陳顯輝,雷曉龍,鄧宇,張小波
(東方汽輪機有限公司,四川 德陽,618000)
華潤電力常熟有限公司2號汽輪機為東方汽輪機有限公司引進技術(shù)生產(chǎn)制造的超臨界凝汽式汽輪機,原型號N600-24.2/538/566,產(chǎn)品編號為D600C。該機組于2005年6月投入商業(yè)運行,受當(dāng)時引進技術(shù)設(shè)計水平和手段的限制,在經(jīng)濟性方面與當(dāng)前國內(nèi)超臨界600 MW等級汽輪機的先進設(shè)計水平有較大差距。改造前,西安熱工院采用ASME標準對該機組進行的高精度性能試驗結(jié)果顯示,汽輪機組在600 MW工況下的熱耗率均約為7950 kJ/(kW·h),與目前國內(nèi)同型汽輪機先進水平相比,相差350 kJ/(kW·h)以上。
為響應(yīng)國家提出的 “節(jié)能減排”號召,華潤常熟電廠采用東方自主研發(fā)的第三代高效沖動式汽輪機通流技術(shù),結(jié)合提升主蒸汽參數(shù)、進排汽流道優(yōu)化和密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化等措施,對超臨界600 MW汽輪機組進行了提效改造。提效改造后的熱力性能考核試驗結(jié)果表明,汽輪機的各缸效率和熱耗等經(jīng)濟性指標較改造前有大幅提升,達到了國內(nèi)先進水平,取得了良好的示范效果,可為后續(xù)在役機組提效改造及新建機組提供參考。
華潤常熟2號汽輪機設(shè)計開發(fā)于20世紀90年代,但受當(dāng)時總體技術(shù)水平的限制,機組在經(jīng)濟性方面存在不足。導(dǎo)致汽輪機實際運行性能嚴重偏離設(shè)計值的主要原因是汽輪機高中低壓缸通流效率偏低。該汽輪機存在的主要問題如下:
(1)第一代葉型損失大,葉片流型設(shè)計不夠先進;
(2)宏觀熱力參數(shù)(速比、焓降)不在最佳范圍內(nèi);
(3)進排汽流道(動靜葉以外)壓損偏大;
(4)動葉為鉚接圍帶型式,動葉葉頂汽封齒數(shù)少;
(5)中低壓缸分缸壓力和溫度偏高,低壓結(jié)構(gòu)設(shè)計技術(shù)落后,導(dǎo)致低壓內(nèi)缸變形;
(6)高壓內(nèi)缸材料檔次低,易造成內(nèi)張口,缸內(nèi)內(nèi)漏嚴重;
(7)中壓葉輪冷卻蒸汽、平衡孔、高排通風(fēng)閥、事故排放閥等存在內(nèi)漏。
根據(jù)改造前機組實際情況,綜合考慮機組負荷率,經(jīng)各方論證,華潤常熟#2機通流改造采用無調(diào)節(jié)級、不更換高中壓外缸及高壓閥組、主蒸汽溫度恢復(fù)至566℃的沖動式改造方案。改造后汽輪機型號N650-24.2/566/566,額定負荷650 MW,主蒸汽溫度由538℃提升至566℃,主蒸汽壓力、再熱蒸汽壓力維持不變。
改造后,高壓通流級數(shù):高壓為11級,中壓為6級,低壓為2×2×7級。與改造前相比,高壓通流部分取消了調(diào)節(jié)級,級數(shù)增加了3級。中低壓級數(shù)保持不變,改造后機組縱剖面圖見圖1。改造前后高中壓通流對比圖見圖2。改造前后低壓通流對比圖見圖3。
圖1 改造后機組縱剖面圖
圖2 改造前后高中壓通流對比圖 (改后為上半部分)
圖3 改造前后低壓通流對比圖 (改后為上半部分)
(1)先進的葉型開發(fā)
采用 “高度后加載”靜葉和“大剛度”動葉的第三代葉型技術(shù),新的葉型與改前第一代葉型相比,可以使級效率提高約0.72%。
(2)高效的通流級設(shè)計技術(shù)
小焓降多級數(shù)的設(shè)計理念,在軸承跨距不變的情況下,盡量增加級數(shù),提高動靜葉片的絕對高度和相對高度,減少動靜葉頂部和根部二次流損失所占級損失的百分數(shù)。改造前后動靜葉片二次流損失示意圖見圖4。
圖4 改造前后動靜葉片二次流損失示意圖
(3)邊界層抽吸設(shè)計技術(shù)
合理布置平衡孔的大小,使沖動式汽輪機隔板漏汽盡量減小對主流的干擾,減少摻混損失,使級效率提高約0.5%。沖動式獨有的邊界層抽吸技術(shù)見圖5。
圖5 沖動式獨有的邊界層抽吸技術(shù)
(4)進、排汽流道優(yōu)化技術(shù)
對汽輪機各進、排汽流道進行優(yōu)化,可大幅降低進、排汽壓損。
·高壓進汽室優(yōu)化
高壓進汽室徹底改變原始結(jié)構(gòu),采用全新設(shè)計的進汽室與內(nèi)缸合體結(jié)構(gòu)。優(yōu)化后進汽腔室具有以下特點:進汽腔室流線光順,消除漩渦,壓損僅為原來的1/2~1/4;進汽腔室與汽缸合二為一,減少漏汽點;出汽口均勻,減小進汽腔室到高壓首級壓損。高壓進汽室優(yōu)化結(jié)構(gòu)模型見圖6。
圖6 高壓進汽室優(yōu)化結(jié)構(gòu)模型
·中壓進汽室優(yōu)化
中壓進汽室優(yōu)化主要集中在進汽口遮擋部分及腔室型線,優(yōu)化后的中壓進汽室壓損下降顯著,圖7為優(yōu)化前后的中壓進汽模型對比。
圖7 中壓進汽室優(yōu)化前后模型對比
·高壓排汽缸優(yōu)化
采用CFD軟件對高壓排汽缸優(yōu)化模型進行分析,其總壓損失系數(shù)大幅下降,圖8為優(yōu)化前后高壓排汽缸模型對比。
圖8 高壓排汽缸優(yōu)化前后模型對比
·中壓排汽缸優(yōu)化
采用CFD軟件對中壓排汽缸優(yōu)化模型進行分析,其總壓損失系數(shù)有大幅下降,圖9為中壓排汽缸優(yōu)化前后模型對比。
圖9 中壓排汽缸優(yōu)化前后模型對比
·低壓排汽缸優(yōu)化
采用全三元優(yōu)化技術(shù)對低壓導(dǎo)流環(huán)進行優(yōu)化,提高排汽缸靜壓恢復(fù)系數(shù),優(yōu)化前后流場圖見圖10、 圖 11。
圖10 優(yōu)化前流線圖及速度矢量
圖11 優(yōu)化后流線圖及速度矢量
(5)高壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu)優(yōu)化
高壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu)采取如下措施進行優(yōu)化:
·進汽室與內(nèi)缸鑄為一體,相對于原來的獨立噴嘴室結(jié)構(gòu),消除內(nèi)漏,提高高壓缸效率。
·優(yōu)化中分面法蘭結(jié)構(gòu)、螺栓大小和螺栓位置,減小熱應(yīng)力,增加汽密性,消除內(nèi)漏。
·高壓內(nèi)缸材質(zhì)由ZG15Cr1Mo1V提檔升級為ZG1Cr10Mo1NiWVNbN,提高高溫下高壓內(nèi)缸的持久強度,保證高壓內(nèi)缸在使用壽命周期內(nèi)不發(fā)生變形。
· 高壓內(nèi)缸外壁增設(shè)隔熱罩 (見圖12),減小內(nèi)缸內(nèi)外壁溫差,防止出現(xiàn)內(nèi)張口。
圖12 高壓內(nèi)缸隔熱罩示意圖
(6)低壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu)優(yōu)化
低壓內(nèi)缸進汽采用斜置持環(huán)結(jié)構(gòu),將進汽部分整體焊接到低壓缸上,取消單獨的進汽室。消除裝配結(jié)構(gòu)引起的蒸汽內(nèi)漏,從而有效解決低壓各級抽汽溫度偏高的問題。優(yōu)化后示意圖見圖13。
圖13 優(yōu)化后低壓內(nèi)缸結(jié)構(gòu)示意圖
(7)汽封優(yōu)化
針對原高中壓過橋汽封齒數(shù)偏少,過橋汽封漏汽量偏大的現(xiàn)象,改后過橋汽封圈增加了3圈,共增加21個汽封齒。
根據(jù)汽輪機各缸運行參數(shù)及各類汽封型式的優(yōu)缺點,對高壓缸前四級采用DAS汽封和防旋相結(jié)合的組合汽封型式。
DAS汽封可在機組啟、停過程中,保護常規(guī)尖齒不被磨損,從而保證長期運行后,汽封間隙基本保持安裝初期水平,提高機組長期運行經(jīng)濟性。防旋汽封可以使流過的蒸汽在圓周方向更加均勻,防止轉(zhuǎn)子發(fā)生汽流激振的作用,具體結(jié)構(gòu)見圖14。
圖14 防旋汽封示意圖
針對動葉頂部汽封結(jié)構(gòu),采用自帶冠結(jié)構(gòu),冠部加工高、低城墻齒,減少漏汽、提高級效率。葉頂汽封示意圖見圖15。
圖15 葉頂汽封示意圖
(8)密封結(jié)構(gòu)
在汽輪機本體內(nèi)外缸結(jié)合面處,增加密封結(jié)構(gòu),減少夾層內(nèi)漏。高壓1段抽汽管與內(nèi)缸連接方式,由插管改為法蘭連接。高壓內(nèi)缸定位肩胛、中壓內(nèi)缸定位肩胛處增加盤根和汽封齒密封。
(9)優(yōu)化系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
取消高中壓外缸上半過橋汽封處動平衡裝置及中壓1級轉(zhuǎn)子葉輪冷卻裝置,具體取消部分見圖16。
圖16 原上半過橋汽封處動平衡裝置及中壓1級轉(zhuǎn)子葉輪冷卻裝置
取消高中壓外缸下半BDV閥,現(xiàn)場需進行封堵,具體取消部分見圖17。
圖17 原高中壓外缸下半BDV閥結(jié)構(gòu)
高排VV通風(fēng)閥前增設(shè)一道電動閥,在保護汽輪機安全啟動和停機的情況下,減少高排漏汽,具體取消部分見圖18。
圖18 高排VV通風(fēng)閥示意圖
2016年3月和4月,電廠委托第三方 (西安熱工研究院蘇州分院)先后對2號汽輪機進行了通流改造后的焓降試驗和性能考核試驗。西安熱工研究院一直秉承嚴謹、細致的工作作風(fēng),是國內(nèi)最為嚴格的考核試驗單位之一。
常熟2號汽輪機通流改造后,焓降試驗和兩次TMCR工況試驗結(jié)果見表1。
表1 改造后性能試驗結(jié)果
在TMCR工況下,性能試驗結(jié)果為:高壓缸效率平均值為90.30%,較設(shè)計值89.89%高0.41個百分點;中壓缸效率平均值為92.93%,比設(shè)計值92.35%高0.58個百分點;實測高中壓過橋漏汽占再熱流量的比例為1.9%小于設(shè)計比例2.2%;低壓缸效率容積流量修正后89.37%,比設(shè)計值89.2%高0.17個百分點;修正后熱耗率7572.8 kJ/(kW·h) 比設(shè)計值 7594 kJ/(kW·h) 少 21.2 kJ/(kW·h)。
對于超臨界600 MW等級高中合缸通流改造機組,國內(nèi)外廠家都有多臺實際投運業(yè)績,其典型改造后試驗結(jié)果見表2。
表2 國內(nèi)外廠家改造后性能試驗結(jié)果對比表
在高壓調(diào)節(jié)閥全開狀態(tài)下,東汽高壓缸效率優(yōu)于上汽,和ALSTOM相當(dāng)。東汽中壓缸效率92.93%,優(yōu)于ALSTOM中壓缸效率約1個百分點,與上汽中壓缸效率相當(dāng)。再考慮有、無調(diào)節(jié)級方案和初壓的不同,東汽熱耗值與ALSTOM同類型機組相當(dāng), 優(yōu)于上汽約 30 kJ/(kW·h)。
東方采用擁有獨立知識產(chǎn)權(quán)的第三代通流改造技術(shù),對華潤常熟600 MW超臨界2號汽輪機進行了升參數(shù)通流改造,投運后性能試驗熱耗及缸效超過了設(shè)計值,達到了國家節(jié)能減排要求,贏得用戶好評。超臨界通流改造技術(shù)上的成功經(jīng)驗,對同類機組通流改造具有示范和借鑒作用,同時也充分說明了東汽第三代通流改造技術(shù)達到國際先進水平,機組高效運行必將給用戶帶來巨大的經(jīng)濟和社會效益。