中可以看出,質(zhì)量不平衡對(duì)擺度和振動(dòng)影響較大,發(fā)電和抽水工況計(jì)算獲取的失重角位置基本接近,從圖5趨勢(shì)圖上可以看出,隨轉(zhuǎn)速升高,上導(dǎo)擺度和下導(dǎo)擺度迅速增大,上機(jī)架水平振動(dòng)也為增長(zhǎng)趨勢(shì),初步推斷存在質(zhì)量不平衡。
表1 發(fā)電質(zhì)量不平衡對(duì)振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分影響量化參數(shù)
續(xù)表1 發(fā)電質(zhì)量不平衡對(duì)振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分影響量化參數(shù)
表2 抽水開(kāi)機(jī)過(guò)程質(zhì)量不平衡對(duì)振動(dòng)擺度轉(zhuǎn)頻成分影響量化參數(shù)
圖5 開(kāi)機(jī)過(guò)程擺度振動(dòng)隨轉(zhuǎn)速變化趨勢(shì)
3.2 擺度振動(dòng)波形頻譜軌跡分析
上導(dǎo)擺度變大后,不論是抽水工況還是發(fā)電工況,上導(dǎo)擺度和上機(jī)架振動(dòng)均以一倍頻為主,上導(dǎo)軸心軌跡近圓形,如圖6上導(dǎo)擺度、上機(jī)架水平振動(dòng)波形頻譜圖及軸心軌跡圖所示,初步推斷上導(dǎo)瓦可能存在間隙過(guò)大問(wèn)題。
圖6 上導(dǎo)擺度、上機(jī)架水平振動(dòng)波形頻譜圖及軸心軌跡圖
3.3 瓦溫變化趨勢(shì)分析
上導(dǎo)軸瓦間隙不均勻,造成有的瓦受力偏大引起該瓦溫度偏高。上導(dǎo)瓦擺度過(guò)大超過(guò)安裝間隙,也會(huì)導(dǎo)致上導(dǎo)瓦載荷增大,受力不均,引起軸瓦溫度偏高。由表3可知,上導(dǎo)軸瓦瓦溫最大偏差7.8℃,該偏差較大,初步推斷上導(dǎo)軸瓦間隙不均。
表3 發(fā)電穩(wěn)定工況上導(dǎo)瓦溫 ℃
3.4 軸線靜態(tài)彎曲分析
機(jī)組在停機(jī)過(guò)程中的低速運(yùn)行時(shí)的擺度數(shù)據(jù)不受勵(lì)磁、水力和質(zhì)量不平衡的影響,基本上反映大軸的原始軸線靜態(tài)彎曲。因此通過(guò)對(duì)機(jī)組停機(jī)過(guò)程中低速運(yùn)行的數(shù)據(jù)進(jìn)行特征提取,即可計(jì)算獲取機(jī)組軸線靜態(tài)彎曲數(shù)據(jù)。
表4為機(jī)組在低轉(zhuǎn)速下運(yùn)行時(shí)的擺度數(shù)據(jù),表5為計(jì)算獲取的軸線彎曲參數(shù)??梢?jiàn)大軸彎曲量為43 μm,非常小。因此軸線狀態(tài)良好。
表4 原始擺度值
備注:顯示格式為擺度值∠相位,單位為um,相位以鍵相點(diǎn)為0,逆機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)方向增大。
表5 軸線靜態(tài)彎曲參數(shù)
備注:彎曲角以鍵相點(diǎn)為0,逆機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)方向增大。
(1) 上導(dǎo)軸瓦和下導(dǎo)軸瓦間隙偏大,上導(dǎo)軸瓦間隙不均衡,建議檢查上導(dǎo)軸瓦和下導(dǎo)軸瓦間隙,按照標(biāo)準(zhǔn)將間隙調(diào)整到合理范圍。
(2) 機(jī)組存在質(zhì)量不平衡問(wèn)題,建議進(jìn)行動(dòng)平衡試驗(yàn),采取措施將振動(dòng)擺度值降低至正常范圍。
(3) 加強(qiáng)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中的在線監(jiān)測(cè),重點(diǎn)監(jiān)測(cè)振動(dòng)、擺度、壓力脈動(dòng)、空氣間隙、磁場(chǎng)強(qiáng)度等,定期分析機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,保證機(jī)組在最優(yōu)狀態(tài)運(yùn)行。
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